郭偉
摘 要:分析了河北縱橫鋼鐵450 m3、580 m3高爐共用型 TRT透平機出力、高爐煤氣流量、煤氣溫度、煤氣含塵量、無功調(diào)整等對高爐余壓回收透平發(fā)電的影響,并提出了解決措施,以期提高發(fā)電量。
關(guān)鍵詞:煤氣余壓發(fā)電裝置;含塵量;無功調(diào)整;TRT
中圖分類號:TF54 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.08.091
1 概述
TRT(高爐煤氣余壓發(fā)電裝置)是一種運用物理能的回收裝置,高爐高壓正常生產(chǎn)時,煤氣發(fā)生量為1.0×105~2.0×105 m3/h。煤氣在進入主管網(wǎng)前必須降壓,傳統(tǒng)降壓通過減壓閥組完成,即將100 kPa左右的煤氣壓力降至13 kPa,進而導(dǎo)致壓力能大量損失。為了降低生產(chǎn)成本和回收能源,在減壓閥組旁并聯(lián)了TRT余壓回收裝置,在保證高爐正常生產(chǎn)的前提下,盡可能地運用TRT發(fā)電。在此情況下,一方面能回收能源,另一方面能更加平穩(wěn)地調(diào)節(jié)和控制高爐頂壓,并進一步清洗煤氣、降低噪聲。
2 共用型TRT發(fā)電量降低的原因
2.1 共用型TRT的工藝流程
河北縱橫鋼鐵2#TRT是在煉鐵廠3#和4#高爐減壓閥前并入的,經(jīng)過膨脹做功后,可將煤氣送入低壓管網(wǎng)。
2.2 TRT發(fā)電的影響因素
2.2.1 高爐
機組的發(fā)電效率與高爐煤氣的流量成正比。在高爐爐況穩(wěn)定的情況下,高爐煤氣發(fā)生量會維持在穩(wěn)定范圍內(nèi)。如果450 m3高爐的流量維持在1.0×105 m3/h,580 m3高爐的流量維持在1.4×105 m3/h,則通過TRT裝置才能保證發(fā)電量有所提高。通過分析和檢查,減壓閥組的內(nèi)漏是TRT發(fā)電量降低的主要原因。
在高爐煤氣壓力穩(wěn)定的前提下,煤氣溫度提高10 ℃,理論測算發(fā)電量可提高3%~5%.在保證安全的情況下,可以提高TRT入口的溫度。2#TRT曾經(jīng)出現(xiàn)過高爐溫度降低至68 ℃的情況(高爐頂壓為164 kPa)。由于溫度較低,出現(xiàn)了“糊布袋”現(xiàn)象,導(dǎo)致進口壓力僅為80 kPa,降低了膨脹壓力,進而降低了發(fā)電量。開蓋檢修后發(fā)現(xiàn),煤氣的溫度低、水分大會造成透平機葉片及承缸等部位出現(xiàn)“結(jié)鹽”現(xiàn)象。
在定期開蓋檢查設(shè)備時發(fā)現(xiàn),除靜葉、承鋼上有結(jié)塊外,靜葉部分的動葉沖刷較為嚴重,很多葉片被沖刷成鐵片或葉片腳已經(jīng)消失,導(dǎo)致煤氣直接通過葉片進入低壓側(cè),未起到膨脹做功的效果。在此情況下,透平的軸振由原來的18 μm增至30 μm,動平衡已嚴重損壞,不僅降低了透平機的效率,還嚴重影響了設(shè)備的安全運行。
2.2.2 TRT
并網(wǎng)發(fā)電的運行方式一般分為恒壓運行、恒無功運行、恒功率因數(shù)運行三種。由于高爐煤氣流量波動較大,且TRT發(fā)電與邯鄲電力公司縱橫站并網(wǎng)運行,因此,采用了恒無功運行的方式。
恒無功調(diào)節(jié)的優(yōu)勢為當產(chǎn)生有功負荷或電網(wǎng)電壓波動時可調(diào)節(jié)勵磁電流,從而使發(fā)電機繼續(xù)輸出無功功率。在該運行方式下,發(fā)電機具有較好的穩(wěn)定性,可通過以下公式體現(xiàn):
PN=1.732×UN·IN·cos?N . (1)
QN=1.732×UN·IN·sin?N . (2)
S2=P2+Q2. (3)
式(1)(2)(3)中:PN為發(fā)電機的有功功率;UN為額定電壓,即發(fā)電機額定運行時定子三相繞組的線電壓;IN為額定電流,即發(fā)電機額定運行時定子三相繞組的線電流;cos?N 為功率因數(shù),具有滯后性質(zhì),即定子電流相位落后于定子電壓相位的?角;Q為發(fā)電機的無功功率;S為發(fā)電機的視在功率。
從式(1)(2)(3)中可看出,發(fā)電機的無功功率越大,有功功率就越小。因此,在恒無功運行時,無功功率不能低于1 500 kVar/h,功率因數(shù)不能超過0.95,并盡可能減少無功消耗。如果調(diào)節(jié)不當,就會影響發(fā)電。
3 應(yīng)對措施
在減壓閥組一側(cè)添加了1個DN1600閥門,降低了通過減壓閥組泄往低壓管網(wǎng)的泄漏量,保證了所有煤氣流向TRT,3#煤氣流量由原來的80 000 m3/h升到1.0×105 m3/h,4#煤氣流量由原來的1.0×105 m3/h升到1.3×105 m3/h,發(fā)電量發(fā)電負荷提高至4 900 kW·h,瞬時最高達到6 300 kW·h。
要求高爐在不影響爐況的情況下提高煤氣溫度,且重新采用了較好的保溫材料對管道進行保溫處理。實踐證明,提高高爐煤氣的溫度可有效防止除塵器“糊布袋”現(xiàn)象出現(xiàn),入口溫度由原來的100 ℃提高至120 ℃后,可連續(xù)半年不清洗高爐,有效提高了作業(yè)效率。
此外,我們將轉(zhuǎn)子返廠,修復(fù)了葉片,重新進行了平衡處理,清理了管道積灰;除已經(jīng)進行的煤氣含塵量在線監(jiān)測外,還采取了化驗室常規(guī)取樣手段,將含塵量控制在了10 mg/Nm3以下;要求煉鐵廠更換布袋,加強維護和管理,杜絕煤氣粉塵超標;運行時,應(yīng)時刻關(guān)注功率因數(shù)的變化情況,無功功率不可低于1 500 kVar/h,功率因數(shù)盡可能保持在0.9~0.95.
4 結(jié)束語
TRT在經(jīng)過整改后,不僅能控制好高爐的頂壓,還能盡可能地回收煤氣發(fā)電,發(fā)電量由平均3 500 kW·h提高到了5 800 kW·h,瞬時最高達到了7 200 kW·h。TRT不僅回收了能源,還為我國降低PM2.5作出了較大的貢獻。
參考文獻
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