摘 要:介紹了化工企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的余熱,用于廠區(qū)供暖系統(tǒng)的一個(gè)實(shí)例,介紹了余熱資源、供暖流程和系統(tǒng)運(yùn)行情況。運(yùn)行結(jié)果表明,利用生產(chǎn)余熱供暖,可操作性強(qiáng),節(jié)能效果顯著。
關(guān)鍵詞:余熱;溴冷機(jī);供暖;節(jié)能
某石化化工企業(yè)使用外購(gòu)蒸汽進(jìn)行采暖,由于該廠區(qū)采暖面積大,采暖地點(diǎn)分散,造成了采暖成本高、蒸汽利用率低[ 1 ]、現(xiàn)場(chǎng)跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重。
為此,該化工廠采用裝置產(chǎn)生的低溫余熱資源代替現(xiàn)有的蒸汽采暖,在調(diào)查分析余熱資源基礎(chǔ)上,建成了一套采暖裝置,利用芳烴裝置凝液供暖,當(dāng)余熱達(dá)不到供暖要求時(shí),采用裝置自產(chǎn)0.4MPa蒸汽作為補(bǔ)充。
該企業(yè)采暖改造的實(shí)際運(yùn)行效果表明,余熱供暖既緩解了新鮮蒸汽使用量,又降低了采暖成本,符合石化企業(yè)節(jié)能減排的方針。
一、廠區(qū)采暖現(xiàn)狀
廠區(qū)使用外購(gòu)0.8MPa蒸汽進(jìn)行采暖,采暖面積約為2.18萬(wàn)m2,采暖總熱負(fù)荷為3000kw,每個(gè)采暖期的蒸汽消耗量約為14kt/,費(fèi)用約為190萬(wàn)元。
二、余熱資源簡(jiǎn)介
由于廠區(qū)面積大,供暖地點(diǎn)分散,經(jīng)過(guò)對(duì)幾套生產(chǎn)裝置余熱資源的充分調(diào)研和論證,確定了可以回收用于廠區(qū)供暖的余熱資源。
廠區(qū)余熱主要來(lái)自芳烴裝置,熱源溫度品味較低,且熱源的利用以不影響生產(chǎn)裝置生產(chǎn)工藝為前提,故熱源的參數(shù),包括溫度、流量等參數(shù)不可隨意改變[ 2 ],這些都是供暖改造中需要考慮的問(wèn)題。
三、余熱回收供暖系統(tǒng)簡(jiǎn)介與工藝流程
化工廠區(qū)冬季熱水供暖系統(tǒng)包括新增采暖換熱站、室外熱水管網(wǎng)及21棟供熱建筑,采暖熱媒是換熱后50~75℃的熱水,供暖方式采用上供上回雙管同程式架空敷設(shè),總熱負(fù)荷為3000kW,熱水循環(huán)量為80t/h。
各用戶返回的50℃采暖回水進(jìn)入換熱站的集水器,進(jìn)入整體換熱機(jī)組,在機(jī)組內(nèi)采暖回水與芳烴裝置溴冷機(jī)提供的出口余熱水進(jìn)行換熱,不足時(shí)補(bǔ)以芳烴裝置自產(chǎn)的0.4MPa蒸汽,升溫至75℃,經(jīng)水泵加壓后打入分水器,在分水器平衡后,通過(guò)室外管網(wǎng)送至各用戶。
汽水辦事?lián)Q熱器產(chǎn)生的凝液被送回補(bǔ)水箱,供補(bǔ)水用,定壓補(bǔ)水采用新鮮水直接補(bǔ)充。
具體流程如圖1所示。
四、運(yùn)行效益分析
廠區(qū)熱水供暖系統(tǒng)從2013年10月投入運(yùn)行后,由于實(shí)際運(yùn)行工況比較復(fù)雜,整個(gè)采暖期采用水-水板換和汽-水板換共運(yùn)行的方式,整個(gè)采暖期間斷性補(bǔ)充了0.4MPa蒸汽,采暖期(11月至來(lái)年3月)節(jié)約蒸汽14kt,實(shí)際供暖溫度達(dá)到要求,暖氣回水溫度保持在45-65℃,帶來(lái)了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
五、結(jié)語(yǔ)
利用裝置產(chǎn)生余熱的供暖系統(tǒng),工藝流程簡(jiǎn)單,具有較好的可操作性和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)余熱的有效利用,有效的降低了企業(yè)的能耗,實(shí)現(xiàn)了能量的回收利用。
參考文獻(xiàn):
[1] 賀敬明等.生產(chǎn)余熱在采暖中的應(yīng)用[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2015,41(1):30-32.
[2] 祝侃,夏建軍等.工業(yè)余熱用于集中供暖去熱流程優(yōu)化研究[J].暖通空調(diào),2013,43(10):56-60.
作者簡(jiǎn)介:謝景源(1981-),女,漢族,寧夏石嘴山人,研究生,助理工程師。