程 斌
(遼河油田沈陽采油廠,遼寧新民 110316)
沈84-安12塊堵水控水技術應用
程 斌
(遼河油田沈陽采油廠,遼寧新民 110316)
通過對區(qū)塊內高產(chǎn)液、高含水油井的井史分析、動態(tài)分析,產(chǎn)液剖面測試資料分析等方面的研究,找出高產(chǎn)液、高含水油井的主要出水層段,根據(jù)出水層段的性質不同,采取“堵-控-提”一體化技術,即采取堵水提液、控水提液的技術,減緩層間矛盾,擴大生產(chǎn)壓差,充分挖掘中、低含水油層的剩余油潛力,提高油井各個油層的動用程度,達到“控水增油”目的,實現(xiàn)油井高效生產(chǎn)。
堵水;控水;工藝;應用
沈84-安12塊油井開采井段長,單井平均達到350-650m;單井油層發(fā)育多,層薄,平均單井發(fā)育油層42層,最多可達70層,全區(qū)共劃分12個油層組,40個砂巖組,93個小層,小層厚度一般2-5m,平均2.7m;儲層物性差異大,非均質性嚴重,大多數(shù)油井處于多油層合采狀態(tài),層間矛盾突出。
區(qū)塊自1988年注水開發(fā)以來,截止到2013年年底,日產(chǎn)液11992t,日產(chǎn)油628t,綜合含水94.8%,采油速度0.29%,采出程度23.72%,處于特高含水開發(fā)期。對高產(chǎn)液高含水油井的主要出水層段進行治理,是實現(xiàn)油井高效開發(fā)的重要手段。
2.1整體思路
通過對區(qū)塊內高產(chǎn)液、高含水油井的井史分析、動態(tài)分析,產(chǎn)液剖面測試資料分析等方面的研究,找出高產(chǎn)液、高含水油井的主要出水層段,根據(jù)出水層段的性質不同,采取“堵-控-提”一體化技術,即采取堵水提液、控水提液的技術,減緩層間矛盾,擴大生產(chǎn)壓差,充分挖掘中、低含水油層的剩余油潛力,提高油井各個油層的動用程度,達到“控水增油”目的,實現(xiàn)油井高效生產(chǎn)。
2.2工藝技術
(1)管柱工藝一:單丟手封下,實行油井封下采上生產(chǎn)
對于油井高含水生產(chǎn)層位于油井生產(chǎn)層位下部,且是明顯的出水層,直接采取單丟手——Y211封下,配合下大泵,實行油井堵水、局部放大生產(chǎn)壓差,提高油井產(chǎn)量。
(2)管柱工藝二:雙丟手封中間,實行油井封中間、采上下生產(chǎn)
對于油井高含水層位于油井油層生產(chǎn)層位中部,且出水明顯,在能夠滿足油井合理下泵深度的條件下,采取雙丟手——Y111和Y521(Y221)組合封中間,配合下大泵,實行油井堵水、局部放大生產(chǎn)壓差,提高油井產(chǎn)量。
(3)管柱工藝三:大通徑封上,實行油井封上采下生產(chǎn)對于油井高含水層位于油井油層生產(chǎn)層位上部,是明顯的出水層,采取大通徑封堵——FXY445和FXY221組合封上部,泵下到油層中部,位于大通徑下,實行油井堵水、局部放大生產(chǎn)壓差,提高油井產(chǎn)量。這種大通徑封堵油井,適合封堵井段長度在80m以內的油層,大通徑封堵效果相對較好。
(4)管柱工藝四:配產(chǎn)器配合單丟手、雙丟手控水技術
針對高產(chǎn)液、高含水油井,根據(jù)各個產(chǎn)油層的分層壓力、產(chǎn)液量、含水率等參數(shù),合理劃分控水層段——高壓,高產(chǎn)液有一定產(chǎn)油量的層段組合,采用偏心配產(chǎn)器配合管帶封隔器或雙丟手控水技術,對其進行限制生產(chǎn),而不是封堵,減少異常高壓層,減少陪堵,從而提高各個油層產(chǎn)油效率和油層動用程度,提高油井產(chǎn)量。
現(xiàn)場應用先估算出控水層段的產(chǎn)量、壓力等,確定控水層段的目標控制產(chǎn)量,根據(jù)產(chǎn)量、壓力情況,據(jù)流體力學油嘴尺寸圖版,確定配產(chǎn)器油嘴尺寸大小,來滿足不同控水層段的控水需求,現(xiàn)場實際應用,一般采用2.0、2.4、2.6mm三種規(guī)格的油嘴。
2014年以來,沈84-安12塊共實施堵水控水技術應用12井次,實現(xiàn)日增油12.6t,累增油1 228.5t。
從措施效果看,該措施有效率在66.7%左右,見效的主要原因是對油井的油層認識相對比較清楚,方案設計合理、作業(yè)施工質量較好;不見效的主要原因是油井選井選層不當,對各個油層產(chǎn)出狀況認識不足,封隔器密封不好等。
該項目累計增油1 228.5t,原油按3 726元/t計算,單井投入工具費2萬元及作業(yè)費8萬元,平均按10萬元計算。投入:12×10萬元=120萬元;產(chǎn)出:3 726×1 228.5元=457.7萬元;總效益:457.7-120=337.7萬元,該項目的實施共獲得純經(jīng)濟效益為337.7萬元。
該項目取得如下二項成果:
5.1堵水思路的轉變:由單一的堵水向“堵-控-提”一體化技術的轉變。
5.2堵水工藝的轉變:由單一的封隔器(單丟手、雙丟手)堵水工藝向封隔器帶配產(chǎn)器的轉變。
沈84-安12塊堵水控水技術應用,通過對高產(chǎn)液高含水油井的油層的生產(chǎn)狀況分析,到合理劃分控水層段,根據(jù)油井的控水層段的性質(產(chǎn)液量、含水,層段厚度、層段深度)不同,有針對性的采取了4種不同的管柱工藝,對油井高產(chǎn)液、高含水層段進行了限制、封堵,實現(xiàn)了油井控水生產(chǎn),減緩了層間矛盾,充分挖掘了中、低含水油層的剩余油潛力,初步達到了“控水增油”目的。
[1] 于云琦.采油工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2006.
[2] 劉文章.[難動用儲量開發(fā)采油工藝技術][M].北京:石油工業(yè)出版社,2005.
Shen 84 An 12 Water Shutoff Control Technology
Cheng Bin
Based on the high-yielding liquid within the block,the history of high water cut oil well analysis,dynamic analysis,production profi le and other aspects of the test data analysis to identify high-yielding liquid,mainly water layer segment high water wells,according to the water the different nature of intervals,to take “blocking-control-mention of the” integration technology that extracts water shutoff take,control of water extract of technology,slowing interlayer contradiction,pressure to expand production to fully tap the low water reservoir the remaining oil potential,improve the degree of use of individual oil wells,to achieve “control water by oil,” the purpose of achieving effi cient production wells.
water shutoff;water control;technology;application
TE357
A
1003-6490(2016)01-0176-02
2016-01-02
程斌,(1967—),男,四川西充人,高級技師,主要從事石油管理和采油工作。