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      超臨界機(jī)組DCS改造對機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響

      2016-04-18 04:56:39高瑞斌許堯
      綜合智慧能源 2016年11期
      關(guān)鍵詞:煤耗氧量發(fā)電

      高瑞斌,許堯

      (國電泰州發(fā)電有限公司,江蘇泰州 225327)

      超臨界機(jī)組DCS改造對機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響

      高瑞斌,許堯

      (國電泰州發(fā)電有限公司,江蘇泰州 225327)

      為提高機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,某電廠超臨界機(jī)組鍋爐分散控制系統(tǒng)(DCS)進(jìn)行了優(yōu)化改造。通過對比、分析DCS改造前后1年內(nèi)的運(yùn)行數(shù)據(jù)及入爐煤質(zhì)、飛灰、爐渣化驗(yàn)數(shù)據(jù),運(yùn)用耗差分析法計(jì)算、分析主要運(yùn)行參數(shù)變化對機(jī)組發(fā)電煤耗的影響,在不同入爐煤質(zhì)、不同運(yùn)行負(fù)荷下綜合評估鍋爐DCS改造對機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響,為評估控制系統(tǒng)改造對機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的定量影響提供了一種經(jīng)濟(jì)、可行的方法。

      超臨界機(jī)組;分散控制系統(tǒng);改造;耗差分析;經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

      0 引言

      某電廠超臨界機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行以來,鍋爐過熱、再熱蒸汽段溫度偏差較大,管壁超溫超壓現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,對機(jī)組安全運(yùn)行帶來一定影響。該廠對鍋爐分散控制系統(tǒng)(DCS)進(jìn)行優(yōu)化改造后,超溫超壓現(xiàn)象明顯減少,機(jī)組穩(wěn)定狀態(tài)下運(yùn)行時(shí)主要參數(shù)得到改善,改造后的控制系統(tǒng)不僅增強(qiáng)了機(jī)組運(yùn)行的安全性,而且提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

      為深入了解機(jī)組經(jīng)濟(jì)性能改善狀況,定量細(xì)化分析DCS改造產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益,本文通過采集、分析、對比改造前后1年內(nèi)的機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)及相關(guān)化驗(yàn)數(shù)據(jù),采用耗差分析的方法分析、計(jì)算系統(tǒng)改造前后機(jī)組重要參數(shù)的變化對機(jī)組發(fā)電煤耗(或供電煤耗)的影響,以考察控制系統(tǒng)改造在機(jī)組節(jié)能降耗方面的實(shí)際成效。

      1 評估方法

      通過分析該機(jī)組運(yùn)行及采樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,鍋爐控制系統(tǒng)改造后機(jī)組主蒸汽及再熱蒸汽溫度、壓力,過、再熱器減溫水流量,運(yùn)行氧量,排煙溫度,飛灰、爐渣含碳量等參數(shù)發(fā)生一定變化,這些參數(shù)的變化將改變機(jī)組發(fā)、供電煤耗,對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性能產(chǎn)生一定影響。

      為了定量考察控制系統(tǒng)改造引起的參數(shù)變化對機(jī)組煤耗的影響,本文將采用耗差分析的方法對改造前后不同煤質(zhì)、不同負(fù)荷下的機(jī)組運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對比分析,計(jì)算汽輪機(jī)側(cè)主蒸汽溫度及壓力、再熱蒸汽溫度及壓損、過熱器及再熱器減溫水流量、排煙溫度等參數(shù)變化對機(jī)組發(fā)電煤耗(或供電煤耗)的影響。

      2 耗差分析法的具體應(yīng)用

      耗差分析方法主要有基本公式法、熱力學(xué)方法、等效焓降法和小偏差法等[1],本文根據(jù)不同的分析對象采用不同的分析方法進(jìn)行能耗影響分析。

      耗差分析法中分析對象參數(shù)的基準(zhǔn)值采用相應(yīng)工況下的設(shè)計(jì)值或運(yùn)行最佳值[2]。

      一般而言,主蒸汽、再熱蒸汽的溫度及壓力對機(jī)組能耗的影響可以通過查詢汽輪機(jī)制造廠提供的特性曲線來確定。對過、再熱器減溫水流量的耗差分析,既可以采取查詢特性曲線的方法,也可以采取等效焓降法,但由于等效焓降法只適用于局部分析,引入計(jì)算的參數(shù)較多,對本次評估結(jié)果的準(zhǔn)確性影響較大,因此本次評估優(yōu)先采用查詢特性曲線的方法。特性曲線采用熱耗修正曲線,根據(jù)修正曲線計(jì)算出參數(shù)變化對機(jī)組熱耗的影響,然后通過公式(1)轉(zhuǎn)化成對煤耗的影響,本文利用該式計(jì)算時(shí),鍋爐效率及管道效率應(yīng)取該工況下的設(shè)計(jì)值。

      式中:bf為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電煤耗,g/(kW·h);q為該負(fù)荷工況下的機(jī)組熱耗設(shè)計(jì)值,kJ/(kW·h);η1為該負(fù)荷工況下的鍋爐設(shè)計(jì)效率,%;ηp為該負(fù)荷下的管道設(shè)計(jì)效率,%。

      分析排煙溫度、氧量、飛灰及爐渣含碳量對機(jī)組能耗的影響時(shí),本方案采用基本公式法,即通過分析這些參數(shù)與鍋爐熱效率之間的計(jì)算關(guān)系得出。

      上述是機(jī)組參數(shù)對機(jī)組發(fā)電煤耗的影響,最終要折合計(jì)算這些參數(shù)對供電煤耗的影響,因此在式(1)的基礎(chǔ)上,采用式(2)計(jì)算發(fā)電煤耗變化對供電煤耗的影響。

      式中:bg為標(biāo)準(zhǔn)供電煤耗,g/(kW·h);εap為廠用電率,計(jì)算時(shí)采用該工況下的設(shè)計(jì)值或最佳值,%。

      3 對比工況選取

      本評估采用的分析數(shù)據(jù)分別來自電廠廠級(jí)實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)(SIS)歷史數(shù)據(jù)庫及電廠有關(guān)歷史化驗(yàn)數(shù)據(jù)。SIS數(shù)據(jù)按時(shí)間段獲取,一般采集改造前后1年的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)采集頻率為1組數(shù)據(jù)/min。改造前后1年的入爐煤工業(yè)分析及發(fā)熱量分析、飛灰及爐渣含碳量分析數(shù)據(jù)將采用電廠提供的化驗(yàn)數(shù)據(jù)。

      本評估選取的SIS數(shù)據(jù)前后具有對比性,即這些參數(shù)應(yīng)在機(jī)組負(fù)荷、入爐煤質(zhì)、運(yùn)行工況基本相同的前提下才具有評估價(jià)值;同時(shí),處理數(shù)據(jù)時(shí)保證了同工況下運(yùn)行時(shí)間的連續(xù)性,每個(gè)對比工況下的運(yùn)行數(shù)據(jù)持續(xù)1 h以上。工況及參數(shù)穩(wěn)定是計(jì)算參數(shù)變化對能耗影響的基礎(chǔ),因此本文選取的數(shù)據(jù)既保證了工況的連續(xù)性,又保證了工況的穩(wěn)定性。

      本文對所取機(jī)組SIS運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行工況類比,得出控制系統(tǒng)改造前后幾種近似對比工況:改造前與改造后入爐煤發(fā)熱量為18.00MJ時(shí)540MW負(fù)荷下運(yùn)行工況;改造前與改造后入爐煤發(fā)熱量為19.25MJ時(shí)470,600MW負(fù)荷下運(yùn)行工況。

      4 評估結(jié)果及分析

      從#1機(jī)組大修后的SIS運(yùn)行數(shù)據(jù)中共獲取3組對比工況,各組工況及能耗對比情況如下。

      情況 2 v4不染1,那么它只能染2,則可用上述的方法將窮點(diǎn)v3,v7由顏色3改染為顏色1, 并用3來染v。

      4.1 對比工況1

      對比工況1的入爐煤發(fā)熱量為19.25MJ,改造前機(jī)組平均負(fù)荷為470.45MW,改造后平均負(fù)荷為470.62MW,負(fù)荷基本相同。改造前、后的環(huán)境溫度分別為21.58,25.66℃,環(huán)境溫度相差不大。改造前、后的主要運(yùn)行參數(shù)及能耗對比情況見表1。

      改造后機(jī)組發(fā)電煤耗較改造前降低約2.225 1 g/(kW·h),廠用電率上升0.38百分點(diǎn),綜合計(jì)算改造后供電煤耗下降了1.196 g/(kW·h)。

      4.2 對比工況2

      對比工況2的入爐煤發(fā)熱量為18.00MJ,改造前機(jī)組平均負(fù)荷為542.42MW,改造后平均負(fù)荷為542.79MW,負(fù)荷基本相同。改造前、后的環(huán)境溫度分別為19.24,19.11℃,環(huán)境溫度基本一致。對比工況2改造前、后主要運(yùn)行參數(shù)及能耗見表2。

      改造后機(jī)組發(fā)電煤耗較改造前降低約2.539 4 g/(kW·h),廠用電率上升0.06百分點(diǎn),綜合計(jì)算投后供電煤耗下降2.464 g/(kW·h)。

      4.3 對比工況3

      對比工況3的入爐煤發(fā)熱量為19.25MJ,改造前機(jī)組平均負(fù)荷為599.91MW,改造后平均負(fù)荷為600.23 MW,負(fù)荷基本一致。環(huán)境溫度分別為22.46,18.74℃,兩者相差不大。對比工況3改造前、后主要運(yùn)行參數(shù)及能耗見表3。

      改造后機(jī)組發(fā)電煤耗較改造前降低約3.451 1 g/(kW·h),廠用電率上升0.23百分點(diǎn),綜合計(jì)算改造供電煤耗下降了2.912 g/(kW·h)。

      4.4 對比工況匯總

      分析SIS歷史數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn):在本文對比工況范圍內(nèi),控制系統(tǒng)改造前后主蒸汽溫度、運(yùn)行氧量、排煙溫度、飛灰含碳量均有較大的變化,這些參數(shù)的變化導(dǎo)致機(jī)組發(fā)電煤耗降低。

      本文對比工況下主蒸汽溫度、運(yùn)行氧量、排煙溫度均采用SIS數(shù)據(jù),其中主蒸汽溫度變化導(dǎo)致發(fā)電煤耗降低0.29~0.37 g/(kW·h),運(yùn)行氧量變化導(dǎo)致發(fā)電煤耗降低0.81~1.03 g/(kW·h),排煙溫度變化導(dǎo)致發(fā)電煤耗降低0.82~1.93 g/(kW·h);飛灰含碳量采用電廠飛灰化驗(yàn)?zāi)杲y(tǒng)計(jì)表中的數(shù)據(jù),從結(jié)果來看,除對比工況3中飛灰含碳量變化較大引起供電發(fā)電煤耗降低0.8825 g/(kW·h)外,其余對比工況降低均為0.1~0.2 g/(kW·h)。

      表1 對比工況1改造前、后主要運(yùn)行參數(shù)及能耗

      表2 對比工況2改造前、后主要運(yùn)行參數(shù)及能耗

      表3 對比工況3改造前、后主要運(yùn)行參數(shù)及能耗

      分析發(fā)現(xiàn),優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)后供電煤耗降低的主要原因之一是鍋爐運(yùn)行氧量較低。低氧量運(yùn)行能夠減小鍋爐排煙熱損失、提高鍋爐熱效率,但爐膛氧量過低容易使?fàn)t膛還原性氣氛增強(qiáng),降低燃料的灰熔點(diǎn),增大爐膛結(jié)焦的可能性。

      5 結(jié)論

      (1)SIS數(shù)據(jù)分析及能耗計(jì)算對比表明:在本文對比工況內(nèi),機(jī)組主要運(yùn)行參數(shù)變化導(dǎo)致機(jī)組供電煤耗較改造前降低1.196~2.912 g/(kW·h)。

      (2)本文對比工況內(nèi),優(yōu)化控制系統(tǒng)投運(yùn)前后SIS數(shù)據(jù)對比表明:主蒸汽溫度、鍋爐氧量、排煙溫度變化較大,再熱器減溫水流量也有一定幅度變化,這些是導(dǎo)致機(jī)組供電煤耗降低的主要因素。

      (3)基于不同負(fù)荷、不同煤質(zhì)計(jì)算分析控制系統(tǒng)改造對機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的細(xì)化影響,全面分析了機(jī)組運(yùn)行參數(shù)變化對經(jīng)濟(jì)性的影響程度,有利于電廠綜合了解機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、深化機(jī)組節(jié)能管理。

      [1]李青,公維平.火力發(fā)電廠節(jié)能和指標(biāo)管理技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2006.

      [2]王志斌.運(yùn)用耗差分析法實(shí)現(xiàn)機(jī)組優(yōu)化管理[C]//安徽省電機(jī)工程學(xué)會(huì).安徽省電機(jī)工程學(xué)會(huì)熱動(dòng)專委會(huì)第十屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集.

      [3]王俊有.火電廠生產(chǎn)過程的優(yōu)化管理模型及控制策略[D].保定:華北電力大學(xué),2007.

      (本文責(zé)編:劉芳)

      TK 229.2;TM 762

      B

      1674-1951(2016)11-0045-03

      高瑞斌(1974—),男,江蘇鎮(zhèn)江人,工程師,從事火電機(jī)組發(fā)電技術(shù)管理工作(E-mail:349655897@qq.com)。

      2016-10-26;

      2016-11-02

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