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    試論化工儲罐自動化改造技術實踐

    2016-03-15 22:11:57余國燕
    中國高新技術企業(yè) 2016年9期
    關鍵詞:罐區(qū)組態(tài)液位

    摘要:文章結合化工儲罐自動化監(jiān)控系統(tǒng)的改造技術實例,探討了儲罐自動化監(jiān)控系統(tǒng)的導波雷達物位計、PLC、組態(tài)軟件等設置與設計方法,實現(xiàn)了罐區(qū)的自動化管理,以此希望該設計思路與方法能夠給予同行業(yè)人員有意義的借鑒和參考。

    關鍵詞:化工儲罐;自動化改造技術;數(shù)據采集;S7-200;導波雷達物位計;PLC 文獻標識碼:A

    中圖分類號:TP206 文章編號:1009-2374(2016)09-0022-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.09.010

    儲罐是化工企業(yè)生產、運輸、儲存過程中的重要設備,其具有儲存量大、布置分散、占地面積廣等特點。我國自20世紀90年代初引進液位儀表自動測量技術以來,在儲罐參數(shù)測量的精度、保護人員安全、降低勞動強度等方面都有了明顯的提升。但隨著生產經營規(guī)模及油品種類的增加,罐區(qū)范圍也越來越大,原有的罐區(qū)管理方式已不能滿足實時性,升級和改造化工儲罐的監(jiān)控系統(tǒng)迫在眉睫。

    1 化工儲罐的改造技術要求

    筆者所在單位共擁有21臺不同儲存容量的儲罐,分別存放硫酸、液堿、硝酸、甲醇、甲苯等。在自動化技術改造前,罐區(qū)監(jiān)控主要由人工巡檢完成,機泵由人工啟動,儲罐存放的物料量無法實時準確地計算。罐區(qū)收付液管道大部分未安設質量流量計,人工儲罐、地磅計量數(shù)據作為物料收付時的結算依據。在高危區(qū),設有可燃氣體檢測探測器,在值班室安裝報警柜,并由當值人員負責監(jiān)督報警。

    對化工儲罐自動化改造技術的要求如下:由系統(tǒng)采集儲罐的重要數(shù)據,如壓力、溫度、液位等,并在監(jiān)控界面上實時地顯示。機泵要求遠程遙控,并具有緊急狀態(tài)時就地操作的功能。由于生產任務緊迫,加之遠程控制閥門的安裝需要火焰切割、焊接等工序,因此暫定主要工藝管道上的遠程控制閥門先預留安裝位置,待后期二次改造。儲罐的收付料流量暫以雷達液位計量、地磅計量為準,其數(shù)據要進入控制系統(tǒng)。后期二次改造時,在儲罐加裝物量流量計,實現(xiàn)全自動計量控制,并將可燃氣體的實時采集報警信號,發(fā)送至PLC系統(tǒng),在無人值守時,記錄報警信息,并供日后查詢,實現(xiàn)全自動化管理。

    2 自動化系統(tǒng)改造的總體設計

    2.1 儲罐監(jiān)控儀表的設置

    根據儲罐的改造技術要求,對儲罐加裝導波雷達、溫度變送器、壓力變送器等儀表,負責采集儲罐內液體所有的數(shù)據。本次改造采用的MT-2000型導波雷達物位計,其流量計信號以4~20mA的模擬信號進入系統(tǒng)。在測量時,該裝置幾乎不受任何環(huán)境干擾,可以提供長期、穩(wěn)定的數(shù)字量或模擬量的物位信號。

    將機泵的開關回路改造成可供自動或人工控制的回路,并在泵房內安裝自控/手動切換控制箱??扇細怏w報警柜的報警輸出信號,以24V開關量的形式輸入系統(tǒng)。

    2.2 控制網絡的設置

    控制網絡采用的是基于遠程I/O站點的現(xiàn)場總線控制網絡,即遠程I/O站點將以模擬信號的形式采集儲罐儀表信號,并作為整套現(xiàn)場總線控制網絡中的從站,負責與主控制器進行通訊。現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)分為五個部分:第一部分是現(xiàn)場傳統(tǒng)型的設備;第二部分是放置于危險區(qū)域的防爆遠程I/O站點,負責直接采集儲罐現(xiàn)場信號;第三部分是有現(xiàn)場總線接口(PLC的CPU單元)的控制器;第四部分是I/O站與主控制器的連接附件和現(xiàn)場總線;第五部分是I/O站與現(xiàn)場設備的連接附件和電纜。

    2.3 人機交換界面的設置

    本系統(tǒng)人機交換截面,是利用MCGS組態(tài)軟件,在Windows環(huán)境下,快速構造和生成上位機監(jiān)控系統(tǒng)。通過MCGS組態(tài)軟件的驅動程序,其實現(xiàn)與外部設備的數(shù)據交換,包括采集數(shù)據的接受和發(fā)送指令。MCGS的驅動程序包括VB和VC程序設計語言,操作人員通過MCGS組態(tài)軟件,可實現(xiàn)對PLC編程,調試、監(jiān)控廠區(qū)內儲罐的實際情況,并可通過該人機交換界面實現(xiàn)歷史數(shù)據存儲、查詢、儲罐容量計算、打印等操作。

    2.4 PLC控制系統(tǒng)的構成

    該系統(tǒng)采用的是西門子S7-200PLC控制系統(tǒng),集成了一定數(shù)字I/O點的CPU(包括CPU221、CPU222、CPU224、CPU226、CPU226XM)。數(shù)字量擴展模塊包含EM221、EM222、EM223;模擬量擴展模塊包含EM231、EM232、EM235;通訊模塊包含EM277、EM241等,可直接與現(xiàn)場I/O點從站連接,并接受從站輸入或向從站輸出0~5V的直流信號。

    3 監(jiān)控系統(tǒng)程序的設定

    3.1 系統(tǒng)的控制程序

    改造后的儲罐監(jiān)控系統(tǒng)分為自動和手動兩種操作方式,具體采用哪種工作方式,要在系統(tǒng)啟動前,通過安裝于泵房內的切換按鈕實現(xiàn),并在切換的同時,將相應的信號輸送到PLC,以調用相對應的子程序。在自動模式下,由S7-200PLC接收各從站采集現(xiàn)場儲罐液位的數(shù)字信號,經過程序的計算并得出液位值后,再與主調節(jié)器給定的液位值做出比較,得出偏差。在通過兩級PID的調節(jié)后,電動調節(jié)閥輸出相應的控制量信號,驅動負載以實現(xiàn)液位的精確控制;手動操作,就是由人工來調節(jié)儲罐的液位。

    控制系統(tǒng)的控制箱內設置了3臺PID控制器,分別控制甲類罐組、酸堿罐組及甲醇罐組。PID的回路采用的是回路表的組態(tài)信息和輸入信息,簡化了系統(tǒng)的PID運算。同時為了控制和監(jiān)視PID的運算,該系統(tǒng)還采用了其中9個主要參數(shù)作為判斷控制精確性的依據,這些參數(shù)為給定值SPN、過程變量當前值PVN、輸出值MN、過程變量當前值PVN-1、增益KC、積分時間TL、采樣時間TS、積分項前值MX、微分時間TD。PID參數(shù)先根據自設定的方式進行整定,再根據實際的情況做出調整。

    3.2 數(shù)據的采集程序

    導波雷達物位計MT-2000按照一定的掃描周期,連續(xù)采集有關的模擬量、開關量等數(shù)據信號,將運行過程中的參數(shù)、輸入輸出狀態(tài)、操作信息、異常情況等,利用I/O從站并經過AD轉換后,輸入PLC得出一個16進制的數(shù)字,再經過系統(tǒng)的量程和十進制轉換,才能在人機交換顯示屏上顯示出讀數(shù)。

    3.3 閥門的開關程序

    在罐區(qū)所有重要管道上的氣動閥門都要有狀態(tài)回信,并能夠通過繼電器回路完成開關量輸出點對氣動閥門的開關控制。在上位機MCGS程序中,通過相同狀態(tài)下的“不可用”設置,可防止出現(xiàn)與閥門的現(xiàn)有狀態(tài)相同的重復性控制命令。例如:當上位機MCGS程序根據閥門的回訊,顯示閥門的當前狀態(tài)為“開啟”時,“開閥門”按鈕將顯示失效狀態(tài),操作人員只能點擊“關閥門”按鈕。在每次的操作過程中,系統(tǒng)均會提示二次確認的對話框,以免誤操作。

    3.4 罐裝平臺的控制程序

    考慮到生產任務緊迫,罐區(qū)易燃易爆,無法實施動火處理的原則,在主要工藝管道上,先預留遠程控制閥門的安裝位置,待后期生產淡季時予以二期改造?,F(xiàn)階段,浙江嘉興嘉化物流有限公司罐裝平臺進、出料暫行高報(到達某一設定液位高度)、高切(到達設定最高液位高度時,切斷主進料泵)、低報的辦法,并發(fā)出聲光報警信號的原則。

    二期整改時,將徹底實行罐區(qū)的自動計量、自動灌裝的設計。其主要設計思路如下:

    在原罐裝的管道上,安裝遠程控制閥門,再將質量累計信號和流量計的流量信號接入到監(jiān)控系統(tǒng)中。同時,在槽車罐裝管線上,還要安裝一條管徑稍小的管路并加裝遠程控制閥門,以保證計量更為準確,并將閥門的狀態(tài)和控制信號接入到PLC系統(tǒng)中。在每次開始灌裝前,都要同時將這兩個閥門打開,當加裝量至設定值時,關閉主閥門,灌裝完畢時,再關閉小閥門。

    在上位機MCGS系統(tǒng)中,操作人員可預設灌裝預裝量M0值。開始罐裝前,監(jiān)控系統(tǒng)將根據檢測到的罐內現(xiàn)有的讀數(shù),與預裝量M0相加得出儲罐的目標值MX。如果設M為監(jiān)控系統(tǒng)檢測罐內的實時累計量讀數(shù),δ為距離目標值MX的特定值,則當M距離目標值MX為δ時,大閥門將會自動關閉,小閥門繼續(xù)灌裝,直到罐量為目標值MX,小閥門關閉,灌裝完成。

    3.5 SQL數(shù)據庫的查詢

    MCGS組態(tài)系統(tǒng)提供了訪問SQL數(shù)據庫的控件,通過該控件可在MCGS畫面中便捷地訪問和編輯數(shù)據庫。通過輸入數(shù)據庫的查詢函數(shù),可對篩選數(shù)據庫中的相關數(shù)據,并由控件中的統(tǒng)計函數(shù),計算最大值、最小值或平均

    值等。

    罐區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)的實時監(jiān)控數(shù)據均儲存在SQL數(shù)據庫中,其數(shù)據變化是以動畫的形式展現(xiàn),當啟動查詢程序后,界面將彈出“查詢條件對話框”,輸入查詢條件(自動生成SQL的查詢語句)后,點擊“確認”便可自動生成查詢的數(shù)據信息。

    3.6 系統(tǒng)的安全保障措施

    該系統(tǒng)中的控制箱操作站,實現(xiàn)對整套系統(tǒng)的數(shù)據采集、控制操作、狀態(tài)監(jiān)視等功能操作。MCGS組態(tài)系統(tǒng)對超出儲罐儲存范圍的量將發(fā)出報警,提醒技術人員適當?shù)匦薷南到y(tǒng)的參數(shù)。系統(tǒng)還對每一個操作人員進行了權限劃分,實現(xiàn)了分級操作,避免現(xiàn)場操作人員的誤動作。所有I/O模塊都具有硬件和軟件的自診斷功能,模塊與端子分離,其通道與現(xiàn)場的信號相互隔離,以便現(xiàn)場能夠及時更換,縮短監(jiān)控系統(tǒng)的維護時間。當系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,監(jiān)測信號會持續(xù)輸出,將事故的影響降至

    最低。

    4 結語

    化工儲罐監(jiān)控系統(tǒng)在自動化改造完成后,操作人員可在監(jiān)控室內實時地查看罐區(qū)現(xiàn)場的儀表情況,遠程控制設備的自動開閉,減少了操作人員在重大危險源地檢查的頻率,縮短了停留的時間,降低了事故發(fā)生的概率。在現(xiàn)有的化工行業(yè)生產經營模式下,從降低成本和安全生產的角度來分析,對化工儲罐自動化監(jiān)控系統(tǒng)的改造,是一個利國、利民、意義深遠的決策。

    參考文獻

    [1] 蘇昆哲.深入淺出西門子Wincc V6[M].北京:北京航空航天大學出版社,2004.

    [2] 吳宗之,關磊,劉驥,等.危險化學品重大危險源安全監(jiān)控通用技術規(guī)范(AQ3035-2010)[S].國家安全生產監(jiān)督管理總局,2010.

    作者簡介:余國燕(1974-),男,浙江嘉興嘉化物流有限公司工程師,研究方向:電氣技術、安全管理。

    (責任編輯:黃銀芳)

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