摘 要:簡(jiǎn)要介紹了煤礦井下使用的懸臂式掘進(jìn)機(jī)液壓導(dǎo)向張緊裝置的結(jié)構(gòu)及其工作原理,分析了原有導(dǎo)向裝置在工作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,提出了有效的解決方案,并進(jìn)行跟蹤試驗(yàn),以完善新型導(dǎo)向張緊裝置的設(shè)計(jì)。
關(guān)鍵詞:懸臂式掘進(jìn)機(jī);導(dǎo)向張緊裝置;跟蹤試驗(yàn);工作原理
中圖分類號(hào):TD421.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.03.099
目前,國(guó)內(nèi)井下掘進(jìn)機(jī)使用的導(dǎo)向張緊裝置主要有2種,一種是與地面工程機(jī)械類似的內(nèi)藏式導(dǎo)向張緊裝置,另一種是專門為掘進(jìn)機(jī)開(kāi)發(fā)的敞開(kāi)式導(dǎo)向張緊裝置。對(duì)于部分內(nèi)藏式導(dǎo)向張緊裝置,在初始設(shè)計(jì)時(shí),可直接使用工程機(jī)械通用的結(jié)構(gòu),張緊裝置采用液壓張緊,并加裝緩沖彈簧。但是,將其應(yīng)用于井下時(shí)發(fā)現(xiàn),由于井下環(huán)境較為惡劣,比地面使用條件差,履帶長(zhǎng)期處于煤巖泥水中,內(nèi)圈經(jīng)常裹滿泥水和沙石,所以,當(dāng)它進(jìn)入導(dǎo)向張緊裝置時(shí),會(huì)導(dǎo)致緩沖彈簧基本處于失控的狀態(tài)。當(dāng)整機(jī)倒退時(shí),由于滑輪效應(yīng),2倍的履帶張緊力完全加裝在導(dǎo)向張緊裝置上,并最終作用于內(nèi)部的液壓密封。反復(fù)的高壓應(yīng)力和偏載會(huì)損壞張緊裝置內(nèi)的密封,導(dǎo)致導(dǎo)向張緊裝置失效,失去相應(yīng)的導(dǎo)向和張緊作用。敞開(kāi)式導(dǎo)向張緊裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,布置方式合理,經(jīng)過(guò)改進(jìn)設(shè)計(jì)后,可以避免密封受力,大大降低了其故障率。
1 敞開(kāi)式導(dǎo)向張緊裝置
如圖1所示,敞開(kāi)式導(dǎo)向張緊裝置位于履帶架前部,它是利用導(dǎo)向裝置內(nèi)部的上下鍵槽與履帶架滑動(dòng)連接。張緊裝置外側(cè)是2個(gè)導(dǎo)向輪,2個(gè)輪與履帶內(nèi)側(cè)導(dǎo)向鍵配合為履帶導(dǎo)向,防止它左右偏移引發(fā)脫鏈?zhǔn)鹿?。由于?dǎo)向張緊裝置完全暴露于履帶前部,并且導(dǎo)向與張緊油缸為一體,其外部?jī)H包了一圈履帶鏈,因此,在拆裝時(shí),只需打開(kāi)履帶鏈就可以拆卸導(dǎo)向裝置。與傳統(tǒng)的內(nèi)藏式張緊裝置相比,導(dǎo)向裝置與張緊裝置合為一體,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,拆裝方便,便于井下掘進(jìn)機(jī)使用。
履帶運(yùn)行一段時(shí)間后,由于磨損導(dǎo)致鏈條變長(zhǎng),所以,需要張緊。在此過(guò)程中,首先要打開(kāi)導(dǎo)向裝置連接的鎖緊球閥,操作操作臺(tái)的張緊液控手閥,由泵給張緊油缸供油,將導(dǎo)向輪向反方向推出,使履帶鏈張緊。這樣做,當(dāng)帶鏈滿足要求的鏈懸垂度后,要關(guān)閉鎖緊球閥。此時(shí),裝入適量墊板和1塊鎖板,將張緊油缸操作手柄處于中位,卸掉壓力,并來(lái)回轉(zhuǎn)動(dòng)球閥卸壓后關(guān)閉球閥。采用上述方法可以保證在掘進(jìn)機(jī)工作的過(guò)程中張緊油缸不會(huì)承受壓力和側(cè)向力,使其工作更加穩(wěn)定、可靠。
2 使用過(guò)程中存在的問(wèn)題
如圖2所示,導(dǎo)向裝置左右各有一個(gè)導(dǎo)向輪作為履帶的導(dǎo)向,每個(gè)輪側(cè)向各用4個(gè)M24的螺栓固定。為了防止螺栓松動(dòng),全部采用頭部開(kāi)孔穿鐵絲的防松設(shè)計(jì)。在使用初期,導(dǎo)向輪運(yùn)轉(zhuǎn)正常,但是,由于井下煤巖泥水經(jīng)常將履帶架完全包圍,使得防松鐵絲在使用了一段時(shí)間后容易被磨損以至斷裂,失去防松的作用;再加上掘進(jìn)機(jī)頻繁調(diào)動(dòng),履帶受力復(fù)雜,所以,導(dǎo)向輪會(huì)受到不同的側(cè)向力。使用半年以上的螺栓都會(huì)出現(xiàn)不同程度的松動(dòng),導(dǎo)致軸上螺栓底孔被損壞,無(wú)法修復(fù)。這時(shí),如果不及時(shí)檢修,導(dǎo)向輪很容易脫落,最后只能更換導(dǎo)向裝置總成。
3 技術(shù)改進(jìn)
拆解、檢查損壞的導(dǎo)向輪時(shí)發(fā)現(xiàn),除了螺栓底孔損壞導(dǎo)致導(dǎo)向輪脫落的問(wèn)題外,張緊缸和軸承等均完好無(wú)損。因此,主要針對(duì)導(dǎo)向輪固定的問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。
導(dǎo)向輪固定是螺栓防松和預(yù)緊力工作中的一部分。由于該處空間有限,所以,在增加預(yù)緊力時(shí),可將螺栓個(gè)數(shù)增加到極致,將導(dǎo)向輪連接的整個(gè)輸出軸作為1個(gè)大螺栓,并在其外側(cè)設(shè)計(jì)1個(gè)大螺母將導(dǎo)向輪固定在軸上。同時(shí),為了防止螺栓松動(dòng),可在軸端增加1個(gè)直徑為20 mm左右的通孔,并插入大直徑的開(kāi)口銷防松。整個(gè)鎖緊結(jié)構(gòu)具有很好的一體性和耐磨性,可以有效預(yù)防它被井下煤泥磨損和腐蝕。在此需要注意的是,大螺母之間的螺距不能太大。為了保證軸承和浮動(dòng)油封間隙的合理性,需要在螺母周邊開(kāi)6個(gè)導(dǎo)向槽。這樣做,不僅可以控制螺母的旋轉(zhuǎn)角度,還可以將間隙調(diào)整量控制在0.1 mm左右。
4 試驗(yàn)結(jié)果
將改進(jìn)后的導(dǎo)向張緊裝置放置在平煤八礦井下進(jìn)行試驗(yàn),在全巖巷道條件下,該裝置使用了2年,總計(jì)進(jìn)尺2 100 m左右,導(dǎo)向張緊裝置導(dǎo)向輪無(wú)脫落,張緊有力,無(wú)油泄漏情況,整個(gè)行走機(jī)構(gòu)也能正常運(yùn)行。當(dāng)整機(jī)升井大修時(shí),要拆解導(dǎo)向張緊裝置作必要的分析——導(dǎo)向裝置鎖緊大螺母拆卸自如,無(wú)損壞,內(nèi)部密封無(wú)損壞,軸承無(wú)損壞,整個(gè)導(dǎo)向裝置符合設(shè)計(jì)要求。
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作者簡(jiǎn)介:楊春海(1980—),男,山西代縣人,副研究員,主要從事掘進(jìn)裝備設(shè)計(jì)方面的工作。
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