■常雙旺巴土那生
(1新疆鄯善縣紅云灘礦業(yè)有限責(zé)任公司新疆烏蘇833000;2新疆地礦局第一地質(zhì)大隊新疆烏蘇833000)
淺談改善中深孔采礦爆破效果的措施
■常雙旺1巴土那生2
(1新疆鄯善縣紅云灘礦業(yè)有限責(zé)任公司新疆烏蘇833000;2新疆地礦局第一地質(zhì)大隊新疆烏蘇833000)
在露天礦開采中,穿孔爆破是開采工藝中重要的一個環(huán)節(jié)。爆破效果的好壞直接影響鏟裝運輸?shù)男屎筒傻V的經(jīng)濟成本。爆堆的大塊率是衡量爆破效果好壞的重要指標(biāo)之一,大塊率高直接增加二次爆破的成本,影響礦山的生產(chǎn)和安全。中深孔采礦是大中型地下礦山廣泛應(yīng)用的一種采礦方法,其爆破效果的好壞直接影響到礦山生產(chǎn)的安全、勞動生產(chǎn)率、作業(yè)成本以及各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。就改善中深孔采礦爆破效果的措施,本文作了淺談。
中深孔采礦 爆破效果 改善措施
深孔爆破是露天礦山重要的生產(chǎn)工藝,在礦山生產(chǎn)中礦巖爆破塊度的大小,直接影響到整個生產(chǎn)成本。當(dāng)前,中深孔落礦一般存在的主要問題有三點:第一,大塊率高;第二,采幅與設(shè)計要求差距大;第三,中深孔施工質(zhì)量差,容易串炮,礦石采不下來。這些問題嚴重影響了礦山的正常生產(chǎn):首先,勞動生產(chǎn)率低。主要表現(xiàn)在耙礦工效低,大塊的二次破碎和處理卡斗時間太多;其次,二次爆破材料消耗大;三,貧化損失高;四,安全事故多。由于大塊多,二次爆破頻繁,相應(yīng)地增加了爆破事故,惡化了作業(yè)條件;五,采礦成本高,設(shè)備利用率低。因此,為提高礦山的經(jīng)濟效益,必須采取有效措施改善中深孔的爆破效果。近幾年來,礦塊中深孔爆破按照如下有效途徑嚴格組織施工爆破,取得了比較好的爆破效果。
良好的爆破條件與爆破質(zhì)量的改善有著密切的關(guān)系:多個薄弱面,爆破能量得不到充分利用,爆破能沿著炮孔之間的薄弱面大量溢散,形成光面爆破的爆破效應(yīng),很快將炮孔之間的巖背擊穿,使成排炮孔過早沿著炮孔之間的薄弱面脫落而形成大塊。參照以上分析和筆者多年的實踐經(jīng)驗,礦塊爆破的炮孔密集系數(shù)取20,即最小抵抗線W取12 m,炮孔孔底距取24m。因此,首先必須保證第一排深孔落礦的補償空間系數(shù)控制在15%~20%。其次,垂直切割自由邊界必須大于深孔的孔底端邊界,以保證深孔落礦時有完整的、足夠的自由面,減少夾制性。再次,單位炸藥消耗量的優(yōu)化。單位炸藥消耗量的優(yōu)化選擇主要取決于礦石爆破性和具體的爆破條件。其確定方法一種是進行爆破試驗,選最優(yōu)值,另一種是用經(jīng)驗公式確定。根據(jù)確定單位炸藥消耗量的經(jīng)驗公式,同排同段,以充分利用自由面。第四,每個深孔既要用雷管主爆,又要用導(dǎo)爆索作輔助起爆,以確保起爆和傳爆的可靠性。第五,對全部深孔要清洗干凈,嚴格驗收,對不合格深孔,發(fā)現(xiàn)后要處理,確保每個炮孔都能裝好藥,深孔合格率要達95%以上。第六,對爆破器材要嚴格檢查試驗,確保質(zhì)量,有利于提高爆破效率。
爆破參數(shù)的優(yōu)化主要是指單位炸藥消耗量、最小抵抗線、炮孔密集系數(shù)的合理確定。
首先,最小抵抗線的優(yōu)化。根據(jù)巖石爆破作用機理,爆破應(yīng)力波和爆轟氣體是礦巖破碎的原動力。爆破應(yīng)力波在礦巖中生成裂隙,爆轟氣體則擴展礦巖中的已有裂隙并使破碎的礦巖飛離。但應(yīng)力波的能量隨著距爆源中心距離的增加成指數(shù)衰減。其作用區(qū)域分為沖擊波作用區(qū)、壓縮波作用區(qū)和彈性波作用區(qū),巖石破碎主要發(fā)生在沖擊波作用區(qū)和壓縮波作用區(qū),兩區(qū)的范圍為藥包半徑的10~15倍。在此范圍以外的巖體,只能是爆生氣體準(zhǔn)靜態(tài)膨脹,作功,并使巖體拋擲和坍塌。根據(jù)以上分析,總結(jié)多年的經(jīng)驗,確定礦塊爆破的最小抵抗線優(yōu)化為W=12 m。
其次,炮孔密集系數(shù)的優(yōu)化。根據(jù)國外學(xué)者提出的“小抵抗線、大孔距”的理論和礦巖爆破破碎機理,礦巖爆破破壞是受氣體推力和反向應(yīng)力波共同作用的結(jié)果。當(dāng)孔底距過小時,炮孔之間的礦背減小,在成排炮孔之間造成一鑿巖機械氣動工具。
首先,起爆微差時間的合理選擇。微差爆破是降低爆破地震效應(yīng)的爆破技術(shù),在使用中發(fā)現(xiàn)其具有改善爆破塊度、提高爆破質(zhì)量等方面的作用。但這種作用的關(guān)鍵是微差時間的合理確定。從爆破能量充分利用來看,有學(xué)者從殘余應(yīng)力作用機理出發(fā),認為在微差爆破條件下,先爆藥包在巖體內(nèi)形成了應(yīng)力狀態(tài),它保持到后爆藥包爆破,猶如一個充滿氣體有內(nèi)壓的瓶子,在外力不大的作用下就炸得粉碎,從而改善爆破塊度、提高爆破質(zhì)量,其推薦的微差時間為5~35 ms。也有學(xué)者從巖石相互碰擊的作用出發(fā),認為間隔時間一方面應(yīng)長到足以使前排礦石爆開,為后排爆破創(chuàng)造自由面,另一方面又要短到前排。礦石仍在運動中,而后排礦石又爆開了,從而兩組運動的礦石在空間發(fā)生激烈的碰擊,進行再破碎,減小大塊,其推薦的微差時間為20~50 ms。根據(jù)以上分析礦塊爆破應(yīng)用前5段毫秒延時雷管延時為25 ms,滿足生產(chǎn)需要。
其次,提高炮孔裝藥密度。采取提高孔底裝藥密度和炸藥消耗量,減小孔口不必要的炸藥消耗。
再次,加強深孔堵塞。加強堵塞,可使巖石中爆炸氣體的作用發(fā)揮得更好,在其它條件相同的情況下,與不堵塞相比,堵塞能提高爆破效果10%以上,降低炸藥消耗量10%以上。
在巷道掘進中,拒爆容易造成重大事故,發(fā)生拒爆后必須及時處理,避免爆破事故的發(fā)生。針對造成拒爆主要是人為原因的現(xiàn)象,必須采取針對性的措施。
首先,從成束的電雷管中抽取單個電雷管時,不得手拉腳線,硬拽管體,也不得手拉管體硬拽腳線,應(yīng)將成束的電雷管順好后在逐個抽取,避免雷管腳線斷絲。
其次,爆破前加強現(xiàn)場環(huán)境整改,對影響爆破現(xiàn)場裝藥、連線的不利因素進行整改,連線時確保雷管腳線接頭符合標(biāo)準(zhǔn)化要求,避免雷管腳線與金屬網(wǎng)、淋水、泥漿接觸,提高電爆網(wǎng)路的通電性能。
再次,提高裝藥技能水平。裝藥時要輕推慢送,用木炮棍緩慢將藥卷推入孔底,并用封泥封實封滿。裝藥時嚴禁快推重搗,防止在重力作用下使腳線皮與孔壁摩擦破損,導(dǎo)致雷管腳線金屬絲接地,影響爆破效果。
第四,加強對起爆器材的檢查。必須定期檢驗起爆器的各項性能參數(shù),并進行防爆性能檢查。每次爆破作業(yè)前,爆破工必須做電爆網(wǎng)路全電阻檢查。爆破工攜帶起爆器時,防止起爆器受潮、短路造成漏電,影響爆破。
第五,使用彩帶檢查是否有拒爆產(chǎn)生。在裝藥藥卷上留設(shè)一定長度的彩帶,可以記錄炮眼是否爆破。爆破后的炮眼,彩帶會炸碎,拒爆炮眼彩帶較完整,爆破后及時檢查彩帶,可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場是否有拒爆。
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P61[文獻碼]B
1000-405X(2016)-7-452-1