邢杰 代勇(大慶油田天然氣分公司)
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精細過濾技術在南壓深冷裝置的應用試驗
邢杰代勇(大慶油田天然氣分公司)
南壓深冷裝置分子篩粉化嚴重,原料氣攜帶大量粉塵進入后續(xù)冷換設備,原過濾器金屬燒結濾芯壓差大,旁路過濾器為網(wǎng)狀過濾器,精度等級低,造成后續(xù)冷箱壓差增大,嚴重影響了裝置的安全平穩(wěn)運行和換熱器的換熱效率。研發(fā)了適合深冷裝置分子篩出口的精細過濾裝置。經(jīng)現(xiàn)場試驗,該過濾裝置消除了后續(xù)冷箱堵塞,降低了工藝物流壓力,提高了冷箱換熱效率,達到了增產(chǎn)輕烴,降低單位產(chǎn)品綜合能耗。
分子篩;精細過濾;雜質(zhì)脫除;換熱效率
南壓深冷F-0202粉塵過濾器自建站以來已投用6年,濾芯采用粉末金屬燒結濾芯,過濾精度高(≤5 μm)。通常運行半年后,當原料氣量為28 000 m3/h,過濾器壓差達到0.30 MPa,原料氣瞬時量為25 000 m3/h,過濾器壓差達到0.20 MPa,遠高于設計壓差小于或等于0.05 MPa,已無法單獨運行,只能打開旁路過濾器平行運行,旁路過濾器為網(wǎng)狀過濾器,精度等級低[1],分子篩內(nèi)粉塵隨著原料氣進入下游冷凍單元,長期運行對冷箱形成堵塞。當堵塞嚴重、壓差升高時,如操作不當就會導致前端壓縮單元憋壓,造成壓縮機因出口壓力高而停機,影響裝置連續(xù)平穩(wěn)運行,同時影響冷箱換熱效率。為提高裝置運行效率,提高輕烴產(chǎn)量,降低單位產(chǎn)品綜合能耗,開展了深冷分子篩出口精細過濾技術試驗研究。
根據(jù)天然氣含有粉塵及油污等雜質(zhì),天然氣凈化的工藝線路設計應與國內(nèi)外常用濾芯/濾管等凈化方式不同,目前天然氣凈化工藝采用三級凈化即第一級“重力沉降室”、第二級“E-II型高效旋風分離器”、第三級“HGSD高效氣體過濾器”。
1.1過濾裝置工藝條件
氣體介質(zhì):天然氣(已脫硫);
氣體密度:0.7 kg/m3;
處理氣量:60×104m3/d(標態(tài))=833.3 m3/h(操作態(tài));
運行壓力:3.0 MPa;
設計壓力:4.0 MPa;
運行溫度:45℃;
設計溫度:60℃。
1.2高效過濾器濾料
分子篩出口安全過濾技術及裝置的試驗,關鍵在于精細分離環(huán)節(jié)中試驗SRI系列中空纖維過濾濾料的過濾精度、容塵情況和吸附能力等性能對所除氣體及加工裝置是否達到生產(chǎn)運行工況要求。對幾十種濾料從以下方面進行篩選:
1)穩(wěn)定性。運行穩(wěn)定可靠,濾料的纖維不會因起刺、掉毛而被吸入到壓縮機內(nèi)。
2)吸附能力。能夠吸附脫水后天然氣中攜帶的分子篩粉塵。
3)空隙率和納污量。在滿足氣量負荷和運行時間的條件下,其壓力損失應在規(guī)定的范圍內(nèi)。
4)耐損強度。濾料不會因氣量負荷、系統(tǒng)壓力的波動以及壓縮機的抽吸而損壞。
有關凈化系統(tǒng)的總阻力ΔP值是可變值,初始時高效氣體過濾器的總阻力(即空白阻力) ΔP很?。é≤2 kPa),隨著時間的推移,天然氣中的雜質(zhì)越來越多被捕集,系統(tǒng)總阻力ΔP會緩慢逐步增加[2]。如果氣體通過濾料層的壓差太大,組合凈化裝置的總壓差也會很大,就會影響到天然氣加工裝置壓縮機及后續(xù)設備的正常運行。
2.1改造流程
該項目在原工藝流程不變的情況下,新增1套HGSD/0.9kPN4.0氣體凈化成套裝置,替代原精細過濾器對分子篩出口氣體進行過濾。經(jīng)分子篩脫水后的氣體進入HGSD/0.9kPN4.0天然氣凈化成套裝置,過濾氣體攜帶的分子篩粉塵,然后進入壓縮機。改造后流程,見圖1。
圖1 改造后裝置流程圖
2.2試驗效果
HGSD/0.9kPN4.0天然氣凈化成套裝置投產(chǎn)運行后,停運原精細過濾器,氣體全部進入HGSD/ 0.9kPN4.0天然氣凈化成套裝置,該裝置設計安裝時無旁通。
1)過濾壓差。HGSD/0.9kPN4.0天然氣凈化成套裝置與原F-0202粉塵過濾器新建粉塵旋風分離器采用并聯(lián)安裝,投產(chǎn)后停運原過濾器,運行期錄取了過濾前后的壓力(表1)。計算平均壓差為0.03 MPa,比原金屬燒結濾芯壓差(0.3 MPa)降低90%,達到裝置運行要求。
表1 2012年10月天然氣凈化成套裝置入/出口壓力統(tǒng)計
2)堵塞情況。南壓深冷裝置原過濾器未設計反吹掃系統(tǒng),因分子篩粉塵堵塞問題,原精細過濾器每年需更換過濾器濾芯1次。對HGSD/0.9kPN4.0天然氣凈化成套裝置的濾料使用壽命及后續(xù)冷換設備中的粉塵含量觀察,該裝置連續(xù)運行1年后只有最上層濾料顏色變黑,其余均保持白色,后續(xù)冷換設備中未發(fā)現(xiàn)含有粉塵。
2)設備維護費用。原過濾器每年需更換濾芯1次,費用約為32萬元。HGSD/46K天然氣凈化成套裝置每年更換濾料的費用約為3萬元,大大降低了裝置的維護費用。
3)增產(chǎn)節(jié)能。與原過濾器相比,新研制過濾器自生產(chǎn)運行壓降由0.3 MPa降至0.03 MPa,后續(xù)冷箱未出現(xiàn)堵塞,冷箱運行平均壓降降至0.2MPa,裝置工藝物流總壓降降低0.47 MPa,增大了制冷設備膨脹機的膨脹比,制冷能力提高,平均制冷溫度由-78℃降至-79.5℃,在能耗不增的情況下,年增產(chǎn)輕烴720 t,單位產(chǎn)品綜合能耗降低。
1)確定了適宜深冷分子篩出口凈化過濾工藝的三級凈化:即重力沉降、旋風分離、高效氣體過濾器。
2)過濾技術延長了過濾器的使用壽命,保證了裝置長周期的安全平穩(wěn)運行;降低了設備維護成本,減輕了工人更換濾芯的勞動強度,年可節(jié)約維護費用29萬元。
3)過濾技術在南壓深冷裝置的應用,降低了過濾器自身壓降和后續(xù)設備壓降,提高生產(chǎn)能力,降低單位產(chǎn)品綜合能耗,為在同類裝置推廣提供了技術依據(jù)。
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.03.007
2016-01-05
(編輯 莊景春)
邢杰,高級工程師,1993年畢業(yè)于中國石油大學,從事油田伴生氣處理研究工作,E-mail:xingj@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田公司天然氣分公司工程技術大隊,163416。
[1]金國淼.除塵器[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008:31-36.
[2]張殿印,顧海根,肖春,等.除塵器運行維護與管理[M].北京:化學工業(yè)出版社,1994:53-55.