摘 要:1)針對臨渙選煤廠產(chǎn)銷灰分波動較大情況,從采制化及洗選過程進(jìn)行系統(tǒng)分析,查找原因,并制定相應(yīng)措施。通過一系列舉措,使灰分差始終控制在要求范圍內(nèi),保證外銷精煤質(zhì)量的穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)效益。2)分析導(dǎo)致精煤產(chǎn)銷灰分偏差不穩(wěn)定的原因,從管理、技術(shù)、人員、設(shè)備等方面把關(guān),制定有效措施,縮小誤差,保證產(chǎn)品質(zhì)量合格和穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:分析原因;灰分偏差;措施
選煤廠通過技術(shù)檢查指導(dǎo)洗煤生產(chǎn),了解生產(chǎn)現(xiàn)狀,評定生產(chǎn)效果的好壞。生產(chǎn)精煤灰分與銷售精煤灰分反映同一產(chǎn)品的質(zhì)量,應(yīng)是一致的。
但是由于檢測手段不同,導(dǎo)致兩者間存在偏差,間接反應(yīng)了采制化工作質(zhì)量。如過程灰分不能準(zhǔn)確反應(yīng)出選煤實(shí)際生產(chǎn)狀況,誤導(dǎo)選煤操作,更不利于外運(yùn)裝車的配裝和管理。
一、臨選廠質(zhì)檢車間技術(shù)檢查現(xiàn)狀
受經(jīng)濟(jì)下滑影響,煤炭市場近幾年處于疲軟狀態(tài),導(dǎo)致職工隊(duì)伍不穩(wěn)定,離、退休人員較多,工程技術(shù)人員、技師人員短缺,工藝和技術(shù)不夠先進(jìn)等,都在一定程度上影響了采制化工作質(zhì)量,不能準(zhǔn)確地指導(dǎo)選煤生產(chǎn),導(dǎo)致精煤產(chǎn)銷灰分存在偏差。
2014年精煤合格率為98.47%,按規(guī)定產(chǎn)銷精煤灰分誤差應(yīng)控制在0.2以內(nèi),2014年臨選廠生產(chǎn)精煤與銷售精煤灰分差見表1。
從表1可以看出,12個月中,有3個月不合格,合格率為75%,個別月差值較大。容易造成銷售煤樣灰分超標(biāo),產(chǎn)品質(zhì)量不合格,不僅對銷售煤極為不利,還影響企業(yè)的信譽(yù)及效益。
二、原因分析
1)生產(chǎn)精煤由塊精煤和末精煤組成,采樣過程中,皮帶上的物料分布不均,人工采樣很難做到截取斷面煤樣;銷售煤樣采用5點(diǎn)循環(huán)法,在放煤斗放煤樣時,導(dǎo)致中間小顆粒多,灰分低,靠近車邊的大顆粒煤樣多,粒度組成和質(zhì)量不均勻。
2)制樣過程為人工摻合、縮分、破碎至<3mm后用電熱板烘干,再粉碎至<0.2mm。在此過程中,人工操作難免存在誤差。
3)生產(chǎn)煤樣化驗(yàn)采用快速灰化法,銷售煤樣采用慢速灰化法,快速灰化法急于要結(jié)果,故整個過程較為粗糙,慢速灰化法較嚴(yán)格,按照國標(biāo)作業(yè),結(jié)果必然存在誤差。
4)臨選廠多采用配裝煤,洗選之后煤樣首先堆積在倉里,再通過倉里煤樣灰分及倉位高低進(jìn)行配裝,煤樣進(jìn)倉前成斗狀下降,煤樣灰分分配不均勻,導(dǎo)致配裝存在誤差,造成產(chǎn)銷灰分差別。
三、制定對策,采取措施
1)加強(qiáng)采制化管理,加大上崗檢查力度,是否按照采制化工作標(biāo)準(zhǔn)操作,同時監(jiān)督當(dāng)班及交接班期間的采樣情況,避免漏點(diǎn)、漏采及顧量不顧質(zhì)的現(xiàn)象發(fā)生。
2)加強(qiáng)職工技能培訓(xùn),不斷提高職工技能操作水平及業(yè)務(wù)素質(zhì),并制定相關(guān)考核制度,嚴(yán)格培訓(xùn)管理。對于新進(jìn)職工,或者技能水平薄弱的職工,采用“師帶徒”形式,為其安排經(jīng)驗(yàn)豐富的師傅,進(jìn)行“一對一”專項(xiàng)培訓(xùn),確保理論及實(shí)操水平都達(dá)到要求。
3)制定產(chǎn)銷差考核制度,跟績效考核相掛鉤。具體考核辦法:
1)當(dāng)生產(chǎn)過程灰分與外運(yùn)精煤灰分差的絕對值在0.2范圍之內(nèi)(包含0.2),對所屬生產(chǎn)班及外運(yùn)采制樣班分別加分(按批次)。
2)當(dāng)生產(chǎn)過程灰分與外運(yùn)精煤灰分差的絕對值在誤差范圍以外,則對所屬生產(chǎn)班及外運(yùn)采制樣班分別扣分(按批次)。
3)此考核辦法分焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤的分別統(tǒng)計(jì)。
4)每月把總批次統(tǒng)計(jì)出來,然后分別計(jì)算絕對差值在0.1、0.1~0.2以及≥0.2以外的批次及比例,通過對比分析查找原因,從而更好的控制生產(chǎn)過程。
5)班長是現(xiàn)場管理的第一責(zé)任人,通過建立班組長業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn),充分發(fā)揮班組長的管理職能,使班組各項(xiàng)工作不斷推進(jìn)。
6)建立質(zhì)量獎懲制度,對于每月完成考核指標(biāo)較好的班組,給予獎勵,并做到當(dāng)月考核當(dāng)月兌現(xiàn)。
四、取得的效果
1)通過采取一系列的有效措施,取得了較好的效果,如表2。
從表2可以看出,2015年各月產(chǎn)銷差值全在規(guī)定范圍內(nèi),合格率為100%,較2014年產(chǎn)銷差有了很大提高,很好的保證了裝車的準(zhǔn)確性。
2015年精煤合格率平均為99.20%, 2014年同比增長了0.73%。外運(yùn)精煤灰分的不合格率明顯降低,其中2015年12月份外運(yùn)精煤合格率為100%。
通過與寶鋼、馬鋼、蕪湖新興鑄管等五家用戶溝通,對臨選精煤的指標(biāo)穩(wěn)定可靠極為滿意。
2)通過嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程灰分,有利的指導(dǎo)了選煤生產(chǎn),使洗煤操作更加穩(wěn)定和真實(shí),符合臨選廠提出的“多洗煤、洗好煤”重點(diǎn)思路之一,在“精心操作,努力提高精煤產(chǎn)率”這一指導(dǎo)思想下,在洗煤與質(zhì)檢車間的配合下,完成了集團(tuán)公司考核指標(biāo),2015年精煤產(chǎn)率超集團(tuán)考核2.20%,取得了較好成績。
3)通過一系列獎懲機(jī)制的建立,調(diào)動了職工在工作中的主動性和積極性,增加了職工的責(zé)任心。培訓(xùn)力度的加強(qiáng),規(guī)范了職工的操作,提升了職工的操作技能水平,保證了工作質(zhì)量,為我廠效益的實(shí)現(xiàn)提供了有利保障。
作者簡介:
馬靜(1987-),女,漢族,安徽淮北人?,F(xiàn)在淮北礦業(yè)集團(tuán)臨渙選煤廠工作,助理工程師,學(xué)士學(xué)位,研究方向:煤質(zhì)檢測。