賈文軍 張國新
摘要:轉(zhuǎn)爐熔池液位的高低直接體現(xiàn)轉(zhuǎn)爐內(nèi)反應(yīng)空間的大小,決定轉(zhuǎn)爐吹煉過程氧槍槍位的高低,影響轉(zhuǎn)爐過程造渣控制的難易程度,影響轉(zhuǎn)爐噴濺以及轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗和各種鋼輔料消耗等。文章介紹了凌鋼120噸轉(zhuǎn)爐測量熔池液位的方法,控制轉(zhuǎn)爐熔池液位的基本措施、實際生產(chǎn)運行情況以及采取措施前后各項指標(biāo)的效果對比。
關(guān)鍵詞:120噸轉(zhuǎn)爐;熔池液位;噴濺;槍齡;鋼輔料消耗 文獻標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TF345 文章編號:1009-2374(2016)11-0043-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.11.022
1 設(shè)備情況簡介
我廠于2015年12月10日對沈陽鼓風(fēng)機集團股份有限公司生產(chǎn)的MCL1107型壓縮機進行了試車工作。該設(shè)備為水平剖分式結(jié)構(gòu),一段七級,葉輪順排布置,葉輪最大名義直徑為1100mm。氣體從工藝管道進入壓縮機缸體內(nèi),經(jīng)過7級壓縮后排出缸外,進入出口氣體冷卻器冷卻后進入下一流程。其主要由定子(機殼、隔板、密封、平衡盤密封)、轉(zhuǎn)子(軸、葉輪、隔套、平衡盤、軸套、半聯(lián)軸器等)及支撐軸承、推力軸承、軸端密封等組成。其主要性能參數(shù)如下:
本機軸承為可傾瓦軸承,由油站供油強制潤滑,裝在機殼兩端外側(cè)的軸承箱內(nèi)。在軸承箱進油孔處裝有節(jié)流圈或在前管路中有流量調(diào)節(jié)器,根據(jù)運轉(zhuǎn)時軸襯溫度高低來調(diào)整節(jié)流圈的孔徑或調(diào)節(jié)流量調(diào)節(jié)器閥開度控制進入軸襯的油量,壓力潤滑油進入軸襯進行潤滑并帶走產(chǎn)生的熱量。進油壓力為0.15MPa,回油溫度50℃。在軸承內(nèi)側(cè)即為干氣密封裝置,采用約翰克蘭干氣密封系統(tǒng),其一級進氣壓力:0.44MPa,二級進氣壓力:0.32MPa,隔離器進氣壓力:0.48MPa。軸封及葉輪間密封均為迷宮密封。
2 設(shè)備試車情況
我廠分別于2015年10月中旬及12月初進行了兩次氨壓縮機組試車工作,過程中發(fā)現(xiàn)潤滑油壓力降低,尤其是第二次試車結(jié)束后,打開壓縮機缸體倒淋有大量潤滑油流出,同時CRT監(jiān)測到自由端徑向軸承的軸瓦溫度異常,這些問題都嚴(yán)重影響了氨壓縮機組安全穩(wěn)定運行。缸體進油及軸瓦溫度異?,F(xiàn)象有:(1)潤滑油壓力下降;(2)壓縮機出口氣體中監(jiān)測到潤滑油;(3)嚴(yán)重時打開缸體底部倒淋有大量潤滑油;(4)CRT顯示軸瓦溫度低于其回油溫度;(5)CRT顯示軸瓦溫度與回油溫度相近。
3 缸體進油故障的原因分析及處理
3.1 設(shè)備檢查
造成缸體進油的原因有很多,它和整臺機組的整體設(shè)計、軸承的組配安裝、試車密封的安裝、軸封的安裝、潤滑油系統(tǒng)的運行工況、干氣密封系統(tǒng)的運行工況等都有關(guān)系。為徹底查清缸體進油的實際狀況,在機組停車前后對其軸承組件、干氣密封系統(tǒng)、軸封、潤滑油系統(tǒng)進行了相關(guān)參數(shù)測定以及各組成部件進行了宏觀檢查。具體的檢查情況如下:(1)兩端軸承安裝合理,測量軸頂隙為0.3mm/0.35mm,符合設(shè)計要求;(2)兩端軸封安裝正常,其與軸間隙值為0.25mm/0.3mm,符合設(shè)計要求;(3)兩端試車密封安裝正確,與軸間隙為0.35mm/0.4mm,符合設(shè)計要求;(4)干氣密封系統(tǒng)運行投運正常,一級密封氣壓力:0.44MPa,二級進氣壓力:0.32MPa,隔離密封氣壓力:0.48MPa,均在正常范圍內(nèi),滿足設(shè)計要求;(5)潤滑油系統(tǒng)油壓供給壓力為0.15MPa,回油溫度為50℃,符合設(shè)計要求。
為更好地了解潤滑油的泄露路徑,在氨壓縮機內(nèi)部清理油污、回裝完成后,拆除了軸承室護罩,投運干氣密封系統(tǒng)。待其工況穩(wěn)定后,啟動油系統(tǒng),均使這兩個系統(tǒng)處于正常運行工況,而后觀察潤滑油在軸承處的運行情況。具體情況如下:(1)頂軸油管道與擋油環(huán)上開孔的間隙處,沿軸向噴射出大量潤滑油,直至試車密封與軸間隙處;(2)測溫探頭與擋油環(huán)上開孔的間隙處,沿軸向噴射出大量潤滑油,直至試車密封處;(3)擋油環(huán)底部回油孔有大量潤滑油溢流至試車密
封處。
3.2 原因分析
綜上所述,本設(shè)備相關(guān)安裝數(shù)據(jù)均在合理范圍內(nèi),干氣密封、潤滑油系統(tǒng)運行參數(shù)亦正常。但擋油環(huán)上各開孔處沿軸向潤滑油泄露量較大,故而斷定此乃本次氨壓縮機機體內(nèi)部進油故障的主要原因。
3.3 改進措施
根據(jù)上述原因分析我們對本設(shè)備做了以下改進措施:(1)潤滑油壓力整定。根據(jù)本設(shè)備設(shè)計要求以及結(jié)合現(xiàn)場實際運行情況,將潤滑油壓力重新調(diào)整至0.13MPa;(2)加裝擋油環(huán)。如圖1,在徑向軸承與干氣密封之間的間隙處新裝設(shè)一塊擋油環(huán)。
3.4 設(shè)備改進后運行情況以及相關(guān)建議
在采取以上兩種改進措施后,機組運行的相關(guān)參數(shù)正常,停車后檢查,亦未發(fā)現(xiàn)機體有進油的情況。同時根據(jù)本次故障的分析與處理,對廠家提出如下建議:(1)建議廠家對頂軸油管路與軸承連接方式進行優(yōu)化,使?jié)櫥托孤┝拷档停唬?)建議廠家對測溫探頭的安裝方式進行優(yōu)化,使?jié)櫥脱剌S向的泄漏量降低;(3)建議廠家對擋油環(huán)進行設(shè)計進行優(yōu)化,使其回油孔流出的潤滑油沿軸向的泄漏量降低。
4 軸瓦溫度異常故障的原因分析與處理
4.1 設(shè)備檢查
造成軸瓦溫度異常的原因有很多,它與整臺機組的整體設(shè)計、轉(zhuǎn)子與軸瓦的安裝、測溫元件是否良好都有一定的關(guān)系。為徹底查清缸體進油的實際狀況,我們在機組停車后對設(shè)備相關(guān)參數(shù)進行了測定以及各組成部件進行了宏觀檢查。具體的檢查情況如下:(1)通過著色法測得:軸頸與下軸瓦接觸角為90°~100°,沿旋轉(zhuǎn)方向接觸面積大于軸瓦長度的80%,均符合設(shè)計要求;(2)將測溫探頭依次放入水溫為0℃、30℃、60℃、100℃的水杯中,測得溫度為0℃、29.7℃、60.1℃、101℃,均在允許誤差范圍內(nèi),測溫探頭良好;(3)將軸承解體后進行宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)測溫孔在擋油環(huán)和軸瓦上的開孔錯位,有很大偏差,導(dǎo)致測溫探頭無法正常安裝到軸瓦內(nèi)部至合理深度。
4.2 原因分析
綜上所述,軸與軸瓦安裝合理,測溫探頭性能良好,但測溫探頭無法正常安裝到位,探頭實際上所測得的溫度為軸瓦與擋油環(huán)之間的回油溫度,故而斷定此乃本次氨壓縮機軸瓦溫度異常故障的主要原因。
4.3 改進措施
根據(jù)上述原因分析,對本設(shè)備做了以下改進措施:(1)封堵?lián)跤铜h(huán)上原有測溫孔;(2)在擋油環(huán)上重新鉆一個與軸瓦測溫孔位置相對應(yīng)的測溫孔,并且孔徑大小與原測溫孔的孔徑大小相同。
4.4 設(shè)備改進后運行情況以及相關(guān)建議
在采取以上述改進措施后,測得軸瓦溫度均在合理范圍內(nèi),機組運行正常。同時根據(jù)本次故障的分析與處理,建議廠家對擋油環(huán)進行優(yōu)化設(shè)計,使用戶能較為正常地安裝測溫探頭到軸瓦合理位置。
5 結(jié)語
本文針對沈陽鼓風(fēng)機集團股份有限公司生產(chǎn)的MCL1107型壓縮機缸體進油及軸瓦測溫故障問題進行了原因分析,并提出了改進措施和建議。對本設(shè)備的改動均是在不影響其結(jié)構(gòu)性能、運行工況等前提下進行的,潤滑油的正常運行與機組的安全穩(wěn)定運行息息相關(guān),若有改動,必須慎重考慮分析。
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(責(zé)任編輯:蔣建華)