闞 昊,李建韜,于 宸,金熙俊
(中國寰球工程公司遼寧分公司,遼寧 撫順 113006)
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苯乙烯裝置的節(jié)能方案探討
闞 昊,李建韜,于 宸,金熙俊
(中國寰球工程公司遼寧分公司,遼寧 撫順 113006)
摘 要:分析了山東某化工廠6萬t/a苯乙烯裝置的生產(chǎn)現(xiàn)狀, 介紹了Smart工藝和熱泵精餾工藝及其特點,論述了對裝置脫氫工段和精餾工段改造的必要性,對裝置的優(yōu)化方案和優(yōu)化后帶來的效益進(jìn)行了探討。
關(guān) 鍵 詞:苯乙烯; 脫氫; 精餾; 優(yōu)化
作為重要的化工原材料,苯乙烯在合成樹脂、塑料和合成橡膠等領(lǐng)域都得到廣泛應(yīng)用[1]。全球范圍內(nèi)苯乙烯合成樹脂產(chǎn)量居幾大合成材料產(chǎn)量的第三位。雖然國內(nèi)近幾年增加了苯乙烯產(chǎn)量,緩解了國內(nèi)市場大部分苯乙烯需依靠進(jìn)口的狀況,但每年還仍需大量進(jìn)口苯乙烯。因為產(chǎn)量巨大,苯乙烯的生產(chǎn)工藝改進(jìn)和節(jié)能技術(shù)研究具有一定現(xiàn)實意義。
目前,生產(chǎn)苯乙烯主要工藝方法包括兩種:環(huán)氧丙烷聯(lián)產(chǎn)法和絕熱脫氫法,其中絕熱脫氫法在全球范圍內(nèi)廣泛使用。乙苯脫氫主反應(yīng)為強(qiáng)吸熱、氣體分子量增多的反應(yīng),為保證主產(chǎn)物苯乙烯具有較高的產(chǎn)率并且抑制副反應(yīng)的發(fā)生,從反應(yīng)熱力學(xué)角度來講,升高反應(yīng)溫度、維持負(fù)壓條件、使用高效乙苯脫氫催化劑都對主反應(yīng)有利,但苯乙烯的產(chǎn)率仍受反應(yīng)平衡限制[2]。
為提高反應(yīng)正向進(jìn)行程度,國外最新研發(fā)了乙苯脫氫氧化工藝,使部分氫氣產(chǎn)物與氧氣反應(yīng),此工藝不但解決了反應(yīng)平衡的問題,而且還為乙苯脫氫反應(yīng)提供熱量,具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢和良好的發(fā)展前景[3]。
山東某化工廠6萬t/a苯乙烯裝置采用常州瑞華化工工程技術(shù)有限公司開發(fā)的減壓絕熱脫氫工藝和常規(guī)減壓精餾工藝。
1.1 脫氫反應(yīng)單元
圖1 脫氫反應(yīng)單元流程Fig.1 Dehydrogenation reaction unit processes
來自乙苯單元的中間產(chǎn)物乙苯首先與乙苯回收塔釜液泵送來的循環(huán)乙苯混合,再與0.32 MPa蒸汽進(jìn)入乙苯蒸發(fā)器殼程被間接加熱后蒸發(fā),獲得溫度約95 ℃的乙苯-水蒸氣混合物,然后進(jìn)入過熱器殼程過熱后,再同來自蒸汽過熱爐的過熱蒸汽通過混合器混合后進(jìn)入第一反應(yīng)器?;旌衔镌诘谝环磻?yīng)器中通過催化劑完成主副反應(yīng)。出口物料繼而進(jìn)入中間再熱器與來自蒸汽過熱爐的835 ℃過熱蒸汽換熱,將溫度升高到625 ℃后,進(jìn)入第二反應(yīng)器的催化劑床層,進(jìn)行第二階段絕熱負(fù)壓脫氫反應(yīng)。出口物料再進(jìn)入三聯(lián)換熱器將溫度降至120 ℃后,被導(dǎo)入下游的精餾單元作進(jìn)一步加工(圖1)。
在原有工藝中,由于蒸汽過熱爐受損老化及中間再熱器管路的相關(guān)原因,致使第二反應(yīng)器的入口溫度無法滿足所需,為了實現(xiàn)規(guī)定的全程轉(zhuǎn)化率,必須加大第一反應(yīng)器的負(fù)荷,其結(jié)果是加快了R-301中催化劑失活的速率并且令催化劑無法有效的發(fā)揮作用,進(jìn)而縮短了裝置的運行周期;另外,由于對脫氫尾氣管線的改造,即不利于充分利用系統(tǒng)排放氣,還導(dǎo)致裝置能耗的增加[4]。
1.2 精餾單元
來自脫氫反應(yīng)系統(tǒng)的反應(yīng)產(chǎn)物通過工藝凝液處理及氣提后進(jìn)入粗苯乙烯塔,粗苯乙烯塔采用高真空低溫精餾工藝。為防止由于苯乙烯聚合而使產(chǎn)率降低,并減少乙苯的單耗,需適當(dāng)?shù)慕档退獪囟?。并且,較低的塔釜溫度還可適當(dāng)提高混合物的相對揮發(fā)度,提高分離效率。粗苯乙烯塔的釜液由釜液泵輸送至精餾單元進(jìn)行一系列加工,獲得本裝置的主產(chǎn)品精苯乙烯和副產(chǎn)品苯和甲苯,并回收未轉(zhuǎn)化的乙苯。
在現(xiàn)有工藝中,乙苯回收塔內(nèi)乙苯和苯乙烯常壓下沸點僅差9 ℃,分離困難。該裝置蒸氣消耗量大,耗能高,對該塔的優(yōu)化和改造具有實際意義。此塔具有復(fù)雜的壓力系統(tǒng),壓力變化可影響全塔操作的穩(wěn)定性,并且容易出現(xiàn)阻塞現(xiàn)象,造成塔壓變化進(jìn)而嚴(yán)重影響塔的正常操作。所以苯乙烯精餾單元也需做出相應(yīng)的改造。
2.1 脫氫單元改造方案
2.1.1 Smart工藝的應(yīng)用
Smart工藝由美國UOP公司和日本三菱油化共同開發(fā),采用了全新的氧化再熱技術(shù)[5]。該工藝通過對反應(yīng)生成的氫氣進(jìn)行氧化處理,可以改變主反應(yīng)反應(yīng)平衡,提高苯乙烯轉(zhuǎn)化率,降低裝置能耗,提高主反應(yīng)的深度。UOP公司開發(fā)了此工藝中的氫氣選擇性氧化劑,其具有烴損失量少,選擇性高,活性高,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定等諸多優(yōu)點。
Smart工藝擁有幾大優(yōu)勢:
(1)在相同選擇性下,乙苯轉(zhuǎn)化率可達(dá)到80%以上;
(2)提高了乙苯轉(zhuǎn)化率,降低循環(huán)乙苯的量,提高裝置生產(chǎn)能力,進(jìn)而降低分離階段的單耗和能耗;
(3)氫氣氧化產(chǎn)生的熱量對從第一段反應(yīng)來的脫氫產(chǎn)物進(jìn)行加熱到滿足第二段反應(yīng)所需的溫度,不再需要中間換熱器和相關(guān)的管線并節(jié)省能量;
(4)原傳統(tǒng)絕熱脫氫裝置改造成Smart工藝容易,投資低。一些關(guān)鍵設(shè)備如蒸汽過熱爐、尾氣壓縮機(jī)只需很小的改造甚至不需要改造[6]。
2.1.2 改造方案
現(xiàn)有工藝可采用兩種不同的氧化再熱方案進(jìn)行改造,都可使產(chǎn)量提高30%左右。
方案一是用氧化反應(yīng)器取代中間再熱器,為分離過程提供所需熱量,并改動蒸汽流程,具體方案如圖2所示。
圖2 SMART制苯乙烯工藝流程Fig.2 SMART for styrene production process
為保證氧氣達(dá)到合適的反應(yīng)溫度,先將加熱蒸汽和工業(yè)風(fēng)進(jìn)行混合后再送入氧化反應(yīng)器中。氫氣的氧化過程可為反應(yīng)物提供所需熱量。并且,為了保持一定的汽烴比,0.32 MPa蒸汽的引入量可以適當(dāng)減少,隨著一系列蒸汽流程的改變,有利于降低過熱爐的熱負(fù)荷。
在余熱回收部分中,如果保持乙苯產(chǎn)量和汽烴比維持穩(wěn)定,則粗苯乙烯塔冷凝器可以保持不變。
對于尾氣回收與系統(tǒng),由于Smart反應(yīng)器中的氧化反應(yīng)消耗了大量來自脫氫反應(yīng)生成的氫氣,這樣就對脫氫反應(yīng)副產(chǎn)物苯和甲苯的生成起到了抑制作用,降低了尾氣中甲烷和乙烷的含量。但由于引入工業(yè)風(fēng)所含的氮氣會增加尾氣的排放總量,在原有的工藝條件下勢必會對尾氣壓縮機(jī)的負(fù)荷產(chǎn)生影響。盡管實際操作時可通過調(diào)低尾氣壓縮機(jī)出口壓力設(shè)定值,但出口溫度的變化將對粗塔冷凝器的操作產(chǎn)生影響。另一方面,由于尾氣中的烴含量受工業(yè)風(fēng)影響而降低,可以直接送至火炬系統(tǒng),從而消除了整個反應(yīng)系統(tǒng)受尾氣壓縮機(jī)波動的影響,可一定程度上提高裝置生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
第二種方案是將氧化反應(yīng)部分移到第二脫氫反應(yīng)器中,取消中間再熱器,改造方案如圖3所示。
在此方案中,因為改造后脫氫段和氧化段聯(lián)系較為密切,高溫條件下的無效空間進(jìn)而縮小,并且抑制了一系列副反應(yīng)。但其缺點是需對原有設(shè)備進(jìn)行大量改動,技術(shù)也較前者復(fù)雜。
圖3 內(nèi)置氧化反應(yīng)流程Fig.3 The internal oxidation process
2.2 精餾單元改造方法
熱泵是一種通過外部對系統(tǒng)作功進(jìn)而將溫度較低的低溫位熱源提高到高溫位的能量轉(zhuǎn)換設(shè)備。熱泵由于其工作優(yōu)點和特性,已經(jīng)成為精餾裝置降低能耗和提高生產(chǎn)效率的重要方法[7]。
2.2.1 應(yīng)用條件
熱泵精餾對于具有較低塔壓降且物系常規(guī)分離困難的系統(tǒng)適用性很好,且與普通精餾相比節(jié)能效果顯著。而從經(jīng)濟(jì)角度來看,熱泵精餾在工業(yè)裝置中應(yīng)符合以下幾點:
(1)全塔溫差較小的塔(近沸點混合物)。(2)相對低溫的精餾環(huán)境。
(3)再沸器熱負(fù)荷大于2 MW。
(4)塔頂絕壓不宜過低,至少高于10 kPa。
2.2.2 改造方法
通過對精餾單元5個塔的分析,對比上述4點條件可以得出乙苯回收塔適合進(jìn)行熱泵精餾改造。其原有的工藝條件為塔頂76 ℃、45 kPa(A),塔底117 ℃、60 kPa(A)。
直接蒸汽壓縮式熱泵精餾流程具有熱能回收充分,能量損失少等優(yōu)點,是各類工藝流程中經(jīng)濟(jì)效益最顯著的流程。其流程方案如圖4所示。
從圖中可以看出,為了對乙苯回收塔進(jìn)行改造。我們需要新增壓縮機(jī)、預(yù)熱器和冷凝/再沸器,原流程中的再沸器和凝液罐可以不做改動。
改造是通過壓縮過程提高塔頂蒸汽熱值,為再沸器提供一定熱量,此再沸器又起到冷凝器的作用。因此,整個系統(tǒng)可以大幅度的減少過熱蒸汽和循環(huán)水用量,在節(jié)能降耗方面能起到可觀效果。
圖4 熱泵精餾流程Fig.4 Heat pump distillation process
通過對以上改造方案的分析,可以得出以下結(jié)論:
(1)綜合對苯乙烯裝置乙苯脫氫單元的分析得出,應(yīng)用Smart工藝改造脫氫反應(yīng)單元完全可行。通過改造不僅可以減少對尾氣壓縮機(jī)系統(tǒng)的影響,而且更能增加裝置的操作穩(wěn)定性,所以脫氫工段進(jìn)行技術(shù)改造是勢在必行的。
(2)運用熱泵精餾工藝對苯乙烯精餾單元的乙苯回收塔進(jìn)行改造也是可行的,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(3)改造后,苯乙烯裝置的物耗和能耗被大幅降低。計算結(jié)果表明可以節(jié)省冷卻水60 t/h、節(jié)省中壓蒸汽1.2 t/h、蒸汽過熱爐可以減少熱負(fù)荷2 700 kW,年效益可達(dá)416萬元/a
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綜合評述
Discussion on Energy Saving Scheme of Styrene Device
KAN Hao,LI Jian-tao,YU Chen,JIN Xi-jun
(China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation Liaoning Branch,Liaoning Fushun 113006,China)
Abstract:Production status of 60 kt/a styrene unit in a Shandong chemical plant was analyzed; Smart technology and heat pump distillation process and their characteristics were introduced; the necessity of transforming dehydrogenation section and distillation section was discussed as well as optimization scheme of the device.
Key words:Styrene; Dehydrogenation; Distillation; Optimization
中圖分類號:TE 626
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1671-0460(2016)02-0326-03
收稿日期:2015-11-25
作者簡介:闞昊(1986-),男,遼寧沈陽人,工程師,碩士,2009年畢業(yè)于遼寧石油化工大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),目前從事乙苯和苯乙烯裝置設(shè)計和優(yōu)化的研究。E-mail:kanhao@hqcec.com。