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      地質(zhì)巖心鉆探深孔套管脫落事故的處理

      2016-07-11 09:54:06陳兵徐海洋張峰馬小平湖北省地質(zhì)局第八地質(zhì)大隊(duì)湖北襄陽(yáng)441000
      中國(guó)科技縱橫 2016年10期
      關(guān)鍵詞:孔段孔內(nèi)孔壁

      陳兵 徐海洋 張峰 馬小平(湖北省地質(zhì)局第八地質(zhì)大隊(duì),湖北襄陽(yáng) 441000)

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      地質(zhì)巖心鉆探深孔套管脫落事故的處理

      陳兵徐海洋張峰馬小平
      (湖北省地質(zhì)局第八地質(zhì)大隊(duì),湖北襄陽(yáng)441000)

      【摘 要】在深孔復(fù)雜地層中施工常采用多層套管工藝,由于套管絲扣退刀槽處的厚度很薄,又無(wú)探傷工具,在提下套管過(guò)程中,極易造成惡性套管事故,處理不當(dāng)容易造成鉆孔報(bào)廢。在發(fā)生事故后,根據(jù)套管及孔壁情況分析套管損壞的原因及形式,設(shè)計(jì)不同的施工處理工具及制定相應(yīng)的事故處理工藝方法,可成功處理套管事故,使鉆孔順利完工,避免鉆孔報(bào)廢的重大損失。

      【關(guān)鍵詞】套管事故套管損壞分析孔壁情況事故處理工具事故處理工藝方法。

      1 前言

      湖北省??悼h油山勘探區(qū)ZK201孔為保康白竹磷礦外圍深部找礦項(xiàng)目,鉆孔孔位海拔1800余米,原設(shè)計(jì)孔深1200米,后根據(jù)地質(zhì)情況調(diào)整為1645米。由于受白竹磷礦開(kāi)采的影響,周邊地表水十分缺乏,鉆孔隨鉆漏失,600米以上基本上為干孔,頂漏鉆進(jìn)。供水點(diǎn)離鉆孔直線(xiàn)距離約4000米,高差約800米,設(shè)置了3道泵供水,鉆探生活、生產(chǎn)用水均十分困難。

      1.1礦區(qū)地質(zhì)情況

      鉆孔由寒武系中段覃家廟組開(kāi)孔,分別穿過(guò)寒武系中段泥質(zhì)白云巖、泥質(zhì)白云巖夾頁(yè)巖,寒武系下段白云巖,震旦系燈影組白云巖和硅質(zhì)條帶白云巖,陡山沱組炭質(zhì)頁(yè)巖、白云巖及磷灰?guī)r,目的層為白云巖及磷灰?guī)r。礦區(qū)由于受長(zhǎng)期礦山開(kāi)采影響,地下穩(wěn)定水位約610米,上部裂隙發(fā)育,漏失嚴(yán)重,鉆進(jìn)過(guò)程中孔內(nèi)隨鉆漏失,鉆孔為干孔,無(wú)法測(cè)到水位。

      1.2事故發(fā)生前施工情況

      該鉆孔為湖北省地調(diào)院下達(dá)的省基金項(xiàng)目,設(shè)計(jì)孔深1200米。2011年兩次均施工至460米左右發(fā)生埋鉆事故而移孔。2012重新制訂施工方案,于4月13日開(kāi)孔,8月23日施工至1068米(中途缺水停待2個(gè)月),因地層變化較大,按省基金中心要求,停工等待更改設(shè)計(jì)方案,2012年9月16日接通知鉆孔加深至1645米,由于地質(zhì)設(shè)計(jì)的變更,不得不重新更換設(shè)備,由原來(lái)的XY-44鉆機(jī)改為XY-6B型鉆機(jī),同時(shí)配備全套CNH繩索鉆桿,在施工工藝上也作了調(diào)整,于2012年10月1日重新開(kāi)鉆,11月18日擴(kuò)孔施工至1258米。

      2 事故情況

      2.1事故發(fā)生經(jīng)過(guò)

      2010年11月10日,施工至1200.58米時(shí)遇一小型斷層,孔內(nèi)水位由480米陡然降到610米,鉆孔在510米—530米孔段暴露為裸眼,水位下降后,孔壁失出壓力平衡,時(shí)常發(fā)生坍塌、掉塊,導(dǎo)致此孔段超徑嚴(yán)重而折斷鉆桿,且數(shù)次處理斷鉆桿后時(shí),錐子超過(guò)鉆桿頭部,給下部施工造成了重大孔內(nèi)事故隱患,被迫提起原下于492米處的Ф89套管,用Ф91口徑導(dǎo)向鉆具擴(kuò)孔至556米完整的白云巖孔段,準(zhǔn)備下入556.5米Ф89套管以隔離、封閉510至530米易坍孔段。原來(lái)鉆孔結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1,更改后的鉆孔設(shè)計(jì)見(jiàn)圖2,最后終孔的鉆孔結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3。

      2012年11月24日下套管至442米時(shí),由于上部套管接箍公扣根部斷裂造成套管脫落,上提上部套管發(fā)現(xiàn)327.23米處套管折斷、錯(cuò)開(kāi),上部套管劈開(kāi)插入下部套管2.38米至329.61米,下部剩余孔內(nèi)套管228.77米,按計(jì)算套管底部深度超過(guò)原擴(kuò)孔底部556.5米處8.20米。

      2.2對(duì)事故情況的基本分析

      對(duì)套管沖擊力的基本分析:

      (1)套管的重量:

      N=mg=8.93kg/m×442m×9.8=38681.19KN

      (2)套管墜落的距離:

      h=556.5m-442m=114.5m

      (3)按自由落體產(chǎn)生的沖擊力:

      F=mgh=38681.19×114.5

      = 4428996.26KN.M

      m:物體質(zhì)量

      g:重力加速度

      h: 墜落的距離

      Zk201孔的套管在墜落時(shí),瞬間產(chǎn)生了4428996.26KN.M巨大的沖擊力,將89mm的套管切入77mm的鉆孔內(nèi),我們對(duì)下部套管可能的損壞情況進(jìn)行分析。

      圖1 原設(shè)計(jì)

      圖2 修改后設(shè)計(jì)

      圖3 終孔結(jié)構(gòu)

      圖4 套管在大肚子處彎曲折斷

      圖5 上下套管插入

      圖6 套管接箍鉆入套管內(nèi)

      2.3套管墜落后在孔內(nèi)的幾種形態(tài)

      在干孔中套管脫落近似于自由落體,從上式計(jì)算可以看出它所產(chǎn)生的巨大的沖擊力。下墜時(shí)套管與孔壁產(chǎn)生的摩擦力要抵消一部分沖擊力,套管是一個(gè)細(xì)長(zhǎng)比較大的彈性體,在墜落時(shí),直徑89mm、厚5.5mm套管底部插入77mm鉆孔出現(xiàn)減速-停止過(guò)程,由于慣性作用套管要承受著向下的沖擊力,套管絲扣的連接處將出現(xiàn)破壞,迫使它向徑向的自由空間擴(kuò)展,在各個(gè)不同的薄弱點(diǎn)產(chǎn)生不同的損壞形式,而當(dāng)徑向空間受到限制時(shí),它就會(huì)在軸向上尋求應(yīng)力的平衡,這都導(dǎo)致了套管的損壞變形,通過(guò)分析和其他鉆孔的經(jīng)驗(yàn),一般出現(xiàn)下列幾種情況:

      (1)當(dāng)孔壁比較大時(shí),套管在大肚子處產(chǎn)生膨脹、彎曲、折斷。見(jiàn)圖4。(2)上、下套管頭錯(cuò)位,上套管將下套管劈開(kāi),或者上下套管都劈開(kāi),上套管按軸向直接插入下套管。見(jiàn)圖5。(3)上套管接公扣鉆入母扣, 上套管外徑變小,下套管被脹大,使同徑套管變成“雙層”。見(jiàn)圖6。(4)89mm套管鉆入77mm鉆孔內(nèi)。

      2.4對(duì)孔內(nèi)套管損壞情況的基本預(yù)計(jì)

      (1)該孔地層情況除326.8m-329.3m、510m-530m兩個(gè)孔段以外基本穩(wěn)定,其他不穩(wěn)定孔段均進(jìn)行過(guò)投水泥球加固,加以使用繩索取心滿(mǎn)眼鉆進(jìn),鉆孔直徑相對(duì)變化不大,也就是說(shuō)除個(gè)別孔段以外,套管不會(huì)有太大的變形。事故處理的重點(diǎn)在326.8m-329.3m、510m-530m處,初步判斷兩處套管損壞較嚴(yán)重。(2)鉆孔的孔斜不大,減少了處理事故中套管發(fā)生徑向錯(cuò)位的機(jī)會(huì)。(3)89mm套管仍然具有一定的剛性,不會(huì)產(chǎn)生全孔套管過(guò)度破壞。(4)在327.23米處套管就已劈開(kāi)插入下部2.3m,下部套管損壞情況還有待在處理中謹(jǐn)慎對(duì)待。(5)所有套管經(jīng)過(guò)墜落沖擊,套管與孔壁已經(jīng)相對(duì)“膨脹擠死”,沒(méi)有特大的外力是很難將套管位移,也就是說(shuō)沒(méi)有可以自由活動(dòng)和位移的事故套管,這也給下一步處理提供了有利條件。

      2.5可能產(chǎn)生的次生事故

      (1)用77mm的鉆具修復(fù)內(nèi)徑78mm的89mm 的套管,兩邊的間隙僅有0.5mm,稍有不慎就可能發(fā)生事故套管與鉆具擠夾事故,導(dǎo)致前功盡棄。(2)處理套管中,肯定會(huì)產(chǎn)生一定的鐵屑、鐵塊、鐵粉,這對(duì)孔內(nèi)的安全生產(chǎn)構(gòu)成一定的威脅,因此必須采用分段處理法,在事故套管內(nèi)放入柔性塞子,每處理一段采用強(qiáng)力磁鐵清理一段。(3)在套掃套管中,在套管中開(kāi)天窗后,容易偏離原鉆孔,出現(xiàn)新孔。在充分分析了有利和不利因素后,為了挽回?fù)p失,決定進(jìn)行下部處理,并且研究了處理方案。

      3 事故處理

      3.1事故處理原則

      因?yàn)樘幚硎鹿孰y度大,成立了以探礦隊(duì)長(zhǎng)為首的事故處理小組,處理過(guò)程中必須遵守從淺入深,逐步穩(wěn)步推進(jìn),不留隱患的事故處理模式。

      (1)擠:如上下套管位置錯(cuò)開(kāi)不大,用錐型“炮彈”鉆頭反復(fù)修復(fù)下部套管口,引導(dǎo)鉆具進(jìn)入下部套管。(2)劈:如套管下部彎曲,則采用平底鉆頭劈開(kāi)下部套管,視被劈套管情況,采用磨、切、封等方案處理。(3)鉆:如下部套管相互鉆入,則可采用導(dǎo)向切鐵鉆頭強(qiáng)行切入。(4)磨:下部Ф89mm套管鉆入Ф77mm孔內(nèi),類(lèi)似鋼材冷拔造成的套管變形,可用導(dǎo)向鉆頭磨削。

      3.2事故處理注意事項(xiàng)

      (1)所有下入孔內(nèi)的套管、鉆桿、鉆具、鉆頭必須絲扣良好,機(jī)械性能牢靠,以免發(fā)生次生事故。(2)不經(jīng)事故處理小組同意不得私自變更方案,不得自行其事。(3)機(jī)臺(tái)必須準(zhǔn)確及時(shí)向事故處理小組匯報(bào)孔內(nèi)事故情況。(4)事故處理小組到工地現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析處理孔內(nèi)事故。(5)孔內(nèi)發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)及時(shí)商討下步的事故處理方案。

      3.3事故處理的過(guò)程

      3.3.1330米以上孔段處理

      因?yàn)樵?27.23m以下,有2.3m套管被嚴(yán)重破壞,在327.23m以上下入89mm套管,必須與330m的下部套管對(duì)接,而且兩節(jié)套管必須在同一軸線(xiàn)上,才能保證77mm鉆具在此處暢通無(wú)阻,這是處理下部事故套管的關(guān)鍵一步。

      (1)326.8m-329.3m孔段為泥質(zhì)白云巖,原巖呈可塑狀,孔壁在鉆孔時(shí)已產(chǎn)生超徑,該孔段漏失嚴(yán)重。(2)因327.23m以上套管已提出,鉆孔為干孔,長(zhǎng)時(shí)間孔壁裸露,可能會(huì)造成掉塊、坍塌等事故隱患。因此327.mm米以上孔段需下入Ф89mm套管護(hù)壁,以免發(fā)生埋鉆等次生事故。(3)在330米下入柔性塞子架橋,投入水泥球【3米距離共投入水泥7包,350公斤】,待凝24小時(shí)后灌入15米水泥漿,將套管插入水泥漿內(nèi)固定,以支撐上部327米以上Ф89mm套管。(4)固定好Ф 89mm套管以后,從Ф89mm套管中下入導(dǎo)向性能良好Ф77mm重索繩索取心鉆具掏孔至329米,鉆進(jìn)中必須輕壓、慢轉(zhuǎn),以防鉆孔偏斜。(5)至329米后換Ф77mm變Ф56mm導(dǎo)向鉆具,鉆進(jìn)至330米下部套管中,找到下部套管口。(6)換用Ф77mm鉆具:上部接一根Ф50正絲鉆桿,下部帶Ф77mm 錐型鉆頭,擴(kuò)孔至下部Ф89套管中。(7)用Ф 77mm錐型鉆頭,來(lái)回修復(fù)327米—330米孔段孔壁,直至繩索鉆具能順利穿過(guò)上部Ф89套管進(jìn)入下部套管中。

      3.3.2中部89mm套管內(nèi)處理

      (1)穿過(guò)330米頭部后用Ф77鉆具探孔,每一個(gè)頭部遇阻時(shí),先“照像”,分析下部事故頭部類(lèi)型,按制定的處理方案處理。(2)在處理一個(gè)節(jié)點(diǎn)以后,一般情況下使用錐型鉆頭繼續(xù)下探,因?yàn)樗粫?huì)破壞下部套管頭,很多情況都是在接頭處遇阻,這是因?yàn)榻宇^在沖擊力的作用下,鉆入下部套管內(nèi)而使內(nèi)徑變小,只需用錐型鉆頭稍微修復(fù)即可通過(guò)。

      3.3.3510m-530m孔段處理

      510m-530m孔段地層較破碎,預(yù)計(jì)套管破損嚴(yán)重。

      (1)先采用用Ф77mm錐型鉆頭慢掃,遇憋車(chē)時(shí)降低壓力,反復(fù)修復(fù)套管壁。(2)Ф77mm錐型鉆頭無(wú)法進(jìn)尺,換用切鐵鉆頭,切除破損套管,再換用錐型鉆頭修復(fù)套管壁。(3)嚴(yán)格分段,及時(shí)清除孔內(nèi)鐵屑、鐵塊、鐵粉。

      3.4556.5米以下孔段

      該孔段僅可穿過(guò)56mm鉆具,采用前部帶56mm 導(dǎo)向的77mm金剛石鉆具,高轉(zhuǎn)速、低壓力鉆進(jìn),至564.2米處時(shí),鉆具鉆穿套管,進(jìn)入完整孔段。

      4 結(jié)語(yǔ)

      此次事故套管在干孔中脫落巨大的沖擊力,造成89mm套管鉆入77mm鉆孔內(nèi)7.7米,442米套管縮短0.5米。由于我們對(duì)套管事故進(jìn)行了深入分析,所有出現(xiàn)的異常情況都在我們的掌控之中,都有措施辦法應(yīng)對(duì)。在處理330m下部套管中,每班細(xì)心操作,技術(shù)人員跟班,及時(shí)掌握孔內(nèi)情況,未發(fā)生一次次生事故,僅用了30個(gè)工作日,就恢復(fù)了生產(chǎn),挽回了即將報(bào)廢的鉆孔,順利地在1699.79m終孔。

      在全漏失鉆孔中,因套管脫落事故造成80%鉆孔報(bào)廢,損失巨大。通過(guò)ZK201孔套管事故的處理,為以后類(lèi)似鉆孔事故的處理摸索了經(jīng)驗(yàn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]練章華.地應(yīng)力與套管損壞機(jī)理[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009.

      [2]劉躍進(jìn).巖心鉆探設(shè)備的現(xiàn)狀與發(fā)展[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2007,34(1):39-43.

      [3]張偉.關(guān)于我國(guó)地質(zhì)巖心鉆機(jī)發(fā)展方向的分析[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2008,35(8):1-5.

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