■韓敬學(xué)
(柳州市污水治理有限責任公司廣西柳州545002)
關(guān)于BOT污水處理廠的電耗分析與控制
■韓敬學(xué)
(柳州市污水治理有限責任公司廣西柳州545002)
以某BOT污水處理廠為例,根據(jù)該廠的工藝與設(shè)備特點,對其電耗組成進行了分析,在保證出水水質(zhì)達標的前提下,通過部分項目改造、耗電設(shè)備運行優(yōu)化以及加強運電管理等措施,實現(xiàn)了電耗的有效控制,每噸污水電耗由最初的0.43kW﹒h/m3降低到現(xiàn)在的0.30 kW·h/m3,取得了良好的節(jié)電效果。
污水處理 節(jié)電 電耗
在BOT污水處理廠項目建設(shè)中,在投資總額、稅收、特許經(jīng)營期限以及運營服務(wù)費等商務(wù)條件通過既定協(xié)議的情況下,運行費用是決定某污水處理廠利潤大小的關(guān)鍵因素。很明顯,在保證處理能力達到要求的前提下,必須考慮運行費用的最優(yōu)化,才能獲取最大利潤。目前,采用BOT模式建設(shè)的污水處理廠越來越多,但普遍存在運行費用偏高問題,其中主要原因是電耗大,一般約占整個運行費用的50%[1~5]。某污水處理廠與政府采取BOT協(xié)議形式運營,協(xié)議運營時間為20年。針對該污水處理廠的電耗狀況,結(jié)合國內(nèi)常見污水處理工藝的能耗特點,以及污水處理廠常用設(shè)備裝置和工藝的能耗水平,分析研究污水處理廠電耗的構(gòu)成、電耗偏大的原因以及各個環(huán)節(jié)的影響因素,提出具體可行的電耗控制途徑。
1.1工藝流程
該污水處理廠一期設(shè)計處理規(guī)模為1.5×104 m3/d,遠期為3.0×104 m3/d。進水主要為工業(yè)園區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)廢水,主要包括電子信息、塑料制品、汽車配件、機械裝備業(yè)以及少數(shù)食品行業(yè)生產(chǎn)廢水。設(shè)計工藝流程見圖1。
1.2電耗分析
污水廠的電耗按用途可分為生產(chǎn)性用電和非生產(chǎn)性用電,該BOT污水處理廠各主要設(shè)備的實際耗電量在總生產(chǎn)性用電中的比例(月均值)見圖2。由圖2可知,該廠用于生物處理過程的電耗最高,占全廠生產(chǎn)性用電的65%(曝氣為37%,推流為28%);其次為提升泵,電耗為17%;回流污泥泵電耗占9%,污泥脫水、預(yù)處理及深度處理設(shè)備的電耗約占9%。節(jié)電重點應(yīng)為控制生物處理過程以及污水和污泥提升的電耗。
該廠節(jié)電主要從三個方面著手:一是結(jié)合實際進水情況,對工藝中存在的電耗過大設(shè)施進行改造:二是根據(jù)工藝的實際運情況,優(yōu)化設(shè)備運行,實現(xiàn)節(jié)電降耗;三是從抓基礎(chǔ)管理入手,加強用電管理。
2.1項目節(jié)電改造
(1)更換回流污泥泵。該廠原設(shè)計回流污泥泵一用一備(工頻),單臺流量為626 m3/h,揚程為53.7kpa,功率為15kW。在運行過程中,由于實際進水量僅為設(shè)計水量的60%左右,為保證污泥外回流量在合理的范圍內(nèi),只有通過調(diào)小回流泵的出口閥門來控制回流量,在此過程中存在嚴重的電耗浪費??紤]到近期甚至未來一段時間內(nèi),近水流量不會增加太多,為了減少電耗浪費,對其中的一臺回流污泥泵進行了更換,更換后的回流污泥泵流量為350 m3/h,揚程為60 kpa,功率為7.5 kW。更換回流污泥泵后,不僅滿足了污泥外回流量的優(yōu)化控制,而且每月可節(jié)省電耗5400kW﹒h。(2)氧化溝節(jié)電改造。氧化溝中設(shè)計配有五臺表曝機(單臺功率為37 kW),以實現(xiàn)溝內(nèi)水體的推流、混合和充氧,系統(tǒng)內(nèi)的供氧量可以通過控制溝內(nèi)的表曝機運行臺數(shù)進行調(diào)節(jié)。另外,在氧化溝的外溝道段安裝有兩臺水下推流器,用于保證混合液具有一定的流速,并防止污泥發(fā)生沉積。但在實際運行過程中,由于進水量偏小且進水BOD5含量較低,溝道內(nèi)的流速偏低,導(dǎo)致部分氧化溝道內(nèi)污泥沉積現(xiàn)象。在最初的運行過程中,通過加大或多開表曝機來提高溝道內(nèi)的流速,該措施不僅使得氧化溝內(nèi)的溶解氧值較高,而且電耗浪費也非常嚴重,不能從根本上解決氧化溝內(nèi)污泥沉積的現(xiàn)象。針對以上情況,通過反復(fù)分析和論證,決定在氧化溝的中間廊道內(nèi)加裝兩臺高速推流器(功率為5 kW),改造方案平面圖見圖3。改造完成后,高速推流器的配置使表曝機從眾多的功能中獨立出來,以充氧功能為主,混合推動則由高速推流器來承擔,表曝機可根據(jù)不同目的靈活應(yīng)用。表曝機和高速推流器的合理配置,不僅解決了氧化溝內(nèi)污泥沉積的問題,而且節(jié)約了大量電能,平均每月可節(jié)約電耗約19440 kW﹒h。
2.2設(shè)備允許優(yōu)化
(1)進水泵。進水泵采用功率為30 kW的潛污泵,兩用一備,安裝有變頻器,節(jié)電效果較好,但在運行過程中為進一步節(jié)約電耗還應(yīng)注意:應(yīng)避免進水泵頻繁開啟,不僅節(jié)能而且也可減少對后續(xù)單元的沖擊;盡量保證水泵在高水位運行;水泵運行時盡可能保持在高效區(qū)間內(nèi)。(2)潛水推流器。改良氧化溝分厭氧池、缺氧池和好氧池,缺氧池內(nèi)裝有低速潛水推流器四臺,單臺功率為5.5 kW,主要作用是使活性污泥處于懸浮狀態(tài),同時保證池內(nèi)溶解氧﹤0.5mg/L。通過不斷嘗試,在保證脫氧效果比較理想的情況下,可停開一臺潛水推流器。照此運行,每月可節(jié)約電耗3960 kW﹒h。(3)表曝機。經(jīng)實測,表曝機不同頻率下的運行電流見圖4。由圖4可知,表曝機不同頻率下的運行電流呈指數(shù)變化,也就是說,當表曝機處于低頻率運行時較為省電。在滿足相同溶解氧需求的前提下,通過對五臺表曝機的不同運行工況進行比較發(fā)現(xiàn),開啟低頻臺數(shù)越多越省電,如開兩臺25Hz的表曝機要比開一臺50Hz的表曝機要省電得多。因此,運行過程中,在滿足溶解氧需求的前提下,應(yīng)盡量保證所有表曝機處于低頻率運行狀態(tài),以實現(xiàn)節(jié)電運行。
2.3加強用電管理
(1)耗電定額管理。由運營部、技術(shù)部,會同財務(wù)部門,根據(jù)設(shè)計指標,結(jié)合實際運營平均消耗,以及行業(yè)先進水平,制定電力消耗定額,按定額控制電力的消耗。(2)健全計量工作。要執(zhí)行計量制度,在各構(gòu)筑物單元配備電力計量儀表,分單元核算實際電力消耗量,根據(jù)各單元的耗電量,有的放矢地進行節(jié)電優(yōu)化控制。(3)加強技術(shù)管理。通過對電力使用情況的分析和耗電設(shè)備、供電線路的技術(shù)管理,總結(jié)和推廣科學(xué)、合理、節(jié)約用電的經(jīng)驗,督促各部門采取措施加以改進。(4)合理調(diào)配運行時間。根據(jù)尖、峰、平、谷的電價差異,合理調(diào)整設(shè)備運行時間,最大限度降低電費。
實施以上節(jié)電措施后,該廠的噸污水電耗由最初的0.43 kW﹒h/m3降低到現(xiàn)在的0.30 kW·h/m3,取得了良好的節(jié)電效果。
針對該污水處理廠的電耗狀況,對電耗的構(gòu)成進行了分析,并在保證出水水質(zhì)達標的前提下,根據(jù)該廠自身的工藝條件,通過部分項目改造、耗電設(shè)備運行優(yōu)化以及技術(shù)和管理手段,實現(xiàn)了電耗的有效控制,噸污水電耗由最初的0.43 kW﹒h/m3降低到現(xiàn)在的0.30 kW·h/m3,取得了良好的節(jié)電效果。
[1]秦懷東,邵文卿.污水處理廠泵站與曝氣系統(tǒng)的節(jié)能途徑 [J].山西煤炭,2000,20 (4):24~26.
[2]李永.污水處理廠電耗分析與控制 [J].環(huán)境科技,2008,21(5):54~56.
[3]劉禮祥,張金松,施漢昌,等.城市污水處理廠全流程節(jié)能降耗優(yōu)化運行策略 [J].中國給水排水,2009,25(16):11~15
[4]高旭,龍騰銳,郭勁松.城市污水處理能耗能效研究進展 [J].重慶大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2002,25(6):143~147.
[5]李海英,張貴杰,孫貴石.降低中小型污水處理廠能耗的有效途徑 [J].節(jié)能,2007,(3):34~36.
U664.9+2[文獻碼]B
1000~405X(2016)~4~364~2