王蘭明 祝友軍
(龍礦集團(tuán) 265100)
汽輪機凝結(jié)器化學(xué)清洗方法
王蘭明 祝友軍
(龍礦集團(tuán) 265100)
凝汽器構(gòu)造和材質(zhì),凝汽器銅管垢樣分析表明,其主要成分為CaOMgO,占80以上,而Fe2O3CuO的含量不到2。綜合安全、經(jīng)濟因素考慮,最終確定采用操作安全性高的氨基磺酸酸洗法除垢,酸洗液中添加緩蝕劑,酸洗后進(jìn)行硫酸亞鐵一次成膜保護(hù),對酸洗干凈的銅管表面進(jìn)行保護(hù)處理,以形成良好的水合氧化鐵膜,從而有效地解決銅管的多種腐蝕問題。清洗廢液排入沖灰水系統(tǒng),不僅避免清洗廢液對環(huán)境造成污染,還可充分利用廢液殘余的酸性對沖灰系統(tǒng)進(jìn)行除垢。
利用氨基磺酸與多種金屬化合物都能生成可溶性鹽類,在水中溶解度高,不析出沉淀,對金屬腐蝕小的特點,作為清洗劑可除去鐵、鋼、銅、不銹鋼等制造設(shè)施中在使用過程中生成的水垢和鐵垢。對銅的腐蝕性小于1g/(m2·h),小于電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對Ca、Mg垢溶垢速度快,對鐵的化合物作用慢,可添加一些助劑,從而有效地溶解鐵垢,為盡量減小酸洗時對凝汽器銅管的腐蝕,減少藥劑的消耗量,以達(dá)到最佳的酸洗效果,進(jìn)行了小型試驗。最終確定控制酸洗溫度為40℃、氨基磺酸濃度為3±0.5、緩蝕劑濃度為0.3。采用常州精科霞峰精細(xì)化工有限公司生產(chǎn)的JC2161清洗劑(復(fù)合氨基磺酸、表面活性劑等)、JC2867銅緩蝕劑(復(fù)合苯并三氮唑、有機胺類、助溶劑等)和JC2863消泡劑(復(fù)合有機硅類)。
2.1 化學(xué)清洗流程
化學(xué)清洗范圍包括凝汽器銅管及其連通水室,采用單回路正逆流清洗。凝汽器銅管內(nèi)流通截面為1.23m2,控制管內(nèi)清洗流速為0.10~0.25m/s時,選用耐腐蝕、大流量、低揚程的清洗泵。
2.2 化學(xué)清洗前的條件
清洗系統(tǒng)應(yīng)盡量簡化,便于操作。工業(yè)水向酸洗箱供水能力要達(dá)到500t/h,以便大流量水沖洗。清洗廢液排入沖灰水系統(tǒng),排放管道應(yīng)有一定管徑和安裝坡度,便于廢液大流量排放無死角。清洗箱不宜布置在電纜溝附近,清洗箱應(yīng)有扶梯、平臺和圍欄,以便于配藥、清理等工作。不參加化學(xué)清洗的設(shè)施、管道、閥門、儀表和系統(tǒng)等應(yīng)徹底隔離,如循環(huán)水進(jìn)、出口和水室排水口等應(yīng)加裝堵板。被清洗設(shè)施和臨時系統(tǒng)接口處應(yīng)避免死區(qū)、盲腸,并盡量減少接口的數(shù)量。凝汽器銅管口內(nèi)如有沉積淤泥或填塞,應(yīng)先進(jìn)行人工疏通并沖洗干凈,人工不能疏通時應(yīng)進(jìn)行加堵。
2.3 化學(xué)清洗注意事項
清洗前,應(yīng)制定切實可行的安全操作規(guī)程,掌握所使用的藥劑特性及灼傷急救方法。氨基磺酸雖對人體毒性小,但其粉末和水溶液都能灼傷眼睛,對鼻子、咽喉和皮膚都具有刺激作用,所以操作時應(yīng)穿耐酸服,戴防塵口罩、防護(hù)眼鏡和耐酸手套。搬運酸、堿應(yīng)使用專用工具。一旦接觸酸、堿,應(yīng)立即用大量清水沖洗,然后再進(jìn)行相應(yīng)急救處理。
2.4 化學(xué)清洗過程
2.4.1 水沖洗
用工業(yè)水沖洗清洗箱,沖洗干凈后向清洗箱再進(jìn)工業(yè)水,啟動清洗泵沖洗臨時管道及凝汽器,甲、乙側(cè)正、逆開放沖洗,并分別試轉(zhuǎn)單臺和雙臺清洗泵,檢查運行出力和壓力(沖洗期間要求凝汽器各水室空氣門常流水,系統(tǒng)壓力≤0.2MPa),檢查系統(tǒng)嚴(yán)密性。沖洗至水清后停泵放水,清理清洗箱。
2.4.2 酸洗
向清洗箱進(jìn)工業(yè)水,至2/3水位時啟動單臺清洗泵,向凝汽器進(jìn)水并循環(huán),同時向清洗箱通入蒸汽加熱。當(dāng)水溫≥40℃、空氣門出水、清洗箱調(diào)整到低水位時,加入緩蝕劑。待緩蝕劑循環(huán)溶解15min后,向清洗箱內(nèi)持續(xù)加酸,此時應(yīng)注意必須打開排氣管排氣。系統(tǒng)酸濃度達(dá)3.5時停止加酸,投運監(jiān)視管,正、逆循環(huán)清洗,清洗過程中可補充加酸,并控制Fe2、Cu2≤2000mg/L。
2.4.3 酸洗后
水沖洗及銅管表面預(yù)處理排酸后,啟動清洗泵正、逆大流量開放沖洗凝汽器,直至排水pH>5、總鐵≤50mg/L后停止清洗。然后加入磷酸三鈉800kg,控制pH=9~10,循環(huán)2h后排放。開蓋檢查銅管酸洗情況,用高壓水沖洗管中殘渣,并進(jìn)行汽側(cè)灌水查漏。
2.4.4 成膜清洗
箱進(jìn)工業(yè)水,啟動清洗泵正、逆開放沖洗凝汽器至排水酚酞不顯紅色。溶液箱控制低水位,加入90硫酸亞鐵,控制系統(tǒng)Fe2=50~150mg/L、pH=5.5~6.5,用工業(yè)水(必要時加入磷酸三鈉)調(diào)整pH,正、逆反復(fù)循環(huán)成膜。
2.4.5 成膜后
水沖洗清洗箱進(jìn)工業(yè)水,啟動清洗泵開放沖洗,至排水澄清后停泵,系統(tǒng)水排空結(jié)束成膜,凝汽器復(fù)原。
2.4.6 清洗成膜過程
化學(xué)監(jiān)督2.5化學(xué)清洗成膜效果清洗成膜結(jié)束后對凝汽器水室和清洗箱等進(jìn)行清理檢查,抽取銅管檢查清洗成膜效果,同時檢查監(jiān)視管樣和腐蝕指示片。經(jīng)檢查驗收,1號機凝汽器:①清洗后的銅管表面清潔,無殘?zhí)寄?,無殘留硬垢,除垢率達(dá)到99以上(除垢率≥85為合格,除垢率≥95為優(yōu)良),除垢效果非常顯著;②金屬基體平均腐蝕速率0.198g/(m2·h);
根據(jù)相關(guān)酸洗評價標(biāo)準(zhǔn),最終評價1號機凝汽器銅管清洗成膜效果為優(yōu)良。接著,依次對2號、3號機凝汽器銅管也進(jìn)行了清洗成膜,效果同樣非常好??紤]到4號機凝汽器銅管結(jié)垢與腐蝕均已經(jīng)非常嚴(yán)重,直接采取更換銅管的方式處理。
1~3號機組凝汽器銅管清洗成膜后,表面清潔耐腐,傳熱效率提高,凝汽器端差平均下降3K,真空度提高,從而確保機組的安全運行,提高發(fā)電效率,并延長了銅管使用壽命。若采用更換銅管的方式,僅凝汽器銅管費用就高達(dá)100多萬元/臺,而酸洗費用只有5萬元/臺。凝汽器端差每降低1K,汽輪機熱效率可提高0.35。汽輪機滿負(fù)荷運行時約需蒸汽240t/h,需耗煤33t,煤價按500元/t計,每臺機組每年運行約8000h,則3臺機組可節(jié)約33×500×10-4×8000×0.35×3×3=415.8萬元/年。
凝汽器銅管結(jié)垢后嚴(yán)重影響熱交換效果。對運行年限長、腐蝕嚴(yán)重、結(jié)垢多和以前清洗過的凝汽器銅管,只要化學(xué)清洗方法科學(xué)得當(dāng),清洗方案安全可靠,過程控制嚴(yán)謹(jǐn),還是完全可以采取化學(xué)清洗除垢的,而且經(jīng)濟效益和安全效益顯著。
TK264.1
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1004-7344(2016)20-0229-01
2016-7-1