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      氨壓縮機(jī)缸體進(jìn)油及瓦溫異常故障分析與處理

      2016-04-20 00:25:38袁旭虎趙蘇平劉永強(qiáng)李建正
      中國高新技術(shù)企業(yè) 2016年11期
      關(guān)鍵詞:壓縮機(jī)

      袁旭虎 趙蘇平 劉永強(qiáng) 李建正

      摘要:文章所述裝置主要是通過壓縮機(jī)對(duì)氨氣加壓再通過后續(xù)工段冷卻來制取液氨,使低溫甲醇洗工藝的液氨能循環(huán)使用。此次之所以對(duì)氨壓縮機(jī)進(jìn)行拆解,是由于機(jī)組試車完成后,打開缸體底部倒淋,發(fā)現(xiàn)有大量潤滑油流出,同時(shí)監(jiān)測(cè)到軸瓦溫度異常。文章就以上故障的原因分析及處理措施做了具體論述。

      關(guān)鍵詞:氨氣加壓;壓縮機(jī);缸體進(jìn)油;密封失效;瓦溫異常 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      中圖分類號(hào):TH452 文章編號(hào):1009-2374(2016)11-0045-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.11.023

      1 變壓器及套管概況、缺陷描述

      變電站220kV變壓器型號(hào)為SFSZ10-180000/220,廣州維奧伊林變壓器有限公司2009年11月生產(chǎn);套管為電容型,傳奇電氣(沈陽)有限公司生產(chǎn),220kV側(cè)A、B、C相套管型號(hào)為BRDLW1-252/630-3,O相套管型號(hào)為BRDLW1-126/630-3。該變壓器于2009年12月投產(chǎn),2014年10月,經(jīng)運(yùn)行人員巡視發(fā)現(xiàn)該站變壓器220kV側(cè)中性點(diǎn)套管油鏡滲油較為嚴(yán)重,約73秒一滴,油鏡油位難以觀察,因該缺陷為一般缺陷,決定讓運(yùn)行人員加強(qiáng)關(guān)注,如出現(xiàn)油位異常等情況,即行通知專業(yè)班組處理。

      2 變壓器前期運(yùn)維情況

      截至2015年10月,該220kV變壓器共安排停電五次,2011年1月安排保護(hù)定檢,2012年10月安排高壓試驗(yàn),2014年3月安排保護(hù)定檢和本體維護(hù),2014年5月安排主變跳閘后繞組變形試驗(yàn),2015年10月安排刀閘改造、高壓試驗(yàn)、套管滲油消缺。由以上停電時(shí)間可推斷,截至2014年5月,該變壓器運(yùn)維情況良好,據(jù)發(fā)現(xiàn)變壓器220kV側(cè)中性點(diǎn)套管油鏡滲油缺陷至2015年10月,變壓器帶缺陷運(yùn)行時(shí)間約為1年,結(jié)合此次停電對(duì)變壓器進(jìn)行試驗(yàn)檢查消缺。

      3 常規(guī)性檢查試驗(yàn)

      3.1 絕緣電阻試驗(yàn)

      套管滲漏油缺陷可能造成的直接后果是套管絕緣下降甚至接地運(yùn)行,因該站缺陷為220kV側(cè)中性點(diǎn)套管,套管接地運(yùn)行相當(dāng)于主變高壓側(cè)中性點(diǎn)接地運(yùn)行,雖不足以造成嚴(yán)重放電燒毀后果,但若接地將更改原運(yùn)行方式,可能造成主變零序保護(hù)誤跳閘或拒跳閘風(fēng)險(xiǎn)。測(cè)量變壓器繞組及其套管的絕緣電阻是檢測(cè)其絕緣性能的必要試驗(yàn)項(xiàng)目。在測(cè)量絕緣電阻中,嚴(yán)格執(zhí)行了Q/CSG114002-2011規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。采用2500V數(shù)字兆歐表測(cè)量,測(cè)試結(jié)果見表1、表2:

      測(cè)試結(jié)果得出變壓器繞組高對(duì)中低地絕緣以及各高壓側(cè)套管主絕緣對(duì)末屏(地)均無法測(cè)出具體值,數(shù)字兆歐表報(bào)短路或接線出錯(cuò)故障信息,且測(cè)得高壓側(cè)套管O相末屏絕緣值為0,由此可判定變壓器220kV側(cè)中性點(diǎn)套管因滲漏油缺陷導(dǎo)致絕緣下降,接近接地運(yùn)行。

      3.2 氣相色譜分析

      因傳奇電氣(沈陽)有限公司廠出套管不支持取油操作,無法對(duì)滲漏油相套管油樣進(jìn)行色譜分析;對(duì)主變本體油樣進(jìn)行色譜分析,與上次試驗(yàn)結(jié)果比對(duì)無異常。

      基于以上情況,決定對(duì)變壓器220kV側(cè)中性點(diǎn)滲漏油套管進(jìn)行更換處理,將更換的缺陷套管進(jìn)行解體檢查,查找滲漏油缺陷原因。

      4 缺陷分析及診斷

      4.1 缺陷分析

      檢修人員對(duì)更換的中性點(diǎn)套管進(jìn)行解體檢查,解體前,可肉眼觀測(cè)到套管油位仍接近油鏡位置,將套管傾側(cè)時(shí)有液體從油鏡部位流出,打開將軍帽封蓋后,倒出的油含有大量水分且含有銹蝕物顏色,檢查發(fā)現(xiàn)油鏡密封膠圈在11點(diǎn)鐘方位有一破損缺口,使套管出現(xiàn)滲油現(xiàn)象并導(dǎo)致雨水進(jìn)入沉積在套管底部,令套管受潮(見圖1、圖2)。

      將套管導(dǎo)桿連同電容芯子從瓷套中抽出,可見電容芯子經(jīng)水分長期浸泡,已嚴(yán)重受潮,用萬用表測(cè)量僅為1kΩ,已呈導(dǎo)通狀態(tài),如圖3所示:

      4.2 缺陷診斷

      根據(jù)變壓器套管解體檢查結(jié)果可判定造成此次中性點(diǎn)套管滲漏油接地的缺陷原因是:(1)套管裝配時(shí),工藝控制不嚴(yán),油鏡密封膠圈受壓破損;(2)油鏡底座的膠圈安放位置為一平面,膠圈安裝時(shí)容易移位和受壓不勻時(shí)形成空隙;(3)長期滲入的雨水令套管受潮接地。

      5 設(shè)備運(yùn)維建議

      在變壓器運(yùn)行中,由于套管絕緣故障引發(fā)的變壓器爆炸、著火停電事故并不鮮見,套管作為支撐變壓器與線路之間的絕緣支柱,其絕緣性能備受考驗(yàn),繼而要求運(yùn)維人員在日常工作中要密切關(guān)注套管的運(yùn)行狀態(tài),特別是對(duì)某類型廠家設(shè)備的家族性缺陷需做好反措排查工作,對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷或異常情況需提級(jí)處理,落實(shí)設(shè)備主人責(zé)任制,最大程度杜絕設(shè)備故障安全事件發(fā)生。同時(shí)在日常工作中加強(qiáng)運(yùn)維人員設(shè)備火災(zāi)應(yīng)急演練技能,做到在應(yīng)對(duì)突發(fā)情況下將損失降到最低。

      6 結(jié)語

      本次試驗(yàn)從發(fā)現(xiàn)套管滲油到試驗(yàn)檢查,最后解體設(shè)備分析故障原因,發(fā)現(xiàn)變壓器套管密封膠圈在運(yùn)行過程中由于運(yùn)行年限長或本身質(zhì)量缺陷、安裝工藝不良等原因造成老化或破損,發(fā)生滲油、進(jìn)水、進(jìn)空氣等問題造成套管短路接地,核實(shí)了本次試驗(yàn)結(jié)論的正確性。此次缺陷處理提醒我們,試驗(yàn)是電力設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),根據(jù)設(shè)備缺陷表象,進(jìn)行相關(guān)的高壓試驗(yàn)核查,用以發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中設(shè)備的隱患,預(yù)防事故的發(fā)生或設(shè)備的損壞,是保證電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的有效手段之一。另外也提醒各項(xiàng)目相關(guān)人員在施工過程中需做好施工質(zhì)量監(jiān)督,技術(shù)人員在設(shè)備質(zhì)監(jiān)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)需做好質(zhì)量把控,從源頭杜絕設(shè)備帶缺陷投運(yùn),降低設(shè)備故障的發(fā)生概率。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 中國南方電網(wǎng)有限公司.電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程

      (Q/CSG10007-2004)[S].

      [2] 曹康.主變壓器本體及套管進(jìn)水原因分析及防范措施

      [J].河北電力技術(shù),2007,(5).

      [3] 王萬龍.電力變壓器運(yùn)行維護(hù)方法[J].電工文摘,

      2010,(1).

      (責(zé)任編輯:蔣建華)

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