趙 鵬
(中國(guó)石化 洛陽(yáng)分公司 , 河南 洛陽(yáng) 471012)
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二催化裝置開(kāi)工初期蒸汽系統(tǒng)操作優(yōu)化分析
趙鵬
(中國(guó)石化 洛陽(yáng)分公司 , 河南 洛陽(yáng)471012)
摘要:2015年裝置大檢修期間,洛陽(yáng)分公司對(duì)裝置蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行了改造優(yōu)化,增上了再生器過(guò)熱管,使裝置1.0 MPa、3.5 MPa飽和蒸汽及3.5 MPa過(guò)熱蒸汽之間的聯(lián)系更加緊密,操作中需要關(guān)注的方面更多。本文主要針對(duì)蒸汽系統(tǒng)改造后裝置開(kāi)工初期在操作中存在的3.5 MPa蒸汽系統(tǒng)平衡,再生器過(guò)熱管和余熱爐過(guò)熱器超溫,氣壓機(jī)入口蒸汽溫度過(guò)低等問(wèn)題進(jìn)行分析討論,從安全平穩(wěn)運(yùn)行、優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)整等方面提出意見(jiàn)和建議。
關(guān)鍵詞:催化裂化 ; 蒸汽平衡 ; 優(yōu)化
0前言
中石化洛陽(yáng)分公司兩套催化裂化裝置于1997年10月建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)加工量為140萬(wàn)t/a重油催化裂化,裝置形式為同軸式,單器單段逆流完全再生。裝置主要由反應(yīng)再生、分餾、吸收穩(wěn)定、干氣液化氣脫硫、煙氣能量回收、余熱爐和煙氣脫硫脫硝等幾部分組成。
1改造后裝置蒸汽系統(tǒng)的現(xiàn)狀
二催化裝置3.5 MPa飽和汽產(chǎn)量為60 t/h(外取熱產(chǎn)汽40 t/h,分餾汽包產(chǎn)汽20 t/h),余熱爐汽包產(chǎn)汽20 t/h。余熱爐在不補(bǔ)充燃料的情況下,過(guò)熱飽和汽能力為40 t/h,因此有40 t/h左右飽和蒸汽通過(guò)減溫減壓器至1.0 MPa管網(wǎng),蒸汽高品低用,造成能源浪費(fèi)。
2015年大檢修期間,公司對(duì)裝置3.5 MPa蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,系統(tǒng)原則流程圖如圖1所示。在再生器內(nèi)增上了七組過(guò)熱盤(pán)管,設(shè)計(jì)過(guò)熱3.5 MPa飽和蒸汽30 t/h,提高了裝置對(duì)過(guò)熱蒸汽的處理能力,改造后裝置將成為全廠的產(chǎn)汽大戶,可將自產(chǎn)的3.5 MPa過(guò)熱蒸汽更多的上載至系統(tǒng)管網(wǎng)。
圖1 裝置蒸汽系統(tǒng)原則流程圖
2開(kāi)工初期裝置蒸汽系統(tǒng)存在的問(wèn)題
2.1蒸汽系統(tǒng)平衡
裝置剛開(kāi)工后,由于進(jìn)料性質(zhì)的波動(dòng),煙機(jī)進(jìn)入發(fā)電工況準(zhǔn)備,空壓風(fēng)來(lái)量的受限,裝置外取熱器處于單器流化狀態(tài)。裝置分餾汽包產(chǎn)汽為22 t/h,余熱爐汽包產(chǎn)汽為24 t/h,裝置自產(chǎn)過(guò)熱汽為46 t/h左右。而氣壓機(jī)耗汽約為45 t/h,在這種運(yùn)行工況下,裝置內(nèi)3.5 MPa蒸汽管網(wǎng)會(huì)存在平衡的可能,裝置邊界管網(wǎng)內(nèi)蒸汽會(huì)局部滯留積水。若全廠3.5 MPa管網(wǎng)壓力升高,打破平衡后邊界大量低溫蒸汽竄入裝置,如果疏水不及時(shí),導(dǎo)致氣壓機(jī)入口蒸汽帶水,影響氣壓機(jī)組的安全運(yùn)行。
2.2再生器過(guò)熱管和余熱爐過(guò)熱器超溫
再生器過(guò)熱管和余熱爐過(guò)熱器的設(shè)計(jì)溫度是≤450 ℃,由于在裝置開(kāi)工初期運(yùn)行工況變化較大,裝置產(chǎn)汽量波動(dòng)很大,從而影響到再生器過(guò)熱管和余熱爐過(guò)熱器的產(chǎn)汽溫度。表1列舉了裝置在2015年12月11日到17日(開(kāi)工10 d內(nèi))各汽包產(chǎn)汽量,再生器過(guò)熱管及余熱爐過(guò)熱器產(chǎn)生的蒸汽溫度。從表1中可以看出,由于產(chǎn)汽量的波動(dòng),再生器過(guò)熱管和余熱爐過(guò)熱器偶爾有超溫現(xiàn)象。
表1 各汽包產(chǎn)汽量及產(chǎn)汽溫度
2.3氣壓機(jī)入口蒸汽溫度低
二催化裝置氣壓機(jī)組汽輪機(jī)為背壓式,消耗蒸汽3.5 MPa為機(jī)組提供動(dòng)力,出口1.0 MPa蒸汽并至管網(wǎng)。由于裝置產(chǎn)汽量的變化,以及全廠3.5 MPa蒸汽管網(wǎng)壓力及溫度的波動(dòng),時(shí)常導(dǎo)致氣壓機(jī)入口蒸汽溫度低報(bào)警(<390 ℃報(bào)警),影響機(jī)組的正常操作。
3處理方法
3.1針對(duì)蒸汽系統(tǒng)平衡的處理方法
3.1.1提高產(chǎn)汽量
在操作中,反應(yīng)崗位應(yīng)根據(jù)原料的性質(zhì)及進(jìn)料量及時(shí)調(diào)整,盡可能地使分餾汽包和余熱爐汽包多產(chǎn)蒸汽。此外,根據(jù)密相溫度及空壓風(fēng)量,及時(shí)投用外取熱器,優(yōu)化操作,使外取熱器在單器流化的工況下多產(chǎn)蒸汽。
3.1.2提高耗汽量
根據(jù)氣壓機(jī)入口3.5 MPa蒸汽以及出口1.0 MPa蒸汽的壓力、溫度情況,在蒸汽系統(tǒng)快要平衡時(shí),提高氣壓機(jī)轉(zhuǎn)速,用反飛動(dòng)來(lái)維持反應(yīng)壓力。此外,由于開(kāi)工初期分餾系統(tǒng)運(yùn)行工況不是很平穩(wěn),車間沒(méi)有投用原料油與柴油的換熱流程,投用了原料油加熱器(用3.5 MPa蒸汽加熱),通過(guò)原料油預(yù)熱溫度來(lái)調(diào)節(jié)原料油加熱器的耗汽量。從裝置的能耗角度考慮,為了應(yīng)對(duì)蒸汽系統(tǒng)平衡來(lái)增加裝置的耗汽量是不可取的。但由于開(kāi)工初期,裝置各項(xiàng)工況運(yùn)行不是很平穩(wěn),短期內(nèi)提高耗汽量也可以作為一種調(diào)節(jié)手段。
3.2針對(duì)再生器過(guò)熱管和余熱爐過(guò)熱器超溫的處理方法
在沒(méi)有增上再生器過(guò)熱管以前,通過(guò)調(diào)整3.5 MPa飽和蒸汽經(jīng)減溫減壓器放至1.0 MPa管網(wǎng)的蒸汽量來(lái)控制余熱爐過(guò)熱器的出口溫度。在改造以后,由于需要同時(shí)兼顧再生器過(guò)熱管和余熱爐過(guò)熱器的出口溫度,再加上外取熱器產(chǎn)汽量沒(méi)有正常,為了便于操作,車間將外取熱汽包、分餾汽包產(chǎn)汽去余熱爐過(guò)熱的流程切斷,以保證進(jìn)再生器過(guò)熱管和余熱爐過(guò)熱器的蒸汽量相對(duì)穩(wěn)定,從而便于控制再生器過(guò)熱管和余熱爐過(guò)熱器的出口溫度。
對(duì)于余熱爐過(guò)熱器出口溫度的控制,由于只有余熱爐汽包產(chǎn)汽進(jìn)過(guò)熱器過(guò)熱,進(jìn)汽量波動(dòng)較小,通過(guò)一段過(guò)熱器出口的減溫水量來(lái)控制二段過(guò)熱器出口溫度不超溫。對(duì)于再生器過(guò)熱管出口溫度的控制,在操作中盡量平穩(wěn)分餾汽包和外取熱器汽包的產(chǎn)汽量,并通過(guò)減溫減壓器來(lái)控制進(jìn)再生器過(guò)熱管的蒸汽量。當(dāng)過(guò)熱管出口溫度較高時(shí),及時(shí)關(guān)小減溫減壓器調(diào)節(jié)閥,提高進(jìn)過(guò)熱管的蒸汽量,從而降低過(guò)熱管的出口溫度,保證過(guò)熱管不超溫運(yùn)行。
3.3針對(duì)氣壓機(jī)入口蒸汽溫度低的處理方法
在操作中,應(yīng)該盡量提高裝置自產(chǎn)3.5 MPa蒸汽的溫度。但由于在開(kāi)工初期,車間投用原料油加熱器,導(dǎo)致車間需要下載管網(wǎng)3.5 MPa蒸汽,在這種工況下,需要密切關(guān)注管網(wǎng)蒸汽的壓力及溫度,并保證蒸汽進(jìn)裝置的疏水效果。
4結(jié)語(yǔ)
由于在開(kāi)工初期,裝置蒸汽系統(tǒng)的產(chǎn)汽量、過(guò)熱能力不能達(dá)到正常運(yùn)行時(shí)的工況,所以在操作中類似于3.5 MPa蒸汽系統(tǒng)平衡、再生器過(guò)熱管和余熱爐過(guò)熱器超溫、氣壓機(jī)入口蒸汽溫度低等情況需要引起更多的關(guān)注,以及做出一些特別的調(diào)整,才能保證裝置蒸汽系統(tǒng)的安穩(wěn)運(yùn)行,并減少對(duì)全廠蒸汽系統(tǒng)的影響。
中圖分類號(hào):TQ050.2
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1003-3467(2016)01-0056-02
作者簡(jiǎn)介:趙鵬(1988-),男,助理工程師,從事催化裂化生產(chǎn)工作,電話:18737979229。
收稿日期:2015-11-30