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      1000 MW火電機(jī)組電袋除塵器極板、極線積灰原因分析及對(duì)策

      2016-04-14 03:33:31丁朋果汪永威王強(qiáng)孫勇
      電力科技與環(huán)保 2016年2期
      關(guān)鍵詞:電袋極線飛灰

      丁朋果,汪永威,王強(qiáng),孫勇

      (中國(guó)大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司華中分公司,河南鄭州450018)

      1000 MW火電機(jī)組電袋除塵器極板、極線積灰原因分析及對(duì)策

      丁朋果,汪永威,王強(qiáng),孫勇

      (中國(guó)大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司華中分公司,河南鄭州450018)

      分析了某電廠1000MW機(jī)組配套電袋除塵器極板、極線積灰的原因,結(jié)果發(fā)現(xiàn)氨逃逸量大是電袋除塵器極板、極線積灰的主要原因。針對(duì)此問(wèn)題提出相應(yīng)解決措施,對(duì)其他電廠解決同類問(wèn)題具有一定的借鑒意義。

      電袋除塵器;極板;極線;積灰;分析

      1 概述

      鄭州裕中能源公司二期工程(2×1000MW)機(jī)組,其中3號(hào)機(jī)組于2012年3月15日通過(guò)168 h試運(yùn)行,4號(hào)機(jī)組于2012年7月30日通過(guò)168h試運(yùn)行。3、4號(hào)機(jī)組配套除塵設(shè)備為3室雙列,2電場(chǎng)區(qū),2濾袋區(qū)的電袋復(fù)合除塵器。另外,電廠同步建設(shè)脫硝設(shè)施,脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原工藝,還原劑為液氨,于2013年7月獲得脫硝環(huán)保電價(jià)補(bǔ)貼。電袋復(fù)合除塵器主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。

      表1 電袋復(fù)合除塵器主要設(shè)計(jì)參數(shù)

      2 除塵器電場(chǎng)內(nèi)部極板、極線黏灰現(xiàn)象

      隨著脫硝系統(tǒng)的長(zhǎng)期運(yùn)行,4號(hào)機(jī)組在運(yùn)行期間出現(xiàn)除塵器運(yùn)行電流低,除塵效率下降的情況。電廠利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),對(duì)除塵器內(nèi)部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)電場(chǎng)極板、極線上有粘灰現(xiàn)象,且分布不均勻。

      靜電除塵的電暈線越細(xì),陽(yáng)極板積灰越少,除塵效率越高,相反則除塵效率越低[1]。電暈線肥大使得導(dǎo)電體的曲率半徑增大,電荷密度下降,場(chǎng)強(qiáng)降低,電場(chǎng)內(nèi)空氣難以發(fā)生電離,將大幅降低電暈放電效果,嚴(yán)重影響除塵效率[2]。

      對(duì)于黏灰問(wèn)題,初步懷疑是由于脫硝系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,導(dǎo)致氨逃逸量過(guò)大,由此生成大量具有很大粘性得硫酸氫氨(ABS),沉積在極線及極板表面上并吸捕煙氣中的飛灰物。

      3 原因分析與建議

      3.1 灰中的無(wú)機(jī)銨(NH4+)含量分析

      分別對(duì)4號(hào)機(jī)組電除塵器A、B兩側(cè)的飛灰樣品采用次氯酸鈉-水楊酸分光光度法進(jìn)行分析,分析結(jié)果見(jiàn)表2。

      飛灰中的無(wú)機(jī)銨主要以NH4HSO4、(NH4)2SO4等銨鹽的形式存在,其形成原因主要是由于脫硝系統(tǒng)的氨逃逸造成的,脫硝系統(tǒng)氨逃逸越高,飛灰中的無(wú)機(jī)銨含量也越高。另外,脫硝噴氨系統(tǒng)噴氨不均勻也會(huì)造成局部噴氨過(guò)量,造成局部氨逃逸偏高,導(dǎo)致部分飛灰中無(wú)機(jī)銨含量偏高。而無(wú)機(jī)銨含量高的灰由于比電阻較低而更容易被電除塵器捕獲,當(dāng)無(wú)機(jī)銨含量過(guò)高時(shí)會(huì)粘在電除塵器極板和極線上而難以被振打除去。

      表2 灰中的無(wú)機(jī)銨(NH4+)含量分析

      從表2可知,4號(hào)機(jī)組電除塵器A、B兩側(cè)灰樣中無(wú)機(jī)銨含量達(dá)6.7mg/g和5.9mg/g,明顯偏高。一般情況下,燃煤機(jī)組脫硝系統(tǒng)氨逃逸不超過(guò)3μL/L時(shí),飛灰中無(wú)機(jī)銨含量不大于0.05mg/g。

      3.2 灰成分分析

      分別對(duì)號(hào)4號(hào)機(jī)組電除塵器A、B兩側(cè)的樣品進(jìn)行灰成分分析(900℃灼燒后),結(jié)果發(fā)現(xiàn)。煙氣中飛灰的主要成分為SiO2和Al2O3,通常情況下,兩者含量占60%左右。研究顯示,粉塵中SiO2和Al2O3含量提高,并且堿金屬Na2O和TiO2含量偏低時(shí)粉塵的比電阻會(huì)明顯提高,粉塵比電阻過(guò)高,會(huì)導(dǎo)致除塵效率的下降[1]。

      3.3 飛灰比電阻分析

      分別對(duì)4號(hào)機(jī)組電除塵器A、B兩側(cè)的樣品原樣、450℃灼燒樣、900℃灼燒樣進(jìn)行了粉塵比電阻分析,結(jié)果見(jiàn)表3。

      表3 飛灰比電阻分析Ω/cm

      從表3可知,在經(jīng)450℃灼燒前,兩側(cè)灰樣的飛灰比電阻值均較經(jīng)450℃灼燒后偏小,一方面是由于灰中有部分未完全燃燒的碳存在造成的,另一方面也是由于灰樣中含有大量的銨鹽造成的。

      此外,從分析結(jié)果還可以看出,在未經(jīng)灼燒前,A、B兩側(cè)灰樣的飛灰比電阻值存在較大差異,而經(jīng)450℃和900℃灼燒后,A、B兩側(cè)灰樣的飛灰比電阻值相差越來(lái)越小,這是由于A、B兩側(cè)燃燒工況的不同造成的A、B兩側(cè)飛灰含碳量的差異及A、B兩側(cè)氨逃逸情況的不同造成的灰中無(wú)機(jī)銨含量的差異兩種原因造成的。

      綜上所述,脫硝系統(tǒng)氨逃逸偏高或局部氨逃逸偏高應(yīng)是造成電除塵器極板、極線粘灰,除塵效率下降的主要原因。

      4 結(jié)語(yǔ)

      針對(duì)以上問(wèn)題分析,現(xiàn)提出如下建議:建議脫硝裝置在后續(xù)運(yùn)行過(guò)程中做好氨逃逸監(jiān)測(cè)設(shè)備的維護(hù)并注意控制噴氨總量,避免氨逃逸偏高;定期開(kāi)展噴氨的優(yōu)化調(diào)整,根據(jù)反應(yīng)器內(nèi)煙氣NOx濃度分布特點(diǎn)優(yōu)化噴氨量,使煙道斷面噴氨量分布更加合理,保證SCR出口NOx濃度和氨逃逸能夠均勻分布;定期開(kāi)展氨逃逸化學(xué)法采樣與分析測(cè)試試驗(yàn),確保氨逃逸在合理范圍內(nèi),減少因此帶來(lái)的空預(yù)器堵塞、除塵器運(yùn)行異常等問(wèn)題。

      [1]王勝捷,張海霞,賈相如.岱海電廠靜電除塵器效率低原因及解決措施[J].熱力發(fā)電,2012(7):7-8.

      [2]徐廣立.電除塵器的運(yùn)行與維護(hù)[J].電力環(huán)境保護(hù),2004,20 (4):34-35.

      Reasons analysis of sticky ash on plate electrode and wire electrode of 1000 MW units electrostatic-fabric integrated precipitator and its countermeasures

      The reasons of electrostatic-fabric integrated precipitator plate electrode,wire electrode sticky ash problem are analyzed.It is concluded that large amount of ammonia escape is a major cause of formation.Corresponding suggestions for the problems are put forward,which has a certain reference significance for solving the same problems in other power plant.

      electrostatic-fabric integrated precipitator;plate electrode;wire electrode;sticky ash;analysis

      X701.2

      B

      1674-8069(2016)02-035-02

      2015-10-22;

      2015-12-15

      丁朋果(1983-),男,河南鄭州人,工程師,從事電廠環(huán)境保護(hù)及脫硫脫硝除塵性能試驗(yàn)工作。E-mail:dingpengguo@sohu.com

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