石則滿
(力勁機(jī)械有限公司,浙江 寧波 315806)
注塑機(jī)塑化不穩(wěn)定的研究
Study on the instability of plastic injection molding machine
石則滿
(力勁機(jī)械有限公司,浙江 寧波 315806)
注塑機(jī)塑化穩(wěn)定性是注塑機(jī)的重要評(píng)價(jià)指標(biāo),通過(guò)對(duì)注塑機(jī)塑化不穩(wěn)性形成機(jī)理分析,再通過(guò)實(shí)際驗(yàn)證測(cè)試,確定了注塑機(jī)塑化不穩(wěn)定性的主要影響因素,產(chǎn)生條件;為消除這種因素而需采取的措施,為注塑機(jī)塑化不穩(wěn)定性提供了一個(gè)改善依據(jù)及方向。
注塑機(jī);塑化;不穩(wěn)定性;克重量
隨著工業(yè)化的繼續(xù)推進(jìn),注塑產(chǎn)品進(jìn)入千家萬(wàn)戶,溶于個(gè)人生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,國(guó)人對(duì)注塑設(shè)備的使用,從不認(rèn)識(shí)到認(rèn)識(shí),從不懂到懂的過(guò)程;從能做出產(chǎn)品,到對(duì)高品質(zhì)的追求,再到對(duì)設(shè)備的品質(zhì)要求;性能的要求越來(lái)越高的過(guò)程。從而 促使注塑機(jī)的全面升級(jí)及更新?lián)Q代,也促使注塑機(jī)廠家對(duì)品質(zhì),工藝的完善不懈努力與追求,追求注塑機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì),性能成了各廠家的生存之道及重中之重。從而帶來(lái)了一系列品質(zhì)的研究,性能的改善。塑化不穩(wěn)定就是在這種大背景下,獲得各廠家的重視及傾力去研究其形成的機(jī)理與原因。
注塑機(jī)注塑產(chǎn)品時(shí),塑化不穩(wěn)定表現(xiàn)為如下情況:
(1)注塑出來(lái)的產(chǎn)品克重量偏差很大,無(wú)規(guī)律可循,成分散狀分布;
(2)注塑塑化時(shí),背壓難調(diào)整。整體來(lái)說(shuō),背壓在塑化時(shí),不能表現(xiàn)為定值,成為一個(gè)波動(dòng)范圍區(qū)間;
(3)塑化時(shí),止退位置沒(méi)有一個(gè)定值,控制不準(zhǔn);
(4)注射到底轉(zhuǎn)保壓時(shí),注射位置無(wú)定值,很難控制;
(5)對(duì)于整批產(chǎn)品來(lái)說(shuō),產(chǎn)品的合格率低,大約在70%~80%之間的合格率,浪費(fèi)較大;
(6)產(chǎn)品的品質(zhì)表現(xiàn)為色澤差,無(wú)亮光,有暗流紋,銀絲現(xiàn)象。
以上為注塑機(jī)預(yù)塑和注射時(shí)的不穩(wěn)定,統(tǒng)稱為塑化不穩(wěn)定的主要幾個(gè)表現(xiàn)形式。
2.1 塑化部件的分析
針對(duì)塑化不穩(wěn)定的研究,尤以PP料為最,特別是殼類、箱類零件最為突出。
先從PP料的性質(zhì)來(lái)分析其產(chǎn)生的原因,PP料屬于結(jié)晶性原料,有固定的熔點(diǎn),其流動(dòng)性很好。所以對(duì)其的穩(wěn)定性表現(xiàn)為密閉性要好,才能達(dá)到注塑時(shí)不能反膠,回流。從而塑化元件間的間隙不能過(guò)大,過(guò)大造成熔融的膠料從注射螺桿與料筒間的間隙回流,產(chǎn)生注射的計(jì)量不穩(wěn)定。又以計(jì)量段間隙與料筒間隙影響為主;其次是過(guò)膠圈與料筒的間隙為主;再次時(shí)過(guò)膠圈的滑移行程,其滑移行程的長(zhǎng)短決定了其反應(yīng)的速度。其反應(yīng)速度決定了達(dá)到注射時(shí)就封膠,熔膠時(shí)就開(kāi)啟,成為真正的單向閥的效果,實(shí)現(xiàn)單向閥的原理。
上面是建立在塑化熔融膠量夠的情況下,塑化部件對(duì)塑化穩(wěn)定性的影響。另一種情況是熔融塑膠量塑化時(shí)就不充足,這種不充足是建立再理論量完全夠的情況下,再注射時(shí),改變上面的條件時(shí)還是不能達(dá)到塑化穩(wěn)定,表現(xiàn)為克重量偏差大。這就得從原料本身的性質(zhì)再次追尋答案。PP料為結(jié)晶性分子結(jié)構(gòu),熔點(diǎn)一定,這就要求每個(gè)結(jié)晶分子的熱歷程相同才能達(dá)到熔融狀態(tài);當(dāng)一定膠量中先進(jìn)入注射螺桿計(jì)量段晶體在熱歷程相中吸收了足夠的熱量后成為融體,而后進(jìn)入注射螺桿計(jì)量段的,因其熱歷程短,未能融化,導(dǎo)致有的固相晶體填充注射螺桿前的儲(chǔ)料段,從而導(dǎo)致體積一定時(shí)密度不同,而這種固相晶體是隨機(jī)性的,從而反映出來(lái)的是注射重量的偏差。
2.2 控制部分的分析
建立在塑化部件研究的基礎(chǔ)上,也就是螺桿與料筒間隙、過(guò)膠圈與料筒間隙,過(guò)膠圈的滑移量,長(zhǎng)徑比都在合理的范圍內(nèi)時(shí),還反映出的是注射位置不準(zhǔn)。位置不準(zhǔn)反映在注射時(shí)的終止位置偏差大,熔膠結(jié)束時(shí)的位置偏差大。綜合分析,對(duì)控制器本身精度的懷疑,也就是對(duì)注塑機(jī)控制電腦本身的反應(yīng)精度及靈敏度的懷疑。為了驗(yàn)證這種懷疑的正確性,通過(guò)更換不同品牌的電腦,情況得到了完全驗(yàn)證,從而使我們對(duì)這種懷疑的全新認(rèn)識(shí)。也就是控制電腦對(duì)注射、塑化位置精度的影響是顯而易見(jiàn)的認(rèn)識(shí)。分析其產(chǎn)生這種現(xiàn)象的成因,不同的控制器本身的精度不同及本身反應(yīng)速度的靈敏性,從而表現(xiàn)出對(duì)注塑螺桿的監(jiān)控出現(xiàn)偏差及反映的遲逆,導(dǎo)致從控制器顯示屏上放映的數(shù)值偏差大,是一種表象反映。
2.3 塑化動(dòng)力的分析
在以上塑化部件,控制部件分析后,還有部分產(chǎn)品注塑產(chǎn)品重量還是不穩(wěn)定。
為了驗(yàn)證上面分析的結(jié)論是否與實(shí)際相符,分別在400 t注塑機(jī),用PP料做快餐盒測(cè)試了電腦反映精度對(duì)位置不穩(wěn)定的影響;在650 t注塑機(jī),用ABS料測(cè)試熔膠液壓馬達(dá)扭矩、轉(zhuǎn)速及同規(guī)格熔膠液壓馬達(dá)內(nèi)泄量不一樣對(duì)注塑克重量穩(wěn)定系的影響;在280 t注塑機(jī),用PMMA料測(cè)試熔膠扭矩加大,轉(zhuǎn)速降低對(duì)熔膠背壓穩(wěn)定性和克重量穩(wěn)定性的影響。
例一:280 t注塑機(jī)測(cè)試數(shù)據(jù)如表1所示。
從上面的數(shù)據(jù)可以直觀的看出位置精度在0.1 mm波動(dòng)范圍內(nèi),用制品質(zhì)量重復(fù)精度公式:
表1 280 t注塑機(jī)測(cè)試數(shù)據(jù)表
在不更改射膠螺桿直徑的情況下,逐漸加大射膠螺桿的長(zhǎng)徑比L/D值,驗(yàn)證塑化的穩(wěn)定性。如:以PP料做垃圾桶為例,當(dāng)L/D=24時(shí),克重量可控制在理想范圍之內(nèi);而ABS塑料采取增大熔膠液壓馬達(dá),從而達(dá)到增加熔膠的扭矩,放低塑化轉(zhuǎn)動(dòng)速度,產(chǎn)品克重量不穩(wěn)定從而得到明顯改變。
其次,熔膠液壓馬達(dá)的內(nèi)泄及注塑機(jī)塑化回油控制的合理性,也是對(duì)注塑產(chǎn)品克重量不穩(wěn)定的重要影響因素。
通過(guò)以上的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,確定了分析的理論是成立的。
上述研究得出結(jié)論如下:對(duì)注塑產(chǎn)品的克重量、注射位置、塑化位置不穩(wěn)定。簡(jiǎn)稱注塑不穩(wěn)定的影響因素,主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)主要方面:
(1) 射膠螺桿的長(zhǎng)徑比L/D ;
(2) 射膠螺桿與料筒的配合間隙;
(3) 過(guò)膠圈的滑移量;
(4) 電腦控制精度達(dá)不到注塑反應(yīng)精度要求;
(5) 熔膠液壓馬達(dá)內(nèi)泄;
(6) 熔膠液壓馬達(dá)扭力偏小;
(7) 熔膠回油控制不穩(wěn)定。
[1] 王興天編著 , 注塑工藝與設(shè)備 , 化學(xué)工業(yè)出版社, 2009.11.
[2] 王興天主編 , 塑料機(jī)械設(shè)計(jì)與選用手冊(cè) ,化學(xué)工業(yè)出版社,2015.3.
[3] 王興天主編 , 注塑技術(shù)與注塑機(jī) , 化學(xué)工業(yè)出版社, 2005.5.
[4] 王興天主編 , 注塑成型技術(shù) , 化學(xué)工業(yè)出版社 , 1989.
(R-03)
TQ320.65
1009-797X(2016)24-0022-02
B
10.13520/j.cnki.rpte.2016.24.005
石則滿(1972-),男,工程師,從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)及技術(shù)管理工作。
2016-11-14