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      大澇壩站凝析油外輸管線結(jié)蠟因素分析與應對措施

      2016-07-11 09:54:03代維中石化西北油田分公司新疆輪臺841600
      中國科技縱橫 2016年10期
      關鍵詞:含蠟閥室管輸

      代維(中石化西北油田分公司,新疆輪臺 841600)

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      大澇壩站凝析油外輸管線結(jié)蠟因素分析與應對措施

      代維
      (中石化西北油田分公司,新疆輪臺841600)

      【摘 要】大澇壩站是綜合集氣處理站,主要產(chǎn)品為天然氣、凝析油、輕烴及液化氣。本文通過對大澇壩站凝析油外輸管線結(jié)蠟因素分析,明確其主要受油品含蠟量變化、油品管輸溫度及油壁溫差等因素影響,針對該管線結(jié)蠟情況采取熱洗、正反注方式清蠟,合理有效解決該管線結(jié)蠟對管輸正常運行的影響,為出現(xiàn)類似管線結(jié)蠟現(xiàn)象,提供了可行的原因分析及處理方法。

      【關鍵詞】結(jié)蠟含蠟量油品溫度油壁溫差熱洗清蠟

      1 前言

      大澇壩站是集油氣分離、天然氣脫水、輕烴回收和凝析油穩(wěn)定為一體的綜合集氣處理站,主要產(chǎn)品為天然氣、凝析油、輕烴及液化氣。其中穩(wěn)定后凝析油經(jīng)加熱、外輸泵升壓管輸至接入閥室,與上游B站凝析油匯合輸送至裝車末站外銷。大澇壩站至接入閥室凝析油輸送管線,管徑為114×4mm 20#,全長9.2km,設計壓力2.5MPa,設計輸量8×104t/a。大澇壩站凝析油含蠟量較高,正常情況管輸出站壓力0.8-1.2MPa,對應排量為8-12m3/h,溫度55-60℃。2014年1月以來在外輸壓力變化不大的情況下,排量逐漸減小,4月27日出站壓力1.41MPa,排量降至2.5m3/h,采取提高出站溫度措施,將溫度升至74~76℃,但外輸排量呈現(xiàn)繼續(xù)下降趨勢,具體運行參數(shù)詳見表1。

      初步判斷為管線局部縮徑,致使管道內(nèi)流通面積變小,壓力升高,流量減小。通過有效管徑計算公式得出,大澇壩站至接入閥室凝析油管線末端有效管徑僅為50mm,相比于設計管徑114mm,該管線末端流通面積嚴重減小,直接影響管線油品正常輸送。

      表1 2014年大澇壩站—接入閥室凝析油管線運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      2 機理分析

      根據(jù)輸油管道運行情況與A氣田凝析油油品物性分析,判斷為結(jié)蠟導致管線縮徑影響凝析油輸送。結(jié)蠟是指管道內(nèi)壁上沉積了一定厚度的石蠟、膠質(zhì)、凝油、砂和其他機械雜質(zhì)的混合物,其機理主要有分子擴散、剪切彌散、布朗擴散和重力沉降四種機制,目前比較一致的觀點為分子擴散機制。分子擴散機理,當原油溫度低于析蠟點溫度時,油品中流動的石蠟分子和管壁處的石蠟分子之間形成濃度梯度,石蠟分子向管壁附近遷移,進而沉積下來,形成結(jié)蠟[1]。通過統(tǒng)計研究分析,造成該管線結(jié)蠟嚴重,影響正常運行的原因如下:

      2.1油品含蠟量增加

      2014年以來,大澇壩站凝析油含蠟量出現(xiàn)明顯上升趨勢,從1月的5%上升至3月的12%,具體變化參數(shù)詳見表2所示。

      表2 2014年大澇壩站出站凝析油全分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      凝析油含蠟是管壁結(jié)蠟的根本原因,油品含蠟量的大小將直接影響石蠟沉積速率,含蠟量越高,石蠟沉積速率越大。因此,大澇壩站凝析油含蠟量變化,直接影響外輸凝析油結(jié)蠟程度。

      2.2油溫的影響

      含蠟原油在管道輸送過程中,沿線油品溫度對結(jié)蠟量有著直接影響。首先管輸油品溫度低于析蠟溫度時,就會出現(xiàn)結(jié)蠟現(xiàn)象;其次根據(jù)油溫對原油管輸蠟沉積規(guī)律,即油品溫度在凝固點與析蠟點之間進行輸送,管輸原油將會出現(xiàn)較嚴重的結(jié)蠟現(xiàn)象,減小管線有效管徑、影響管輸能力、威脅安全運行。通過測定大澇壩站凝析油析蠟點為17℃,凝點為12℃,根據(jù)4-5月大澇壩站至接入閥室凝析油管線運行數(shù)據(jù)及管線中油品軸向溫降公式(舒霍夫溫降公式),計算出管線末端油品具體溫度,將計算出管線末端溫度與實測溫度進行對比[2]。

      根據(jù)油溫與管輸蠟沉積規(guī)律得知,大澇壩站凝析油析蠟量較為集中的溫度區(qū)間為12~17℃,將計算與實測溫度進行對比,發(fā)現(xiàn)實測溫度均低于計算值,其中4月15日后實際測量溫度均在析蠟點溫度17℃以下,并且大澇壩站至接入閥室輸油管線末端溫度集中分布在14~15℃,恰好是析蠟最集中溫度區(qū)間,印證4月中旬以后管線外輸量加劇變小,與實際運行情況吻合,上述管輸運行情況造成蠟晶的大量析出,減小管線有效管徑,壓力不斷上升,影響管輸正常運行[3]。計算與實測溫度出現(xiàn)明顯的偏差,原因在于計算中運用舒霍夫溫降公式,使用條件為工況穩(wěn)定、總傳熱系數(shù)K不變、沿線地溫和油品比熱C恒定。而油品運輸實際環(huán)境較為復雜,工況僅在一段時間范圍內(nèi)穩(wěn)定、沿線地溫隨冬夏兩季變化較大,從而造成計算值與實測值之間存在一定的誤差。

      2.3油壁溫差的影響

      熱油管道運行中,當管壁溫度下降到析蠟點以下時,管壁處的蠟分子首先結(jié)晶析出,導致原油中的蠟分子出現(xiàn)濃度差,由分子擴散原理蠟分子由濃度高的油流中心向管壁處遷移并結(jié)晶析出,如此往復循環(huán)。結(jié)蠟速率隨原油與管壁溫差的增大而加快,這是因為原油與管壁溫差越大,濃度梯度和蠟晶濃度就越大,從而分子擴散和剪切分散作用都加強,當中心油溫一定時,管壁溫度越低,管壁附件的蠟結(jié)晶濃度越大,剪切彌散作用增強,布朗運動引起的蠟晶間的互相碰撞也加強,這一系列因素,都會使管壁的結(jié)蠟量隨油壁溫差的增大而增多[4-5]。

      3 處置過程

      目前比較常用的管道清蠟措施有化學藥劑清洗、熱洗、清管器

      ············

      等方式,根據(jù)生產(chǎn)運行情況,綜合考慮管道清蠟的安全風險、作業(yè)難度及作業(yè)成本,該管線采用凝析油熱洗的方式進行清蠟。熱洗清蠟就是把一定溫度和壓力的輕質(zhì)油品,由地面管線接入口注入管線內(nèi),在其不斷沖洗過程中,使蠟逐步被熱洗液高溫熔化并帶出管內(nèi),達到清蠟的目的。常用熱洗清蠟方法,易選擇凝點低、析蠟點低、含蠟量低的輕質(zhì)油品,采用正注、反注方式進行清理,正注是將前段出現(xiàn)的結(jié)蠟溶解,反注是將末端出現(xiàn)的結(jié)蠟溶解,最后將溶解于熱洗液中的蠟通過再次正注或啟輸帶至裝車末站。

      3.1正注

      大澇壩站停止外輸,開啟接入閥室-裝車末站的收油流程,用熱油泵車從發(fā)球筒的安全閥處注入凝析油,初期注入溫度不低于75℃,注入壓力不超過2.5MPa,后期根據(jù)現(xiàn)場情況進行調(diào)整。當計算出的當量管徑達到80mm時,停止正注。

      3.2反注

      開啟接入閥室至大澇壩站的反輸進罐流程,關閉凝析油進雅克拉末站流程,在接入閥室,用熱油泵車從收球筒的安全閥處注入凝析油,控制注入溫度不低于85℃,注入壓力不超過2.5MPa,后期根據(jù)現(xiàn)場情況進行調(diào)整。當計算出的當量管徑達到90mm時,停止熱洗。

      4 結(jié)語

      (1)凝析油含蠟量變化對管線結(jié)蠟程度有直接影響,定期對輸送油品進行含蠟量測定,直觀把握油品品質(zhì)變化實時調(diào)整運行參數(shù),避免嚴重結(jié)蠟影響管線運行實效。(2)根據(jù)油溫變化對油品結(jié)蠟規(guī)律,凝析油管輸末端溫度盡量高于析蠟點溫度,避免溫度處于凝固點與析蠟點之間,造成嚴重結(jié)蠟。(3)凝析油管輸過程中,減少低排量長時間運行,造成管線中段至末端油壁溫差過大,產(chǎn)生管線中段至末端嚴重結(jié)蠟。(4)針對上述結(jié)蠟管線,選用凝點低、析蠟點低、含蠟量少的油品作為熱洗溶劑,能安全、經(jīng)濟、有效的解決管線運行異常問題,為其他類似現(xiàn)象的輸送管線,提供了可行的處置方法。

      參考文獻:

      [1]蔣華義.輸油管道設計與管理[M].北京:石油工業(yè)出版社,2010.

      [2]嚴大凡.輸油管道設計與管理[M].北京:石油工業(yè)出版社,1994.

      [3]姜遠征.含蠟原油管道蠟沉積的數(shù)據(jù)處理與模型研究[D].河北:華北電力大學,2012:1-35.

      [4]王雪亮.含蠟原油管道的結(jié)蠟規(guī)律研究[J].遼寧化工,2011(6): 616-618.

      [5]林愛濤.含蠟原油管道結(jié)蠟特性研究[M].北京:中國石油大學,2008.

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