趙 崗(云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司二甲醚廠 云南開遠(yuǎn)661600)
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甲醇合成系統(tǒng)增產(chǎn)降耗技術(shù)改造
趙 崗
(云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司二甲醚廠 云南開遠(yuǎn)661600)
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司200 kt/a甲醇裝置以小龍?zhí)逗置簽樵希捎盟槊喝墼訅簹饣癄t制得原料氣,通過變換冷卻調(diào)節(jié)氫碳比,低溫甲醇洗脫硫脫碳凈化后得到的凈化氣經(jīng)合成氣壓縮機(jī)加壓進(jìn)入合成塔制得粗甲醇。甲醇合成裝置采用國內(nèi)自行開發(fā)的低壓合成技術(shù),甲醇反應(yīng)器采用管殼式等溫反應(yīng)器,生產(chǎn)質(zhì)量分?jǐn)?shù)95%以上的粗甲醇。在甲醇合成工藝中,優(yōu)化入塔氣氫碳比及各成分比例是節(jié)能降耗的關(guān)鍵。由于采用低溫甲醇洗工藝處理粗煤氣,制得的凈化氣中CO2含量較低(體積分?jǐn)?shù)在0.1%左右),不利于甲醇合成反應(yīng)的進(jìn)行。為此,通過技術(shù)改造,在低溫甲醇洗裝置出口凈化氣中補加CO2,并通過控制入塔合成氣中的CO2含量,以優(yōu)化入塔合成氣氫碳比及各成分比例,達(dá)到提高甲醇產(chǎn)量和降低消耗的目的。
甲醇合成工藝流程見圖1。
低溫甲醇洗裝置出口合格的凈化氣由合成氣壓縮機(jī)加壓、氣氣換熱器預(yù)熱后進(jìn)入甲醇合成塔,在催化劑的作用下進(jìn)行甲醇合成反應(yīng)生成粗甲醇,化學(xué)反應(yīng)方程式為:
上述化學(xué)反應(yīng)既是可逆反應(yīng)又是放熱反應(yīng),且是體積縮小的反應(yīng)。在甲醇合成過程中,還有如下副反應(yīng):
從上述反應(yīng)式可以看:①CO2也能參與生成甲醇的反應(yīng),CO2合成甲醇要比CO多耗1分子的H2,同時生成1分子的H2O。因此,當(dāng)原料氣中H2含量較低的情況下,應(yīng)使更多的H2和CO生成甲醇。②CO2的存在,一定程度上抑制了二甲醚的生成。因為二甲醚是2分子甲醇脫水反應(yīng)的產(chǎn)物,CO2與H2合成甲醇的反應(yīng)生成1分子H2O,H2O的存在對抑制甲醇脫水反應(yīng)起到了積極的作用。
圖1 甲醇合成工藝流程
合成氣的成分對甲醇合成反應(yīng)的影響較大,適當(dāng)提高原料氣中CO2的含量,可提高粗甲醇的產(chǎn)率,降低醚、醇類等副反應(yīng)的發(fā)生;但合成氣中CO2含量過高,粗甲醇含量會有所下降,從而使粗甲醇的后續(xù)加工的消耗上升;而CO2含量太低,將導(dǎo)致甲醇合成催化劑床層溫度不易控制、雜質(zhì)含量增大,進(jìn)而影響甲醇合成的轉(zhuǎn)化率。
該甲醇合成裝置自2008年9月開車以來,低溫甲醇洗裝置出口凈化氣中的總硫含量一直控制在指標(biāo)內(nèi),但CO2含量較低。若通過工藝調(diào)整使CO2含量適當(dāng)提高,則總硫化物含量有隨之超標(biāo)的風(fēng)險,而硫化物對甲醇合成催化劑的危害是不可恢復(fù)的。因此,在實際生產(chǎn)中,低溫甲醇洗裝置主要是控制凈化氣中殘余總硫化物含量指標(biāo),故凈化氣中CO2含量一直較低。
改造后方框流程如圖2所示,圖中虛線部分為改造流程。改造完成后,于2012年2月29日中班開始向凈化氣中兌入CO2;至2012年6月,凈化氣中兌入CO2基本調(diào)試正常。將合成氨系統(tǒng)低溫甲醇洗裝置CO2再生塔出口的CO2氣送至甲醇合成系統(tǒng)CO2壓縮機(jī)加壓后并入低溫甲醇洗裝置出口凈化氣管送至合成氣壓縮機(jī)入口,以提高入塔合成氣中CO2含量,改善甲醇合成氣的氣質(zhì),從而提高粗甲醇產(chǎn)量、降低消耗。
圖2 改造后方框流程
4.1 入塔氣質(zhì)、甲醇合成轉(zhuǎn)化率變化情況
單程轉(zhuǎn)化率(η):一次通過反應(yīng)器參與反應(yīng)的原料量與投入反應(yīng)器的原料量的百分比。
根據(jù)改造前、后生產(chǎn)記錄報表合成塔進(jìn)、出口氣體成分,可計算出甲醇合成轉(zhuǎn)化率(表1)。
2013年3月更換甲醇合成塔新催化劑后,凈化氣中兌入CO2時的甲醇合成轉(zhuǎn)化率與未兌時相比,上升幅度更加明顯。取2014年1月的生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為計算依據(jù),將CO2壓縮機(jī)計劃檢修時,凈化氣停兌與兌入CO2時甲醇合成轉(zhuǎn)化率進(jìn)行對比(表2)。
表1 改造前、后入塔氣成分及甲醇合成轉(zhuǎn)化率
表2 更換催化劑投用后兌入與停兌CO2時合成塔進(jìn)、出口氣體成分及甲醇合成轉(zhuǎn)化率情況
由表1和表2可以看出:①將合成塔入口氣中CO2體積分?jǐn)?shù)提高至3%左右,甲醇合成轉(zhuǎn)化率由改造前的18.92%上升至22.15%,提高了3.23%;②新催化劑運行狀態(tài)下,兌入CO2后甲醇合成轉(zhuǎn)化率提高了10%左右,因此,向凈化氣中兌入CO2,對提高甲醇合成轉(zhuǎn)化率起到了積極作用;③在凈化氣中兌入CO2氣后,入塔氣中的CH4含量有所上升,尾氣中的CH4含量也升高,尾氣的利用價值提高。
4.2粗甲醇產(chǎn)量、消耗變化情況
改造前、后粗甲醇產(chǎn)量及凈化氣消耗情況見表3。
表3 改造前、后粗甲產(chǎn)量及凈化氣消耗情況
由表3數(shù)據(jù)看出:①凈化氣中兌入CO2氣后,甲醇產(chǎn)量有較大增加;在凈化氣氣量相當(dāng)?shù)墓r下,平均粗甲醇產(chǎn)量增加5 t/h左右,因此,凈化氣中兌入CO2氣對提高粗甲醇產(chǎn)量有很大幫助。②甲醇合成裝置弛放氣流量明顯降低,有效氣體在合成塔內(nèi)得到了充分反應(yīng)。③粗甲醇凈化氣消耗量明顯下降,噸粗甲醇消耗凈化氣量下降約600 m3(標(biāo)態(tài)),由150 kt/a二甲醚工程方案設(shè)計說明書查得設(shè)計的噸粗甲醇耗凈化氣量為3 178 m3。因此,改造后粗甲醇耗凈化氣低于設(shè)計指標(biāo),粗甲醇的生產(chǎn)成本大幅下降。
(1)凈化氣中兌入CO2以提高合成塔入塔合成氣中CO2含量,從而提高粗甲醇產(chǎn)量、降低消耗的技術(shù)改造取得成功。
(2)提高合成塔入口合成氣中CO2含量,對甲醇合成轉(zhuǎn)化率起到積極作用。2013年3月更換合成催化劑后,兌入CO2使甲醇合成轉(zhuǎn)化率提高了10%左右。
(3)在甲醇合成塔出口溫度相同的條件下,將合成塔入塔氣中CO2體積分?jǐn)?shù)提高至3%左右,粗甲醇產(chǎn)量平均增加5 t/h左右,噸粗甲醇耗凈化氣下降600 m3(標(biāo)態(tài))左右;改造后,噸粗甲醇凈化氣消耗低于設(shè)計指標(biāo)。
(4)低溫甲醇洗裝置CO2再生氣為富余放空廢氣,回收利用不僅降低了凈化氣消耗,提高了粗甲醇產(chǎn)量、降低了粗甲醇消耗,也減少了廢氣排放,有利于環(huán)境保護(hù)。
解化化工分公司甲醇合成塔塔氣中CO2體積分?jǐn)?shù)目前維持在2.5%~3.0%,對于是否還能提高入塔氣中CO2含量,使粗甲醇產(chǎn)量在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有所提高,同時不增加其他工序的操作負(fù)擔(dān),使整套裝置全面優(yōu)化操作,還有待進(jìn)一步探索。
收稿日期(2014-12-23)