董金錄,劉斌,杜亮
(華電青島發(fā)電有限公司,山東青島 266100)
某電廠300MW火電機(jī)組“引增合一”改造研究
董金錄,劉斌,杜亮
(華電青島發(fā)電有限公司,山東青島 266100)
某電廠300MW火電機(jī)組超低排放改造后,引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)行方式不能滿足使用要求,因此進(jìn)行“引增合一”改造。文章采用熱態(tài)試驗(yàn)及性能曲線對運(yùn)行現(xiàn)狀及風(fēng)煙系統(tǒng)阻力進(jìn)行分析,確定“引增合一”改造方案。取消增壓風(fēng)機(jī)后,不僅新引風(fēng)機(jī)綜合效率將得到較大提高,而且有利于機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
超低排放;熱態(tài)試驗(yàn);性能曲線;引增合一
該電廠300MW火電機(jī)組鍋爐采用2015 t/h亞臨界參數(shù)、中間再熱控制循環(huán)、單爐膛、燃煤汽包爐,風(fēng)機(jī)煙系統(tǒng)運(yùn)行方式為2臺(tái)引風(fēng)機(jī)與1臺(tái)增壓風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)行。2臺(tái)引風(fēng)機(jī)為YA15036-8Z靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),增壓風(fēng)機(jī)為RAF37.5-20-1型動(dòng)葉可調(diào)軸流式脫硫風(fēng)機(jī)。
2.1 目前引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)行情況
機(jī)組風(fēng)煙系統(tǒng)目前運(yùn)行方式為引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)行,為達(dá)到機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,在電廠實(shí)際運(yùn)行中曾嘗試采用在機(jī)組中低負(fù)荷工況時(shí)引風(fēng)機(jī)單獨(dú)運(yùn)行,停運(yùn)旁路增壓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行方式,但實(shí)際運(yùn)行操作中由于目前引風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行的失速裕量較小,在停運(yùn)增壓風(fēng)機(jī)時(shí)產(chǎn)生的系統(tǒng)阻力波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致2臺(tái)引風(fēng)機(jī)發(fā)生失速搶風(fēng)的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行[1]。
2.2 超低排放改造對引風(fēng)機(jī)運(yùn)行的影響
隨著國家最新環(huán)保政策的出臺(tái),電廠計(jì)劃對機(jī)組進(jìn)行超低排放環(huán)保改造。經(jīng)環(huán)保科研單位設(shè)計(jì),需對現(xiàn)有脫硝系統(tǒng)增加備用層改造,增加濕式除塵器改造,這直接影響現(xiàn)有系統(tǒng)的狀態(tài)。依據(jù)超低排放科研單位的資料,本次環(huán)保改造技術(shù)路線為:選擇性催化還原(SCR)脫銷提效改造+濕式除塵器改造。
(1)SCR脫硝提效增容改造阻力修正:電廠已安裝脫硝裝置,本次改造計(jì)劃增加一層催化劑,系統(tǒng)阻力增加200Pa。
(2)增加濕式除塵器改造:在脫硫二級(jí)塔出口增加濕式除塵器,設(shè)計(jì)系統(tǒng)阻力增加500Pa。
因此,從運(yùn)行方式上講,超低排放環(huán)保改造時(shí),新的引風(fēng)機(jī)需采用引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)二合一(以下簡稱“引增合一”)方式運(yùn)行。
2.3 從機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)方面的分析
(1)取消了增壓風(fēng)機(jī),減少了大型轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的運(yùn)行,從而減小了故障點(diǎn),可提高機(jī)組運(yùn)行安全性。同時(shí)也減少了設(shè)備維護(hù)工作量和維修費(fèi)用。
(2)該機(jī)組只配1臺(tái)增壓風(fēng)機(jī),2臺(tái)引風(fēng)機(jī)。當(dāng)增壓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障,會(huì)增加機(jī)組非停的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施“引增合一”改造后,即便有1臺(tái)引風(fēng)機(jī)故障停運(yùn),仍可單臺(tái)引風(fēng)機(jī)帶負(fù)荷運(yùn)行,可避免機(jī)組停運(yùn)。提高了機(jī)組運(yùn)行的安全、可靠性,同時(shí)也提升了經(jīng)濟(jì)性。
(3)“引增合一”后系統(tǒng)能耗降低,引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)合一,取消增壓風(fēng)機(jī)后,新“引增合一”引風(fēng)機(jī)的綜合效率得到較大提高,從而降低風(fēng)機(jī)耗電量,降低廠用電率[2]。
3.1 引風(fēng)機(jī)的熱態(tài)試驗(yàn)
熱態(tài)試驗(yàn)分為2個(gè)工況負(fù)荷進(jìn)行:工況I為負(fù)荷260MW,鍋爐蒸發(fā)量為955 t/h;工況II為負(fù)荷220MW,鍋爐蒸發(fā)量為748 t/h。
2個(gè)工況下熱態(tài)試驗(yàn)鍋爐本體主要運(yùn)行參數(shù)見表1,引風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)煙氣系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)見表2。
表1 引風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)爐側(cè)主參數(shù)
表2 引風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)煙氣系統(tǒng)參數(shù)
工況Ⅰ,Ⅱ條件下引風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)詳細(xì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)與計(jì)算結(jié)果見表3、表4。
3.2 增壓風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)
熱態(tài)試驗(yàn)同樣分為2個(gè)工況負(fù)荷進(jìn)行:其中工況Ⅰ負(fù)荷為260MW,鍋爐蒸發(fā)量955 t/h;工況Ⅱ負(fù)荷為220MW,鍋爐蒸發(fā)量為748 t/h。
表5為2個(gè)工況條件下增壓風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)的計(jì)算分析。
表3 引風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)數(shù)據(jù)與結(jié)果(工況I)
表4 引風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)數(shù)據(jù)與結(jié)果(工況Ⅱ)
表5 增壓風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)結(jié)果
實(shí)測的增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況點(diǎn)在其性能曲線上的位置如圖1所示。從圖1可以看出,增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行在其較高效率區(qū)域內(nèi),增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定。
圖1 增壓風(fēng)機(jī)性能曲線及熱態(tài)運(yùn)行點(diǎn)的位置
3.3 風(fēng)煙系統(tǒng)阻力情況分析
試驗(yàn)期間選擇大負(fù)荷工況I(鍋爐蒸發(fā)量955 t/h)對系統(tǒng)沿程靜壓進(jìn)行了測量,結(jié)果見表6。
表6 煙氣系統(tǒng)沿程測量壓力Pa
由表6可看出:(1)脫硝系統(tǒng)A側(cè)阻力為528 Pa,B側(cè)阻力為484Pa,考慮到脫硝系統(tǒng)加裝了二層催化劑,設(shè)備阻力正常,空預(yù)器A側(cè)阻力為1 448 Pa,B側(cè)阻力為1463Pa;(2)試驗(yàn)期間電袋除塵器系統(tǒng)A側(cè)阻力888Pa,B側(cè)阻力為925Pa,系統(tǒng)阻力正常;(3)引風(fēng)機(jī)出口至增壓風(fēng)機(jī)入口煙道的差壓為494 Pa,屬于正常阻力值范圍;(4)脫硫吸收塔阻力為2800Pa,脫硫吸收塔阻力在正常范圍內(nèi)。
4.1 “新引風(fēng)機(jī)”入口流量的確定
環(huán)保改造后,以煙氣系統(tǒng)總的標(biāo)況流量1238176m3/h為基礎(chǔ),綜合機(jī)組進(jìn)行超低排放改造后,脫硝系統(tǒng)增加備用層催化劑,引風(fēng)機(jī)前的系統(tǒng)阻力增加,風(fēng)機(jī)入口靜壓降低;經(jīng)計(jì)算得在鍋爐最大連續(xù)出力(BMCR)工況時(shí),引風(fēng)機(jī)入口密度變?yōu)?.854 kg/m3,單臺(tái)引風(fēng)機(jī)入口處的煙氣流量為267.5m3/s。
綜合考慮系統(tǒng)漏風(fēng)與煤質(zhì)變化的因素,風(fēng)機(jī)選型(TB)工況裕量在BMCR工況參數(shù)上取10%,則風(fēng)機(jī)TB工況設(shè)計(jì)風(fēng)量為267.5×1.1=292.3(m3/s)。
4.2 新引風(fēng)機(jī)壓力的確定
新引風(fēng)機(jī)改造后,需要克服從爐膛出口至煙囪出口之間的系統(tǒng)總阻力。
新的BMCR工況:根據(jù)表5,目前BMCR工況時(shí)的引風(fēng)機(jī)壓力為5351Pa,增壓風(fēng)機(jī)壓力為4128Pa,并綜合超低排放改造引起系統(tǒng)總阻力增加700 Pa,則新引風(fēng)機(jī)的BMCR工況壓力為5 351+4 128+ 700=10180(Pa)(入口密度0.856 kg/m3)。
在現(xiàn)引風(fēng)機(jī)前的煙氣系統(tǒng)阻力基礎(chǔ)上取15%的裕量(為空預(yù)器與電袋除塵器堵塞預(yù)留裕量),在現(xiàn)引風(fēng)機(jī)后的煙氣系統(tǒng)阻力基礎(chǔ)上取10%的裕量(吸收塔阻力裕量),脫硝系統(tǒng)不留裕量,濕式除塵器不再額外留裕量[3]。
新引風(fēng)機(jī)運(yùn)行的TB點(diǎn)總的壓力裕量為:5351×0.15+4541×0.10=948(Pa);新的TB風(fēng)機(jī)壓力為10 180+948=11 128(Pa)(入口密度0.849 kg/m3)。TB工況相對BMCR工況的總壓力裕量約10%。
綜合現(xiàn)引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)及超低排放改造的要求,則新“引增合一”引風(fēng)機(jī)選型參數(shù)見表7。
4.3 新引風(fēng)機(jī)電機(jī)功率的確定
按照表7中TB點(diǎn)的風(fēng)機(jī)空氣功率(3126 kW)并考慮87%的風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)效率,98%的軸效率后計(jì)算得出TB點(diǎn)的軸功率為3 126÷87%÷98%=3 666(kW),再取5%的裕量作為電動(dòng)機(jī)的額定功率,即3666×1.05=3850(kW),圓整后取3900 kW。
表7 超低排放改造后新引風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)參數(shù)
4.4 新引風(fēng)機(jī)改造設(shè)計(jì)及施工內(nèi)容
(1)新引風(fēng)機(jī)及電動(dòng)機(jī)的設(shè)備基礎(chǔ)局部改造設(shè)計(jì)。(2)新引風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙道局部改造的設(shè)計(jì),增壓風(fēng)機(jī)拆除后上部煙道的優(yōu)化設(shè)計(jì)。(3)設(shè)備檢修起吊支架及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)。(4)電動(dòng)機(jī)增容后現(xiàn)高壓電纜及開關(guān)側(cè)等的設(shè)計(jì)。(5)熱工控制及低壓電氣系統(tǒng)的改造設(shè)計(jì)。(6)引風(fēng)機(jī)及電動(dòng)機(jī)設(shè)備及附屬設(shè)備的拆除安裝。(7)引風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)改造施工。(8)電氣、熱控系統(tǒng)的改造施工。(9)增壓風(fēng)機(jī)拆除;增壓風(fēng)機(jī)上部煙道改造施工。(10)引風(fēng)機(jī)進(jìn)口與出口煙道改造施工。
“引增合一”改造后,以煙氣系統(tǒng)總的標(biāo)況流量1238176m3/h為基礎(chǔ),結(jié)合超低排放改造,取BMCR工況總壓力裕量10%為TB工況設(shè)計(jì)參數(shù)。確定鍋爐TB工況下的新引風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)為:風(fēng)機(jī)入口流量292.2 m3/s,風(fēng)機(jī)壓力11128Pa,空氣功率3126kW。
該火電機(jī)組“引增合一”改造之后將大大提高機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性及安全性,同時(shí)可以提高機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境效益。
[1]徐鋼,袁星,楊勇平,等.火電機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化運(yùn)行[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012,32(32):22-29.
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(本文責(zé)編:齊琳)
TM 621.2
B
1674-1951(2016)12-0042-03
董金錄(1989—),男,山東菏澤人,助理工程師,工學(xué)碩士,從事風(fēng)機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造方面的工作(E-mail:dongjinlu1990@163.com)。
2016-10-18;
2016-11-25