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      燃?xì)忮仩t熱效率降低原因分析及對策實(shí)施

      2016-03-14 08:01:02陳星代有亮魏巍李浩曹國軍中國石油長慶油田分公司第一采氣廠陜西榆林718500
      化工管理 2016年12期
      關(guān)鍵詞:回程酸洗熱效率

      陳星 代有亮 魏巍 李浩 曹國軍(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西榆林718500)

      燃?xì)忮仩t熱效率降低原因分析及對策實(shí)施

      陳星 代有亮 魏巍 李浩 曹國軍(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西榆林718500)

      本文通過分析降低鍋爐熱效率的原因,并有針對性的采取對策實(shí)施,有效去除鍋爐結(jié)垢,降低鍋爐熱損失,提高鍋爐燃?xì)庳?fù)荷,使鍋爐熱效率有效提高,最終保證鍋爐安全平穩(wěn)高效運(yùn)行。

      鍋爐;熱效率;能耗;分析;對策

      1 概況

      凈化廠鍋爐主要負(fù)責(zé)為裝置提供生產(chǎn)蒸汽和伴熱蒸汽,對廠區(qū)安全平穩(wěn)運(yùn)行有著重要作用。鍋爐房經(jīng)過十七年的運(yùn)行,設(shè)備老化較為嚴(yán)重,隔熱層效果明顯降低,鍋爐熱損失嚴(yán)重,鍋爐生產(chǎn)每噸蒸汽的燃料氣單耗逐年上升,嚴(yán)重影響鍋爐和凈化廠蒸汽系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

      2 鍋爐熱效率降低原因分析

      2.1鍋爐爐管結(jié)垢嚴(yán)重

      鍋爐經(jīng)過多年連續(xù)運(yùn)行,火管表面積垢明顯,積垢平均厚度為2mm,火管末端結(jié)垢較為嚴(yán)重,約5mm左右,鍋爐熱效率下降。經(jīng)實(shí)際勘查,垢層分層清晰,層層疊加,上下層為紅褐色,中間夾帶白色,內(nèi)垢層結(jié)構(gòu)較致密,與火管粘結(jié)牢固,難以手工清理。分析其成分為氧化鐵26.2%、碳酸鈣35.5%、硫酸鈣10.8%、磷酸鈣7.4%、硅酸鈣19.1%、其它占0.7%.

      2.2單位能耗高,排煙溫度高,熱損失嚴(yán)重

      我廠有五臺鍋爐為雙回程鍋爐,五臺三回程鍋爐,雙回程鍋爐熱利用率較三回程鍋爐熱利用率較低。我廠能耗指標(biāo)為70方/萬噸,在運(yùn)行負(fù)荷基本相同的前提下雙回程鍋爐2008年至2015年鍋爐能耗與排煙溫度呈上升趨勢,鍋爐房能耗超出定額指標(biāo)(75~90方/萬噸),鍋爐的單位能耗總體呈上升趨勢,且排煙溫度整體較三回程鍋爐較高,鍋爐熱損失嚴(yán)重。

      2.3鍋爐保溫老化腐蝕、散熱較大

      我廠鍋爐運(yùn)行年限較長,隔熱層效果明顯降低。主要表現(xiàn)在外保溫材料巖棉板氧化,內(nèi)保溫材料耐火澆注料燒透裂縫,鍋爐外壁不銹鋼鐵皮腐蝕等,造成鍋爐熱損失大,鍋爐房環(huán)境溫度逐年上升。通過對鍋爐外側(cè)壁溫度檢測,最高溫度均超過60℃,后煙箱溫度最高達(dá)到155℃,鍋爐周圍環(huán)境溫度平均超過60℃,超出了鍋爐控制柜運(yùn)行的最高溫度。

      2.4鍋爐運(yùn)行負(fù)荷較低

      鍋爐燃?xì)饬俊⑸纤炕鞠嗤那疤嵯?,雙回程鍋爐運(yùn)行負(fù)荷在40~60%之間,三回程鍋爐運(yùn)行負(fù)荷在65~85%之間。雙回程鍋爐較三回程鍋爐運(yùn)行負(fù)荷低,上水消耗量大,蒸汽產(chǎn)生量小,能耗損失較大。

      3 提高鍋爐熱效率對策實(shí)施

      3.1鍋爐煮爐除垢、除銹,堿性預(yù)膜

      下面重點(diǎn)介紹煮爐、酸氣、鈍化等具體實(shí)施情況:

      3.1.1鍋爐煮爐預(yù)膜程序

      構(gòu)建臨時(shí)系統(tǒng)→臨時(shí)系統(tǒng)水沖洗及檢漏→堿煮→堿煮后水沖洗→酸洗→酸洗后水沖洗→漂洗→中和鈍化→復(fù)位及保護(hù)。

      3.1.2堿煮

      在加藥箱內(nèi)用新鮮水配置濃度為1%的氫氧化鈉的堿性煮爐劑,恢復(fù)鍋爐人孔,啟動清洗泵,將煮爐劑打入鍋爐。當(dāng)鍋爐液位達(dá)到最高可見水位,點(diǎn)爐并緩慢升溫。調(diào)節(jié)控制鍋爐負(fù)荷,維持堿煮溫度在80~90℃。

      3.1.3酸洗

      清洗擬采用鹽酸為酸洗主劑;同時(shí)為避免設(shè)備及管線在酸洗時(shí)受到氫離子和三價(jià)鐵離子的腐蝕,通過加入緩蝕劑和還原劑等,解決了金屬在酸洗時(shí)氫離子腐蝕和三價(jià)鐵離子加速腐蝕的問題。溫度維持在50度左右,若加酸后在2小時(shí)內(nèi)酸洗濃度小于3.0%,應(yīng)補(bǔ)加酸洗系統(tǒng)的酸度為6%左右,時(shí)刻檢測酸濃度變化。打開鍋爐人孔,通過目測燃?xì)鉅t內(nèi)部的除垢率>80%為合格。

      3.1.4鈍化

      通過酸洗后的金屬表面處于較高活性狀態(tài),極容易產(chǎn)生浮銹。通過鈍化的方法,使金屬表面形成一層致密的保護(hù)膜,從而防止清洗系統(tǒng)產(chǎn)生浮銹。漂洗結(jié)束后,直接用碳酸鈉調(diào)PH值至9~10,邊加邊排,當(dāng)鍋爐液位達(dá)到最高可見水位后,對各排污點(diǎn)進(jìn)行檢查,使整個(gè)系統(tǒng)的PH值在9~10之間。當(dāng)PH值和溫度符合要求后,加入鈍化藥劑,并邊循環(huán)邊加熱,溫度控制在40℃~60℃,鈍化時(shí)間為4~6小時(shí)。

      3.2鍋爐重新制作保溫

      目前我廠對雙回程鍋爐保溫進(jìn)行了重新制作,鍋爐燃燒室重新制作防火墻,外部重新包隔熱層,選用具有密度小、高溫下微膨脹性、不易產(chǎn)生裂紋、和良好整體密封性的新型耐火材料,解決因鍋爐熱損失大、造成環(huán)境溫度高的問題。

      3.3提高鍋爐負(fù)荷

      調(diào)整燃料和配風(fēng)的比例,提高鍋爐運(yùn)行負(fù)荷。主要通過燃燒器零部件檢查及燃燒器相關(guān)程序調(diào)試工作進(jìn)行,保持鍋爐過??諝庀禂?shù)保持在1.05~1.1左右。針對燃燒器主體、配件、電器元件等,將不合格的電器元件進(jìn)行更換。針對控制系統(tǒng)各項(xiàng)程序,測定不同燃?xì)饬髁肯拢耆紵龝r(shí)對應(yīng)的空氣流量以及燃?xì)鈮毫?,確保鍋爐燃燒效率始終保持在最優(yōu)狀態(tài)。

      4 對策實(shí)施效果

      4.1鍋爐煙管垢狀物有效清除

      通過煮爐,鍋爐內(nèi)部結(jié)垢清除率達(dá)到90%以上,鍋爐煙管覆蓋的結(jié)垢基本清除干凈。

      4.2鍋爐排煙溫度降低

      通過采取對策后跟蹤鍋爐運(yùn)行情況來看,鍋爐爐頭降溫60~90℃,爐側(cè)降溫10~25℃,后煙箱表面溫度降低10~20℃,煙氣溫度降低5~15℃。從以上數(shù)據(jù)可以看出,鍋爐保溫改造后,爐體降溫效果顯著,環(huán)境溫度大大降低。鍋爐煮爐后,同樣的燃?xì)庳?fù)荷條件下排煙溫度下降,鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定。

      4.3單位能耗降低,鍋爐負(fù)荷提高

      雙回程鍋爐采取措施后,對在運(yùn)鍋爐運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤發(fā)現(xiàn),鍋爐在相同負(fù)荷下單耗降低10%~15%,在相同燃料氣量和上水量的前提下裝置運(yùn)行負(fù)荷增加10%~20%。

      5 結(jié)語

      一般工業(yè)低壓鍋爐排污率控制在5%~10%,在保證鍋水總堿和PH值合格的前提下鍋爐的排污率越低越好,排污要堅(jiān)持“勤排、少排、均勻排”的原則。同時(shí)也要完善鍋爐的水處理和水質(zhì)化驗(yàn)工作,及時(shí)進(jìn)行軟水指標(biāo)化驗(yàn),對交換器產(chǎn)軟水的周期進(jìn)行評估,在每個(gè)產(chǎn)水周期的后期加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測頻次,在交換器即將失效的情況下可提前倒運(yùn)交換器,最大限度的防止鍋爐結(jié)垢。

      陳星(1986-),女,漢族,陜西人,助理工程師,主要從事工藝技術(shù)工作。

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