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      脫硫裝置熔硫工藝優(yōu)化總結(jié)

      2016-07-01 09:39:04朱性慶王天峰李媛媛
      氮肥與合成氣 2016年5期
      關(guān)鍵詞:泡沫組分裝置

      朱性慶 王天峰 李媛媛

      (河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)

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      脫硫裝置熔硫工藝優(yōu)化總結(jié)

      朱性慶王天峰李媛媛

      (河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)

      脫硫生產(chǎn)中,再生槽提取出來的硫泡沫夾帶一部分溶液,送至熔硫釜進(jìn)行高溫熔融后,溶液中副鹽含量增加,此部分溶液冷卻后重新送入系統(tǒng)使用。為避免對環(huán)境造成污染,不能進(jìn)行溶液置換,脫硫液中的副鹽含量會不斷增加,最終會影響脫硫液質(zhì)量,導(dǎo)致脫硫效率降低。溶液在通過脫硫塔時,副鹽會黏附在脫硫塔內(nèi)的填料上,日積月累,最終導(dǎo)致脫硫塔阻力升高,嚴(yán)重時甚至造成系統(tǒng)停車。河南心連心化肥有限公司半水煤氣脫硫(以下簡稱二脫)裝置采用間歇式熔硫,熔硫后的回液抽回系統(tǒng),易引起再生槽內(nèi)硫泡沫發(fā)虛,進(jìn)而發(fā)生再生槽漫液事故。針對此問題,決定在不增加成本的情況下,通過對現(xiàn)有熔硫工藝進(jìn)行優(yōu)化,以減少對生產(chǎn)的影響。

      1熔硫工藝優(yōu)化后工藝流程

      原熔硫工藝是將變換氣脫硫(以下簡稱一脫)裝置的硫泡沫送至一脫熔硫釜、二脫裝置的硫泡沫送至二脫熔硫釜,各裝置的硫泡沫各自消耗。經(jīng)優(yōu)化后,心連心公司將二脫裝置的硫泡沫送至一脫裝置(圖1),經(jīng)混合后進(jìn)行熔融。該方案不需要增加任何設(shè)備,僅通過配管即可實現(xiàn)。其關(guān)鍵在于可降低生產(chǎn)成本、提高出硫率,保證脫硫裝置長周期穩(wěn)定運行。

      圖1 熔硫工藝優(yōu)化后工藝流程

      二脫再生槽提取出的硫泡沫直接送至一脫泡沫槽,與一脫裝置硫泡沫混合在一起,經(jīng)泡沫泵輸送至一脫連續(xù)熔硫釜或間歇熔硫釜。由于連續(xù)熔硫易產(chǎn)生副鹽,因此,在實際操作時,先將泡沫送至脫硫離心機(jī),經(jīng)過分離后送至一脫間歇熔硫釜進(jìn)行熔融;當(dāng)泡沫量較多時,同時開啟一脫連續(xù)熔硫釜,提高出硫率的同時,也能保證有足夠的空間存放硫泡沫,避免因硫泡沫提取不及時而被帶入系統(tǒng),導(dǎo)致脫硫塔阻力升高。

      2效果分析

      2.1出硫率

      一脫、二脫裝置合并熔硫后,二脫裝置的硫泡沫全部送至一脫連續(xù)熔硫釜和一脫間歇熔硫釜進(jìn)行熔融。

      運行一段時間的現(xiàn)場數(shù)據(jù)(表1)表明,平均出硫率由優(yōu)化前的77.2%提高至優(yōu)化后的93.8%,出硫率明顯提高。

      表1 熔硫工藝優(yōu)化前、后出硫率對比

      2.2脫硫效率

      2014年11月熔硫工藝調(diào)整后,二脫裝置脫硫效率由97.5%下降至96.9%(表2),造成此現(xiàn)象的主要原因是二脫裝置硫泡沫提取過程中夾帶部分溶液,送至一脫裝置后,二脫裝置溶液循環(huán)量有所減少;為了保證貧液槽液位,向系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)水,造成溶液組分波動大,脫硫效率降低。目前,通過調(diào)整,脫硫效率已提高至97.7%。

      表2 熔硫工藝優(yōu)化前、后二脫裝置脫硫效率

      2.3一脫、二脫裝置溶液組分

      二脫裝置硫泡沫送至一脫泡沫槽后,經(jīng)脫硫離心機(jī)分離后的清液與一脫裝置溶液混合,造成了一脫、二脫裝置溶液組分發(fā)生變化(表3),一脫裝置總堿度由19.4 g/L下降至17.4 g/L,Na2CO3質(zhì)量濃度由5.5 g/L下降至3.6 g/L;二脫裝置溶液組分2014年11月至12月波動較大,總堿度由34.7 g/L下降至27.8 g/L。2015年1月,通過及時補(bǔ)充溶液組分以及調(diào)整工藝,溶液組分逐步恢復(fù)正常。

      表3 一脫和二脫裝置工藝優(yōu)化前、后溶液工藝參數(shù)

      2.4副鹽含量

      自2014年11月開始,一脫裝置溶液副鹽質(zhì)量濃度呈直線下降,由392 g/L下降至184 g/L,其中NaSCN含量下降幅度較大,Na2SO4和Na2S2O3含量也有所下降; 二脫裝置副鹽總含量呈上升趨勢。由此現(xiàn)象推斷,一脫、二脫裝置副鹽總含量變化是由溶液混合造成的。二脫裝置副鹽含量升高后,對生產(chǎn)的主要影響是噴射器有結(jié)晶堵塞,造成噴射器吸空氣量減少,再生效果變差。為此,計劃將一脫、二脫裝置回液分開存放,分別抽回系統(tǒng)使用。

      2.5物料成本

      優(yōu)化前、后物料噸氨成本對比見表4。

      表4 優(yōu)化前、后物料噸氨成本對比  元

      由表4可知:一脫、二脫裝置共同熔硫后, 由于一脫裝置溶液組分含量的升高,一脫裝置脫硫效率滿足生產(chǎn)需求,停止投加栲膠和V2O5,物料消耗均有所下降;二脫裝置由于溶液損失及溶液組分的降低,投加的物料相比之前增加。一脫裝置噸氨成本降低1.19元,二脫裝置噸氨成本上升0.14元,則整體物料消耗噸氨成本共計降低1.05元。

      3結(jié)語

      經(jīng)過對一脫、二脫裝置熔硫工藝的優(yōu)化,出硫率大大提高,不但副產(chǎn)品硫黃產(chǎn)量增加,而且物料消耗隨之降低;二脫裝置現(xiàn)場不再熔硫,現(xiàn)場工作環(huán)境得到改善。優(yōu)化熔硫工藝后,出硫率的提高更有利于控制脫硫塔的阻力,為系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ)。由于硫泡沫全部送至一脫裝置熔融,現(xiàn)場工作量增加、勞動強(qiáng)度增大,下一步考慮實現(xiàn)自動化控制,以降低現(xiàn)場工人的勞動強(qiáng)度。

      (收稿日期2015-07-10)

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