宋誠
摘 要:研究分析了10 g清涼油自動線的工作原理,用目前較為流行的PLC控制系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的繼電器控制線路,達(dá)到了工藝上提出的要求;解決了生產(chǎn)上經(jīng)??ぁ⒗速M(fèi)原材料、質(zhì)量不穩(wěn)定等現(xiàn)象,使本自動線發(fā)揮它應(yīng)有的作用,提高了生產(chǎn)效率,為企業(yè)節(jié)約了生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞:清涼油 改造自動化 PLC控制
中圖分類號:TG43 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)01(c)-0085-02
筆者公司10 g清涼油自動線原先采用傳統(tǒng)的繼電器控制,接線復(fù)雜、體積較大、比較笨重、功能不很完善、可靠性也不高,近一段時(shí)間連續(xù)出狀況,已經(jīng)嚴(yán)重影響了正常的生產(chǎn),所以要求對其進(jìn)行改造。該次改造選用歐姆龍系列可編程控制器代替原控制器,因?yàn)樗哂凶詣踊潭雀?、結(jié)構(gòu)緊湊、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn),使改造后的自動線更加方便、好用,具有更高的可靠性和更好的穩(wěn)定性。
1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
1.1 10 g自動線工作流程
盒底振動料斗工作,將清涼油盒底全部按口朝上排列,送入滑道,由盒底輸送帶送進(jìn)油箱下的主輸送帶上,按每行18只排滿,每行之間由隔條隔開;主帶一側(cè)的傳感器啟動澆油馬達(dá)工作,將之灌滿;主帶以每分鐘250 mm的速度由滾筒牽引平穩(wěn)移動,澆好油的清涼油盒底在主帶上移動將近5 m,持續(xù)時(shí)間約18 min后(油已冷卻凝結(jié));推油電機(jī)感應(yīng)傳感器工作后,推油電機(jī)將一行18只清涼油盒底推至一旋轉(zhuǎn)的圓盤上;圓盤將油盒移至圓盤邊緣,進(jìn)入邊緣的滑道,通過滑道進(jìn)入壓蓋機(jī)構(gòu);盒蓋振料斗工作,將盒蓋全部按口朝上排列,送入滑道,滑道再將盒蓋翻身成全部口朝下,進(jìn)入壓蓋機(jī)構(gòu);壓蓋機(jī)構(gòu)有6個工位,到第六個工位出來的就是蓋好蓋的清涼油成品;壓蓋機(jī)每蓋一次,產(chǎn)品計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)一次系統(tǒng)自動控制的實(shí)現(xiàn)(見圖1)。
油箱溫度通過溫度傳感器,確定是否需要給加熱器通電。當(dāng)油溫達(dá)到所設(shè)定值附近時(shí),PLC通過輸出固態(tài)開關(guān)接通接觸器,給主帶和盒底輸送電機(jī)通電;盒底輸送電磁鐵吸合必須同時(shí)滿足兩個條件:盒底振動料斗處18只盒底送滿;主輸送帶必須運(yùn)轉(zhuǎn),盒底輸送帶電磁鐵吸合一次保持4 s;在主輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)下,澆油電機(jī)啟動傳感器接到盒底的感應(yīng)信號時(shí)即啟動澆油電機(jī);再接澆油電機(jī)停止傳感器信號時(shí),電機(jī)立即停止;在主輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn),主帶接觸器吸合條件下,推油傳感器一但感應(yīng)到盒底信號,直線電機(jī)運(yùn)行推油;當(dāng)電機(jī)運(yùn)行中感應(yīng)到反車傳感器信號時(shí),克服慣性之后立即反向退回。電磁離合器用以控制壓蓋機(jī)的動作,由壓蓋控制傳感器和蓋滑道傳感器同時(shí)感應(yīng)到信號接通離合器,使壓蓋機(jī)構(gòu)工作。
1.2 傳感器名稱及作用
傳感器名稱及作用具體見表1。
1.3 確定PCL I/O的數(shù)量及型號選擇
從圖1及以上的描述中可以看到,傳感器一共有13只,而在設(shè)計(jì)中溫度模塊控制另外再選用單獨(dú)控制系統(tǒng),而計(jì)數(shù)器部分用計(jì)算器模塊,總共剩下11個輸入點(diǎn)。而在實(shí)際運(yùn)行過程中我們考慮到,為了能準(zhǔn)確定位和方便操作每只電機(jī)都設(shè)定手動/自動轉(zhuǎn)換及點(diǎn)動按鈕,輸入點(diǎn)的數(shù)量根據(jù)控制電機(jī)及輸出端子的要求有:輸送帶電機(jī)、送底電機(jī)、壓蓋電機(jī)、推油電機(jī)、盒蓋、底進(jìn)料電機(jī)、澆油電機(jī)、澆油電磁鐵及油溫聲、光報(bào)警、燈等共21個。輸出點(diǎn)有盒底盒蓋振動、輸送帶電機(jī)、送底電機(jī)、壓蓋電機(jī)、推油電機(jī)、盒蓋進(jìn)料電機(jī)、澆油電機(jī)、盒底進(jìn)料電機(jī)、電磁離合器、報(bào)警燈3個等共16個。
因此,要選用輸入點(diǎn)個數(shù)≥32,輸出點(diǎn)個數(shù)≥16的PLC。
對于用戶程序儲存器容量的選擇,因?yàn)橐陨戏治龅亩际情_關(guān)量,不需模擬變換及存儲,需要47個開關(guān)量控制,因此可按以下公式估算:
存儲器字?jǐn)?shù)≥開關(guān)量I/O×8=47×8=376
根據(jù)以上分析,要選擇輸入點(diǎn)個數(shù)≥32,輸出點(diǎn)個數(shù)≥16,存儲器字?jǐn)?shù)≥376的PLC,對PLC的速度及其他方面無特殊要求。筆者先用了型號為歐姆龍公司(OMRON)的CPM2AH。CPM2AH可編程控制器的主機(jī)(基本單元)有36個輸入點(diǎn)(X0000-X0011,X1000-X1011,X2000-X2011),24個輸出點(diǎn)(Y1000-Y1007,Y1100-Y1107,Y1200-Y1208)。編程容量為1194×3、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器48×3。另外還有輔助繼電器接觸器控制功率很大的負(fù)載。
1.4 I/O接點(diǎn)的分配和PLC接線
具體如圖2、圖3、圖4所示。
2 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
2.1 PLC程序設(shè)計(jì)
按照清涼油灌裝的特點(diǎn),在自動灌裝自動線前,選用了一計(jì)量存貯槽,將配制好的清涼油液體直接從管道內(nèi)打進(jìn)貯槽,所有的管道和貯槽都有加溫保溫裝置。當(dāng)油溫達(dá)到50 ℃~60 ℃時(shí)方可進(jìn)行自動線生產(chǎn)。
2.2 梯形圖設(shè)計(jì)
根據(jù)工藝要求和程序流程圖設(shè)計(jì)梯形圖。(略)
3 運(yùn)行效果分析
經(jīng)以上改造,設(shè)備完全達(dá)到改造前的技術(shù)要求。該控制系統(tǒng)采用歐姆龍PLC控制系統(tǒng),硬件結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉,響應(yīng)速度快,性價(jià)比高,現(xiàn)場使用表明,其性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠,維修簡單,完全達(dá)到工藝要求。
參考文獻(xiàn)
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