陳煥良,曾 欣,馬良榮,朱晃佐,胡 鑫,廖利平(浙江中控自動(dòng)化儀表有限公司,杭州 310053)
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時(shí)間比例算法在流程工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用
陳煥良,曾欣,馬良榮,朱晃佐,胡鑫,廖利平
(浙江中控自動(dòng)化儀表有限公司,杭州310053)
摘 要:本文以中控U6-200一體化PLC與C3900多功能智能控制器在流程工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)控制中的成功應(yīng)用為例,闡述了整體實(shí)施過(guò)程中的控制思想和整體配置及解決方案,同時(shí)介紹了實(shí)施步驟、應(yīng)用案例等。
關(guān)鍵詞:時(shí)間比例;占空比;反應(yīng)釜溫度控制;PH控制;智能儀表
目前,位于化工自動(dòng)化最底層的控制器仍然是以PID為主流。PID方法是一種基于過(guò)程參數(shù)的控制算法,其控制原理簡(jiǎn)單、實(shí)現(xiàn)方便,但在控制對(duì)象非線性時(shí)變、給定突變、大時(shí)滯系統(tǒng)等情況下,過(guò)程模型難以確定,參數(shù)調(diào)整往往比較困難,即使可行也因調(diào)整時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、超調(diào)量過(guò)大,使控制效果不佳,因此,使用先進(jìn)的控制理論來(lái)彌補(bǔ)PID控制方法的不足,成為目前國(guó)內(nèi)外自動(dòng)控制方面的一個(gè)主要課題。
浙江中控自動(dòng)化儀表有限公司在2006年投入了大量的研發(fā)力量,研發(fā)了基于對(duì)象控制的新型過(guò)程控制器,填補(bǔ)了無(wú)紙記錄儀和DCS之間的面向?qū)ο蟮男⌒涂刂葡到y(tǒng)的空白。
過(guò)程控制器是一款可編程的多回路控制器,主要型號(hào)分為C3900系列和一體化PLC(U6-200系列)。過(guò)程控制器內(nèi)部最多包含8個(gè)單回路PID控制模塊、3個(gè)程序控制模塊、6個(gè)ON/OFF控制模塊、RLZ溫度專用算法,可實(shí)現(xiàn)單回路控制、多回路控制,每個(gè)回路除可以作為普通的PID回路外還可以結(jié)合運(yùn)算、函數(shù)功能,設(shè)置成三沖量、串級(jí)、比率、分程、自動(dòng)選擇、非線性控制、位式控制及用戶定制等多種復(fù)雜的控制方案,其控制輸出信號(hào)可以通過(guò)繼電器觸點(diǎn)、直流電流模擬信號(hào)輸出給執(zhí)行器。
案例一:鹽城甌華化工硝化反應(yīng)釜溫度控制
現(xiàn)場(chǎng)情況:用戶現(xiàn)場(chǎng)是很典型的溫度控制手段,熱水和冷卻水切換進(jìn)入夾套對(duì)反應(yīng)釜釜溫進(jìn)行控制。操作工一般按經(jīng)驗(yàn)來(lái)控制釜溫,釜溫的控制也跟操作工的熟練程度有關(guān),經(jīng)驗(yàn)較好的操作工一般能控制到(40~42)℃,一般的操作工可能會(huì)控制在(38~42)℃。
工藝情況:投入固體料后定量加入硝酸,攪拌后進(jìn)行升溫操作,在夾套能通過(guò)熱水,到溫度升到38℃就可以滴加硫酸,硫酸是用戶事先打入的高位槽中的,滴加速度一般控制在24.6L/h,此流速是經(jīng)過(guò)計(jì)算得到的,一般14個(gè)小時(shí)將高位槽內(nèi)的硫酸均速地加入到反應(yīng)釜,此反應(yīng)為放熱反應(yīng)。放熱反應(yīng)不是很劇烈,但一般溫度低于(37~38)℃后滴加硫酸后將不再反應(yīng)。
用戶操作工一般的操作方法:加熱到38℃后關(guān)閉熱水閥,讓熱水在夾套內(nèi)與反應(yīng)釜換熱一段時(shí)間后基本上達(dá)到38.5℃后就開(kāi)始滴硫酸,開(kāi)始滴加后反應(yīng)釜溫會(huì)緩慢上升,看溫度的變化情況調(diào)節(jié)夾套出口閥位,一般開(kāi)兩圈,大概的閥位在30%左右,用戶調(diào)溫的另一個(gè)參照為夾套出口溫度,測(cè)量手段用手直接摸來(lái)感覺(jué)溫度情況。
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試情況:通過(guò)一天的觀察,了解了用戶的人工操作情況,查看用戶操作的一些關(guān)鍵點(diǎn)。接下去就是實(shí)施過(guò)程,想到的第一種方案是通過(guò)串級(jí)控制的方式,將釜溫做為主控,夾套出口溫度做為副控,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證失敗,分析原因?yàn)閵A套出口溫度存在著較大的滯后,將溫度下移至夾套可能效果更好,但基于用戶無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火更改測(cè)點(diǎn),此方案被放棄;想到的第二種方案是U6中的針對(duì)溫度的專用算法RLZ算法,但RLZ算法需要在全開(kāi)全關(guān)一整個(gè)過(guò)程中看其測(cè)量值的變化而自整定參數(shù),但因?yàn)橐磺Ф嗌萘康膴A套的大滯后全開(kāi)和全關(guān)變化的整個(gè)過(guò)程,工藝條件無(wú)法滿足,所以該方法未嘗試便已被放棄;想到的第三種方案是嘗試通過(guò)能量守恒的這個(gè)大方向,反應(yīng)釜放出的熱量與夾套加入的冷卻水的冷量在某種程度上應(yīng)該是一種動(dòng)態(tài)的平衡?;谶@種總體方向接下去就是考慮使用何種方法實(shí)施,根據(jù)以往對(duì)PH控制的經(jīng)驗(yàn),想到用時(shí)間比例算法與AO通道進(jìn)行串聯(lián),對(duì)溫度區(qū)間進(jìn)行分割,根據(jù)之前的調(diào)試了解了夾套大概的滯后時(shí)間,將其做為確定時(shí)間比例周期,剛開(kāi)始控制效果不是很理想,但大體確定可控,就調(diào)試過(guò)程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析:參數(shù)設(shè)定上是有缺陷的,1、時(shí)間比例周期太小,一開(kāi)始設(shè)定是30秒;2、溫度區(qū)間分得不夠細(xì)(幾個(gè)節(jié)點(diǎn)是39.5、40、40.5、41、42),;3、時(shí)間比例輸出跳躍性大(0、5、10、15、20、30);4、閥位設(shè)定過(guò)大,加入量過(guò)大而導(dǎo)致冷量的累積過(guò)大,到后段不可控;5、沒(méi)有考慮夾套出口溫度的變化。根據(jù)分析,對(duì)時(shí)間比例的可行性表示肯定態(tài)度,就之前失敗原因進(jìn)行一一修改:1、將時(shí)間比例周期改到40秒;2、對(duì)溫度區(qū)間進(jìn)行第一步細(xì)化,共分九段;3、將時(shí)間比例輸出設(shè)置得更平穩(wěn)(0、3、5、7、9、11、15、20),考慮到溫度超過(guò)42℃后一直全開(kāi)會(huì)導(dǎo)致過(guò)調(diào),結(jié)合之前的分析和操作工調(diào)溫的經(jīng)驗(yàn),將開(kāi)閥時(shí)間定為一半時(shí)間全開(kāi),在后面的測(cè)試中得到應(yīng)證;4、閥位限定在最大25%,當(dāng)溫度高于42℃時(shí)閥位自動(dòng)開(kāi)到100%;5、因?yàn)榭刂剖情_(kāi)環(huán)控制,必須將幾種極端情況進(jìn)行考慮,當(dāng)夾套溫度高過(guò)38℃時(shí)認(rèn)為夾套內(nèi)還是之前加熱過(guò)的熱水,此時(shí)加大閥門(mén)的開(kāi)度,在原基礎(chǔ)上加5%,以加快對(duì)熱水的中和,當(dāng)夾套溫度低于30℃時(shí)認(rèn)為夾套的溫度可能已經(jīng)過(guò)調(diào)了,將時(shí)間比例輸出為0,不再加冷卻水。
通過(guò)以上的處理,當(dāng)開(kāi)始滴加硫酸時(shí)將時(shí)間比例投入后,觀察用戶一個(gè)生產(chǎn)周期(28個(gè)小時(shí))溫度控制在始終保持在(40~41.5)℃之間??刂魄€如圖1所示。
圖1
案例二:浙大高分子實(shí)驗(yàn)室溫度控制
時(shí)間比例算法一個(gè)很大的缺點(diǎn)就是沒(méi)有辦法閉環(huán)控制,所以要考慮到的極端或特殊的情況要全面,如果有一個(gè)沒(méi)有想到就會(huì)造成不可控的情況出現(xiàn),所以也一直在摸索,必須將開(kāi)環(huán)變?yōu)殚]環(huán)才是真正實(shí)現(xiàn)有效控制的最好方法。浙大高分子實(shí)驗(yàn)室溫度控制項(xiàng)目的實(shí)施真是解決了閉環(huán)問(wèn)題,該項(xiàng)目是研究彈性體隨溫度變化的特性,目前廣泛應(yīng)用于橡膠輪胎的生產(chǎn)中,在該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程就考慮了的閉環(huán),主要通過(guò)表達(dá)式完成對(duì)升溫速率的運(yùn)算從而得到設(shè)定溫度值SV,將此溫度作為PID的設(shè)定溫度,過(guò)程側(cè)量值PV與設(shè)定值SV通過(guò)PID運(yùn)算,將其運(yùn)算輸出的值(PID.OUT)作為時(shí)間比例算法中占空比的來(lái)源,借助于占空比對(duì)加熱絲進(jìn)行通斷控制,運(yùn)用PID與時(shí)間比例復(fù)合使用,使整個(gè)控制過(guò)程達(dá)到閉環(huán)控制,從而真正達(dá)到對(duì)加熱速度的有效控制。
案例三:廊坊國(guó)藥集團(tuán)單滴定反應(yīng)釜PH控制
眾所周知PH有兩大特性:滯后性和非線性,正因?yàn)檫@兩大特性,所以控制難度非常大,特別是在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)更是一大難題。常見(jiàn)的控制方法有非線性函數(shù)、PID+復(fù)雜算法、非線性增益、時(shí)間比例算法等,針對(duì)不同的工藝現(xiàn)場(chǎng)有不同的用法,而該控制方案主要闡述的是時(shí)間比例算法在反應(yīng)釜單滴定這種常用的工藝中的應(yīng)用??刂扑枷肱c溫度控制的思想相類似,但與溫度控制不同的是難點(diǎn)在于時(shí)間周期的判斷和周期滴加時(shí)間的選取。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘察,幾個(gè)工藝流程手動(dòng)操作了解下來(lái),工藝情況是在3000L的反應(yīng)釜內(nèi),在Φ10滴加管道上安裝有氣動(dòng)切斷閥,滴加管道直接伸入反應(yīng)釜中部以下,一般反應(yīng)液會(huì)在反應(yīng)三分之二左右,在反應(yīng)釜另一側(cè)使用梅特勒頂插式PH計(jì)檢測(cè)PH值,控制要求是將反應(yīng)釜內(nèi)部PH值從母液的13.5左右通過(guò)5%左右的鹽酸溶液滴加精確得控制到9.15,中間時(shí)間沒(méi)有具體要求,一般控制在兩小時(shí)內(nèi)?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試情況從滴定堿液到反應(yīng)釜后通過(guò)攪拌后反應(yīng)大概的時(shí)候是40秒,所以最后確定時(shí)間周期設(shè)為40秒,將9.20-9.15作為死區(qū),然后對(duì)PH值進(jìn)行分區(qū),將13.5至9.20分成8個(gè)區(qū)間,越接近9.20分得越細(xì),通過(guò)幾個(gè)流程的測(cè)試并對(duì)區(qū)間及占空比值的修正,最后控制的效果為9.15+0.1。
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工藝紛繁復(fù)雜,針對(duì)不同工藝,通過(guò)不同的控制思想,可以將不可能變成可能,只要我們努力去發(fā)現(xiàn),結(jié)合書(shū)本的理論知識(shí)。工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總能找到一款適合現(xiàn)場(chǎng)的控制方法,而時(shí)間比例算法是其中一種很好的方法,其運(yùn)用領(lǐng)域非常廣泛。
DOI :10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.01.032