張志明,陳兆龍
(安徽省蕪宣高速公路管理有限責任公司,安徽 蕪湖 241000)
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正交異性板結合箱內(nèi)鋼桁架技術在橋梁加固中的應用
張志明,陳兆龍
(安徽省蕪宣高速公路管理有限責任公司,安徽 蕪湖 241000)
結合橋梁底板加固工程實際,介紹正交異性板結合箱內(nèi)鋼桁架加固技術主要特點以及該技術在加固后效果。
正交異性板;鋼桁架;加固
橋梁主橋上部結構采用變截面預應力混凝土連續(xù)箱梁,跨徑組合為(30+9×52+30)m,箱梁橫截面為單箱單室,主橋箱梁采用C50混凝土,采用三向預應力體系。主橋下部結構采用輕型鋼筋混凝土獨柱式橋墩,柱經(jīng)為2.2m。實體承臺,鉆孔灌注樁基礎,樁徑為1.5m。
定期檢查中發(fā)現(xiàn)右幅主橋的第5、第6跨箱梁底板合攏段出現(xiàn)混凝土層狀剝離且有縱向和橫向的裂縫,其中第6跨箱梁底板合攏段病害較為嚴重,有一道橫向裂縫貫通底板且混凝土分層剝離較為嚴重。經(jīng)特殊檢查,檢查結果表明:控制截面處于較好的單行工作狀態(tài),承載能力滿足要求,主橋豎向剛度滿足設計要求,但是底板空鼓和裂縫對結構剛度存在一定的影響,測試數(shù)據(jù)無規(guī)律性,與設計值存在較大差異,需對底板進行加固處理。2013年委托設計單位對該橋主橋右幅第5、6跨病害進行加固設計并組織了加固維修。
針對病害最初擬采用腹板加厚配合底板混凝土置換加固方案,方案首先植筋綁扎鋼筋網(wǎng),澆筑跨中腹板加厚區(qū)混凝土,然后分段置換底板混凝土。
通過論證審查此方案有以下缺點:中腹板處理區(qū)域較小,且與原橋腹板加固區(qū)域分離,在全橋容易形成薄弱斷面;在增加橋梁自重增加較多;加固區(qū)域較小,材料用量少,不易采購;新增混凝土的收縮開裂較難控制。經(jīng)綜合考慮,取消底板混凝土置換,在合攏段底板范圍安裝2塊2.3m×5m鋼板,在合龍段底板中心留了80cm的觀測區(qū)域,同時在箱內(nèi)增加鋼桁架與底板正交異性板連接的加固方案。
4.1松散混凝土鑿除及缺陷維修
現(xiàn)場確定混凝土松散和空鼓區(qū)域,對箱梁底板松散混凝土進行人工鑿除,鑿除時要注意控制鑿除深度,避免損壞波紋管和鋼筋,對缺陷采用環(huán)氧砂漿進行修補、抹平。
4.2橋面預壓
粘貼鋼板前,在橋面進行預壓,預壓使用沙袋加載,預壓重量為30t。施工右幅第6跨前,在右幅第5及7跨跨中合攏段中心線位置對稱同步預壓。施工右幅第5跨前,在右幅第4及6跨跨中進行預壓。
4.3正交異性板制作與安裝
①梁底找平及清理
根據(jù)設計圖紙的要求并結合現(xiàn)場測量定位,在需粘貼鋼板加固混凝土表面放出鋼板位置大樣。由于梁底部有一定弧度,鋼板難以緊貼梁底,所以使用環(huán)氧砂漿對梁底進行大面找平。清除表面浮漿,剔除表層疏松物,并用丙酮清理表面。
②種植螺栓
依照設計圖紙的要求,放出需鉆孔的位置,用鋼筋探測儀查明混凝土鋼筋和鋼絞線位置,然后鉆孔,種植螺栓。
③鋼板加工、安裝
依據(jù)現(xiàn)場混凝土上的實際放樣進行粘貼鋼板下料,先對待粘貼的鋼板進行配套打孔,然后對鋼板的粘貼面進行除銹和打磨,打磨紋路與鋼板受力方向垂直。加工完成后吊運至施工平臺,通過化學螺栓將鋼板固定在加固區(qū)域,螺栓暫不擰緊,保證鋼板與梁底之間有一定的間隙。
⑤ 焊接縱橫肋
根據(jù)設計圖紙,在鋼板表面焊接橫向和縱向加勁肋,如加勁肋位置與鋼板表面實際打孔位置有沖突,可對加勁肋位置進行適當調(diào)整。焊接從焊件中部開始,向兩端進行。
⑥緊固螺栓
在加勁肋焊接完成后,擰緊鋼板上的螺栓,使鋼板與梁底盡量貼合,其間隙留2mm。
⑦封邊
將注入嘴粘結在鋼板的注入孔上,注入嘴布置間距為50~60cm。再在鋼板角點處及鋼板邊緣插入排氣管,排氣孔間距30~40cm,在螺桿上罩上蓋碗,然后用鋼板封邊膠封閉鋼板邊緣,完成封邊。
⑧灌膠
待封邊膠固化后,用泵將粘鋼灌注膠從注入嘴灌注到鋼板和混凝土的空隙中,灌注工作持續(xù)到所有排氣管均有膠液流出。在灌注過程中,用橡皮錘敲打鋼板以確認是否灌注密實。要求灌膠之前先通氣試壓,以不小于0.1MPa的壓力將粘鋼灌注膠從注入嘴壓入,當排氣孔出現(xiàn)膠液后停止加壓,以鋼板封邊膠堵孔,再以較低壓力維持10min以上。
⑨鋼板防腐
在鋼板粘貼完成后對其外表面進行打磨,除去鋼板表面油污和浮銹,再涂刷防腐漆,共涂刷2遍環(huán)氧富鋅底漆和1遍面漆。
4.4箱內(nèi)鋼桁架制作、安裝
①鋼材制作
鋼桁架使用材料主要有Q345D槽鋼、Q345D12mm厚鋼板和高強螺栓。
②箱內(nèi)混凝土基面處理
對于箱內(nèi)混凝土凹凸不平影響鋼結構安裝的,人工打磨平整,凹陷處,使用環(huán)氧砂漿進行修補。
③上下弦桿安裝
通過M20對拉螺桿使鋼桁架下弦桿與梁底鋼板連接。如果鉆到波紋管和主要鋼筋時,應在旁邊重新鉆孔,并使用環(huán)氧砂漿修補舊空洞。
安裝固定上下弦桿完成后,對不平整區(qū)域進行灌膠,灌膠方法同正交異性板灌膠方法。
④安裝橫撐和腹桿
在2片鋼桁架之間,通過焊接和高強螺栓連接橫撐。橫撐采用背靠背的形式連接在上下弦桿上,腹桿采用背靠背的形式焊接在節(jié)點板上,腹桿角度可根據(jù)箱梁內(nèi)的實際情況進行微調(diào)。
⑤防腐涂裝
與底板鋼板工藝相同。
5.1后期觀測
施工時在大橋右幅主橋箱梁底板鋼筋上共布設9個傳感器,同時在對應位置的鋼板上也布設了9個傳感器。
分析采集的數(shù)據(jù),鋼板上的傳感器在解除橋面預壓后,應變均有不同程度的增大,說明鋼板已與箱梁協(xié)同受力。在通車后,鋼板上有7個傳感器的數(shù)據(jù)不同程度減小,說明鋼板對箱梁底板的協(xié)同受力是有效的。
5.2效果評價
加固后組織對該橋右幅主橋5#、6#跨進行了一次靜載試驗,通過與加固前荷載試驗數(shù)據(jù)對比,進一步證實了加固效果。
5、6兩跨共布置4個測試斷面,分別為:5#跨跨中斷面;6#跨墩頂附近斷面、6#跨L/4斷面、6#跨跨中斷面。在上述4個測試斷面中,各跨中斷面分別測試了應變和撓度,墩頂附近斷面及L/4斷面只測試了應變。
靜力試驗荷載加載方式是采用單輛重約300kN的三軸載重汽車作為等效荷載,在試驗過程中模擬設計活載所產(chǎn)生的內(nèi)力值。
荷載試驗工況:
工況1和工況2:檢測右幅橋A-A截面在最不利汽車荷載中載和偏載作用下的最大正彎矩和撓度效應;
工況3和工況4:檢測右幅橋B-B截面在最不利汽車荷載中載和偏載作用下的最大正彎矩和撓度效應;
工況5和工況6:檢測右幅橋D-D截面在最不利汽車荷載中載和偏載作用下最大正彎矩作用效應;
工況7:檢測右幅橋E-E截面在最不利汽車荷載(中載)作用下最大負彎矩作用效應;
①撓度測試結果
在工況1~4滿載作用下,右幅橋主梁A-A、B-B截面實測撓度均小于計算值,主梁結構豎向剛度滿足設計要求,卸載后,測試截面測點的最大相對殘余變形為6.3%,表明結構控制截面在試驗過程中處于較好的彈性工作狀態(tài)。
②應變測試結果
在各工況滿載作用下,實測值小于或接近于計算值,說明控制截面強度滿足設計要求,各工況卸載后,測試截面最大相對殘余應力值小于18.75%,表明結構測試截面在試驗過程中處于較好的彈性工作狀態(tài)。
此次加固之后,根據(jù)特殊檢查結果以及后期運營觀察,正交異性板結合鋼桁架加固技術效果顯著,為同類變截面連續(xù)箱梁底板加固提供了一項新的加固思路。
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U445.7+2
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1007-7359(2016)03-0191-03
10.16330/j.cnki.1007-7359.2016.03.070