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      三種不同節(jié)能抽油機(jī)應(yīng)用效果評(píng)價(jià)

      2016-05-31 08:09:55倪勃大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠
      石油石化節(jié)能 2016年1期
      關(guān)鍵詞:系統(tǒng)效率

      倪勃(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)

      三種不同節(jié)能抽油機(jī)應(yīng)用效果評(píng)價(jià)

      倪勃(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)

      摘要:在油田的開發(fā)中,高含水階段的開發(fā)難度會(huì)隨著開發(fā)的進(jìn)程越來(lái)越大。傳統(tǒng)的游梁式抽油機(jī)維修難、附件多、能耗大,難以滿足油井深抽的工藝要求。采油廠礦應(yīng)用的提撈抽油機(jī)、復(fù)式永磁抽油機(jī)、游梁直拖式抽油機(jī)將原始的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)改進(jìn)為直線往復(fù)驅(qū)動(dòng)。因此,抽油機(jī)的動(dòng)力性能、平衡性能、運(yùn)動(dòng)性能更加完善。經(jīng)過(guò)測(cè)試得出了節(jié)能型抽油機(jī)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)前后、裝機(jī)功率以及系統(tǒng)效率的相關(guān)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)了在油井中應(yīng)用新型電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的抽油機(jī)系統(tǒng)效率將提高25%以上,節(jié)能效果良好。

      關(guān)鍵詞:節(jié)能型抽油機(jī);直線往復(fù)驅(qū)動(dòng);系統(tǒng)效率

      傳統(tǒng)抽油機(jī)的動(dòng)力設(shè)備都是旋轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī),這種電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行中都依靠復(fù)雜的能量轉(zhuǎn)換和傳遞系統(tǒng)才能完成直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)。這種電動(dòng)機(jī)的缺點(diǎn)是穩(wěn)定性差、系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率低。新型電動(dòng)機(jī)抽油機(jī)可以實(shí)現(xiàn)從電能到直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)的直接轉(zhuǎn)換,機(jī)械傳動(dòng)的過(guò)程得到了簡(jiǎn)化,從而能夠極大地提高工作效率。最重要的是,新型電動(dòng)機(jī)抽油機(jī)的抽汲參數(shù)可無(wú)級(jí)調(diào)整,為滿足采油工藝及實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制創(chuàng)造了條件,是一種應(yīng)用前景廣闊的新型抽油機(jī)。礦區(qū)于2008年和2010年先后安裝了3種節(jié)能型抽油機(jī),主要對(duì)比分析了3種節(jié)能型抽油機(jī)作業(yè)中的節(jié)電、運(yùn)行狀況、系統(tǒng)效率、存在問(wèn)題等應(yīng)用情況。

      1 節(jié)能型抽油機(jī)

      1.1智能間歇提撈抽油機(jī)

      如圖1所示,智能間歇提撈抽油機(jī)主要由井架、電動(dòng)機(jī)、剎車器、排繩器、遠(yuǎn)程通訊模塊、減速鋼絲繩卷筒、自動(dòng)化控制裝置以及井下抽油部件構(gòu)成。這種抽油機(jī)利用的是柔性連續(xù)抽油桿采油技術(shù),在這種技術(shù)中,電動(dòng)機(jī)裝機(jī)功率主要由舉升液量載荷的大小來(lái)確定,且間歇舉升,大幅提高了系統(tǒng)效率。另外,桿管偏磨問(wèn)題也得到了解決。

      智能間歇提撈式抽油機(jī)在抽油作業(yè)中,制動(dòng)器處于松開狀態(tài),電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn),抽子在加重桿的作用下推動(dòng)柔性抽油桿向下運(yùn)動(dòng)。當(dāng)抽子接觸液面以后,傳感器會(huì)將井下壓力的變化發(fā)送到控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)得知抽子接觸液面,這個(gè)接觸點(diǎn)即為液面深度,抽子繼續(xù)下行,當(dāng)抽子下行還未到達(dá)設(shè)置抽吸深度,而抽子以上的液柱高度已經(jīng)到達(dá)設(shè)置抽吸高度時(shí),下行停止,轉(zhuǎn)為上行抽油;智能間歇提撈抽油機(jī)的控制系統(tǒng)能夠有效地在程序上對(duì)抽油機(jī)進(jìn)行過(guò)載保護(hù),如果載荷過(guò)大,電動(dòng)機(jī)停止運(yùn)作,并努力自行卸載,待載荷恢復(fù)正常以后,系統(tǒng)將自動(dòng)繼續(xù)工作,從而對(duì)于抽油機(jī)的正常工作不會(huì)造成影響,使維修風(fēng)險(xiǎn)大大降低。

      圖1 智能間歇提撈抽油機(jī)結(jié)構(gòu)圖

      1.2復(fù)式永磁電動(dòng)機(jī)抽油機(jī)

      在復(fù)式永磁電動(dòng)機(jī)抽油機(jī)中,由變壓器提供三相交流電源,再由抽油機(jī)的智能控制功能將三相交流電源轉(zhuǎn)化為相位相反的驅(qū)動(dòng)電源(輸出),再根據(jù)變頻柜提供工作參數(shù),交替驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行正向或反向旋轉(zhuǎn),從而驅(qū)動(dòng)抽油桿進(jìn)行上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),抽取原油[1]。

      該種抽油機(jī)采用復(fù)式永磁電動(dòng)機(jī)做為原始動(dòng)力,在整體上取消了普通游梁抽油機(jī)中電動(dòng)機(jī)以外的所有傳動(dòng)部分,是一種大沖程、低沖速、高效率及低能耗的油田抽油設(shè)備。新型復(fù)式永磁電動(dòng)機(jī)抽油機(jī)經(jīng)過(guò)各級(jí)專業(yè)部門的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定表明,該設(shè)備在同等情況下,產(chǎn)液量可提高20%,節(jié)電量在10%~30%。

      1.3游梁直拖式抽油機(jī)

      在游梁直拖式抽油機(jī)作業(yè)中,由智能控制柜提供沖程、沖速等數(shù)據(jù)后,將直線電動(dòng)機(jī)啟動(dòng),在兩側(cè)定子(次級(jí))內(nèi),直線電動(dòng)機(jī)動(dòng)子(初級(jí))做往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)。當(dāng)動(dòng)子上行時(shí),靜平衡上行,鋼絲繩由光桿帶動(dòng)下行,這時(shí)抽油機(jī)為下沖程,電動(dòng)機(jī)和平衡系統(tǒng)儲(chǔ)備能量;到達(dá)設(shè)定的下死點(diǎn)后,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)換方向,動(dòng)子和靜平衡下行,光桿由鋼絲繩帶動(dòng)上行,這時(shí)抽油機(jī)為上沖程,電動(dòng)機(jī)和平衡系統(tǒng)釋放能量,到達(dá)設(shè)定的上死點(diǎn)后,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)換方向,如此往復(fù)抽汲油氣[2]。

      表1 智能間歇提撈抽油機(jī)應(yīng)用效果對(duì)比

      表2 復(fù)式永磁電機(jī)抽油機(jī)應(yīng)用效果對(duì)比

      表3 游梁直拖式抽油機(jī)應(yīng)用效果對(duì)比

      2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

      1)2010年6月,某井上安裝了智能間歇提撈式抽油機(jī),經(jīng)過(guò)試驗(yàn),電流23 A,日產(chǎn)液13.5 t,日產(chǎn)油0.69 t,含水量94.8%,動(dòng)液面583.45 m。在作業(yè)中,完成1次抽油平均時(shí)間為1.5 h,每日舉升14~15次。與此前相比,電流下降了25 A,單井日節(jié)電100 kWh,年節(jié)電3.65×104kWh,具體數(shù)據(jù),見表1。

      該抽油機(jī)地面設(shè)備自安裝運(yùn)行至今性能穩(wěn)定,未進(jìn)行過(guò)任何維修,噪音小,管理既安全又方便,外形簡(jiǎn)約美觀,受到現(xiàn)場(chǎng)管理人員的好評(píng)。

      2)2008年9月,某井安裝了復(fù)式永磁電動(dòng)機(jī)抽油機(jī),經(jīng)過(guò)試驗(yàn),泵徑? 70 mm,沖速2.5 min-1,現(xiàn)場(chǎng)沖程6.6 m。日產(chǎn)液68 t,日產(chǎn)油3.6 t,動(dòng)液面643.4 m,泵效69%。因?yàn)閷?5 kW大電動(dòng)機(jī)更換為22 kW小電動(dòng)機(jī),上下電流分別為32/34 A,與此前相比,電流分別下降12/9 A,單井日節(jié)電129.6kWh,年節(jié)電4.73×104kWh,具體數(shù)據(jù),見表2。

      該抽油機(jī)地面設(shè)備自安裝運(yùn)行至今性能較為穩(wěn)定,進(jìn)行過(guò)5次維修,2010年6月25日斷脫檢泵,啟抽后運(yùn)行到2010年8月11日,桿斷關(guān)井至目前。由于啟停不方便給測(cè)試工人和管井工人帶來(lái)不便。

      3)2008年10月,某井上安裝了游梁直拖式抽油機(jī),10月30日開始運(yùn)行,其間多次調(diào)整抽油機(jī)的運(yùn)行參數(shù)。在正常運(yùn)行時(shí),泵徑? 57 mm,沖速2.1 min-1,正常運(yùn)行時(shí)沖程2.5 m,平均日產(chǎn)液48.4 t,日產(chǎn)油3.19 t,動(dòng)液面455.8 m,泵效高達(dá)148%。將原來(lái)的30 kW電動(dòng)機(jī)換成15 kW小電動(dòng)機(jī),上下電流分別下降54/63 A,電流大幅下降,單井日節(jié)電91.68 kWh,年節(jié)電3.35×104kWh,具體數(shù)據(jù),見表3。

      在一年的試驗(yàn)中,游梁直拖式抽油機(jī)現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)調(diào)試運(yùn)行極少趨于合理,在試驗(yàn)

      后期(2009年3月以后)因參數(shù)無(wú)法上調(diào),徘徊在600~700 m之間,泵效僅為30%左右,功圖震動(dòng)載荷極大。

      該抽油機(jī)地面設(shè)備自安裝運(yùn)行至今性能不夠穩(wěn)定,多次進(jìn)行維修。2008年11月28日,桿斷關(guān)井。于12月17日—23日期間進(jìn)行小修撈桿,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)鑒定,此為第114根抽油桿本體斷。直到2009年1月2日,修好電動(dòng)機(jī)重新啟抽,由于沖速為5 min-1,使抽油機(jī)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn),反復(fù)維修后啟抽。2009年5月29日,因泵漏進(jìn)行作業(yè)檢泵,啟抽后還是經(jīng)常因過(guò)載而停機(jī),參數(shù)無(wú)法正常上調(diào),且井口噪音和震動(dòng)極大,目前已拆除。

      3 結(jié)論

      1)同傳統(tǒng)抽油機(jī)相比,3種節(jié)能型抽油機(jī)都節(jié)能降耗、系統(tǒng)效率高。

      2)由于智能間歇提撈式抽油機(jī)改進(jìn)了舉升方式,使抽汲參數(shù)合理匹配,可節(jié)約電能50%~ 90%,滿足低產(chǎn)采油工藝要求需要。

      3)復(fù)式永磁電動(dòng)機(jī)抽油機(jī)占地面積和重量?jī)H為傳統(tǒng)抽油機(jī)的50%,在工況相同的條件下,與傳統(tǒng)游梁式抽油機(jī)相比可節(jié)省10%以上的電能,是節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品。但由于故障發(fā)生頻率高,且啟停不方便會(huì)給管理人員、測(cè)試工人帶來(lái)不便。

      4)游梁直拖式抽油機(jī)在上下往復(fù)抽汲運(yùn)動(dòng)中,是勻速運(yùn)動(dòng),到上下死點(diǎn)瞬間停止運(yùn)動(dòng),這樣慣性載荷大,易斷桿,造成檢泵周期短。還有在沉沒度低于200 m時(shí)電動(dòng)機(jī)隨著液面越深載荷越大,電動(dòng)機(jī)無(wú)法適應(yīng)大載荷,這樣電動(dòng)機(jī)易損壞,還無(wú)剎車裝置,所以該抽油機(jī)目前不合適油田生產(chǎn)需要。

      參考文獻(xiàn):

      [1]姜民政,王建萍,鄭雪鋒,等.直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油機(jī)的研究[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2006(1):38-41.

      [2]陳憲侃,陳萬(wàn)薇,孫建華.游梁式抽油機(jī)與直線電機(jī)抽油機(jī)[J].石油鉆采工藝,2003(1):67-70.

      (編輯鞏亞清)

      DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2016.01.011

      作者簡(jiǎn)介:倪勃,2008年畢業(yè)于東北農(nóng)業(yè)大學(xué),從事機(jī)采管理工作,E-mail:37731807@qq.com,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠第一油礦地質(zhì)隊(duì),163000。

      收稿日期2015-09-24

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