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      應(yīng)用井口高頻電加熱技術(shù)延長冷輸油井化清周期

      2016-06-28 16:30:22宋成清陳雯李長生羅日蕾
      石油石化節(jié)能 2016年12期
      關(guān)鍵詞:電加熱干線采油廠

      宋成清陳雯李長生羅日蕾

      (1.大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠;2.大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)

      應(yīng)用井口高頻電加熱技術(shù)延長冷輸油井化清周期

      宋成清1陳雯2李長生1羅日蕾1

      (1.大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠;2.大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)

      由于冷輸油井采用不摻水集輸技術(shù),在集輸過程中沒有熱源提供,管壁會出現(xiàn)不同程度的結(jié)蠟現(xiàn)象,影響集輸管道的輸送能力。針對冷輸油井管線結(jié)蠟問題,目前主要通過化清車定期高溫蒸汽熱洗和井口安裝電加熱器進(jìn)行管線日常維護(hù)。常規(guī)高溫化清需人工、燃料、熱水等消耗,工人勞動量大;傳統(tǒng)電加熱器需連續(xù)加熱,功率在5000 kW左右,耗電量巨大。為解決上述問題,研發(fā)了新型井口高頻電加熱裝置。此裝置整合了傳統(tǒng)電加熱器和電磁防蠟器,并通過超導(dǎo)體將工頻交流電轉(zhuǎn)換為1~100 kHz的高中頻交流電;應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,通過電感線圈將電能轉(zhuǎn)換成相同頻率的交變磁場,并利用渦流效應(yīng),借助金屬本身的電子摩擦發(fā)熱,將電能轉(zhuǎn)換為熱能,實現(xiàn)低能耗自動控溫。高頻電加熱器平均每天運(yùn)行15.2 h,日耗電380 kWh,年消耗電費(fèi)8.7萬元,大大降低了冷輸油井干線清防蠟成本。

      冷輸油井管線;電加熱器;電磁防蠟器;清蠟

      工作原理:首先將工頻交流電轉(zhuǎn)換為1~100 kHz的高中頻交流電,應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,通過電感線圈將電能轉(zhuǎn)換成相同頻率的交變磁場,并利用渦流效應(yīng),借助金屬本身的電子摩擦發(fā)熱,將電能轉(zhuǎn)換為熱能。同時借助磁滯效應(yīng)、趨膚效應(yīng)等電特性使加熱體迅速升溫,使能量能夠在電磁線圈—原油混合液—電源之間作充分交換,增強(qiáng)其傳導(dǎo)作用,再配合特定結(jié)構(gòu),使液體更具有攪拌、沖擊、剪切效果;所形成的“溫度梯度”,還具有“波浪”效應(yīng),對輸油管內(nèi)原油也起著“沖刷”作用。同時間段加熱與一直通電的加熱方式相比,使用井口加熱循環(huán)清蠟器的加熱效率更為高效,機(jī)器和線圈的使用壽命也更長。設(shè)備額定最大功率40 kW并可按需定制,分5個擋位可調(diào),分別是8.3、16.6、24.9、33.2、41.5 kW,41.5 kW擋位工作時平均功率約24.9~33 kW。在擋位選擇方面,以熔點(diǎn)為30℃、含水率10%的產(chǎn)出液為例:冬季時井口產(chǎn)出液溫度為10℃,液量約為36 m3/d,溫控儀溫度范圍[2]設(shè)定為40~60℃,功率擋位選在3擋,額定功率為24.9 kW,實際消耗功率[3]約為擋位功率標(biāo)定值乘以系數(shù)k(k為一工作周期的實際通斷占空比數(shù)值),此時k約為0.83(249 s通51 s斷),即實際消耗功率約等于20.7 kW。

      2 現(xiàn)場試驗

      在某作業(yè)區(qū)1號井、2號井上開展試驗。1號井為某轉(zhuǎn)油站樹狀集油管網(wǎng)中一個分支的首端井,該分支共有油井8口,安裝前干線壓力為3~4 MPa,為保證正常生產(chǎn)需每天打干線。2號井分支有油井6口,試驗前干線壓力為4.5 MPa,每1~2 d打一次干線,存在化清頻繁,維護(hù)成本大問題。試驗井具體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表1。

      表1 某作業(yè)區(qū)采油隊1號井、2號井基礎(chǔ)信息

      2013年10月2日,在1號井上安裝油井井口加熱循環(huán)清蠟器1臺。加熱器入口液體溫度為28℃,進(jìn)液量為0.72 m3/h,設(shè)定溫度上限為60℃,下限為45℃。

      由圖2可知,加熱器加熱7 min使出口溫度由28℃升高至60℃,加熱至設(shè)定溫度上限后,加熱器停止加熱;溫度下降至設(shè)定溫度下限時開始加熱,每加熱5 min,停止3 min即可將溫度控制在41~60℃范圍內(nèi),實現(xiàn)了油井快速加熱和溫度范圍可調(diào)控。試驗后干線壓力穩(wěn)定在1.2 MPa,平均每天運(yùn)行15 h,與之相連的33#至32#平臺免打干線,32#平臺打干線頻率由安裝前的每天打一次,一次2灌水降為每周打一次,一次1灌水,得到較好降壓力效果。

      圖2 1號井啟停加熱設(shè)備與井口溫度關(guān)系曲線

      2013年10月5日,在2號井完成現(xiàn)場安裝。該井加熱器入口進(jìn)液量為0.52 m3/h,該分支有油井6口,試驗前干線壓力4.5 MPa,每1~2 d打一次干線,加熱器入口液體溫度為18℃,設(shè)定加熱上限為60℃,加熱下限為45℃。由圖3可知,加熱器加熱7 min使出口溫度由18℃升高至60℃,每加熱7 min停止4 min即可將溫度控制在40~60℃范圍內(nèi)。試驗后該分支干線壓力穩(wěn)定在0.9 MPa,平均每天運(yùn)行15.2 h。安裝后,自2號井至3號井段達(dá)到免打干線,同用一個主干線的4號井由每天2灌水減少為每天1灌水,降壓力效果明顯。

      圖3 2號井啟停加熱設(shè)備與井口溫度關(guān)系曲線

      3 經(jīng)濟(jì)效益

      安裝油井井口加熱循環(huán)清蠟器后,可免本井化清打干線工作量,降低臨井化清打干線工作量,至少減免1.5口井年化清打干線工作量。如果將其安裝于干線壓力較大需頻繁打干線井,以每2 d打一次干線計算,年化清費(fèi)用為36萬元。加熱器平均每天運(yùn)行15.2 h,日耗電380 kWh,年耗電13.8× 104kWh,消耗電費(fèi)8.7萬元,投資回收期為0.38 a。

      4 結(jié)論

      1)新型井口電加熱裝置整合了傳統(tǒng)電加熱器和電磁防蠟器,應(yīng)用電磁感應(yīng)原理將電能轉(zhuǎn)換為熱能,提高了電能熱效率。

      2)集成溫度控制板可實現(xiàn)0~100℃溫度自動控制,間斷式加熱方式相比傳統(tǒng)電加熱裝置節(jié)能效果更好。

      3)適用于油品物性較差、含蠟量高、干線壓力較大需頻繁化清打干線的油井。

      [1]戚元久,哈依熱提,韓國彤,等.油稠井井口加熱技術(shù)的應(yīng)用[J].中國設(shè)備工程,2015(4):60-61.

      [2]隋承伯.稠油集輸工藝現(xiàn)場試驗[J].Oil-Gasfield Surface Engineering,2011,30(4):40-41.

      [3]王海濤.間歇電加熱技術(shù)現(xiàn)場試驗研究[J],油氣田地面工程,2010,29(8):3-4.

      (編輯 李發(fā)榮)

      10.3969/j.issn.2095-1493.2016.12.011

      1 井口電加熱器的構(gòu)成及其工作原理

      圖1 油井井口加熱循環(huán)清蠟器結(jié)構(gòu)示意圖

      1—配電箱;2—保溫層;3—?dú)んw;4—超導(dǎo)體;5—感應(yīng)線圈。

      宋成清,工程師,2005年畢業(yè)于大慶石油大學(xué)(石油工程專業(yè)),從事采油工程新技術(shù)研究、機(jī)采節(jié)能管理等工作,E-mail:songchengqing@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠工程技術(shù)大隊,163517。

      2016-06-24

      系統(tǒng)組成為井口配電箱和加熱體兩部分(圖1)。配電箱部分由中央處理器、溫度信號采集器及供電電路組成,用于監(jiān)測井口出油溫度,控制加熱體的啟停;加熱體[1]部分由溫度傳感器、電感線圈、進(jìn)油口和出油口等組成,通過高頻磁場使加熱體內(nèi)部產(chǎn)生高溫,利用散熱器對原油進(jìn)行加熱,降低原油黏度。

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