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    一種帶有阻調(diào)功能的制動缸機構(gòu)改進研究

    2016-06-27 09:55:56曾梁彬陳炳偉
    軌道交通裝備與技術(shù) 2016年6期
    關(guān)鍵詞:制動缸

    曾梁彬 汪 鵬 陳炳偉

    (中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司 江蘇 常州 213011)

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    一種帶有阻調(diào)功能的制動缸機構(gòu)改進研究

    曾梁彬 汪 鵬 陳炳偉

    (中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司 江蘇 常州 213011)

    針對傳統(tǒng)制動缸在杠桿彈性變形時,間隙調(diào)節(jié)機構(gòu)可能出現(xiàn)過度調(diào)節(jié)而導(dǎo)致盤片間隙減小的問題,提出了能夠識別制動缸載荷狀態(tài)且具有阻調(diào)功能的制動缸機構(gòu)改進方案,最終通過樣品試制與試驗,驗證了該機構(gòu)改進措施的有效性。關(guān)鍵詞:制動缸;阻調(diào);多體動力學

    1 問題的提出

    制動系統(tǒng)作為動車組九大關(guān)鍵技術(shù)之一,基礎(chǔ)制動裝置的性能直接影響著列車運行的安全與品質(zhì)。對于傳統(tǒng)制動缸而言,制動狀態(tài)下制動夾鉗杠桿不可避免地存在一定的彈性變形,隨著制動缸內(nèi)氣壓的增大,杠桿彈性變形增大,制動缸持續(xù)伸長,從而可能引發(fā)間隙調(diào)整,導(dǎo)致緩解后盤片間隙減小[1]。

    為解決上述問題,在傳統(tǒng)制動缸的基礎(chǔ)上改進了機構(gòu),并利用多體動力學仿真手段對制動缸各主要動作進行了過程模擬,通過監(jiān)控動作過程中的相關(guān)物理量,判斷改進后的機構(gòu)原理,最終通過樣機試驗驗證了改進方案的有效性。

    2 機構(gòu)改進方案簡介

    2.1 機構(gòu)組成

    相比傳統(tǒng)的制動缸,改進后的制動缸機構(gòu)在調(diào)節(jié)螺母組件和引導(dǎo)螺母組件之間增加了1個阻調(diào)機構(gòu),主要由阻調(diào)彈簧、阻調(diào)墊片、阻調(diào)彈簧座和錐套構(gòu)成(見圖1)。

    1―缸體;2―活塞;3―調(diào)節(jié)軸;4―調(diào)節(jié)螺母;5―錐齒滑套;6―方鍵;7―阻調(diào)彈簧座;8―阻調(diào)墊片;9―阻調(diào)彈簧;10―錐套;11―引導(dǎo)螺母;12―活塞管蓋。圖1 改進后的制動缸機構(gòu)

    阻調(diào)彈簧座固定于活塞管內(nèi);阻調(diào)墊片通過鍵與調(diào)節(jié)螺母鍵槽配合;錐套通過鍵嵌套在活塞管蓋內(nèi);阻調(diào)彈簧安裝在阻調(diào)墊片與錐套之間。

    2.2 機構(gòu)動作原理

    (1) 正?!爸苿?緩解”與間隙調(diào)整動作

    由于阻調(diào)彈簧剛度遠大于調(diào)節(jié)螺母彈簧和引導(dǎo)螺母彈簧,因此在正?!爸苿?緩解”和正常間隙調(diào)整(閘片端未夾緊,制動缸處于自由伸長狀態(tài))過程中,其彈簧力使得錐套端面與阻調(diào)墊片之間始終保持一定間隙,即阻調(diào)機構(gòu)在此過程中不發(fā)揮作用,此時的動作原理與傳統(tǒng)制動缸相同。

    (2) 阻調(diào)動作

    閘片端處于制動夾緊狀態(tài)時,當制動缸內(nèi)壓力持續(xù)上升,杠桿變形增大,制動缸和調(diào)節(jié)軸所受軸向載荷也隨之增大。對于傳統(tǒng)制動缸而言,由于杠桿存在彈性變形,活塞仍有軸向運動空間,并通過引導(dǎo)螺母將該運動傳遞到調(diào)節(jié)軸,調(diào)節(jié)軸帶動調(diào)節(jié)螺母向外運動。若杠桿變形較大,方鍵運動受方鍵槽限位后,調(diào)節(jié)螺母與錐齒滑套端齒分離,從而使得調(diào)節(jié)螺母旋轉(zhuǎn),即發(fā)生過度調(diào)節(jié)。

    在增加阻調(diào)機構(gòu)后,由于調(diào)節(jié)軸受到較大的軸向載荷,該載荷通過引導(dǎo)螺母傳遞到錐套上,當載荷大于阻調(diào)彈簧力時,阻調(diào)彈簧被壓縮,錐套發(fā)生軸向移動,其端面與阻調(diào)墊片貼合,通過端面接觸摩擦對阻調(diào)墊片的軸向運動進行約束。在此情況下,即使調(diào)節(jié)螺母與錐齒滑套端齒發(fā)生分離,由于阻調(diào)墊片的限位,調(diào)節(jié)螺母依然無法發(fā)生旋轉(zhuǎn),即無法進行調(diào)整動作,從而達到“阻調(diào)”的目的。

    3 動力學仿真驗證

    為驗證上述改進機構(gòu)的動作原理,在Solidworks Motion環(huán)境下建立制動缸的動力學仿真模型(見圖2)。為獲得真實物理場環(huán)境下的分析結(jié)果,在調(diào)節(jié)螺母與錐齒滑套端齒面、引導(dǎo)螺母與錐套端齒面、方鍵與方鍵槽、阻調(diào)墊片與錐套端面、錐套與活塞管蓋等關(guān)鍵運動構(gòu)件的運動副處施加實體接觸(參數(shù)設(shè)置見表1),其余構(gòu)件采用運動副配合定義運動關(guān)系。

    圖2 制動缸改進機構(gòu)動力學仿真模型

    序號實體1實體2靜摩擦系數(shù)動摩擦系數(shù)接觸剛度/(N·mm-1)1調(diào)節(jié)螺母錐齒滑套0.300.251×1052引導(dǎo)螺母錐套0.300.251×1053方鍵缸蓋0.300.251×1054阻調(diào)墊片錐套0.350.301×1055錐套活塞管蓋0.300.251×105

    利用上述模型,分別對正常“制動-緩解”、正常間隙調(diào)整和阻調(diào)動作進行模擬。

    3.1 正?!爸苿?緩解”動作

    方鍵最大運動行程范圍9 mm,設(shè)置活塞行程6 mm,因此方鍵在制動過程中不受方鍵槽限位。對比圖3(a)和圖3(b)可以看出,調(diào)節(jié)軸與活塞的運動保持一致,在制動缸緩解后,調(diào)節(jié)軸完全復(fù)位,位移與實施制動前相同;在整個動作過程中,調(diào)節(jié)螺母和引導(dǎo)螺母沒有發(fā)生轉(zhuǎn)動,即間隙調(diào)整動作未被觸發(fā)。

    3.2 正常間隙調(diào)整動作

    設(shè)置活塞行程20 mm,當方鍵運動達到最大行程范圍9 mm后將受到方鍵槽限位。由于制動缸兩端未受力仍處于自由狀態(tài),方鍵運動受限后調(diào)節(jié)螺母與錐齒滑套將發(fā)生分離。從圖4(a)可以看出,在制動缸緩解后,調(diào)節(jié)軸未能完全復(fù)位,緩解后位移較制動前增加了約10 mm,即一次調(diào)整量。從圖4(b)和圖4(c)中也能看出,調(diào)節(jié)螺母與引導(dǎo)螺母角位移均有變化,即二者均發(fā)生旋轉(zhuǎn),說明在此過程中觸發(fā)了間隙調(diào)整動作。同時,從圖4(d)中可以發(fā)現(xiàn),錐套的位移也與活塞保持同步,說明在此過程中阻調(diào)彈簧未被壓縮,也沒有發(fā)生阻調(diào)動作。

    (a)活塞位移 (b)調(diào)節(jié)軸位移圖3 正?!爸苿?緩解”動作過程仿真結(jié)果

    圖4 正常間隙調(diào)整動作過程仿真結(jié)果

    3.3 阻調(diào)動作

    為模擬阻調(diào)動作,在動力學仿真模型中調(diào)節(jié)軸端外側(cè)軸向引入1個彈簧活塞缸模型,用彈簧模型近似模擬制動夾鉗制動過程中杠桿的彈性變形,如圖5所示。

    設(shè)置活塞行程14 mm,初始狀態(tài)調(diào)節(jié)軸端部與活塞軸向距離5 mm,即調(diào)節(jié)軸運動5 mm后開始受軸向阻力。對比圖6(a)和圖6(b)可以看出,在制動缸緩解后,調(diào)節(jié)軸完全復(fù)位,但在制動和緩解階段,調(diào)節(jié)軸與錐套的位移均存在1個明顯的停滯過程(約在1.0 s與2.5 s時刻),該停滯過程由阻調(diào)彈簧的壓縮和復(fù)位過程引起。在此過程中,調(diào)節(jié)螺母與引導(dǎo)螺母將不發(fā)生旋轉(zhuǎn),說明阻調(diào)機構(gòu)產(chǎn)生作用,即使調(diào)節(jié)螺母與錐齒滑套端齒發(fā)生分離,仍能有效抑制調(diào)節(jié)機構(gòu)產(chǎn)生過度調(diào)整。

    圖5 阻調(diào)動作動力學仿真模型

    (a)調(diào)節(jié)軸位移 (b)錐套位移圖6 阻調(diào)動作過程仿真結(jié)果

    4 樣機試驗驗證

    基于以上機構(gòu)原理,試制了改進后制動缸試驗樣機(見圖7)。在不同制動氣壓下對試驗樣機進行反復(fù)多次制動動作,通過測量對比每次動作后的緩解間隙,發(fā)現(xiàn)改進后制動夾鉗樣機的緩解間隙能夠基本保持在某一穩(wěn)定值附近,不會由于制動氣壓的改變而發(fā)生較大變化。

    圖7 樣機試驗

    5 結(jié)論

    通過在傳統(tǒng)制動缸中增加1個阻調(diào)機構(gòu),使得制動缸受到軸向載荷時發(fā)生阻調(diào)作用,防止由于杠桿彈性變形引起的間隙過度調(diào)節(jié),維持制動盤與閘片間隙值的穩(wěn)定?;趧恿W仿真分析和樣機試驗,驗證了該改進方案的合理性。

    利用Solidworks Motion平臺,對制動缸內(nèi)部動作過程進行模擬,該方法對機構(gòu)原理驗證、復(fù)雜機構(gòu)內(nèi)部組件動作過程展示與相關(guān)動力學物理量的計算,提供了十分有效的實現(xiàn)手段。

    [1] 曾梁彬,金 璟. 基于彈性動力學的制動夾鉗結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計[J]. 現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備, 2016(3):3-7.□

    (編輯:繆 媚)

    2095-5251(2016)06-0012-03

    2016-05-03

    曾梁彬(1985-),男,博士研究生學歷,工程師,從事基礎(chǔ)制動裝置研發(fā)與基礎(chǔ)研究工作。

    U270.35

    B

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