高 璐
聯(lián)化科技股份有限公司
芻議雙塔精餾主塔再沸器泄露原因分析
高 璐
聯(lián)化科技股份有限公司
雙塔精餾主塔再沸器在生產(chǎn)運行中的過程中總會發(fā)生各種泄露問題,我們必須綜合各種因素進行分析,通過事實取證,找出再沸器的泄露的真實原因并找出解決對策。
再沸器;泄露;精餾系統(tǒng)
公司精餾采用 DAVY 兩塔生產(chǎn)工藝,在精餾開車過程中主塔再沸器列管經(jīng)常泄漏,目前已成為制約公司精餾系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行的主要影響因素。本文針對甲醇精餾系統(tǒng)主塔再沸器實際運行狀況進行分析,并就造成再沸器列管泄漏的因素提出了相應措施。
考慮到整個系統(tǒng)中有大量低位熱能,因此本裝置甲醇精餾單元采用兩塔流程。其主要流程為在生產(chǎn)精甲醇工況下,粗甲醇被分為兩股。三分之二粗甲醇進入穩(wěn)定塔達到 MTO 級甲醇產(chǎn)品的要求。 另外三分之一的粗甲醇通過兩塔精餾獲得 AA 級甲醇產(chǎn)品。在預精餾塔中輕組份在塔頂脫除送出界外。在精餾塔中塔頂產(chǎn)生的 AA 級甲醇先進入精甲醇中間槽, 檢驗合格后經(jīng)精甲醇輸送泵送至精甲醇成品罐。塔底產(chǎn)生的廢水送出界外。精餾塔下部采出雜醇油(主要組成為甲醇、乙醇、丁醇和水)通過泵送往雜醇油儲罐。
甲醇精餾系統(tǒng)主塔再沸器其作用是用來為主塔塔釜提供熱源, 以使進料液體甲醇氣化后向上流動,其主要工作參數(shù)及設備材質(zhì)如表 1所示。甲醇精餾系統(tǒng)主塔再沸器的相關技術特征符合精餾塔的運行要求,其隔板與管板、短節(jié)間采用角焊縫, 焊接角度大于 6 mm, 換熱管與管板的焊接采用氬弧焊自動焊,脹接采用液壓脹接,換熱管與管板的焊接頭進行 100% PT,I 級合格。
表1 主塔再沸器設備參數(shù)
目前精餾塔的運行采用了三種方式,一種是反復蒸餾水來進行回收凝液,一種是精餾粗甲醇液體進行全回流操作,另一種是精餾粗甲醇液體采出精甲醇。自 2010 年 7 月 3 日開車以來, 精餾系統(tǒng)主要開車是為回收蒸汽凝液,生產(chǎn)精甲醇的時間短暫。由于回收凝液運行工況跟精餾甲醇工況差異較大,且穩(wěn)定操作比較困難,因此在回收凝液運行期間,精餾塔和精餾塔再沸器均出現(xiàn)了不同程度的影響,再沸器出現(xiàn)頻繁內(nèi)漏的情況。以下就精餾塔再沸器泄漏原因進行分析并就分析原因提出解決措施。
在對精餾塔再沸器拆檢試壓時發(fā)現(xiàn),有換熱管存嚴重爆管的現(xiàn)象,并呈圓形分布,同時很多根換熱存在不同程度的輕微泄漏,同時再沸器的管板連接處也存在不同程度的泄漏。在對再沸器檢查時,發(fā)現(xiàn)這些泄漏的管束均有相應不同的減薄和斷裂現(xiàn)象,同時也存在一定程度的沖刷腐蝕現(xiàn)象。自 2010年開車至今,主塔再沸器已堵管136 根,圖1為主塔再沸器堵漏分布圖。根據(jù)以上的現(xiàn)象,同時針對甲醇精餾塔的生產(chǎn)運行情況及相關理論,從工藝及設備等方面進行原因分析。
圖1 主塔再沸器堵管圖
4.1 設備方面
目前,結(jié)合本公司其他裝置運行的同樣材質(zhì)換熱器的運行情況,也曾出現(xiàn)過換熱管發(fā)生泄漏,類似換熱器有三臺泄漏。從設備角度分析,主要有以下幾點原因。就目前的工藝條件而言,主塔再沸器的材質(zhì)選擇可能是換熱器列管泄漏的一個原因之一。管板材質(zhì)為:16Mn,換熱管的材質(zhì)為 20#,該材質(zhì)抗腐蝕能力差,采取相應的防腐手段及措施不足。換熱器在生產(chǎn)制作、管束及管板焊接期間,溫度場分布不均勻產(chǎn)生熱應力、殘余應力等,同時在焊接時由于焊接質(zhì)量不達標,以上因素都有會成為換熱器內(nèi)漏的原因。
4.2 工藝方面
根據(jù)目前運行情況,對精餾塔再沸器內(nèi)漏的工藝原因可能是:
①由于公司采用的兩塔精餾,正常生產(chǎn)運行期間精餾粗甲醇,粗甲醇為弱酸性,具有一定的腐蝕性,雖然在生產(chǎn)期間通過添加堿溶液,并且控制預精餾塔后 pH 為 7~9,但是由于堿液與粗甲醇混合不均勻,將會導致再沸器出現(xiàn)局部腐蝕的現(xiàn)象。
②生產(chǎn)操作方式的影響。從實際生產(chǎn)上講,該換熱器換熱蒸汽規(guī)格較高,如壓力、溫度等。生產(chǎn)工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)相當重要,如在換熱器引蒸汽時,暖管時間不夠或暖管程度不徹底,這將在一定程度上使管板和列管焊縫處受力不均,亦可能造成了換熱器的泄漏。
③進料組分的變化的影響。該換熱器設計應為精餾專用,但目前用精餾水來回收蒸汽凝液,回收凝液的操作條件比精餾甲醇的操作條件苛刻,這也是造成換熱器泄漏的一個可能原因之一。同時,進精餾塔的水質(zhì)量無法保證,是否滿足在高溫下多次蒸發(fā)冷凝,雜質(zhì)含量是否超標,是否對管道和焊縫腐蝕,這幾方面均無法排除,但從塔底排出的凝液紅色銹蝕物。
④生產(chǎn)負荷大幅度波動。 在精餾單元運行期間,其主要作用是回收外管網(wǎng)的富余 1.1 MPa(G)蒸汽,在蒸汽系統(tǒng)蒸汽不足時,需要立即對精餾單元進行減負荷操作。由于精餾塔生產(chǎn)負荷的大幅度波動,亦可造成再沸器出現(xiàn)內(nèi)漏的情況。
⑤生產(chǎn)負荷達不到設計值。精餾系統(tǒng)自開車以來, 一直保持30%~60%低負荷生產(chǎn), 并且我公司的精餾單元采用的是兩塔精餾工藝,其主塔的特點是在低負荷生產(chǎn)時回流比大,消耗的蒸汽量也較大,因此造成了蒸汽側(cè)與工藝甲醇側(cè)壓差增大的可能性,在某種情況下也會加劇再沸器泄漏。
針對以上各原因的分析,建議采取以下的措施進行優(yōu)化。
(1)更換材質(zhì)
就目前的情況,為長周期運行建議更換管板和換熱管的材質(zhì),更換管板為:16Mn+304 復合板,換熱管更換為:304。(2)加強工藝過程操作
①在該再沸器使用之前制定再沸器的投用方案,嚴格細化再沸器投用的每一步驟,并要求崗位操作人員嚴格執(zhí)行。
②在進行生產(chǎn)負荷調(diào)整時,操作人員務必緩慢操作,暖管務必慢且徹底,防止暖管過快或不徹底造成換熱器換熱管和管板受熱不均,造成焊縫應力過大。
③在再沸器運行期間避免出現(xiàn)快增減換熱器的蒸汽量,避免出現(xiàn)換熱器內(nèi)壓力波動,對換熱器產(chǎn)生影響。
④在精餾塔再沸器運行期間,加強精餾塔塔底液位的控制,維持精餾單元的運行穩(wěn)定,根據(jù)精餾單元工況變化及時調(diào)整液位至正常值,以減少其波動。
(3)強化設備檢修質(zhì)量管控。 在管束生產(chǎn)或檢修焊接時,加強對焊接工人的管理,嚴格焊接操作紀律,保證焊接質(zhì)量,應采取對稱施焊,以降低熱應力。
(4)設備專用。由于之前該換熱器被用來回收凝液提供熱量,建議將換熱器專門用來為生產(chǎn)精甲醇提供熱量,不生產(chǎn)精甲醇時,就務必將該換熱器切出并加盲板隔離,利用工廠風吹干,并通氮氣微正壓保護。
綜上所述,雙塔精餾主塔再沸器的泄露原因是多種多樣的,由于不同因素的影響,在解決具體問題的時候一定要采取合適的措施,唯有這樣才能從根本上解決泄露問題。
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