劉桂紅
【摘要】根據(jù)打包機現(xiàn)狀,對打包機進行合理優(yōu)化,從而提升打包機穩(wěn)定性。
【關鍵詞】打包機;捆扎機;供料速度
1、引言
唐山三友集團遠達纖維有限公司16萬噸生產(chǎn)線有2臺德國奧特發(fā)2000C型全自動進口打包機,打包機設計能力為日產(chǎn)量270噸/臺;此打包機是目前已應用的速度最快的提箱式打包機,與傳統(tǒng)機型相比,不需停車更換包布,適用于連續(xù)生產(chǎn)的粘膠短纖行業(yè);但包裝系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)設計尤其復雜,自投產(chǎn)以來該打包機日平均產(chǎn)量最多在210噸/臺,遠遠達不到設計能力的要求。
2、打包機現(xiàn)狀調(diào)查
通過查看1-3月生產(chǎn)記錄,發(fā)現(xiàn)打包機的穩(wěn)定性差是造成產(chǎn)量低的主要原因,主要體現(xiàn)如下:
2.1、捆扎機包帶在捆扎切斷完成后,包帶邊角部位刮落下許多PE材質(zhì)的碎屑,多數(shù)碎屑被高溫燙刀頭融化,融化后產(chǎn)生的熔融物粘在燙刀支架和滑道上,最終造成燙刀溫度波動或移動支架卡住。一旦出現(xiàn)上述故障,維修人員只能停機進行清理;每次故障至少影響半小時,并且故障周期很短,每2-3天必須清理一次,嚴重影響生產(chǎn)。
2.2、打包機供料環(huán)節(jié)慢,主要體現(xiàn)在:其一、精開松的喂入輥的調(diào)速系統(tǒng)慢,影響了喂入量。其二、打包機連鎖停精開松喂入棍后,操作工點擊“故障確認”后才能開啟精開松,這樣精開松恢復正常完全由人為控制,需要的時間不可控。如圖一:
2.3、打包機采用了PROFIBUS_DP網(wǎng)絡,干擾報警出現(xiàn)次數(shù)頻繁,造成打包機頻繁停車。
3、提升全自動打包機穩(wěn)定性
通過不斷的摸索、實踐,在通過一些理論知識,我們對影響打包機的因素進行和合理優(yōu)化及改善,讓打包機的穩(wěn)定性得以提升。
3.1、在捆扎機上安裝排煙風機后將大部分碎屑排出,將清理時間延長到15天左右,而打包機檢修周期為兩周一次,完全可以在檢修過程中對燙刀支架和滑道進行清理,不再對正常生產(chǎn)造成影響。
3.2、針對打包機供料速度慢做了如下修改:其一、精開松喂入輥調(diào)速由原來的4秒調(diào)節(jié)改為2秒調(diào)節(jié);其二、打包機連鎖精開松喂入輥停后,連鎖消失延時3S自動開啟精開松喂入輥。修改前為圖1、修改后為圖2如下:
3.3、修改程序硬件的波特率,通過現(xiàn)場實踐,設為500Kbps。 DP網(wǎng)絡上在增加2個信號放大器,總共用了3個信號發(fā)生器把DP網(wǎng)絡分成4段,用于提高信號強度來減少干擾。修改前圖三、修改后圖四
圖三
圖四
4、結(jié)束
提高遠達二期打包機穩(wěn)定性的設計,我們在其有效性及實用性上進行了理論論證,并在生產(chǎn)線上進行了實際應用,在修改后的七個月的運行周期內(nèi),我們持續(xù)跟蹤生產(chǎn)記錄,從記錄中明顯反映出打包機穩(wěn)定性的提高,但其持久穩(wěn)定性和長期資料的積累還有待進一步的跟蹤觀察和記錄。