龍會(huì)松
文章編號(hào):2095-6835(2016)13-0123-01
摘 要:某電廠600 MW火電機(jī)組采用88LKXA-25.6型泵作為循環(huán)水泵,在某次電機(jī)改造空載試驗(yàn)時(shí),因操作不當(dāng)造成聯(lián)軸器摩擦,泵軸損壞。對(duì)此次事件進(jìn)行了詳細(xì)分析,提出了相應(yīng)的預(yù)防對(duì)策,并對(duì)試驗(yàn)方法和聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn),以期從根本上避免此類事件的發(fā)生。該事例可為類似立式泵的安全運(yùn)行提供一定的參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水泵;聯(lián)軸器故障;泵聯(lián)軸器;表面光潔度
中圖分類號(hào):TH318 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.13.123
我廠二期工程采用4臺(tái)88LKXA-25.6型泵為2臺(tái)600 MW機(jī)組提供循環(huán)冷卻水。該泵為大型立式、單級(jí)單吸、轉(zhuǎn)子可抽出式斜流泵。從上向下看,泵逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),泵軸向推力由電機(jī)推力軸承承受。
為提高經(jīng)濟(jì)性,我廠按計(jì)劃對(duì)二期循環(huán)水泵D電機(jī)進(jìn)行改造,其工作流程要求對(duì)電機(jī)進(jìn)行空載運(yùn)行試驗(yàn)。日常維護(hù)水泵班某工作負(fù)責(zé)人接到工作指令——拆卸聯(lián)軸器螺栓,并在QC人員的見證下驗(yàn)證泵轉(zhuǎn)子的下沉量,以便滿足電機(jī)空載運(yùn)行條件。但電機(jī)空載運(yùn)行一段時(shí)間后,電機(jī)聯(lián)軸器與泵聯(lián)軸器發(fā)生摩擦,產(chǎn)生火花和煙霧。待運(yùn)行人員停運(yùn)電機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn),泵聯(lián)軸器調(diào)整盤與電機(jī)聯(lián)軸器發(fā)生摩擦擠壓,造成泵軸與調(diào)整盤配合螺紋擠壓變形。
1 事件原因分析
1.1 聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)分析
聯(lián)軸器由電機(jī)對(duì)輪、泵對(duì)輪和中間調(diào)整盤組成。調(diào)整盤止口深度4.8 mm,止口內(nèi)徑Φ630 mm,電機(jī)聯(lián)軸器外徑Φ629.80 mm。聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)如圖1所示。
循環(huán)水泵與電機(jī)聯(lián)軸器脫開后,泵轉(zhuǎn)子下沉4.73 mm(轉(zhuǎn)子提升量)。此時(shí),電機(jī)聯(lián)軸器下端有0.07 mm在調(diào)整盤止口內(nèi)。查閱設(shè)備參數(shù)得知,調(diào)整盤止口內(nèi)徑為630 mm,電機(jī)聯(lián)軸器外徑為629.80 mm,則調(diào)整盤止口與聯(lián)軸器間的間隙為0.10 mm。泵轉(zhuǎn)子下沉后,如果葉輪落在碗形葉輪室上,則會(huì)出現(xiàn)向一邊傾斜的現(xiàn)象。當(dāng)傾斜偏差大于0.10 mm時(shí),就可能使電機(jī)對(duì)輪與調(diào)整盤發(fā)生摩擦。另外,在中心調(diào)整時(shí),一般要求泵與電機(jī)聯(lián)軸器中心偏差小于或等于0.05 mm,這就加大了接觸摩擦的可能性。當(dāng)發(fā)生摩擦后,電機(jī)對(duì)輪帶動(dòng)調(diào)整盤轉(zhuǎn)動(dòng),使得調(diào)整盤上升,間隙逐漸變小。當(dāng)調(diào)整盤上端面與電機(jī)對(duì)輪的下端面完全貼后,會(huì)產(chǎn)生向下的擠壓力,造成調(diào)整盤內(nèi)螺紋與之配合的泵軸螺紋受到擠壓。當(dāng)擠壓力大于螺紋強(qiáng)度時(shí),將對(duì)螺紋造成破壞性損壞。
由計(jì)算結(jié)果可知,調(diào)整盤最大可能偏差量遠(yuǎn)大于間隙0.10 mm。另外,考慮到中心偏差為0.05 mm,兩者造成摩擦的可能性很大。
1.3 其他影響因素
1.3.1 表面光潔度因素
循環(huán)水泵工作介質(zhì)差,盤根密封又容易造成泄漏,這會(huì)在很大程度上影響聯(lián)軸器、調(diào)整盤的表面光潔度。當(dāng)泵長時(shí)間運(yùn)行后,聯(lián)軸器表面極有可能銹蝕,產(chǎn)生局部高點(diǎn),使實(shí)際間隙變小。
1.3.2 振動(dòng)因素
機(jī)組振動(dòng)會(huì)在一定程度上造成徑向間隙改變。當(dāng)電機(jī)空載運(yùn)行時(shí),局部或者瞬間振動(dòng)超標(biāo)使得聯(lián)軸器與調(diào)整盤摩擦,而摩擦又會(huì)造成振動(dòng)加劇,振動(dòng)加劇又會(huì)使摩擦加劇,從而造成惡性循環(huán),使得調(diào)整盤被電機(jī)聯(lián)軸器帶動(dòng),直至調(diào)整盤與聯(lián)軸器貼合。
2 預(yù)防措施
聯(lián)軸器損壞事件在凝結(jié)水泵、循環(huán)水泵等立式泵電機(jī)空載試驗(yàn)過程中極易發(fā)生。如果采取一定的預(yù)防措施,可以避免此類事件的發(fā)生。
2.1 減小調(diào)整盤止口深度
此次事件中的水泵聯(lián)軸器調(diào)整盤止口深度4.8 mm,泵提升高度4.73 mm,轉(zhuǎn)子下沉后,有0.07 mm電機(jī)聯(lián)軸器高度在止口內(nèi)。在不影響調(diào)整盤強(qiáng)度及工作性能前提下,可將止口深度減小,使得電機(jī)聯(lián)軸器不在調(diào)整盤止口內(nèi)。這樣就能徹底避免此類事件的發(fā)生。
2.2 使用轉(zhuǎn)子定心塊
在循環(huán)水泵電機(jī)空載試驗(yàn)、轉(zhuǎn)子提升調(diào)整、日常維護(hù)等時(shí),可取出軸封室盤根,制作轉(zhuǎn)子定心塊專用工具,在填料室安裝四塊定心塊固定轉(zhuǎn)軸位置,確保轉(zhuǎn)子傾斜量符合要求。根據(jù)以上調(diào)整盤最大偏差量計(jì)算方式,忽略1#導(dǎo)軸承上端至定心塊上端距離變化的影響,假定此時(shí)最大偏差則定心塊與軸套間間隙
,計(jì)算得DE'=0.088 mm。由填料規(guī)格可知,填
料室間隙為25 mm,則定心塊厚度為24.912 mm。
2.3 制訂電機(jī)空載試驗(yàn)方案,明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
對(duì)于此類型泵的電機(jī)空載試驗(yàn),需制訂特定的試驗(yàn)方案。在試驗(yàn)前,工作人員應(yīng)該做好風(fēng)險(xiǎn)分析,明確試風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),同時(shí)做好預(yù)防措施,并制訂設(shè)備事故應(yīng)急方案及應(yīng)對(duì)措施。
3 結(jié)束語
循環(huán)水泵作為電廠系統(tǒng)三大泵之一,其運(yùn)行效率直接影響著電廠的經(jīng)濟(jì)效益。在日常設(shè)備管理中,應(yīng)該對(duì)該泵的正常運(yùn)行和試驗(yàn)項(xiàng)目予以足夠的重視。而聯(lián)軸器調(diào)整盤損壞事件是凝結(jié)水泵、循環(huán)水泵等立式泵電機(jī)空載試驗(yàn)中的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),因此工作人員應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)該處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的認(rèn)識(shí),熟悉聯(lián)軸器結(jié)構(gòu),了解試驗(yàn)方案并做好預(yù)防措施,確保類似泵的安全運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
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〔編輯:劉曉芳〕
文章編號(hào):2095-6835(2016)13-0124-01