曹成高++張紅偉++張敏峰++吳江
文章編號:2095-6835(2016)13-0062-02
摘 要:在向家壩電站右岸機組運行的過程中發(fā)現(xiàn),4臺機組頂蓋漏水,頂蓋排水泵頻繁啟動。經(jīng)檢查確認為,頂蓋與座環(huán)密封漏水,機組運行存在安全隱患,所以,必須及時消除。鑒于此,相關(guān)部門利用檢修的機會改進了頂蓋與座環(huán)密封的設(shè)計結(jié)構(gòu),改造效果良好,徹底解決了漏水的情況,以保證機組安全、穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:頂蓋;座環(huán);密封;漏水
中圖分類號:TM312 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.13.062
向家壩右岸電站共安裝有4臺世界最大單機容量為800 MW的水輪發(fā)電機組,自2013-05月底全部投入商業(yè)運行以來,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)4臺機組頂蓋水位持續(xù)上升,排水泵頻繁啟動的情況。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),頂蓋自流排水孔有水反流至頂蓋上平面外,而機組水車室內(nèi)其他供、排水系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)有漏水的問題。經(jīng)過分析,最終確定機組頂蓋與座環(huán)密封存在漏水的情況。目前,機組投入運行不久,漏水量相對比較小,如果不及時處理,當(dāng)漏水量大于頂蓋排水系統(tǒng)的排水能力時,就有可能會引發(fā)嚴重的事故,甚至影響到機組的安全、穩(wěn)定運行。
1 頂蓋與座環(huán)密封原設(shè)計結(jié)構(gòu)
向家壩TAH機組頂蓋與座環(huán)密封設(shè)計結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2 頂蓋與座環(huán)密封漏水原因分析
2.1 頂蓋與座環(huán)密封現(xiàn)場檢查
當(dāng)機組停機檢修時,現(xiàn)場檢查了蝸殼內(nèi)密封的安裝情況。雖然設(shè)備安裝完好,但發(fā)現(xiàn)座環(huán)與密封護板之間的縫隙處有5個漏水點。拆除漏水部位密封護板后發(fā)現(xiàn),密封橡膠條本身完好,但與頂蓋和座環(huán)之間有間隙。經(jīng)實地測量,部分漏水部位密封槽寬度大于25 mm,最大達到了27 mm,使密封條完全失去了作用。在安裝設(shè)備時,施工方為了防止漏水,在密封條兩側(cè)填充了破布、麻繩等填充物,暫時起到了止水的作用,然而隨著機組的運行,填充物逐漸失去了作用,致使江水進入了頂蓋內(nèi)。
2.2 頂蓋與座環(huán)密封漏水原因分析
拆除頂蓋與座環(huán)之間Φ25 mm的“O”形密封條后,進一步檢查密封槽發(fā)現(xiàn),靠近頂蓋側(cè)密封的槽壁比較光滑,能夠滿足密封條的工作需要,但是,靠近座環(huán)側(cè)的密封槽壁比較粗糙,局部還有一些大小不一的凹坑和高點。經(jīng)現(xiàn)場觀察和分析,最終確定了頂蓋漏水產(chǎn)生的原因:在安裝機組時,為了確保座環(huán)與機組安裝中心線吻合,滿足設(shè)備的安裝條件,需要現(xiàn)場切割和修磨座環(huán)上鏜口的密封接觸面。由于現(xiàn)場切割和修磨工藝有限,出現(xiàn)了座環(huán)與頂蓋密封槽寬度不均、密封接觸面光潔度不夠的情況。密封安裝后,現(xiàn)場施工人員發(fā)現(xiàn)了個別部位密封槽寬度大于密封條直徑后,未采取有效的處理方法,最終導(dǎo)致頂蓋與座環(huán)出現(xiàn)漏水的情況。
3 現(xiàn)場問題處理和新型密封設(shè)計應(yīng)用
3.1 密封槽現(xiàn)場修磨
設(shè)備長期運行后,密封槽內(nèi)出現(xiàn)了許多銹斑和沉積物。為了保證新密封安裝效果,使用專業(yè)刻磨工具現(xiàn)場修磨整個密封槽,除去銹斑和密封槽的突出高點,使整個密封面的光潔度能夠滿足工作要求。同時,對較深凹槽部位的兩側(cè)進行專項修磨,盡量保證密封接觸面的平滑過度和光潔度,為密封最終的安裝奠定基礎(chǔ)。
3.2 新型密封結(jié)構(gòu)設(shè)計要求
要想徹底解決頂蓋漏水的問題,就必需重新設(shè)計頂蓋與座環(huán)密封的結(jié)構(gòu)形式。新密封的設(shè)計結(jié)構(gòu)主要考慮到了以下幾個方面的內(nèi)容:①在不改變密封固定方式的情況下,拆除原有密封槽底部的密封環(huán),增大新密封與密封槽兩側(cè)的接觸面積,提高新密封的止水性能。②沿著密封槽周向每隔150 mm測量、記錄、密封槽的寬度和深度,為新型密封結(jié)構(gòu)的建設(shè)提供數(shù)據(jù)參考。③考慮到即使修磨密封槽,也無法完全消除密封接觸面上較大的凹坑。新密封在結(jié)構(gòu)上要有多層止水功能和足夠的補嘗量。④新密封的材質(zhì)要具備抗拉、抗壓、耐油、耐水、抗老化的性能。⑤新密封的結(jié)構(gòu)要滿足現(xiàn)場工作需求,以方便現(xiàn)場安裝和后期檢修、維護。
3.3 新型密封最終設(shè)計結(jié)構(gòu)
多次分析現(xiàn)場測量數(shù)據(jù),考慮到目前密封槽結(jié)構(gòu)和密封接觸面的實際情況,設(shè)計人員經(jīng)過多次討論后,最終確定新型密封結(jié)構(gòu)為“爪”形+“心”型的雙層結(jié)構(gòu),如圖2所示。安裝密封時,“爪”形的開口部分要向下。
3.4 新型密封設(shè)計優(yōu)點
新型密封設(shè)計的優(yōu)點是:①雙層的結(jié)構(gòu)設(shè)計增加了密封與密封槽的接觸面,使新密封的止水效果更加明顯。②“爪”形密封的材質(zhì)為聚氨酯材料,強度和防腐蝕性能更佳;“心”形密封采用了耐油丁晴橡膠,密封的補償能力更強,且被密封護板壓縮后,可以有效地填充凹坑,起到止水的作用。③“爪”形密封的兩側(cè)設(shè)計有兩側(cè)階梯狀凸起,中部設(shè)計有支撐條,兩側(cè)階梯狀凸起可以有效地接觸密封槽壁。在密封槽寬度較大的位置,中間的支撐條能有效撐開兩側(cè)密封,使密封效果更加可靠。④安裝新密封時,采取“爪”形密封在上,“心”形密封在下的安裝方式。這樣安裝起來更加方便。
3.5 新型密封的現(xiàn)場安裝
現(xiàn)場安裝新型密封時,要注意以下幾點:①密封槽清理干凈后,將“爪”形密封頂端朝向密封槽底部,依次緩慢壓入密封槽底,并確認其與槽底完全貼實。安裝時,可在密封的兩側(cè)涂抹適量潤滑脂,以降低摩擦阻力,防止兩側(cè)密封面被拉傷。②“爪”形密封安裝完成后,用平面密封膠均勻涂抹兩側(cè)槽壁與密封接觸面,密封膠涂抹要連續(xù)且無斷點,輕抹密封膠,將其填充到兩側(cè)接觸面的縫隙內(nèi)。③待平面密封膠表面初步固化后,將“心”形密封開口朝上安裝至密封槽內(nèi),密封的兩側(cè)要完全進入密封槽,且要與“爪”形密封底部完全接觸。同時,要逐段掛裝密封護板,防止“心”形密封拱起、脫落。④“心”形密封接口與“爪”形密封接口要對稱分布,在接口黏結(jié)好并安裝到位后,應(yīng)在接口處涂抹適量的平面密封膠,最大限度地減小接口漏水的可能性。⑤密封護板全部壓緊后,應(yīng)在頂蓋內(nèi)充入300 mm深的清潔水,靜置1~2 h后,再次觀察密封的漏水情況。待確認無漏水的情況后,可對機組蝸殼充水。在壓力水頭的作用下,在頂蓋內(nèi)四周再次觀察密封的漏水情況。如果無漏水,則機組可正常開機運行。
4 結(jié)束語
目前,向家壩右岸電站已有2臺機組更換了新型頂蓋和座環(huán)密封。在機組蝸殼充水試驗時,未發(fā)現(xiàn)頂蓋內(nèi)出現(xiàn)漏水的情況。在機組將近一年的高水頭、大負荷的運行過程中,對頂蓋的漏水情況進行定期跟蹤觀察,未發(fā)現(xiàn)有漏水情況。這也初步證明了新密封經(jīng)受住了實踐的檢驗,具有良好的止水效果,結(jié)構(gòu)設(shè)計也取得了初步成功。但是,新密封的實際使用效果還有待長時間的觀察、跟蹤,進而作出最終的評定。
參考文獻
[1]劉大愷.水輪機[M].第三版.北京:水利水電出版社,1996.
〔編輯:白潔〕