馮曉強
(天津膜天膜科技股份有限公司,天津300042)
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經(jīng)驗交流
超濾技術在噴水織機廢水回用中的應用
馮曉強
(天津膜天膜科技股份有限公司,天津300042)
介紹了超濾技術在某紡織有限公司噴水織機廢水回用項目中的應用。實踐表明,超濾膜運行通量48 L/(m2·h)以下,化學加強反洗加入400mg/L次氯酸鈉、400mg/L氫氧化鈉、500mg/L鹽酸能有效控制膜污染,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,超濾直接運行費用為0.249元/t,系統(tǒng)出水水質符合噴水織機用水要求,超濾技術在噴水織機廢水回用中具有先進性和可靠性。
超濾;噴水織機;廢水回用
噴水織機是紡織機械中近年來發(fā)展最快的無梭織機,其產(chǎn)量高、質量好、織造費用低,但是織造過程中對水質要求苛刻且水量大,每臺織機每天產(chǎn)生廢水約4 t。目前,我國已擁有噴水織機約30多萬臺,年用水量高達4.5億t〔1〕。由于在織造工序中使用漿料及潤滑脂的原因,排放廢水呈乳白色,COD、BOD、SS等指標超標,直接排放會對環(huán)境造成嚴重污染,全國各地都在大力治理噴水織機廢水,嚴禁直接排放。
蘇州某紡織有限公司現(xiàn)有日本津田駒各類高檔噴氣及噴水織機1 500多臺,每天產(chǎn)生廢水6 000多t,為節(jié)約用水、提高水的重復利用率,減少環(huán)境污染,設計建成了噴水織機廢水的中水回用工程。該工程選用超濾技術,經(jīng)過一年多的運行證明,該設計方案技術可行,出水水質穩(wěn)定,達到了預期的目的,取得了可觀的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益,具有推廣價值。
筆者通過對蘇州某紡織有限公司噴水織機廢水回用系統(tǒng)的介紹,說明超濾技術在噴水織機廢水回用項目應用中的可靠性和先進性。
噴水織機廢水的特點是水質成分復雜,污染物以丙烯酸酯類漿料為主,含較多難降解有機污染物。蘇州某紡織有限公司噴水織機廢水水質:COD 150~220mg/L、SS 80~230mg/L、色度≤60倍、硬度≤180 mg/L、油類10~20mg/L、pH 6~9。
參考噴水織機使用說明書和《城市污水再生利用工業(yè)用水水質》(GB/T 19923—2005)要求,系統(tǒng)處理后的產(chǎn)水要求COD≤50mg/L、SS≤1mg/L、濁度≤5 NTU、色度≤10倍、硬度≤30mg/L、油類≤3 mg/L、pH 6~7〔2〕。
2.1項目概況
蘇州某噴水織機廢水回用項目在工藝設計上,充分考慮了噴水織機廢水可生化性差、回用水主要解決因進口噴水織機進水濾網(wǎng)較細而造成的易污堵、需頻繁清洗濾網(wǎng)以及因回用水出現(xiàn)大量泡沫造成的頻繁停機等問題,處理工藝采用以超濾為核心處理工藝,氣浮+一體化凈水器做為超濾預處理系統(tǒng),軟化為后處理的方案。其中氣浮工藝為二級氣浮,各設2臺130 t/h氣浮設備;一體化凈水器1臺,單臺處理能力300 t/h;超濾設備3臺(UF1#、UF2#、UF3#)并聯(lián)運行,每臺設備44支膜組件,單臺產(chǎn)水量100 t/h,產(chǎn)水回收率>90%;軟化設備3套,每套軟化配置3臺軟化罐,2用1備,單臺軟化罐處理能力45 t/h。
系統(tǒng)采用PLC+上位機控制模式,系統(tǒng)自動運行,自動監(jiān)測和記錄運行數(shù)據(jù),具有無人值守的能力及條件。
2.2系統(tǒng)工藝流程介紹
噴水織機廢水經(jīng)管道系統(tǒng)收集后首先進入到污水處理站預處理部分(格柵、調(diào)節(jié)池),廢水中較大的污物和顆粒被格柵攔截后,經(jīng)污水泵提升至調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池停留一定時間進行水質、水量調(diào)節(jié)后,通過污水泵提升進入氣浮和一體化凈水器設備,去除廢水中的細小顆粒、懸浮物和油脂等,使其滿足超濾進水水質要求;一體化凈水器產(chǎn)水通過超濾供水泵經(jīng)過自清洗過濾器進入超濾設備,超濾清洗排放水,經(jīng)管道收集后循環(huán)到系統(tǒng)前端;超濾產(chǎn)水經(jīng)過軟化后供車間回用。工藝流程如圖1所示。
圖1 廢水回用處理工藝流程
2.3超濾系統(tǒng)
本工程選用天津膜天膜生產(chǎn)的高抗污染PVDF中空纖維外壓超濾膜,設計通量48 L/(m2·h),系統(tǒng)采用模塊化設計,配以特殊設計和加工的管路、閥門、在線反沖單元、自動加藥單元、氣源單元和自控單元等,系統(tǒng)具有設備控制簡單、結構緊湊、運行費用低廉等優(yōu)點。
針對廢水中主要污染物為漿料和油劑的特點,對超濾系統(tǒng)在現(xiàn)場運行過程中的最佳過濾時間、氣水反洗工藝、反洗水量、加藥工藝以及化學清洗等工藝進行調(diào)整和優(yōu)化。超濾運行工藝流程如圖2所示。
圖2 超濾運行工藝流程
超濾系統(tǒng)運行工藝中正沖10 s、過濾1 200 s、氣水反洗30 s、反沖30 s、排放40 s為1個運行周期;每正常運行10~20個周期進行1次化學加強反洗,即氣水反洗30 s、反沖排放30 s、反沖加藥40 s、浸泡10min。
氣水反洗工藝中每支膜組件氣洗氣量控制在5~8m3/h,氣水反洗和反沖流量分別為1.5、3.7m3/h。
化學加強反洗是指對膜絲內(nèi)側進行藥劑反洗,在反洗水中加入次氯酸鈉、鹽酸、氫氧化鈉3種藥劑。通過運行發(fā)現(xiàn),次氯酸鈉、鹽酸、氫氧化鈉投加質量濃度分別為400、500、400mg/L時能有效控制膜污染,使系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
后期運行中由于一體化凈水器出水水質較差,出水懸浮物較高,對溶解性的膠體狀物質去除能力較低。實際運行過程中發(fā)現(xiàn),超濾系統(tǒng)運行跨膜壓差上升較快,運行20 d跨膜壓差由開始的62 kPa上升到96 kPa。后期調(diào)整預處理、加藥、超濾運行步序,優(yōu)化系統(tǒng)運行參數(shù),增加原水投加3mg/L次氯酸鈉裝置,跨膜壓差上升基本穩(wěn)定,化學清洗周期達到50 d左右。
超濾系統(tǒng)運行費用包括運行電耗和藥劑費,其中運行電耗:循環(huán)供水水泵18 kW,空壓機22 kW,反洗泵15 kW,裝機總功率143.5 kW,平均小時電耗96.25 kW,得到噸水電耗0.385 kW。電費按照0.6元/(kW·h)計算,電耗為0.23元/t。
藥劑費:次氯酸鈉每天消耗52 kg,按照2元/kg計算為0.018元/t;氫氧化鈉每天消耗1.23 kg,按照5元/kg計算為0.001元/t;鹽酸每天消耗2.07 kg,按照1元/kg計算為0.000 3元/t。藥劑費總計為0.019元/t。
超濾直接運行費用為0.249元/t,運行費用非常低,體現(xiàn)了超濾技術高效、節(jié)能的特點,適合大規(guī)模應用。
本系統(tǒng)自安裝調(diào)試完成后,運行高效穩(wěn)定,產(chǎn)水水質完全符合噴水織機用水標準。用戶對整個系統(tǒng)進行了水質監(jiān)測,結果見表1。
表1 系統(tǒng)監(jiān)測水質情況
從表1系統(tǒng)檢測水質情況可以看出,回用水水質優(yōu)于噴水織機使用說明書要求和《城市污水再生利用工業(yè)用水水質》(GB/T 19923—2005)要求,本系統(tǒng)可以保障噴水織機長期穩(wěn)定運行。
系統(tǒng)每天產(chǎn)水6 000 t,運行成本每噸水1.45元,自來水按2.5元計算,每天為企業(yè)節(jié)約6 300元,一年節(jié)約200萬元。而且能為國家每年節(jié)約192萬t水。該項目為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。
超濾技術的應用很好地解決了噴水織機廢水回用的問題,系統(tǒng)自動化程度高、運行穩(wěn)定可靠,為企業(yè)節(jié)能降耗的同時實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會效益,在國內(nèi)噴水織機廢水處理回用中具有典型示范作用,應用前景廣闊。
[1]裘愉發(fā),朱松英.噴水織造的現(xiàn)狀和進步[J].絲綢,2007(8):76-79.
[2]陳耀宗,姜文源,胡鶴鈞,等.建筑給水排水設計手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1992:778-779.
13920019520@163.com。
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1005-829X(2016)07-0104-03
馮曉強(1980—),碩士。電話:13920019520,E-mail:
2016-04-05(修改稿)