譚社會(huì)(上海鐵路局工務(wù)處,上?!?00071)
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高速鐵路無砟道岔精調(diào)優(yōu)化技術(shù)
譚社會(huì)
(上海鐵路局工務(wù)處,上海200071)
摘要:無砟道岔精調(diào)是無砟軌道精調(diào)的重要內(nèi)容,也是保證高速鐵路高平順性、高舒適性的前提。無砟道岔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,其精調(diào)與一般的軌道精調(diào)有很多不同之處。本文針對目前無砟道岔精調(diào)作業(yè)中的不足,從測量模式、精調(diào)流程等方面進(jìn)行了優(yōu)化,完善了作業(yè)流程控制機(jī)制和質(zhì)量校核機(jī)制。通過對杭甬、杭長高速鐵路無砟道岔動(dòng)態(tài)檢測數(shù)據(jù)的對比分析,評價(jià)精調(diào)優(yōu)化的實(shí)施效果。結(jié)果表明,采用優(yōu)化后的精調(diào)方法使道岔高低、軌距不平順幅值分別降低了40%,50%,全線道岔軌道質(zhì)量指數(shù)(TQI)降低了20.3%,精調(diào)優(yōu)化效果顯著。
關(guān)鍵詞:無砟道岔精調(diào)作業(yè)精調(diào)測量質(zhì)量控制
道岔作為軌道薄弱環(huán)節(jié)是影響列車運(yùn)行速度和安全的關(guān)鍵設(shè)備[1]。為滿足高速列車過岔時(shí)的安全性和平穩(wěn)性,道岔必須具有高平順性、高精度和高可靠性[2]。但是由于在制作、運(yùn)輸、施工以及系統(tǒng)接口之間存在的公差、偏差或缺陷,主體施工完成后道岔的平順性并不能滿足要求,因此需要進(jìn)行道岔精調(diào)。
無砟軌道道岔精調(diào)可分為靜態(tài)調(diào)整和動(dòng)態(tài)調(diào)整2個(gè)階段。靜態(tài)調(diào)整階段是指在聯(lián)調(diào)聯(lián)試之前,根據(jù)道岔靜態(tài)測量數(shù)據(jù),對道岔進(jìn)行全面且系統(tǒng)的調(diào)整,將道岔靜態(tài)幾何尺寸調(diào)整到允許的范圍內(nèi),合理控制軌距、水平、高程、平面等變化率,使道岔靜態(tài)精度滿足高速行車的基本要求。動(dòng)態(tài)調(diào)整階段是指在聯(lián)調(diào)聯(lián)試期間,根據(jù)動(dòng)態(tài)檢測和人工添乘情況,對道岔局部動(dòng)態(tài)超限處所和添乘晃點(diǎn)進(jìn)行整治,對部分區(qū)段幾何尺寸進(jìn)行微調(diào),優(yōu)化道岔前后線形與輪軌關(guān)系,是對道岔狀態(tài)和精度進(jìn)一步完善和提高的過程,以使道岔精度全面達(dá)到動(dòng)態(tài)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
無砟軌道道岔結(jié)構(gòu)復(fù)雜、零配件多,可調(diào)整范圍小,縱向、橫向幾何形位相互影響,不能像線路一樣進(jìn)行線形優(yōu)化,只能通過調(diào)整幾何尺寸或?qū)Σ砬?、岔后兩端的線路進(jìn)行微量調(diào)整,道岔靜態(tài)精調(diào)難度增加。另外由于構(gòu)造不平順、剛度不平順等原因,影響高速道岔動(dòng)力學(xué)性能的因素較多,道岔動(dòng)態(tài)精調(diào)工作量比線路動(dòng)態(tài)精調(diào)工作量大。基于上述道岔自身的特點(diǎn)及道岔精調(diào)的特點(diǎn),無砟軌道道岔精調(diào)在作業(yè)流程、環(huán)節(jié),控制標(biāo)準(zhǔn)等方面不同于一般意義上的線路精調(diào)。
高速鐵路的高平順性對道岔精調(diào)提出了更高的要求,為此國內(nèi)不少學(xué)者從不同方面對道岔精調(diào)進(jìn)行了研究?,F(xiàn)場作業(yè)方面:趙智等[3]對無砟道岔施工測量控制網(wǎng)、道岔現(xiàn)場組裝和調(diào)整、道岔焊接、應(yīng)力放散和鎖定等技術(shù)進(jìn)行了工程總結(jié);王曉凱[4]結(jié)合工程實(shí)例探討了高速鐵路道岔板在施工過程中的精調(diào)及驗(yàn)收測量控制方法,并提出了相應(yīng)的注意事項(xiàng);顧秋來[5]從高速道岔現(xiàn)場精調(diào)的施工準(zhǔn)備、施工順序、動(dòng)態(tài)檢測手段和數(shù)據(jù)分析方法方面,提出了道岔精調(diào)的標(biāo)準(zhǔn)化管理。運(yùn)營管理方面:朱耀斌[6]從開通后運(yùn)營維護(hù)的角度出發(fā)對動(dòng)態(tài)檢測數(shù)據(jù)在無砟道岔精調(diào)過程中的作用進(jìn)行了分析。
上海鐵路局在前期開通的高速鐵路精調(diào)的基礎(chǔ)上,形成了一套較為完善的精調(diào)流程和質(zhì)量控制方法。本文結(jié)合傳統(tǒng)無砟道岔精調(diào)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),從測量模式、精調(diào)流程、鋼軌預(yù)打磨等方面進(jìn)行了優(yōu)化,并在杭長高速鐵路的道岔精調(diào)工作中得到了驗(yàn)證,實(shí)踐表明無論是從峰值還是從均值角度,優(yōu)化后的道岔精調(diào)作業(yè)對線路質(zhì)量的改善效果都非常顯著。
1.1傳統(tǒng)無砟道岔精調(diào)流程
傳統(tǒng)意義上的無砟道岔精調(diào)依據(jù)無砟線路精調(diào)演變而來,將道岔前后各200 m長的線路納入道岔單元,采用單元化管理的理念進(jìn)行精調(diào),當(dāng)一端正線有多組道岔時(shí),則將一個(gè)行別一端的岔區(qū)作為一個(gè)道岔管理單元。
精調(diào)作業(yè)前,對道岔單元測量一遍,在確保單元內(nèi)平順性的前提下,應(yīng)同時(shí)保證道岔單元與前后線路的良好順接。基于測量數(shù)據(jù)確定精調(diào)方案,并采用逐枕放樣、精調(diào)的模式,按照先直股后曲股、先水平后方向、先整體后局部、直曲兼顧的順序進(jìn)行精細(xì)調(diào)整,并適時(shí)進(jìn)行工電聯(lián)整。完成靜態(tài)精調(diào)之后,在聯(lián)調(diào)聯(lián)試期間安排道岔預(yù)打磨,結(jié)合動(dòng)態(tài)檢測結(jié)果,對不良處所進(jìn)行動(dòng)態(tài)精調(diào),使其平順性滿足動(dòng)態(tài)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
1.2傳統(tǒng)無砟道岔精調(diào)存在的不足
通過上述測量作業(yè)和精調(diào)作業(yè)方式,雖然最終能使道岔的平順性滿足相應(yīng)的動(dòng)態(tài)平順性指標(biāo),但是上述作業(yè)方法缺乏對測量作業(yè)和精調(diào)作業(yè)的流程控制和校核機(jī)制,導(dǎo)致線路動(dòng)態(tài)檢測結(jié)果中有較多處所動(dòng)態(tài)平順性指標(biāo)超限,主要表現(xiàn)為軌距變化率二級偏差和橫向穩(wěn)定指標(biāo)超限。這不僅使動(dòng)態(tài)檢測期間對不良處所的修正和調(diào)整工作量較大,而且整體精調(diào)質(zhì)量也很難有較大提升。
為提高道岔精調(diào)質(zhì)量,應(yīng)從測量和精調(diào)2個(gè)主要方面進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn),增加對測量作業(yè)和精調(diào)作業(yè)的流程控制和校核機(jī)制。
無砟道岔測量作業(yè)是精調(diào)作業(yè)的基礎(chǔ)和依據(jù),基于測量結(jié)果設(shè)計(jì)精調(diào)方案,精調(diào)作業(yè)又通過測量結(jié)果衡量并進(jìn)一步修正。因此,測量作業(yè)的精度直接影響道岔精調(diào)的作業(yè)效果。排除測量儀器自身的原因,過去測量精度不足主要由測量準(zhǔn)備工作不夠細(xì)致和測量方法不夠完善兩方面原因造成。
為此,在開展測量作業(yè)前,應(yīng)做好細(xì)致充分的準(zhǔn)備工作,確保測量數(shù)據(jù)的真實(shí)性。包括高速鐵路軌道控制網(wǎng)CPⅢ的復(fù)測、無砟道岔結(jié)構(gòu)缺陷的全面調(diào)查和綜合整治、軌面的清掃等工作。
其次,在測量方法上,可將道岔的平面測量和高程測量分開并引入相應(yīng)的精度控制標(biāo)準(zhǔn),以提高測量作業(yè)精度。為此平面偏差測量采用0.5″級全站儀兩測回坐標(biāo)法,道岔軌面標(biāo)高測量采用一等水準(zhǔn)法,道岔軌距、水平采用0級道尺進(jìn)行測量。利用上述方法逐枕采集無砟道岔橫向、垂向、軌距、水平數(shù)據(jù)。
具體操作方法:在道岔直股的前、后兩端分別距道岔>12 m的直股承軌臺上選取2個(gè)橫向基準(zhǔn)點(diǎn),作為全站儀設(shè)站點(diǎn)和定向點(diǎn)。以設(shè)站點(diǎn)調(diào)整量到位時(shí)的位置為坐標(biāo)原點(diǎn),以坐標(biāo)原點(diǎn)和定向點(diǎn)調(diào)整量到位時(shí)的位置確定的直線為坐標(biāo)縱軸建立“道岔調(diào)整”直角坐標(biāo)系,根據(jù)調(diào)整量求得設(shè)站點(diǎn)和定向點(diǎn)在該坐標(biāo)系中的坐標(biāo)。
設(shè)站點(diǎn)和定向點(diǎn)架設(shè)儀器和棱鏡并嚴(yán)格對中整平,采用0.5″級全站儀按方向觀測法逐點(diǎn)觀測每個(gè)承軌臺(每組觀測不得超過10個(gè))的坐標(biāo)(2個(gè)測回)。每組觀測結(jié)束后,檢查儀器和棱鏡的對中整平情況,嚴(yán)格對中整平后才能進(jìn)行下一組觀測。選取道岔直股兩端橫向調(diào)整量為0的點(diǎn)為高程基準(zhǔn)點(diǎn),以道岔附近的一個(gè)CPⅢ點(diǎn)作為環(huán)水準(zhǔn)路線的起閉點(diǎn),采用國家一等水準(zhǔn)法觀測兩高程基準(zhǔn)點(diǎn)(含高程基準(zhǔn)點(diǎn))間的直股軌面高程。優(yōu)化后的無砟道岔精測模式與質(zhì)量控制流程如圖1所示。
圖1 無砟道岔精測模式優(yōu)化與質(zhì)量控制流程
鋼軌預(yù)打磨的目的是去除軌面脫碳層,消除鋼軌在生產(chǎn)、焊接、運(yùn)輸和施工過程中產(chǎn)生的表面缺陷,優(yōu)化軌頭廓形,改善線路平順性[7]。過去將道岔預(yù)打磨放在聯(lián)調(diào)聯(lián)試期間進(jìn)行,其出發(fā)點(diǎn)是在動(dòng)車組上線后,通過列車動(dòng)荷載的碾壓使無砟道岔結(jié)構(gòu)間隙磨合,調(diào)整幾何尺寸到位后再進(jìn)行預(yù)打磨作業(yè),以期在線路運(yùn)營階段得到穩(wěn)定的鋼軌狀態(tài)和廓形。但上述做法的缺點(diǎn)是,聯(lián)調(diào)聯(lián)試過程中因道岔未經(jīng)預(yù)打磨,容易造成動(dòng)力學(xué)指標(biāo)的超限,尤其是橫向穩(wěn)定性的超標(biāo)[8],動(dòng)態(tài)精調(diào)工作量大且精調(diào)作業(yè)易反復(fù)。為此,優(yōu)化的無砟道岔精調(diào)流程中將預(yù)打磨環(huán)節(jié)提前至靜態(tài)精調(diào)之后、聯(lián)調(diào)聯(lián)試之前。這也與《高速鐵路鋼軌打磨管理辦法》中第15條“鋪設(shè)上道的新鋼軌的預(yù)打磨應(yīng)在軌道精調(diào)完成后進(jìn)行”規(guī)定的時(shí)機(jī)和周期是一致的。
此外動(dòng)態(tài)檢測結(jié)果中軌距變化率和橫向穩(wěn)定性超限的原因可能在于,檢測車的圖形識別檢測原理將尖軌轉(zhuǎn)轍部位的軌距數(shù)值放大。對于此,可在直尖軌尖端處軌向加寬1.0~1.5 mm,并按最小變化率遞減順延至岔前。對于中間岔枕受尖軌影響無法測量的部分,可在確保尖軌順直且密貼以后,直基本軌通過控制框架尺寸來代替軌距,從而控制軌距變化率不良。
3.1道岔精調(diào)流程
優(yōu)化后的無砟道岔精調(diào)作業(yè)流程主要包括:靜態(tài)調(diào)整階段基準(zhǔn)股(定義直基本軌股為基準(zhǔn)股)調(diào)整、非基準(zhǔn)股(定義直尖軌股為非基準(zhǔn)股)調(diào)整、道岔曲股調(diào)整和工電聯(lián)整,完成靜態(tài)調(diào)整后對道岔進(jìn)行預(yù)打磨作業(yè);動(dòng)態(tài)調(diào)整階段,主要是針對動(dòng)態(tài)檢測超標(biāo)項(xiàng)目,通過幾何參數(shù)調(diào)整和結(jié)構(gòu)病害整治實(shí)現(xiàn)動(dòng)力學(xué)及平順性指標(biāo)。道岔精調(diào)作業(yè)流程見圖2。
圖2 道岔精調(diào)作業(yè)流程
3.2道岔精調(diào)作業(yè)內(nèi)容
1)作業(yè)準(zhǔn)備
對道岔結(jié)構(gòu)缺陷進(jìn)行全面調(diào)查、綜合整治,目的是補(bǔ)充調(diào)整不合適的零配件,消除結(jié)構(gòu)間隙,做好扣件的復(fù)擰工作,確保扭力矩達(dá)標(biāo)。
2)基準(zhǔn)股調(diào)整作業(yè)
根據(jù)作業(yè)方案標(biāo)注每根枕對應(yīng)位置的高程和平面調(diào)整數(shù)值,并記錄電子道尺逐枕采集的數(shù)據(jù),利用其水平、軌距作為調(diào)整量的參照系。
先調(diào)高程,按照高程調(diào)整方案逐枕調(diào)整到位。再調(diào)整平面,平面調(diào)整時(shí)先把兩端調(diào)整量較小的點(diǎn)調(diào)整到位,再以此為控制點(diǎn)用弦線量取軌向,通過每根軌枕處軌向的移量來調(diào)整平面,調(diào)整完成后利用道尺逐枕回檢,并結(jié)合框架尺寸進(jìn)行驗(yàn)證,確?;鶞?zhǔn)股方向到位,并記錄好水平、軌距為非基準(zhǔn)股調(diào)整提供參照系。
3)非基準(zhǔn)股調(diào)整作業(yè)
首先調(diào)整高程,利用道尺以基準(zhǔn)股水平為參照系,調(diào)整時(shí)先調(diào)整轉(zhuǎn)轍及轍叉部分的高程,再調(diào)整其它部位的高程。平面調(diào)整時(shí)先依照軌距把兩端調(diào)整到位作為控制點(diǎn),再以此為基準(zhǔn)用弦線量取轉(zhuǎn)轍部分的軌向,逐枕進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后利用軌距和框架尺寸進(jìn)行驗(yàn)證,確保調(diào)整到位。調(diào)整時(shí)可結(jié)合改道器進(jìn)行調(diào)整量控制。
4)導(dǎo)曲線調(diào)整作業(yè)
高程調(diào)整時(shí),調(diào)整量通過弦線測量出的高低值確定,然后依據(jù)調(diào)整量進(jìn)行高程調(diào)整作業(yè),并通過直向、側(cè)向的水平進(jìn)行驗(yàn)證。平面調(diào)整時(shí)以導(dǎo)曲線支距點(diǎn)上的支距偏差量來確定平面調(diào)整量,支距點(diǎn)位調(diào)整到位后,以弦線控制軌向進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后,逐枕進(jìn)行回檢整修,確保作業(yè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
5)道岔工電聯(lián)整
工務(wù)精調(diào)到位后,工務(wù)、電務(wù)道岔結(jié)合部還需重點(diǎn)調(diào)整以下內(nèi)容:桿件別勁、磨卡及外鎖閉框調(diào)整孔無調(diào)整間隙;道岔轉(zhuǎn)換阻力、轉(zhuǎn)轍機(jī)的牽引力過大;滑床板存在影響道岔轉(zhuǎn)換的劃痕。
對于尖軌心軌密貼的調(diào)整,主要手段是通過增減頂鐵調(diào)整片或打磨,調(diào)整尖軌、心軌頂鐵間隙,并同時(shí)與調(diào)整軌距、支距相結(jié)合,確保尖軌與基本軌密貼,可動(dòng)心軌在軌頭切削范圍內(nèi)應(yīng)分別與兩翼軌密貼。幾何尺寸調(diào)整到位后,及時(shí)復(fù)緊扣件,調(diào)整頂鐵離縫,使各部位幾何尺寸能夠有效保持。
6)道岔預(yù)打磨
在精調(diào)完成后、聯(lián)調(diào)聯(lián)試前進(jìn)行預(yù)打磨作業(yè),道岔打磨車打磨道岔及道岔前后鋼軌,道岔打磨速度為6 ~8 km/h,一般打磨10~12遍,打磨量控制在0.2 mm左右。
7)動(dòng)態(tài)調(diào)整
聯(lián)調(diào)聯(lián)試期間,對于岔區(qū)存在人體感覺不良、軌距變化率超標(biāo)、光帶不良等問題,重點(diǎn)進(jìn)行道岔光帶檢查與打磨修整,進(jìn)行軌距優(yōu)化與尖軌降低值調(diào)整,保證道岔線形,改善輪軌關(guān)系。軌距變化率調(diào)整完畢后,檢查現(xiàn)場光帶不順或突變地段,利用精磨機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場打磨,確保打磨走直線,逐條順接打磨,以消除人體感覺不舒適。
杭甬高速鐵路開通于2013年7月,道岔精調(diào)采用的是傳統(tǒng)模式;杭長高速鐵路開通于2014年12月,道岔精調(diào)采用的是優(yōu)化模式。為分析道岔精調(diào)優(yōu)化的實(shí)施效果,分別在杭甬、杭長高速鐵路上選取相同型號(客專線(07)009)的主型無砟道岔的動(dòng)態(tài)檢測數(shù)據(jù),從峰值和均值2個(gè)角度進(jìn)行分析。為保證動(dòng)態(tài)檢測數(shù)據(jù)的可比性,動(dòng)檢車的檢測速度均為350 km/h。
4.1高低、軌距峰值分析
為便于對比分析,以道岔尖軌尖里程為基準(zhǔn),向前取15 m,向后取85 m,共100 m長度作為道岔區(qū)。以0.2 mm為間距,對杭甬、杭長高速鐵路的高低、軌距幅值做頻數(shù)分析,分析2種精調(diào)作業(yè)方式下高低、軌距的幅值差異,如圖3~圖5所示。
圖3 左高低直方圖對比
圖4 右高低直方圖對比
圖5 軌距直方圖對比
由圖3~圖5可知,通過對道岔測量模式以及精調(diào)流程的優(yōu)化,杭長高速鐵路的道岔精調(diào)質(zhì)量明顯優(yōu)于杭甬高速鐵路。從高低、軌距的幅值直方圖中表現(xiàn)出2個(gè)特征:幅值更小;分布更集中。幅值更小說明通過對流程控制機(jī)制和質(zhì)量校核機(jī)制的完善,精調(diào)作業(yè)精度更高;分布更集中說明通過對精調(diào)作業(yè)流程的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),精調(diào)質(zhì)量的均勻性、穩(wěn)定性更好。
為進(jìn)一步量化精調(diào)優(yōu)化后對道岔處線路質(zhì)量的改善,計(jì)算道岔區(qū)域內(nèi)高低、軌距的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差??紤]到高低和軌距都帶有正負(fù)性,因此平均值和標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算均在原始幅值的絕對值基礎(chǔ)上計(jì)算得到,結(jié)果見表1。
表1 杭長、杭甬高速鐵路高低、軌距平均值、標(biāo)準(zhǔn)差對比
由表1可知,通過對精調(diào)測量模式、精調(diào)流程的優(yōu)化,道岔處高低的改善率達(dá)到了40%以上,軌距的改善率達(dá)到了50%以上,此外對標(biāo)準(zhǔn)差的改善率也都達(dá)到了50%以上,優(yōu)化后的道岔精調(diào)作業(yè)對線路質(zhì)量的改善效果明顯。
4.2軌道質(zhì)量指數(shù)(TQI)分析
軌道質(zhì)量指數(shù)是以200 m為單元區(qū)段長度,評價(jià)軌道線路區(qū)段幾何狀態(tài)的一種均值管理方法,它是左右高低、左右軌向、水平、軌距以及三角坑7項(xiàng)軌道幾何尺寸不平順的標(biāo)準(zhǔn)差之和。軌道質(zhì)量指數(shù)能夠較全面地分析評價(jià)線路狀態(tài),反映線路質(zhì)量的整體均衡性和平順性。
為此,基于動(dòng)態(tài)檢測數(shù)據(jù),以包含道岔的200 m單元區(qū)段的TQI數(shù)值作為道岔精調(diào)作業(yè)后的線路質(zhì)量指標(biāo),計(jì)算杭甬、杭長高速鐵路全線動(dòng)態(tài)檢測結(jié)果中包含客專線(07)009道岔區(qū)段的TQI平均值,以此從均值角度評價(jià)道岔精調(diào)優(yōu)化的實(shí)施效果。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),杭甬高速鐵路道岔TQI均值為3.55 mm,杭長高速鐵路道岔TQI均值為2.83 mm。由此可見,通過對道岔測量模式和精調(diào)流程的優(yōu)化,高速鐵路無砟道岔處的軌道質(zhì)量指數(shù)改善了20.3%,精調(diào)優(yōu)化效果顯著。
無砟道岔精調(diào)是無砟軌道精調(diào)的重要內(nèi)容,由于無砟道岔結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性、調(diào)整的特殊性,導(dǎo)致其在精調(diào)方面與線路有很多不同之處。本文結(jié)合傳統(tǒng)無砟道岔精調(diào)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),從測量模式、精調(diào)流程、鋼軌預(yù)打磨等方面進(jìn)行優(yōu)化,得到結(jié)論如下:
1)傳統(tǒng)無砟道岔的精調(diào)測量和精調(diào)作業(yè)缺乏相應(yīng)的流程控制和校核機(jī)制,導(dǎo)致線路動(dòng)態(tài)檢測結(jié)果中軌距變化率和橫向穩(wěn)定性超限嚴(yán)重,動(dòng)態(tài)檢測期間對不良處所的修正和調(diào)整工作量較大,整體精調(diào)質(zhì)量很難得到較大提升。
2)周到細(xì)致的測量準(zhǔn)備工作和進(jìn)一步完善測量方法是提高精調(diào)測量精度的關(guān)鍵,測量模式的優(yōu)化是將道岔的平面測量和高程測量分開,平面測量采用0.5″級全站儀兩測回坐標(biāo)法,高程測量采用一等水準(zhǔn)法,并引入相應(yīng)的精度控制標(biāo)準(zhǔn),以提高測量作業(yè)精度。
3)為解決傳統(tǒng)道岔精調(diào)后聯(lián)調(diào)聯(lián)試期間動(dòng)態(tài)檢測結(jié)果中動(dòng)力學(xué)指標(biāo)超限嚴(yán)重的問題,在優(yōu)化的無砟道岔精調(diào)流程中將預(yù)打磨環(huán)節(jié)提前至靜態(tài)精調(diào)之后、聯(lián)調(diào)聯(lián)試之前,并進(jìn)一步完善精調(diào)流程控制機(jī)制和質(zhì)量校核機(jī)制,實(shí)現(xiàn)道岔精調(diào)作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和高質(zhì)量化。
4)以杭甬、杭長高速鐵路為例,從峰值和均值2個(gè)角度分析2種道岔精調(diào)作業(yè)方式的作業(yè)效果。結(jié)果表明:通過對精調(diào)測量模式、精調(diào)流程的優(yōu)化,道岔處高低不平順的幅值改善了40%以上,軌距不平順的幅值改善了50%以上,全線道岔區(qū)段TQI均值改善了20.3%,優(yōu)化后的道岔精調(diào)作業(yè)對線路質(zhì)量的改善效果明顯。
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(責(zé)任審編崔文肖)
Research on Fine-adjusting Optimization Technology of Ballastless Turnout on High Speed Railway
TAN Shehui
(Track Maintenance Division,Shanghai Railway Bureau,Shanghai 200071,China)
Abstract:As an important part of ballastless track fine-adjusting,ballastless turnout fine-adjusting provides the premise for high ride comfort and high security of high speed railway.Due to the complex structure of ballastless turnout,there are many differences between ballastless turnout fine-adjusting and normal track fine-adjusting.According to shortcomings of existing fine-adjusting,optimization was carried out from the aspects of measurement mode and fine-adjusting process,and operation process control mechanism and quality check mechanism were improved.T hrough the comparative analysis of ballastless turnout dynamic test data obtained from Hangzhou-Ningbo and Hangzhou-Changsha high speed railway,the effect of fine-adjusting optimization was evaluated.Results showed that fine-adjusting method after optimization makes the turnout height and gauge irregularity amplitude be reduced by 40% and 50% respectively and the track quality index(T QI)be reduced by 20.3%,which indicated the optimization effect of fine-adjusting was remarkable.
Key words:Ballastless turnout;Fine-adjusting;Fine tuning measurement;Quality control
作者簡介:譚社會(huì)(1973—),男,高級工程師。
收稿日期:2015-08-21;修回日期:2015-09-21
文章編號:1003-1995(2016)03-0131-05
中圖分類號:U213.2+44;U213.6
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
DOI:10.3969/j.issn.1003-1995.2016.03.32