汪志濤 李茜 孫晶
摘要:普通過(guò)磷酸鈣(簡(jiǎn)稱(chēng)磷肥)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定一級(jí)品的水分小于l5%,但由于每種磷礦的成因、化學(xué)組成及物理性質(zhì)的不同,采用濕法工藝時(shí),高鎂磷礦礦漿的流動(dòng)“起點(diǎn)水分”往往偏高,導(dǎo)致磷肥成品水分隨之超標(biāo)。為抑制和降低鎂雜質(zhì)對(duì)磷礦礦漿粘度的危害,針對(duì)中小磷肥廠的成本和技術(shù)現(xiàn)實(shí)需求,本文提出采用稀硫酸替代純水進(jìn)入磨漿工藝,從而達(dá)到降低礦漿含水率,以確保磷肥產(chǎn)品的質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:磷肥廠;高鎂磷礦;礦漿;含水率;硫酸
中圖分類(lèi)號(hào): TD932 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A DOI編號(hào): 10.14025/j.cnki.jlny.2016.14.038
1 主要試驗(yàn)設(shè)備
試驗(yàn)采用的主要設(shè)備有增力電動(dòng)攪拌器、電熱恒溫水浴鍋、酸度計(jì)、電熱恒溫干燥箱、萬(wàn)分之一電子天平、旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)、鄂式破碎機(jī)、臥式球磨機(jī)、箱式電阻爐、真空泵等。
2 酸性物質(zhì)的選取
降低磷肥礦漿堿性的方法有很多,最簡(jiǎn)單的就是投加HCl、HNO3、H2SO4、H2SiF6、H3PO4等無(wú)機(jī)酸,甲酸、乙酸、乳酸等有機(jī)酸等酸性液體。HCl、HNO3本身?yè)]發(fā)性強(qiáng),不適合半封閉球磨機(jī)使用,容易造成酸霧彌漫,工作環(huán)境惡劣,首先排除;H3PO4成本較高,也不宜使用;H2SiF6作為濕法磷肥的副產(chǎn)物和廢棄物,從環(huán)保角度出發(fā),有研究者做了H2SiF6回用于磨漿工藝試驗(yàn),實(shí)際生產(chǎn)證明容易造成礦漿起泡,也不推薦使用,現(xiàn)有廢H2SiF6大都改作生產(chǎn)氟硅酸鈉;有機(jī)酸處理后的磷礦石不利于濕法磷酸后續(xù)生產(chǎn),且有機(jī)酸價(jià)格昂貴,造成水污染,因此也不宜大規(guī)模使用。
使用H2SO4較為適合,原因:一是H2SO4是濕法磷肥生產(chǎn)工藝中的必備原料,不存在另購(gòu)原料的負(fù)擔(dān);二是H2SO4成本很低,不會(huì)增加生產(chǎn)成本;三是不存在引入其他雜質(zhì)或元素,干擾后續(xù)工序。
3 最適礦漿含水率的選取
綜合考慮濕法磷肥工藝水分平衡計(jì)算和現(xiàn)有工藝不做大調(diào)整的兩種因素,礦漿含水率為27%基本能保證熟肥的含水率達(dá)標(biāo)。礦漿含水率高于27%,熟肥含水率較高;如果礦漿含水率降到27%以下,會(huì)導(dǎo)致在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,礦漿含水率過(guò)低,進(jìn)入化成室加入濃硫酸后,水分因?yàn)榛瘜W(xué)反應(yīng)劇烈放熱揮發(fā)加速,導(dǎo)致鮮肥固化速度過(guò)快,在化成室攪拌槳上方和下料口處結(jié)塊, 影響下料和化成皮帶輸送。如要將礦漿含水率降低到27%以下,解決結(jié)塊問(wèn)題的措施:增加攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速;增加攪拌器的葉片數(shù)目,從二級(jí)增加至三級(jí);減少料漿在化成室停留時(shí)間,加快化成皮帶速度,這就需要多次試驗(yàn)解決,增加了工藝的變動(dòng)成本,所以選擇27%含水率較為適宜。
4 H2SO4濃度和礦漿粘度的關(guān)系試驗(yàn)
高濃度H2SO4作為強(qiáng)酸,不宜直接加入尚未徹底磨碎的礦漿,會(huì)導(dǎo)致H2SO4與磷礦石產(chǎn)生劇烈反應(yīng),生成大量不溶性CaSO4覆蓋在磷礦石表面,阻礙后續(xù)化成工序,所以必須采用低濃度H2SO4,減少H2SO4與磷礦石的反應(yīng)程度。
根據(jù)文獻(xiàn)資料和礦漿pH值,有資料提及可以用3%~5%稀H2SO4降低磷礦礦漿含水率。為增加數(shù)據(jù)有效性和對(duì)比度,作者選取0.5%、1%、3%、5%濃度稀H2SO4進(jìn)行試驗(yàn)較為恰當(dāng)。在保證礦漿含水率在27%的基準(zhǔn)上,選取四種濃度的稀H2SO4與磷礦礦粉進(jìn)行混合,用攪拌機(jī)攪勻后,模擬進(jìn)入球磨機(jī)狀態(tài),進(jìn)行各參數(shù)測(cè)定。
4.1 H2SO4濃度和pH值對(duì)應(yīng)關(guān)系
0.5%、1%、3%、5%四種濃度稀H2SO4,pH值分別為2.54、2.19、1.88、1.65,H2SO4為強(qiáng)酸,H2SO4濃度和pH值基本成線性關(guān)系,考慮稀H2SO4的pH值過(guò)低,代替純水進(jìn)入球磨機(jī)后,需要對(duì)球磨機(jī)等后續(xù)設(shè)備進(jìn)行防酸腐蝕處理。
4.2 H2SO4濃度和投加后礦漿粘度對(duì)應(yīng)關(guān)系
折線為H2SO4濃度和投加后礦漿粘度相關(guān)曲線,曲線為多項(xiàng)式回歸分析曲線,在1%濃度稀H2SO4的27%礦漿含水率下2040mpa.s粘度和之前測(cè)得用純水的30%礦漿含水率下1840mpa.s比較接近,1%濃度的稀H2SO4降粘度效果較好,27%含作為水分起點(diǎn)是比較合適的。
使用3%~5%的稀H2SO4和礦粉過(guò)于劇烈反應(yīng),放熱升溫明顯,氣泡較多,導(dǎo)致水分迅速散失,進(jìn)而致使礦漿變稠,粘度反而迅速上升,不符合生產(chǎn)要求;0.5%~1%的稀H2SO4和礦粉反應(yīng)輕微,氣泡和放熱不明顯,粘度較低。
4.3 H2SO4濃度和投加后礦漿pH對(duì)應(yīng)關(guān)系
0.5%、1%、3%、5%四種濃度稀H2SO4與礦粉混勻后,靜置5分鐘后,測(cè)得投加后礦漿pH值分別為6.35、6.16、4.72、4.56。
當(dāng)pH值較小時(shí),溶液酸性較強(qiáng),由于對(duì)于單位反應(yīng)比表面積而言,鎂元素由于含量比磷本身就低,磷礦中磷灰石與含鎂白云石同時(shí)與H2SO4反應(yīng),導(dǎo)致反應(yīng)過(guò)于劇烈,礦漿pH偏酸性較強(qiáng),大量礦物質(zhì)持續(xù)溶解進(jìn)入,加之水分因反應(yīng)放熱而揮發(fā),導(dǎo)致粘度反而升高。當(dāng)pH值較高時(shí),溶液的酸性降低,由于礦漿中氫氧化物參加反應(yīng),H2SO4中H+離子的中和度下降,因此磷礦與H2SO4反應(yīng)的速率很慢,礦漿pH呈微酸性,抑制Mg(OH)2等膠體的生成,導(dǎo)致粘度下降。當(dāng)pH值過(guò)高時(shí),H+濃度過(guò)低,只能少量抑制Mg(OH)2膠體的生成,導(dǎo)致粘度下降不多。
投加1%稀H2SO4的礦漿從球磨機(jī)磨漿完畢后,pH值為6.16,呈微酸性,需要對(duì)后續(xù)管道設(shè)備進(jìn)行防酸腐蝕處理。
5 結(jié)論
當(dāng)維持礦漿含水率為27%時(shí),用1%濃度的稀H2SO4替代純水磨漿,其粘度降低66.7%。在2000mpa.s左右相同粘度下, 用1%濃度的稀H2SO4替代純水磨漿,礦漿減水率為11.1%。投加稀H2SO4可以降低高鎂磷礦礦漿含水率,初步解決磷肥生產(chǎn)水平衡問(wèn)題。但要注意濃H2SO4和純水混合槽、球磨機(jī)內(nèi)襯、研磨鋼球、礦漿到化成室段的管道要進(jìn)行防腐蝕處理。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:汪志濤,碩士,襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,講師,研究方向:環(huán)保節(jié)水、廢物再利用研究。