摘要:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片在運(yùn)行中危害很大,有可能造成嚴(yán)重事故。轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片是隱蔽性故障,一般的檢查手段很難發(fā)現(xiàn)此類故障。文章對(duì)轉(zhuǎn)子磁極軟連接頭多片斷裂的原因進(jìn)行了分析,并總結(jié)了某水力發(fā)電廠6號(hào)發(fā)電機(jī)大修發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子磁極軟連接頭多片斷裂隱患采取的檢查手段和處理方法。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī);轉(zhuǎn)子磁極接頭;引線接觸電阻;轉(zhuǎn)子在線監(jiān)測裝置;接頭多片斷裂 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TM312 文章編號(hào):1009-2374(2016)06-0072-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.06.036
1 運(yùn)行狀態(tài)及問題
某水力發(fā)電廠是1948年破土動(dòng)工,1952年第一臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電。該廠6號(hào)發(fā)電機(jī)組由哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn),于1975年6月投產(chǎn)發(fā)電,水輪機(jī)型號(hào)為HL220-LJ-410,發(fā)電機(jī)型號(hào)為TS854/190-44。6號(hào)機(jī)組上次大修為2005年11月23日~2006年1月19日,本次6號(hào)發(fā)電機(jī)組大修是2014年9月開始,在轉(zhuǎn)子磁極接頭檢查中發(fā)現(xiàn)31~32號(hào)、25~26號(hào)磁極接頭有斷片現(xiàn)象。因?yàn)檗D(zhuǎn)子磁極接頭斷片故障隱蔽性強(qiáng),發(fā)生事故危害性大,為了采取有效措施防止故障形成,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,本文對(duì)故障產(chǎn)生原因、檢查方法、應(yīng)對(duì)策略進(jìn)行探討。
2 轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片原因分析
2.1 轉(zhuǎn)子磁極接頭結(jié)構(gòu)及工藝
6號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極長接頭采用11片厚0.5紫銅片疊壓經(jīng)超音頻感應(yīng)加熱焊機(jī)進(jìn)行銀銅焊接而成。接頭與磁極之間先用銅鉚釘鉚接,再采用錫焊。磁極長接頭一頭壓緊后鉆孔,磁極線圈接頭與磁極之間先用銅鉚釘鉚接,再采用錫焊。另一頭連接時(shí)每片相互交叉,然后進(jìn)行錫焊接。施工工藝要求:鉚接接頭錯(cuò)位不超過接頭寬度10%,接觸面電流密度符合設(shè)計(jì)要求,錫焊確保質(zhì)量,嚴(yán)防焊錫任意流淌,錫焊接頭焊接飽滿、外觀光潔。
2.2 斷片原因分析
因施工工藝復(fù)雜,施工工藝不符合標(biāo)準(zhǔn),會(huì)造成軟連接頭多片斷裂。采用錫焊時(shí)如發(fā)生焊錫流淌會(huì)使接近線圈處連接線變脆變硬,機(jī)組運(yùn)行中受到機(jī)械力、電磁力作用容易斷裂。以下原因也可導(dǎo)致轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片:(1)接頭接觸面有毛刺,導(dǎo)電體彎曲扭轉(zhuǎn)角度不正確均可能造成接頭片斷裂;(2)軟連接頭材料有質(zhì)量問題,達(dá)不到長期運(yùn)行要求;(3)機(jī)組運(yùn)行振動(dòng)大,磁極連接片因疲勞發(fā)生斷裂;(4)機(jī)組運(yùn)行時(shí)間過長,磁極連接片因老化發(fā)生斷裂;(5)檢修維護(hù)超周期或沒有按規(guī)程執(zhí)行,機(jī)組檢修時(shí)沒有注重接頭部位詳細(xì)檢查處理,導(dǎo)致接頭長期運(yùn)行,在長期機(jī)械、電磁、熱力作用下,出現(xiàn)接頭變形、斷裂。
3 轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片故障危害性分析
轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片在運(yùn)行中危害很大,有可能產(chǎn)生嚴(yán)重事故:(1)磁極接頭電阻增大,產(chǎn)生高溫,燒斷連接片,產(chǎn)生瞬時(shí)開斷高電壓,擊穿定、轉(zhuǎn)子絕緣,造成發(fā)電機(jī)保護(hù)動(dòng)作切除機(jī)組;(2)磁極接頭電阻增大,產(chǎn)生高溫,連接片間燒斷拉弧,發(fā)電機(jī)起火;(3)磁極接頭全部斷開,發(fā)電機(jī)失磁,機(jī)組有過速風(fēng)險(xiǎn)。
例如:某抽水蓄能B電廠5號(hào)發(fā)電機(jī)組(容量300MW)2008年5月發(fā)生轉(zhuǎn)子1號(hào)磁極、2號(hào)磁極間連接片燒損,修復(fù)時(shí)間用了22天。1996年7月,某電廠5號(hào)發(fā)電機(jī)組(容量75MW)因轉(zhuǎn)子引線在運(yùn)行中斷裂,引起發(fā)電機(jī)失磁,機(jī)組失步后引起阻尼環(huán)過熱,阻尼環(huán)斷裂后掃膛,造成定子相間短路,后來發(fā)展到三相短路,加上因直流消失,保護(hù)不能正確動(dòng)作,最后5號(hào)發(fā)電機(jī)起火。國內(nèi)也還有其他大中型電廠發(fā)生過同類故障,曾造成機(jī)組起火停運(yùn)。所以轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片是很嚴(yán)重的故障,必須引起高度重視。
4 檢查方法
轉(zhuǎn)子磁極接頭斷片是隱蔽性故障,一般檢查手段很難發(fā)現(xiàn)此類故障。轉(zhuǎn)子磁極引出連接線使用浸過膠的玻璃絲帶包扎,檢修停運(yùn)后也不能直接觀察到連接頭的狀態(tài),只能使用直流電阻測量的方法進(jìn)行檢測。但測量整個(gè)轉(zhuǎn)子繞組直流阻數(shù)據(jù)無法反映單個(gè)磁極連接接頭的接觸狀態(tài),因?yàn)檗D(zhuǎn)子繞組直阻約200多毫歐,而單個(gè)磁極連接接頭直阻約10微歐,即便單個(gè)磁極連接接頭直阻增加100倍,對(duì)整個(gè)轉(zhuǎn)子繞組直阻影響不會(huì)超過1%,是在《電力試驗(yàn)預(yù)防性規(guī)程》允許范圍內(nèi)。在此次6號(hào)發(fā)電機(jī)組大修中,試驗(yàn)人員增加了轉(zhuǎn)子磁極引出接頭直流電阻測量試驗(yàn)項(xiàng)目,采取的方法是在每個(gè)磁極引出線相同位置上鉆孔刺破絕緣,用直流電阻測量儀對(duì)轉(zhuǎn)子繞組施加恒定電流,用數(shù)字毫伏表在每個(gè)磁極接頭測量壓降,然后比較每個(gè)磁極接頭直流電阻,對(duì)異常值進(jìn)行比較。表1為該廠6號(hào)發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子磁極引線直流電阻:
5 處理方法
拆下斷片缺陷的磁極,吊至檢修場地,平放在枕木上,按磁極線圈分解工藝將主絕緣、線圈與磁極鐵芯脫開,然后處理線圈部分。處理接頭時(shí)防止導(dǎo)線平面變形過大。清掃干凈解開的磁極,用加熱裝置燙掉接頭部分焊錫,用手槍鉆頭鉆開鉚釘頭,取下舊鉚釘,取下原磁極接頭。新接頭尺寸現(xiàn)場量取制作。換上新的接頭,用鉚釘鉚緊,再采用錫焊。采用此方法將#31磁極拆卸,長頭重新更換。拆卸#26、#27磁極,長、短頭重新更換,對(duì)其他接觸電阻偏大的磁極也進(jìn)行了拆卸,長、短頭也進(jìn)了更換。更換后接頭接觸電阻經(jīng)過試驗(yàn)均合格,短接頭單個(gè)接觸電阻不超過2μΩ,長接頭單個(gè)接觸電阻不超過2μΩ。處理后的磁極檢查試驗(yàn)均符合要求。
6 采取對(duì)策
為了防止轉(zhuǎn)子磁極軟連接頭斷裂,并減少隱患發(fā)生和及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,根據(jù)以上分析可采取如下對(duì)策:(1)進(jìn)行有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查。對(duì)于平時(shí)機(jī)組運(yùn)行振動(dòng)大、運(yùn)行時(shí)間久遠(yuǎn)的機(jī)組進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,在機(jī)組檢修中應(yīng)打開絕緣套進(jìn)行檢查,觀察連線是否有斷裂跡象,材質(zhì)是否變脆。某廠機(jī)組開停機(jī)次數(shù)統(tǒng)計(jì)。(2)機(jī)組大修項(xiàng)目要進(jìn)行轉(zhuǎn)子磁極引出接頭、連接引線等部位專項(xiàng)測試。在機(jī)組檢修的預(yù)防性試驗(yàn)中,在轉(zhuǎn)子繞組試驗(yàn)中增加轉(zhuǎn)子磁極引出接頭、連接引線等部位的測試。測量磁極之間的直流電阻,進(jìn)行相互之間的比較,發(fā)現(xiàn)數(shù)值偏大的部分應(yīng)立即進(jìn)行檢查。在機(jī)組檢修時(shí)對(duì)每個(gè)磁極的連接引線進(jìn)行直流電阻測量,進(jìn)行橫向比較,對(duì)于數(shù)值偏大的位置應(yīng)打開絕緣層進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有斷裂現(xiàn)象的立即進(jìn)行更換。(3)在機(jī)組小修時(shí),對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子部分進(jìn)行詳細(xì)檢查,檢查磁極接頭外包絕緣是否有因高溫產(chǎn)生的老化情況。(4)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子是一個(gè)封閉高速旋轉(zhuǎn)部件,無法對(duì)轉(zhuǎn)子采用常規(guī)的紅外線測溫等監(jiān)測手段,對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行溫度等的在線監(jiān)測一直是一個(gè)技術(shù)難題。隨著技術(shù)發(fā)展,國內(nèi)部分電廠已采用了轉(zhuǎn)子在線監(jiān)測裝置,我們要關(guān)注這方面技術(shù)的發(fā)展,在適當(dāng)時(shí)機(jī)引入技術(shù)成熟的產(chǎn)品。(5)合理安排機(jī)組運(yùn)行方式,減少機(jī)組開停機(jī)頻度,避開振動(dòng)區(qū)運(yùn)行。
7 結(jié)語
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子是旋轉(zhuǎn)部件,轉(zhuǎn)子引線、磁極、阻尼環(huán)、磁極間連接線在機(jī)組運(yùn)行中受到機(jī)械力、電磁力、熱力多種力作用,工作條件復(fù)雜,又是封閉運(yùn)行,運(yùn)行中不能進(jìn)行有效監(jiān)測,一旦發(fā)生事故,將導(dǎo)致嚴(yán)重后果。對(duì)轉(zhuǎn)子磁極連接頭斷片等轉(zhuǎn)子部件缺陷要引起重視,通過多種手段杜絕事故發(fā)生。本文通過該廠6號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極軟連接頭多片斷裂原因分析,敘述了處理方法,提出了加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化檢修,嚴(yán)格按規(guī)定工序作業(yè),確保安裝質(zhì)量;探討了加強(qiáng)轉(zhuǎn)子磁極引出接頭、連接引線等部位專項(xiàng)測試,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況等多項(xiàng)對(duì)策,總結(jié)了某廠2014年6號(hào)發(fā)電機(jī)組大修的寶貴經(jīng)驗(yàn),在發(fā)電機(jī)組檢修工作中可以推廣執(zhí)行。
作者簡介:梁燏(1998-),男,湖南益陽人,身份證號(hào):430923199806150812,研究方向:電力系統(tǒng)自動(dòng)化。
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