金作宏,王素霞,王 莉,張玉妹
(河北美邦工程科技股份有限公司,河北石家莊 050035)
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環(huán)己酮氨肟化漿態(tài)床反應(yīng)器的改進(jìn)及實(shí)踐
金作宏,王素霞,王 莉,張玉妹
(河北美邦工程科技股份有限公司,河北石家莊 050035)
摘 要:針對國內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)環(huán)己酮氨肟化生產(chǎn)裝置中的漿態(tài)床反應(yīng)器存在的問題進(jìn)行改進(jìn),開發(fā)出了平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)系統(tǒng)。經(jīng)改進(jìn),環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率和環(huán)己酮肟的選擇性分別達(dá)到99.95%以上,能很好地解決反應(yīng)產(chǎn)物和催化劑的分離和傳熱問題。與傳統(tǒng)內(nèi)置金屬膜分離技術(shù)和外置陶瓷膜分離技術(shù)相比,降低了設(shè)備投資成本和能耗,減少了副產(chǎn)物,提高了產(chǎn)品收率,目前已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化推廣,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
關(guān)鍵詞:化學(xué)分離工程;環(huán)己酮氨肟化;漿態(tài)床反應(yīng)器;分離;轉(zhuǎn)化率;選擇性;傳熱
E-mail:jinzuohong@163.com
金作宏,王素霞,王 莉,等.環(huán)己酮氨肟化漿態(tài)床反應(yīng)器的改進(jìn)及實(shí)踐[J].河北工業(yè)科技,2016,33(2):158-162.
JIN Zuohong,WANG Suxia,WANG Li,et al.Improvement and practice of cyclohexanone ammoximation slurry bed reactor[J].Hebei Journal of Industrial Science and Technology,2016,33(2):158-162.
己內(nèi)酰胺是重要的有機(jī)化工原料,應(yīng)用廣泛,在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要的地位[1]。目前,己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)主要有環(huán)己酮-羥胺法[2-4]、SNIA甲苯法[5]、光亞硝化法、丁二烯法[6-8]和氨肟化法[9-11]。但是除氨肟化法外,其他技術(shù)都會(huì)副產(chǎn)大量的硫酸銨,不僅對環(huán)境造成污染,還增加了生產(chǎn)成本[12]。環(huán)己酮氨肟化法以雙氧水、環(huán)己酮和氨為原料,在TS-1催化劑作用下反應(yīng)生成環(huán)己酮肟,再通過Beckmann重排技術(shù)[13]得到己內(nèi)酰胺,是基本不副產(chǎn)硫酸銨的綠色工藝??梢?,環(huán)己酮氨肟化是生產(chǎn)己內(nèi)酰胺的關(guān)鍵過程,由于是氣-液-固三相反應(yīng),故多采用漿態(tài)床反應(yīng)器。
國內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)己酮氨肟化生產(chǎn)裝置中的漿態(tài)床反應(yīng)器主要有2種類型:一種是應(yīng)用意大利EniChem公司聯(lián)合日本住友化工的內(nèi)置過濾工藝技術(shù)[14],另一種是應(yīng)用中國石油化工集團(tuán)公司的外循環(huán)過濾技術(shù)[15-17]。
意大利EniChem公司聯(lián)合日本住友化工的內(nèi)置過濾工藝技術(shù)如下:雙氧水、氣氨從反應(yīng)器底部進(jìn)入導(dǎo)流筒內(nèi),環(huán)己酮、叔丁醇從反應(yīng)器頂部進(jìn)入導(dǎo)流筒內(nèi),在導(dǎo)流筒內(nèi)經(jīng)過攪拌的混合作用,在催化劑存在的情況下發(fā)生環(huán)己酮氨肟化反應(yīng),反應(yīng)完畢后經(jīng)過導(dǎo)流筒外部懸掛的過濾膜管進(jìn)行環(huán)己酮肟和催化劑的分離。過濾膜管沿導(dǎo)流筒外壁均布,反應(yīng)熱由反應(yīng)器內(nèi)換熱盤管和反應(yīng)器外盤管導(dǎo)出,冷卻介質(zhì)為液氨。
中國石油化工集團(tuán)公司的外循環(huán)過濾工藝技術(shù)如下:氣氨、環(huán)己酮、叔丁醇從反應(yīng)器外部循環(huán)管線進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi),雙氧水經(jīng)反應(yīng)器底部分布器進(jìn)入反應(yīng)器,在反應(yīng)器內(nèi)經(jīng)過攪拌的混合作用,在催化劑存在的情況下發(fā)生環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)。反應(yīng)完畢后,物料經(jīng)反應(yīng)器外部循環(huán)管線配置的陶瓷過濾膜管進(jìn)行環(huán)己酮肟和催化劑的分離。環(huán)己酮肟透過膜管進(jìn)入下道工序,含有催化劑的濃縮液經(jīng)過循環(huán)管線的換熱器后返回反應(yīng)器內(nèi)。反應(yīng)熱由反應(yīng)器外循環(huán)換熱器導(dǎo)出,冷卻介質(zhì)為循環(huán)水。
以上2種工藝雖然已經(jīng)運(yùn)行了很長時(shí)間,但是仍存在很多問題。內(nèi)置過濾技術(shù)存在的問題如下:1)導(dǎo)流筒的設(shè)計(jì)導(dǎo)致各種反應(yīng)物料接觸時(shí)間短,大量的環(huán)己酮還沒有參與反應(yīng)就透過膜進(jìn)入下道工序,造成環(huán)己酮轉(zhuǎn)化率和環(huán)己酮肟選擇性低;2)反應(yīng)器的換熱由液氨來吸收,產(chǎn)生的氣氨又是反應(yīng)的原料,所以在調(diào)整換熱的過程中,不可避免地會(huì)影響反應(yīng)原料氣氨的壓力和流量,造成反應(yīng)不穩(wěn)定,操作難度大。外循環(huán)過濾技術(shù)存在的問題如下:1)反應(yīng)原料環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率和環(huán)己酮肟的選擇性都在99.5%以下;2)外置陶瓷膜過濾器需要一定的膜面流速才能保證過濾效果,所以需要電機(jī)帶動(dòng),過程中的能耗較高;3)陶瓷膜抗污染性差,使用1個(gè)月左右需要用酸堿清洗再生,產(chǎn)生大量酸堿廢水;4)陶瓷膜的使用強(qiáng)度低,使用過程中經(jīng)常因?yàn)椴僮鞑划?dāng)發(fā)生膜管斷裂的情況,造成催化劑流失,使環(huán)己酮肟的產(chǎn)品質(zhì)量受到影響。
2.1 反應(yīng)器改進(jìn)
針對漿態(tài)床反應(yīng)器中氨肟化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率低、選擇性低、催化劑分離困難等不足,對漿態(tài)床反應(yīng)器進(jìn)行了改進(jìn),開發(fā)了與環(huán)己酮氨肟化路線相適應(yīng)的平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)系統(tǒng)。改進(jìn)后的反應(yīng)系統(tǒng)如下:反應(yīng)器內(nèi)設(shè)有攪拌器,上部設(shè)有物料分布器,下部設(shè)有金屬膜過濾器,金屬膜過濾器以膜堆方式布置在同一平面內(nèi),反應(yīng)器下側(cè)部設(shè)有反應(yīng)產(chǎn)物環(huán)己酮肟清液出口,底端設(shè)有循環(huán)物料出口,頂部設(shè)有循環(huán)物料進(jìn)口、催化劑進(jìn)口,反應(yīng)器外壁設(shè)有夾套或盤管式換熱器,反應(yīng)器底端的循環(huán)物料出口通過管道依次連接循環(huán)泵、一級(jí)換熱器、一級(jí)加料混合反應(yīng)器、二級(jí)加料混合器、靜態(tài)混合反應(yīng)器、二級(jí)換熱器,二級(jí)換熱器通過管道與反應(yīng)器頂部的循環(huán)物料進(jìn)口相連。反應(yīng)系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)系統(tǒng)Fig.1 Plug flow-stirred flow modular oximation reaction system
基于該反應(yīng)系統(tǒng)的環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)分離工藝流程如圖2所示。在反應(yīng)釜外,原料氣氨和雙氧水為一組,環(huán)己酮和溶劑叔丁醇為一組,分別通過2個(gè)布置于反應(yīng)釜外的管道反應(yīng)器(即一級(jí)加料混合反應(yīng)器和二級(jí)加料混合反應(yīng)器)進(jìn)行添加,再經(jīng)過靜態(tài)混合器和反應(yīng)釜內(nèi)的物料分布器使物料均勻進(jìn)入反應(yīng)釜,并在軸流攪拌下進(jìn)行充分反應(yīng)。原料至產(chǎn)品的反應(yīng)過程屬于串聯(lián)反應(yīng),采用強(qiáng)化平推流作用的管道式反應(yīng)器能夠優(yōu)化反應(yīng)控制,高轉(zhuǎn)化率、高選擇性地完成90%以上的反應(yīng),同時(shí)90%的放熱也在管式反應(yīng)器中完成。在全混流式反應(yīng)器內(nèi),可使反應(yīng)進(jìn)行地更完全,選擇性和轉(zhuǎn)化率分別達(dá)到99.95%以上,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)物和催化劑的分離。
圖2 環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)分離工藝流程圖Fig.2 Flow diagram of cyclohexanone ammoximation reaction and separation process
2.2 產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用
目前該工藝已被山東東巨化工股份有限公司、內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)有限公司、湖北三寧化工股份有限公司、陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司、江蘇三鼎石化科技有限公司、中國平煤神馬集團(tuán)公司等企業(yè)應(yīng)用于己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)的分離過程,在中國己內(nèi)酰胺新增產(chǎn)能占有率達(dá)70%以上。具體應(yīng)用案例見表1。
表1 平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)系統(tǒng)部分應(yīng)用案例Tab.1 Part application cases of plug flow-stirred flow modular oximation reaction system
以山東東巨化工股份有限公司為例,對平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)系統(tǒng)的應(yīng)用進(jìn)行介紹。2012-05-12,山東東巨化工股份有限公司利用此反應(yīng)系統(tǒng)完成了10萬t/a氨肟化的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試工作,且試車成功,實(shí)現(xiàn)了此系統(tǒng)在己內(nèi)酰胺工業(yè)生產(chǎn)中的首次應(yīng)用。目前該設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,固體催化劑的攔截率>99.99%,過濾液濁度<1NTU,產(chǎn)品質(zhì)量好,副產(chǎn)物少,環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率達(dá)到99.95%,環(huán)己酮肟的選擇性達(dá)到99.95%以上。部分工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表2。
表2 工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)Tab.2 Industrial production data
3.1 經(jīng)濟(jì)效益
2012年以前,中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)品絕大多數(shù)依賴進(jìn)口,環(huán)己酮氨肟化反應(yīng)與分離技術(shù)更是采用意大利Enichem公司的金屬膜反應(yīng)分離工藝。2012年,中國研發(fā)成功了平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)系統(tǒng)技術(shù),并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,打破了國外的技術(shù)壟斷。采用本技術(shù),金屬膜反應(yīng)分離裝置中的金屬膜裝填密度大,產(chǎn)能高,全年生產(chǎn)負(fù)荷可達(dá)120%以上,即產(chǎn)能可提高20%,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
在反應(yīng)過程中,平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)技術(shù)首先在管道反應(yīng)器中進(jìn)行預(yù)反應(yīng),再進(jìn)行降溫、混勻,最后在內(nèi)置金屬膜反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行熟化反應(yīng),環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率可達(dá)99.95%。與傳統(tǒng)內(nèi)置金屬膜過濾技術(shù)相比,本技術(shù)采用外置的兩級(jí)換熱器,其降溫所需的冷源降低了10%,折合人民幣約100萬元(己內(nèi)酰胺按10萬t/a計(jì))。此外,采用反應(yīng)釜外分組式進(jìn)料方式,強(qiáng)化了羥胺反應(yīng)機(jī)理,弱化了亞胺反應(yīng)機(jī)理,減少了副反應(yīng)的發(fā)生,環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率和環(huán)己酮肟的選擇性達(dá)99.95%以上,比傳統(tǒng)內(nèi)置金屬膜過濾技術(shù)提高了0.5%,即副產(chǎn)物量減少了5%。
和外置陶瓷膜過濾技術(shù)相比,本技術(shù)減少了外置陶瓷膜設(shè)備,增加了價(jià)格低廉的換熱器、混合器、管道反應(yīng)器等設(shè)備,設(shè)備總投資減少約1 000萬元(己內(nèi)酰胺按10萬t/a計(jì))。此外,陶瓷膜過濾技術(shù)還存在以下弊端:設(shè)備需要定期進(jìn)行水洗—堿液清洗—水洗—酸洗—醇洗等再生過程,物耗較高且過程繁瑣,安全性差,員工操作環(huán)境差;陶瓷膜再生過程產(chǎn)生廢水約1 000t/a,環(huán)保壓力大;采用蒸餾方法對叔丁醇進(jìn)行回收,也需要消耗一定量的蒸汽,增加了再生工序的能耗。平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)技術(shù)采用內(nèi)置金屬膜漿態(tài)床反應(yīng)器,由物料對金屬膜進(jìn)行反沖洗,避免了廢水的產(chǎn)生和排放。此外,采用反應(yīng)釜外分組式進(jìn)料方式,環(huán)己酮的轉(zhuǎn)化率和環(huán)己酮肟的選擇性大于99.95%,比外置陶瓷膜過濾技術(shù)增加0.45%,提高了環(huán)己酮肟的產(chǎn)品收率及最終產(chǎn)物己內(nèi)酰胺產(chǎn)品的收率,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
總之,平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)技術(shù)中金屬膜的選型、反應(yīng)器的獨(dú)特設(shè)計(jì)、催化劑的進(jìn)料和出料方式、完美的釜外加料、預(yù)反應(yīng)、外循環(huán)方式等工藝及最佳的工藝參數(shù)控制,使得金屬膜反應(yīng)分離裝置達(dá)到了石化企業(yè)要求的“安穩(wěn)長滿優(yōu)”,給企業(yè)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
3.2 社會(huì)效益
采用平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)技術(shù),金屬膜表面的催化劑可以有效地被反沖下來,且通過定期補(bǔ)加催化劑,使反應(yīng)釜內(nèi)的催化劑含量穩(wěn)定,與物料能充分混勻,反應(yīng)熱可被及時(shí)移去,反應(yīng)安全穩(wěn)定。與國內(nèi)外同類技術(shù)相比,雙氧水用量少,減少了廢水的產(chǎn)生,降低了環(huán)保壓力。
平推流-全混流組合式肟化反應(yīng)技術(shù)還可減少副產(chǎn)物硫胺的生成,降低工藝生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物耗和能耗,避免因過量使用雙氧水形成的安全隱患和廢水排放,對于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。該技術(shù)打破了國外己內(nèi)酰胺生產(chǎn)的技術(shù)壁壘,產(chǎn)出高純度己內(nèi)酰胺產(chǎn)品,減少了中國對進(jìn)口己內(nèi)酰胺的依賴性,解決了中國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)所面臨的重大問題,具有顯著的社會(huì)效益。
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Improvement and practice of cyclohexanone ammoximation slurry bed reactor
JIN Zuohong,WANG Suxia,WANG Li,ZHANG Yumei
(Hebei Meibang Engineering Technology Company Limited,Shijiazhuang,Hebei 050035,China)
Abstract:Aiming at the problems existing in slurry bed reactor of cyclohexanone ammoximation reaction equipment in domestic caprolactam production enterprises,the plug flow-stirred flow modular oximation reaction system is developed.After improvement,the conversion rate of cyclohexanone and the selectivity rate of cyclohexanone-oxime are both above 99.95%,and the separation of product and catalyst as well as the heat transfer problem are well resolved.Compared with the traditional built-in metal membrane separation technology and the external ceramic membrane separation technology,the improved technology has lower equipment investment cost and energy consumption,fewer by-products and higher recovery rate.Currently the improved technology has been industrialized and achieved remarkable economic and social benefits.
Keywords:chemical separation engineering;cyclohexanone ammoximation;slurry bed reactor;separation;conversion;selectivity;heat transfer
作者簡介:金作宏(1971—),男(滿族),遼寧營口人,高級(jí)工程師,碩士,主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品方面的研究。
基金項(xiàng)目:科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金(12C26211300743)
收稿日期:2016-01-08;修回日期:2016-02-19;責(zé)任編輯:張士瑩
文章編號(hào):1008-1534(2016)02-0158-05
中圖分類號(hào):TQ028.8
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
doi:10.7535/hbgykj.2016yx02011