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      合成氨一段爐投料優(yōu)化

      2016-08-07 14:09:13朱致欣
      化工設(shè)計(jì)通訊 2016年4期
      關(guān)鍵詞:投料燃料蒸汽

      朱致欣

      (四川大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,四川成都 610065)

      合成氨一段爐投料優(yōu)化

      朱致欣

      (四川大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,四川成都 610065)

      對(duì)投料過(guò)程的影響因素和操作中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,提出一段爐投料優(yōu)化的方法,以達(dá)到較好的經(jīng)濟(jì)效益。

      一段爐;投料;優(yōu)化

      天華公司合成氨裝置一段爐采用的是布朗工藝的側(cè)燒爐,是合成氨裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一。一段爐的投料是開車過(guò)程中的一個(gè)重要操作,其操作因?yàn)榭勺儏?shù)多而變得復(fù)雜繁瑣,實(shí)際生產(chǎn)中其操作過(guò)程常常存在一些問(wèn)題,甚至出現(xiàn)過(guò)多次超溫事故?,F(xiàn)就一段爐投料過(guò)程進(jìn)行分析探討,尋找一個(gè)較為優(yōu)化的投料方法。

      1 一段爐流程簡(jiǎn)介

      經(jīng)過(guò)V5脫硫后的天然氣與由FC-101控制的中壓蒸汽混合,使水碳比FFY-101控制在2.7?;旌蠚庠诟邷刈兓癄tR-2出口氣換熱器E-10中換熱,被加熱到415℃后,在一段爐對(duì)流段的混合原料氣盤管中進(jìn)一步加熱至545℃后,壓力PI-6為3.31MPa,經(jīng)上集氣管和上豬尾管分配進(jìn)入豎琴排列的一段爐催化劑列管。一段轉(zhuǎn)化氣經(jīng)下集氣管出來(lái)的溫度TI-111為695℃,其床層壓差PDI-492為250kPa,殘余甲烷AI-105為29.36%(干基)。一段轉(zhuǎn)化氣經(jīng)輸氣總管送入二段爐R-1頂部。燃料氣由PC-170控制送到燃燒器燃燒。

      2 一段爐轉(zhuǎn)化基本原理

      工藝蒸汽和天然氣在鎳催化劑作用下發(fā)生反應(yīng),生成氫氣和碳氧化合物。

      主反應(yīng)如下:

      甲烷蒸汽轉(zhuǎn)化反應(yīng)(1)是強(qiáng)吸熱體積增大過(guò)程,變換反應(yīng)(2)是中等放熱反應(yīng),總過(guò)程變現(xiàn)為強(qiáng)吸熱體積增大過(guò)程,其熱量是由轉(zhuǎn)化管外天然氣和廢氣燃燒提供的。

      對(duì)于新催化劑或者鈍化了的催化劑,投料過(guò)程存在以下還原反應(yīng):

      (3)是強(qiáng)吸熱反應(yīng),(4)、(5)反應(yīng)熱效應(yīng)都很小,不會(huì)引起較大的溫度變化??偟膩?lái)說(shuō),不管是已經(jīng)還原的催化劑還是新催化劑,開車投料過(guò)程都是強(qiáng)吸熱過(guò)程,需要外面提供熱量來(lái)維持反應(yīng)進(jìn)行。

      3 投料過(guò)程的影響因素和操作中存在的問(wèn)題

      3.1 投料過(guò)程的影響因素

      投料過(guò)程的變量因素較多,包括投料溫度、升溫速率、工藝蒸汽流量、投料量及投料速度、燃料量及加燃料速率、系統(tǒng)壓力、燒嘴數(shù)量及燃燒狀況等,這些因素的變化都對(duì)投料過(guò)程的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響。若這些因素都處于動(dòng)態(tài)調(diào)整無(wú)序變化中,則整個(gè)投料過(guò)程必然混亂不受控。

      3.2 投料過(guò)程存在的問(wèn)題

      到目前為止,實(shí)際投料操作方法是原料氣先在V5出口有30%負(fù)荷放空,然后開V5出口閥,逐漸關(guān)閉放空閥進(jìn)行投料,并根據(jù)一段爐溫度變化情況調(diào)整燃料等相關(guān)參數(shù)。這種操作方法最大的問(wèn)題是操作人員不知道投料量是多少,由于一段爐溫度響應(yīng)滯后,相關(guān)操作存在盲目性,常常是越操作越亂,導(dǎo)致系統(tǒng)大幅波動(dòng),甚至出現(xiàn)超溫事故。操作中主要存在以下問(wèn)題:

      (1)催化劑升溫未穩(wěn)定就急著投料,使一段爐投料量、反應(yīng)情況、加燃料量不好分析把握,溫度自然難以穩(wěn)定控制。

      (2)投料溫度過(guò)高,使溫度控制范圍較窄,易出現(xiàn)超溫事故。

      (3)投料速度和加燃料速度把握不當(dāng),常常投料過(guò)快,有時(shí)甚至開V5出口閥的同時(shí)主控又在關(guān)HV122放空閥,使得在幾分鐘內(nèi)必須大幅快速加燃料,因?yàn)橐欢螤t溫度響應(yīng)要滯后2min左右,操作只有憑經(jīng)驗(yàn)和感覺(jué),具有盲目性,導(dǎo)致一段爐溫度難以控制穩(wěn)定,常常不高就低,大幅波動(dòng)。

      (4)邊投料邊提后系統(tǒng)壓力,導(dǎo)致進(jìn)入一段爐反應(yīng)氣量減少,有的甚至還在加燃料、增點(diǎn)燒嘴,使一段爐溫度快速升高,造成超溫。

      (5)用改變工藝蒸汽流量來(lái)調(diào)溫度,往往越調(diào)越亂。而且水碳比過(guò)低,催化劑有析碳的危險(xiǎn),過(guò)高又會(huì)導(dǎo)致催化劑氧化。

      外輸天然氣氣源為油田生產(chǎn)伴生氣,經(jīng)計(jì)轉(zhuǎn)站、集氣站脫硫脫水后,由輸氣首站增壓再經(jīng)外輸管線輸送至下游用戶。管線材質(zhì)為20#鋼,規(guī)格為Ф219 mm×6.4 mm,全長(zhǎng)60 km,設(shè)計(jì)壓力為4.0 MPa,設(shè)計(jì)天然氣輸送量為45×104 m3/d,高程差80 m,管道埋深≥1.3 m。管線自2003年投入使用,自投用后曾進(jìn)行過(guò)兩次清管作業(yè),但均發(fā)生清管器卡堵現(xiàn)象。

      4 一段爐投料優(yōu)化方法

      4.1 操作優(yōu)化

      4.1.1 嚴(yán)格控制投料條件

      ①打開HV101約50%開度,這種蒸汽置換將可防止工藝氣與空氣接觸發(fā)生燃燒或者爆炸等。

      ②天然氣在V5出口放空,TI456≧250℃,分析V5出口總硫≤0.2×10-6,防止投料后催化劑中毒。

      ③蒸汽升溫結(jié)束,一段爐出口溫度(TI-111)約650℃,F(xiàn)C101在30t/h左右,PC117在1~1.2MPa,TC259在280~300℃,并且各參數(shù)相對(duì)穩(wěn)定。

      ④爐膛負(fù)壓PC167控制在約-50Pa,燃料壓力PC170在50kPa,F(xiàn)I-175約1 500m3(標(biāo))/h。

      4.1.2 統(tǒng)一規(guī)范指揮

      投料操作的好壞關(guān)鍵在各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)有序進(jìn)行,整個(gè)過(guò)程應(yīng)由當(dāng)班班長(zhǎng)按要求統(tǒng)一規(guī)范的指揮,車間領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)員嚴(yán)格把關(guān)。嚴(yán)禁多頭指揮和現(xiàn)場(chǎng)、主控想當(dāng)然操作,每步操作必須按規(guī)定進(jìn)行,并密切聯(lián)系。

      4.1.3 嚴(yán)格控制投料步驟,把握好操作要領(lǐng)

      第一步 緩慢開原料氣壓縮機(jī)防喘振調(diào)節(jié)閥,降低壓縮機(jī)出口壓力,逐漸關(guān)小V5出口放空閥HV122,控制V5出口壓力PI3大于一段爐進(jìn)口壓力PI6約0.1MPa,使初次投料量較少,控制FC100流量約10%的負(fù)荷量。

      第二步 通知現(xiàn)場(chǎng)緩慢打開V5出口閥,現(xiàn)場(chǎng)注意閥后止逆閥聲響,主控注意H1壓差變化,若壓差增加說(shuō)明原料氣已經(jīng)投入一段爐。主控按照投1%負(fù)荷加100m3(標(biāo))/h燃料量的比例來(lái)控制溫度,以保持H1溫度穩(wěn)定或者略有上升。

      第三步 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)V5出口閥開完后,主控用HV122來(lái)控制負(fù)荷,逐步均勻地關(guān)閉HV122,注意原料氣壓縮機(jī)防喘振閥及工況調(diào)整,等HV122關(guān)完后系統(tǒng)負(fù)荷約10%,需要逐步按相應(yīng)比例增加燃料約1 000m3(標(biāo))/h,以便H1的溫度穩(wěn)定控制。

      第四步 HV122關(guān)完后,投料負(fù)荷由FC100控制,投料就變成了一個(gè)正常加負(fù)荷的過(guò)程,逐漸增加FC100的量,并按比例增加燃料,現(xiàn)場(chǎng)均勻增點(diǎn)燒嘴,并調(diào)整好火焰,逐步將H1溫度提至680℃左右。

      第五步 系統(tǒng)穩(wěn)定后,調(diào)整好原料氣壓縮機(jī)工況,及時(shí)從V8投返氫,分析V5出口氫氣含量,控制在1.4%~3%,保證V5對(duì)有機(jī)硫的充分脫出。當(dāng)H1投料后,及時(shí)通知分析儀表人員投用AI105、AI108、AI100B等分析儀表。

      第六步 逐步將系統(tǒng)負(fù)荷加至40%~50%,逐步提高PC117壓力至1.8MPa,盡量提高高變爐入口溫度(<360℃),控制高壓蒸汽溫度在510~520℃,壓力≥10MPa,盡量將多余的高壓蒸汽減至中壓蒸汽管網(wǎng),視情況增開一臺(tái)爐水循環(huán)泵。調(diào)整各參數(shù)穩(wěn)定后,投料結(jié)束。

      4.2 投料工藝優(yōu)化

      一段爐投料控制的難點(diǎn)主要是初期投料量沒(méi)有計(jì)量,加燃料量也只有憑經(jīng)驗(yàn)操作。若在V5出口增加一個(gè)原料氣流量計(jì),將使投料控制變得容易得多,投料過(guò)程就成了一個(gè)按比例加負(fù)荷、加燃料過(guò)程,操作起來(lái)就會(huì)更穩(wěn)定。

      總之,整個(gè)投料過(guò)程影響因素較多,操作比較復(fù)雜,若盲目操作就會(huì)引起系統(tǒng)大幅波動(dòng),甚至出現(xiàn)超指標(biāo)事故。按照優(yōu)化投料方法投料,既可減少投料難度,避免大幅波動(dòng)和出現(xiàn)超溫等事故,還能節(jié)省開車時(shí)間,降低生產(chǎn)成本,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

      Ammonia Reformer Feed Optimization

      Zhu Zhi-xin

      The feeding process factors and operation of the existing problems is analyzed,and reformer feed optimization methods to achieve better economic benefits.

      reformer;feed;optimization

      TQ052.6

      B

      1003–6490(2016)04–0003–02

      2016–04–20

      朱致欣(1975—),男,重慶人,化工工程師,主要研究方向?yàn)楹铣砂?、空分生產(chǎn)技術(shù)。

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