任紹軍
文章編號:2095-6835(2016)13-0125-02
摘 要:目前,在政府對火力發(fā)電機組供電煤耗及排放水平要求日益嚴格、發(fā)電利用小時數(shù)持續(xù)減少、調(diào)峰幅度越來越大的情況下,如何降低廠用電率和發(fā)電成本,并提高上網(wǎng)電能的競爭力已成為火力發(fā)電企業(yè)必須解決的問題。由于調(diào)峰運行,機組常在較低負荷的狀態(tài)下運行。然而,部分輔機仍然在工頻狀態(tài)下運行,進而造成了大量的電能流失。凝泵是火電廠耗電量較大的輔機之一,通過優(yōu)化凝泵及其相關(guān)設(shè)備的運行方式,可明顯降低凝泵的耗電量,從而降低廠用電率和供電煤耗。
關(guān)鍵詞:凝泵;除氧器上水調(diào)節(jié)閥;汽泵機械密封水;超臨界直流爐機組
中圖分類號:TM921.51 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.13.125
1 概述
廣東珠海金灣發(fā)電有限公司#3和#4機組為國產(chǎn)600 MW超臨界直流爐機組,鍋爐為上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的超臨界螺旋管圈、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、四角切圓燃煤直流爐,汽輪機為上海汽輪機有限公司生產(chǎn)的超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、雙背壓、凝汽式汽輪機,發(fā)電機為上海發(fā)電機有限公司生產(chǎn)的QFSN-600-2水氫氫發(fā)電機,凝結(jié)水泵為上海凱士比泵有限公司生產(chǎn)的筒袋型立式多級離心泵,每臺機組配置2臺,一運一備,一臺運行可滿足機組100%出力。此外,凝結(jié)水泵所配置的馬達為上海電機廠生產(chǎn)的YLKS630-4電機,額定轉(zhuǎn)速為1 493 rpm,額定電流為218.5 A。
2 變頻改造
電廠主要用電設(shè)備,比如凝結(jié)水泵等高能耗設(shè)備,其輸出功率不可隨機組負荷的變化而變化。如果只改變擋板或調(diào)整閥門開度,則會造成大部分能量消耗在節(jié)流損失中。因此,決定對凝結(jié)水泵進行變頻改造。
在具體改造中,采用了北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的變頻設(shè)備,制定了一拖二的變頻改造方案,配備了1臺高壓變頻器,2臺切換開關(guān),并通過切換開關(guān)將高壓變頻器切換到運行中的凝結(jié)水泵電機上。變頻調(diào)速系統(tǒng)的電源取自6 kV電壓等級的主動力電源系統(tǒng),由現(xiàn)場主控系統(tǒng)進行協(xié)調(diào)控制,并根據(jù)運行工況設(shè)定程序,從而實現(xiàn)對凝結(jié)水泵電動機轉(zhuǎn)速的控制。變頻改造回路如圖1所示。
圖1 變頻改造回路
3 變頻改造后的深度降壓運行
管壓力無法降至預(yù)期數(shù)值,凝泵運行頻率、凝結(jié)水母管壓力、凝泵電耗仍有進一步下降的需求進而空間。對于凝結(jié)水母管壓力進一步下降困難的問題,我們進行了以下技術(shù)改造。
3.1 除氧器上水調(diào)節(jié)閥的改造
原先的除氧器上水調(diào)節(jié)閥的孔徑偏小,通流阻力系數(shù)較大,進而導(dǎo)致流通阻力增大、通流面積縮小,閥門的前、后壓差較大,在閥門開度較大時仍存在較大的節(jié)流損失。在此情況下,凝結(jié)水母管壓力未降至較低時,除氧器上水主輔調(diào)閥即會全開。如果凝結(jié)水壓力繼續(xù)降低,則無法滿足除氧器上水流量的要求,除氧器水位無法維持。因此,考慮更換除氧器上水主調(diào)閥的閥芯、閥座,執(zhí)行機構(gòu)保持不變。
改造前除氧器上水主調(diào)閥的參數(shù)如表1所示。
改造后除氧器上水主調(diào)閥的參數(shù)如表2所示。
經(jīng)過改造后,除氧器上水主調(diào)閥在進口壓力較小時的節(jié)流損失明顯減少、通流能力明顯增強。此外,在凝結(jié)水母管壓力較小的條件下,還可維持除氧器的上水流量,使凝泵獲得進一步降壓的條件。
3.2 汽汽泵密封水的改造
每臺機組配置有2臺50%容量的汽動給水泵,汽泵機械密封水取自凝結(jié)水雜項用戶,每臺汽泵的吐出端和吸入端各有1個基地式密封式壓力調(diào)節(jié)閥,用于控制機械的密封水壓力。該基地式調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)性能較差,無法實現(xiàn)遠程控制和監(jiān)視。因此,自機組投產(chǎn)以來,該基地式調(diào)節(jié)閥基本未投入運行,運行人員一直依靠調(diào)節(jié)閥的旁路手動閥來控制汽泵機械密封水的壓力。由于無法隨著機組負荷的變化而隨時調(diào)整手動閥的開度,導(dǎo)致凝結(jié)水母管的壓力長期處于較高的水平,限制了凝泵進一步降壓的能力。為了這個問題,機組人員決定改變汽泵機械密封水調(diào)節(jié)閥的控制方式,即由就地基地式改造為遠方DCS自動調(diào)節(jié)方式,且調(diào)節(jié)閥可根據(jù)凝結(jié)水的壓力和機組負荷的變化情況自動調(diào)節(jié),從而使機械密封水和汽泵入口給水的壓力處于運行人員給定的設(shè)定值,實現(xiàn)運行人員對汽泵密封水系統(tǒng)的遠程控制和實時監(jiān)控。
由于汽泵機械密封水接口設(shè)置在凝結(jié)水雜項用戶母管,具有管道彎頭多、壓損大的特點,且經(jīng)過了凝結(jié)水精處理裝置,導(dǎo)致凝結(jié)水到達汽泵機械密封處時的壓力損失較大。因此,決定從凝泵出口母管精處理裝置前引出一路供汽泵機械密封水,從而提高汽泵密封水母管壓力0.1~0.2 MPa。此外,兩路供水(凝結(jié)水泵出口母管、凝結(jié)水雜項用戶管路)還可通過隔離閥切換,并設(shè)置有逆止閥,防止兩條水路互竄。
經(jīng)過對汽泵機械密封水供水管路和機械密封水調(diào)節(jié)閥控制方式的改造,在凝結(jié)水深度降壓的同時,可保證汽泵的安全運行。
4 凝結(jié)水深度降壓的試驗及實施
在改造了限制凝結(jié)水母管壓力進一步下降的設(shè)備后,制定了相關(guān)的試驗方案,探索了不同負荷下凝結(jié)水壓力可下降到的最低值。在不同負荷段,凝結(jié)水壓力進一步降低的限制因素包括以下5個:①機封水壓力調(diào)節(jié)閥和旁路閥均已全開;②汽泵機封水回水溫度高于50 ℃;③機封水壓壓差小于0.1 MPa或大于0.75 MPa以及汽泵機封水存在漏水情況;④除氧器上水主、輔閥均全開;⑤凝結(jié)水用戶不允許再降低壓力。
低旁減溫水壓力降低至0.9 MPa、低壓軸封減溫水調(diào)節(jié)閥已全開,除氧器仍無法上水(上水壓差不足)。經(jīng)過試驗,確定了兩臺機組在不同負荷下凝結(jié)水運行時的壓力定值,具體如表3所示。
注:凝結(jié)水母管壓力低報警值取80%的負荷對應(yīng)的壓力設(shè)定值與1.20 MPa中的較大值,變頻凝結(jié)水母管壓力低聯(lián)鎖啟動工頻泵定值取70%的負荷對應(yīng)的壓力設(shè)定值與1.05 MPa中的較大值
5 結(jié)束語
廣東珠海金灣發(fā)電有限公司的2臺機組凝泵經(jīng)過變頻改造,并通過凝結(jié)水系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的改造和運行方式的優(yōu)化,達到了深度變頻降壓運行的目的,取得了明顯的節(jié)能降耗效果。
參考文獻
[1]趙浩,萬文軍.凝結(jié)水泵變速改造中常見的問題以及對應(yīng)措施[J].廣東電力,2010(10).
〔編輯:張思楠〕