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    提高RDD1型道岔融雪系統(tǒng)CVS模塊一次交檢合格率

    2016-05-30 14:22:56王軍平
    科技風 2016年9期

    摘 要:通過對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的分析,完善調(diào)試電路、調(diào)整操作工序,從而改變生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品一次交檢合格率低的現(xiàn)狀,提高產(chǎn)品質(zhì)量。

    關(guān)鍵詞:RDD1型道岔融雪系統(tǒng);CVS模塊;模塊通道電流值;調(diào)試電路;操作工序

    RDD1型道岔融雪系統(tǒng),是由西信公司獨立研制。系統(tǒng)采用電加熱條密貼傳導熱能來加熱鐵路道岔的尖軌和基本軌,防止冰雪影響道岔的正常動作。該產(chǎn)品已獲得多項國家專利,并已在精伊霍線、鞍鋼公司、大連站等鐵路干線大量應用。CVS模塊,即電流/電壓采集模塊,是道岔融雪控制柜的重要組成部分,它的質(zhì)量直接影響到控制柜信息的傳輸安全。

    生產(chǎn)車間質(zhì)量目標為:成品一次交檢合格率85.7%,但車間在生產(chǎn)CVS模塊過程中,根據(jù)檢驗人員合格率統(tǒng)計,見下表:

    一次交檢合格率僅為85.7%,與車間考核指標有差距,而且返修率增高,會嚴重影響到融雪控制柜的及時交付!作為一名技術(shù)人員,所以把“提高RDD1型道岔融雪系統(tǒng)CVS模塊一次交檢合格率”作為自己15年的技術(shù)攻關(guān)課題。

    2015年2月,對以上43套一次交檢不合格的CVS模塊質(zhì)量問題分析,具體數(shù)據(jù)如下表:

    由上表數(shù)據(jù)可見,要解決的關(guān)鍵問題就是要找出模塊個別通道電流值超差的原因并加以克服,從而提高產(chǎn)品一次交檢合格率。

    要使模塊一次交檢合格率達到95%以上,根據(jù)表二數(shù)據(jù),模塊個別通道電流值超差的不合格數(shù)占不合格總數(shù)的86.0%。如果全部解決,CVS模塊一次交檢合格率可達到85.7%+86.0%×(1-85.7%)=98%,即使僅解決其80%,交檢合格率也可達到85.7%+86.0%×80%×(1-85.7%)=95.5%,因此95%的目標可以實現(xiàn)。

    以下對一次交檢合格率低進行了原因分析并繪制了因果分析圖:

    根據(jù)因果圖中的各末端原因逐一進行質(zhì)量問題分析:

    針對調(diào)試電路不完善、操作工序不合理這兩個主要原因分別采取以下措施:

    <措施一>調(diào)試電路里增加一個穩(wěn)壓源、一個變壓器

    措施前:1)CVS模塊調(diào)試需要10A、25A、40A、50A四檔電流,對電流表的讀數(shù)穩(wěn)定性要求較高,但是目前電流表的各檔位讀數(shù)在0.1A范圍內(nèi)一直上下漂移,影響調(diào)試結(jié)果。2)模塊安裝到機柜上后機柜調(diào)試需要380V電壓,而根據(jù)模塊調(diào)試大綱,只需要在200V、150V、100V、50V電壓處調(diào)試即可,通過車間現(xiàn)有調(diào)壓器也僅能實現(xiàn)最高250V左右的電壓。模塊各通道調(diào)試參數(shù)的準確性得不到保證,影響整機調(diào)試結(jié)果。

    措施后:1)經(jīng)過多次試驗,發(fā)現(xiàn)電流表讀數(shù)不穩(wěn)定是由于電壓不穩(wěn)定造成的,于是在調(diào)試電路里增加了一個穩(wěn)壓源,解決了電流表讀數(shù)不穩(wěn)定的問題,保證了模塊各通道參數(shù)的準確。2)經(jīng)過試驗,給調(diào)試電路里增加一個變壓器,可以實現(xiàn)380V以及440V電壓,與機柜調(diào)試電壓一致,保證了模塊調(diào)試參數(shù)的準確性。

    <措施二> 將校準后調(diào)試這個步驟放到模塊老化之后:

    CVS模塊經(jīng)過表三所述六個工序后,模塊高溫老化后電路板和元器件的性能受到影響,個別通道電壓、電流值范圍超差。

    經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)工作模式調(diào)試和校準后調(diào)試調(diào)的都是模塊各通道在特定電壓、電流值條件下通道自身輸出的電壓、電流值,只是兩種調(diào)試的參數(shù)誤差范圍不同而已。

    經(jīng)過試驗,我們決定將校準后調(diào)試這個步驟放到老化之后進行,從而提高了工作效率。

    我們對措施后生產(chǎn)情況進行了抽樣統(tǒng)計:

    綜上所述,通過此次對調(diào)試電路的完善、操作工序的調(diào)整,CVS模塊一次交檢合格率由85.7%上升到97.8%。

    對后期CVS模塊的生產(chǎn)情況進行監(jiān)督和抽查,防止不合格品的發(fā)生。

    以更改許可單的形式對調(diào)試大綱進行了更改,將校準后調(diào)試這個步驟放到模塊老化之后(更改單編號:13.11.054)。

    按2015年年產(chǎn)量500臺算,每臺節(jié)約工時1.5小時,共節(jié)約500×1.5=750小時,車間經(jīng)費小時率40元,按照節(jié)約勞動力及工時算750×40=30000元/年。

    作者簡介:王軍平(1982-),女,學士,工程師,現(xiàn)從事產(chǎn)品技術(shù)工作。

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