陳榮蓮(小峰水庫管理處,廣西防城港538021)
小峰水電站增效擴(kuò)容改造
陳榮蓮
(小峰水庫管理處,廣西防城港538021)
摘要:小峰水電站增效擴(kuò)容改造的主要任務(wù)是對電站附屬設(shè)施的土建和機(jī)電設(shè)備等進(jìn)行改造,以最經(jīng)濟(jì)手段達(dá)到技改目標(biāo)。通過機(jī)組改造,提高水輪機(jī)和發(fā)電機(jī)的效率,從而提高發(fā)電量,提高發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)對電站的安全運(yùn)行、流域水能資源的充分利用、促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展也是十分有利的。表2個(gè)。
關(guān)鍵詞:水電站;增效擴(kuò)容;改造方案
小峰水電站壩址位于廣西防城港市防城區(qū)扶隆鄉(xiāng)龍?zhí)洞?,?座以灌溉為主,結(jié)合發(fā)電等綜合利用的水利工程。工程由輸水建筑、壓力鋼管、壩后水電站廠房、升壓站及尾水渠等建筑物組成,水電站廠房內(nèi)裝有臥式混流式機(jī)組(2×800 kW),總引水量為6.8 m3/s。
小峰水電站于1982年建成投產(chǎn)發(fā)電,利用下泄灌溉流量及豐水期多余的棄水進(jìn)行發(fā)電。
(1)現(xiàn)有電站由于廠房尾水渠段較短,尾水出口順直區(qū)段僅2 m多,尾水出流不順暢,導(dǎo)致回水雍高。電站尾水段與灌溉引水渠連接段設(shè)計(jì)時(shí)沒有設(shè)置檢修閘,每次檢修時(shí)都需要使用麻袋裝土進(jìn)行封堵,消耗人力物力,增加停機(jī)時(shí)間,造成電量損失。
(2)廠房下游擋墻滲漏嚴(yán)重,整面墻體均有不同程度起泡、長青苔,水輪機(jī)層左側(cè)滲漏較大,裝飾面已整體外翹;主機(jī)間地面(靠近下游墻側(cè))積水嚴(yán)重,影響運(yùn)行。
(3)主壩建成后,受水庫水位影響,左岸山坡的殘坡積層、全風(fēng)化層巖體內(nèi)的軟弱面和富水體均接受庫水位補(bǔ)給,發(fā)生滲漏,長期滲流潛蝕左岸山坡,并流入左岸山坡下游的廠房集水井。水輪機(jī)的集水井經(jīng)常水滿為患,多臺抽水機(jī)要連續(xù)不斷的抽水排水。如遇到多雨季節(jié),注入集水井的滲水量增大,威脅著廠房的安全運(yùn)行。
(4)電站水輪發(fā)電機(jī)組老化,水輪機(jī)漏水嚴(yán)重,機(jī)組運(yùn)行范圍偏離實(shí)際水頭,勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)備陳舊,機(jī)組效率低;加上配電設(shè)備陳舊,損耗較大,存在嚴(yán)重的安全隱患,在很大程度上影響了電站的安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)也增加了維護(hù)人員的工作量及勞動(dòng)強(qiáng)度。為了配合升壓站電氣設(shè)備的改造,升壓站的電纜溝需加寬加長。
(5)由于電站建設(shè)投產(chǎn)較早(1982年建成運(yùn)行),水輪機(jī)變速器、發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)、各種基礎(chǔ)自動(dòng)化元件、電氣設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、繼電保護(hù)設(shè)備等受當(dāng)時(shí)制造工藝和技術(shù)水平的限制,導(dǎo)致綜合自動(dòng)化水平很低,遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)今水電站“無人值班(少人值守)”運(yùn)行管理方式的要求,跟不上國內(nèi)水電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)的步伐。
水電站增效擴(kuò)容改造主要分為廠房、升壓站、集水井排水系統(tǒng)以及廠房尾水渠改造。
2.1廠房中控層新建隔墻及下游擋墻防滲改造
為了改善運(yùn)行人員的工作環(huán)境及設(shè)備運(yùn)行環(huán)境,本次在廠房中控層中間新增一堵隔墻,采用MU10頁巖燒結(jié)多孔磚砌筑,墻厚240 mm,并配有1扇2 m×2 m鋁合金窗及1扇0.9 m×2.1 m鋁合金門。
廠房下游擋墻防滲處理:將原有擋墻外側(cè)墻體進(jìn)行鑿毛、清洗處理,涂防水材料封閉,再澆筑200 mm厚C25鋼筋混凝土。
2.2廠房尾水渠的改造
疏通下游尾水出口段,沿尾水出流方向開挖1條新的尾水渠,底寬4.5 m,長約59.7 m。
渠0 +005.70~0 +010.00為渠道進(jìn)口喇叭段,長4.3 m,側(cè)墻為C15埋石混凝土重力式擋墻,頂寬0.6 m,迎水面豎直,墻背坡比1∶0.4,底板采用200 mm厚C20混凝土。
渠0 +010.00~0 + 061.80為渠道順直段,長51.8 m,側(cè)墻為C15埋石混凝土重力式擋墻,頂寬0.4 m,迎水面豎直,墻背坡比1∶0.4,底板采用200 mm厚C20混凝土。
渠0 + 061.8~0 + 065.40為渠道出口段,長3.6 m,側(cè)墻為C15埋石混凝土重力式擋墻,頂寬0.4 m,迎水面豎直,墻背坡比1∶0.4,底板采用200 mm厚C20混凝土。
在廠房尾水渠順直段末端設(shè)置廠房尾水渠出口檢修閘門,閘門型式選擇4.5 m×2.7 m平面定輪鋼閘門,啟閉機(jī)選擇2×80 kN固定卷揚(yáng)式啟閉機(jī)。
封堵原廠房尾水與廠房右側(cè)渠道的聯(lián)通段,封堵堤長8 m,堤頂寬0.6 m,坡比1∶0.5,采用C15埋石混凝土(埋石率20%)。
2.3升壓站土建改造
拆除升壓站原有電纜溝(0.4 m×0.4 m) 30 m長,新建電纜溝長36 m,內(nèi)寬0.6 m,深0.6 m。同時(shí),拆除升壓站內(nèi)原有舊電桿14根,架設(shè)10根新電桿,其中φ300電桿架設(shè)(h =9 m) 4根,φ300電桿架設(shè)(h =6 m) 2根,φ300電桿架設(shè)(h =4.5 m) 4根。
2.4集水井排水系統(tǒng)改造
為避免集水井處的深水泵24 h頻繁啟動(dòng)作業(yè),本次集水井排水系統(tǒng)改造方案考慮自排,即從集水井井底143.20 m高程處鋪設(shè)1條自排管,引水至下游的溢洪道處。鋪管路從樁號排0 + 000.00~0 + 140.00,全長140 m,控制出口高程為142.6 m。自排管選擇預(yù)制DN500鋼筋混凝土管,采用承插口鋼筋混凝土管,管底鋪墊100 mm厚細(xì)沙。為避免水庫泄洪時(shí)洪水從溢洪道流回集水井,在排水管出口附近設(shè)置1個(gè)檢修井,井深7.2 m,井內(nèi)配1個(gè)DN500長柄蝶閥,采用DN500鋼管與預(yù)制混凝土管銜接。
2.5水輪發(fā)電機(jī)組改造
保證尾水流道與電站一致,水輪機(jī)埋件基礎(chǔ)與原有電站盡量一致,并具有可改性。水輪機(jī)直徑選擇與原機(jī)型直徑一致,直徑為71 cm。為了更好利用現(xiàn)電站流道及蝸輪,水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪選用原有的混流式轉(zhuǎn)輪,適合此水頭段的轉(zhuǎn)輪型號為HL268 (見表1)。
發(fā)電機(jī)組更換為全新發(fā)電機(jī)組,采用二支點(diǎn)結(jié)構(gòu),采用水冷卻系統(tǒng)(見表2)。
表2 發(fā)電機(jī)改造前后參數(shù)對比
由上表可知,更換水輪發(fā)電機(jī)組后,水輪機(jī)效率提高了6%,發(fā)電機(jī)效率提高了4%。
2.6電氣工程改造
2.6.1主變壓器改造
變壓器改造是拆除現(xiàn)有主變,更換成1臺型號為S11—2000/35的節(jié)能型油浸式電力變壓器。該變壓器特性參數(shù)如下:容量2 000 kVA,無載調(diào)壓,銅芯,自冷式,聯(lián)接組標(biāo)號Y,d11,高壓側(cè)電壓38.5±2×2.5% kV,低壓側(cè)電壓6.3 kV,空載損耗2.18 kW,阻抗電壓6.5%。改造更新的變壓器為低損耗型產(chǎn)品,符合國家節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)及電站安全、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行需求。
2.6.235 kV高壓設(shè)備改造
改造方案是拆除現(xiàn)有35 kV高壓設(shè)備,更換為符合計(jì)算機(jī)監(jiān)控要求的新型高壓設(shè)備:斷路器采用ZW7—40.5/T型真空斷路器(外置LZZW1—35Q電流互感器),隔離開關(guān)采用GW5—40.5D型,電壓互感器采用JDJJ2—35型,避雷器采用HY5WZ1—51/134型,熔斷器采用RW5—35及RW10—35型,拆除傾斜、開裂、鋼筋裸露以及廢棄的電桿。
2.6.3發(fā)電機(jī)電壓設(shè)備改造
拆除現(xiàn)有6.3高壓開關(guān)柜,更換為柜體外形尺寸及安裝檢修方式比較符合電站現(xiàn)場實(shí)際條件的XGN2—12系列戶內(nèi)全封閉固定高壓開關(guān)柜,柜內(nèi)配置開斷能力高的VBG—12型高壓真空斷路器、LZZBJ18—10型戶內(nèi)全封閉支柱式電流互感器及JDZX18—6型全封閉單相戶內(nèi)電壓互感器。
2.6.4電纜改造
為保證電站各大系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行,本次改造擬將高低壓動(dòng)力電纜更換為阻燃型YJV系列銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,控制電纜更換為KVVP系列銅芯聚氯乙烯絕緣帶屏蔽銅芯電纜。
2.6.5綜合自動(dòng)化系統(tǒng)改造
拆除原有機(jī)旁自動(dòng)屏、中央音響信號屏及控制臺等,將電站控制系統(tǒng)改造由可編程控制器(PLC)為主設(shè)備構(gòu)成的分層分布式計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),它可滿足“無人值班(少人值守)”的自動(dòng)化調(diào)度要求。計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)主要由操作員工作站、打印機(jī)、現(xiàn)地控制單元(LCU)、通訊管理裝置、自動(dòng)準(zhǔn)同期裝置、交流量采集單元、GPS對時(shí)裝置及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等組成??刂葡到y(tǒng)主控級與現(xiàn)地控制之間通過電站局域網(wǎng)進(jìn)行通信,其他自動(dòng)化設(shè)備通過通訊管理裝置與控制系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換和處理。
小峰水電站增效擴(kuò)容改造工程實(shí)施后,消除了電站運(yùn)行安全隱患,提高了生產(chǎn)效率。電站裝機(jī)容量由原來的2×500 kW增加到2×800 kW,水輪機(jī)性能有所提高,發(fā)電效率也隨著提高;再通過合理調(diào)度電站運(yùn)行方式,減少電站設(shè)備檢修的時(shí)間,提高了綜合能效和安全性能,增加了發(fā)電能力,可增加發(fā)電量116萬kW·h;按上網(wǎng)電價(jià)0.29元/ kW·h計(jì)算得因發(fā)電量增加而增加的收益為33.56萬元。通過自動(dòng)化系統(tǒng)改造,做到“無人值班(少人值守)”自動(dòng)化調(diào)度,減少運(yùn)行人員,實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效,為實(shí)現(xiàn)“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)做出了貢獻(xiàn)。
責(zé)任編輯吳昊
作者簡介:陳榮蓮(1976-),女,工程師,主要從事水利工程管理工作。E_ mail: 2853910100@ qq.com
收稿日期:2015-12-09