李安平
山東煙臺海港物業(yè)管理有限公司,山東 煙臺 264000
UCT工藝處理低濃度城市污水的特征
李安平
山東煙臺海港物業(yè)管理有限公司,山東 煙臺 264000
基于某污水處理廠的實際運行情況,對UCT工藝處理低濃度污水的運行效果進(jìn)行了分析和研究,提出UCT工藝處理低濃度污水運行策略。結(jié)果表明,處理出水COD、氨氮的可以達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn),出水TP不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。厭氧池硝酸鹽濃度達(dá)到5mg/L,厭氧池的釋磷功能喪失,要加強(qiáng)排泥,降低污泥濃度,采用化學(xué)除磷強(qiáng)化除磷效果。
UCT工藝,低濃度污水,除磷,污泥濃度
UCT (University of Cape Town)工藝缺氧池混合液回流到厭氧池,很大程度上降低厭氧池中硝酸鹽的含量,避免了厭氧池中反硝化作用對釋磷作用的影響,是針對低碳源城市污水脫氮除磷工藝,在全國被廣泛采用[1-3]。南方城市雨水較多,地下水位高,加之合流制管網(wǎng)、設(shè)置化糞池和管網(wǎng)滲漏問題,進(jìn)水水質(zhì)污染物質(zhì)量濃度通常低于設(shè)計值,夏季尤為突出,本文分析UCT工藝處理低濃度城市污水的運行情況,并提出優(yōu)化方案。
1.1 工藝流程及主要設(shè)計參數(shù)
某污水處理廠一期工程采用UCT工藝,2010年建成,處理水量2萬m3/d,工藝流程如圖1所示。生物池設(shè)計參數(shù):泥齡15d,污泥負(fù)荷:0.066 kgBOD/kgMLSS·d,混合液污泥濃度3.5g/L,水力停留時間15.52h,產(chǎn)泥率1.00kgDS/ kgBOD,缺氧混合液回流50~100%,好氧混合液回流100~300%,污泥回流比50~100%,有效池容25840m3,有效水深6m。來水主要是城市生活污水。
1.2 出水水質(zhì)
某廠二沉出水COD在2013年穩(wěn)定在20mg/L左右, BOD出水10mg/L左右, NH4+-N全年維持在1~3mg/L,二級生物處理工藝可實現(xiàn)COD、BOD和NH4+-N一級A穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。但TP普遍高于1mg/ L,均值約1.5mg/L,出水TP不能一級A達(dá)標(biāo)。
1.3 進(jìn)水水質(zhì)
對污水廠歷年的監(jiān)測數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),污水廠2011-2013年進(jìn)水COD最高值約400mg/L,最低值接近50mg/L,均值約200mg/L,全年接近四個月COD低于150mg/L,夏秋季進(jìn)水COD濃度相對較低,冬春季相對較高,B/C比約0.5。進(jìn)水SS最高值約400mg/L,最低值接近30mg/L,全年進(jìn)水SS均值約150mg/L,夏秋季進(jìn)水SS濃度相對較低,低于100mg/L,波動大。進(jìn)水TP最高值約7mg/L,最低值接近1mg/L,全年進(jìn)水TP均值約4mg/L,波動相對較小。進(jìn)水BOD/ NH4+-N最高值約5.0,最低值接近1.5,全年進(jìn)水BOD/NH4+-N均值約2.5,夏秋季較低,冬春季較高,碳氮比比正常值偏低。
為了分析一天內(nèi)進(jìn)水污染物變化對出水水質(zhì)的影響,對污水廠9月份某日進(jìn)水進(jìn)行了監(jiān)測,結(jié)果如表1所示。在10∶00進(jìn)水COD、TN、SS濃度最高,分別為132mg/L、32.6mg/L和72mg/L,在14∶00最低,為76mg/L、17.1mg/L和74mg/L。進(jìn)水TN約80%為NH4+-N,TP中約85%為溶解性TP(STP),進(jìn)水污染物濃度低,波動較小。
2.1 沿程溶解性COD
生物釋磷需要揮發(fā)性脂肪酸,溶解性COD(SCOD)部分表征了揮發(fā)性脂肪酸的含量[3],工藝沿程的SCOD如圖2所示,沉砂池出水SCOD為80mg/L,到厭氧池為70mg/L左右,到缺氧池,SCOD迅速降到20mg/L左右。SCOD在厭氧池內(nèi)沒有被去除,在缺氧池迅速下降,表明厭氧池沒有發(fā)生生物釋磷過程,優(yōu)質(zhì)碳源在缺氧池被消耗,本UCT工藝運行過程中沒有達(dá)到優(yōu)先生物釋磷的目的。
2.2 沿程氮和磷
硝酸鹽含量過好會破壞厭氧環(huán)境,為此對工藝沿程的STN、氨氮和硝氮進(jìn)行檢測,如圖3所示,硝氮在沉砂池出水中未檢出,排出進(jìn)水硝氮破壞厭氧環(huán)境的可能,厭氧池內(nèi)STN和氨氮有升高,STN和氨氮到缺氧池大幅下降,核算發(fā)現(xiàn)好氧池混合液回流到缺氧池的回流比達(dá)300%左右。氨氮在好氧池快速降到接近2mg/L。缺氧池硝酸鹽濃度達(dá)到5mg/L左右,導(dǎo)致回流到厭氧池的缺氧池混合液硝酸鹽濃度偏高,不利于厭氧釋磷[9]。
工藝沿程的溶解性總磷(STP)沉砂池出水STP為1.0mg/L,在厭氧池內(nèi)還是1.0mg/L。并沒有出現(xiàn)溶解性總磷的升高,沒有發(fā)生生物釋磷。STP在生物池系統(tǒng)中有緩慢下降的趨勢,但下降幅度小,STP去除率只有15%左右,這與沒有生物除磷功能的工藝除磷效果相同。
2.3 沿程DO及ORP
厭氧池和缺氧池(編號1~13)溶解氧(DO)接近0mg/L,好氧池溶解氧為1.2mg/L,好氧池沿程中間點,溶解氧濃度最低,為0.2mg/L,隨后持續(xù)上升,出水端溶解氧為1.6mg/L.該工藝此刻溶解氧控制正常,排除好氧池好氧吸磷溶解氧不夠的問題,也沒有發(fā)現(xiàn)因好氧時間過長,出現(xiàn)磷釋放的現(xiàn)象。
某廠沿程DO變化情況(2013年8月)
厭氧池(測定點1 和2)ORP為-140mV~-150mV,缺氧池(測定點3~15)20~100mV,好氧池沿程(測定點16~23)穩(wěn)定在150 mV。缺氧池ORP值偏高,可能與硝酸鹽濃度較高有關(guān)。
某廠沿程ORP變化情況(2013年8月)
2.4 對策分析
冬季碳源比例較高時,充分發(fā)揮UCT工藝優(yōu)勢,控制硝化液和污泥回流比,實現(xiàn)缺氧池出水中的硝酸鹽濃度接近于零,使回流到厭氧池的缺氧池混合液硝酸鹽濃度近于零,創(chuàng)造厭氧池良好的厭氧環(huán)境,保證優(yōu)先生物除磷。
夏秋季碳源比例較低時,針對磷不達(dá)標(biāo)的情況,采用化學(xué)強(qiáng)化除磷措施。避免采用減少排泥措施,控制曝氣量,以提高除磷效率,減少碳源無效消耗。
有機(jī)物濃度和碳氮比偏低的進(jìn)水,UCT工藝出水磷的達(dá)標(biāo)難度大。采取兩種運行方式,在進(jìn)水碳氮比高時,調(diào)節(jié)污泥和混合液回流量,發(fā)揮UCT強(qiáng)化除磷的優(yōu)勢,在進(jìn)水碳氮比低時,優(yōu)先生物脫氮,輔以化學(xué)除磷。
進(jìn)水有機(jī)負(fù)荷偏低,溶解氧控制難度大,實際運行泥齡偏長,系統(tǒng)污染物去除效率偏低。需要控制生物池活性污泥濃度,防止污泥泥齡過長引起的除磷效果不佳。
[1] 魏新慶, 王秀朵. 多功效UCT處理工藝的工程應(yīng)用[J]. 給水排水, 2008, 34(3): 45-48.