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    澳斯麥特爐生產(chǎn)高品位冰銅的生產(chǎn)試驗

    2016-02-11 02:38:11宣善倫
    中國有色冶金 2016年1期
    關(guān)鍵詞:麥特冰銅高品位

    宣善倫

    (銅陵有色金屬集團股份有限公司金昌冶煉廠,安徽 銅陵 244000)

    澳斯麥特爐生產(chǎn)高品位冰銅的生產(chǎn)試驗

    宣善倫

    (銅陵有色金屬集團股份有限公司金昌冶煉廠,安徽 銅陵 244000)

    介紹了金昌冶煉廠澳斯麥特爐生產(chǎn)高品位冰銅的生產(chǎn)試驗。結(jié)果表明,在現(xiàn)有條件下生產(chǎn)品位在60%以上的冰銅,存在單位加工成本高、生產(chǎn)狀況不穩(wěn)定、設(shè)備安全隱患以及影響爐壽命等問題。

    澳斯麥特爐; 高品位; 冰銅; 噴槍

    0 引言

    金昌冶煉廠澳斯麥特爐現(xiàn)正常生產(chǎn)時冰銅品位為48%左右,該廠的轉(zhuǎn)型方案之一是澳斯麥特爐生產(chǎn)?;~送“雙閃”廠區(qū)(銅陵有色金屬集團股份有限公司金冠銅業(yè)分公司),要求冰銅品位設(shè)計值為68%,最低值為63%。公司銅冶煉工藝技術(shù)升級改造相關(guān)專題會議確定,“雙閃”廠區(qū)可接受的冰銅品位最低為60%。為驗證澳斯麥特爐系統(tǒng)在現(xiàn)有條件下生產(chǎn)高品位冰銅的技術(shù)可行性、設(shè)備可靠性,并估算出相對可靠的生產(chǎn)成本,該廠于2011年9月進行了高品位冰銅的生產(chǎn)試驗。

    1 澳斯麥特爐生產(chǎn)高品位冰銅的生產(chǎn)試驗

    1.1 試驗基本條件

    氧量:大于13 500 m3/h

    風(fēng)量:大于20 000 m3/h

    精礦:成分較穩(wěn)定的國產(chǎn)銅精礦,含銅17%~19%、硫24%~26%、鐵24%~26%,水分相對固定;渣精礦成分基本穩(wěn)定。

    塊煤:揮發(fā)分23.0%~32.0%,水分<10.0%,灰分<25.0%,含硫≤1.5%,粒度<50 mm,低位發(fā)熱量>20 MJ/kg。

    轉(zhuǎn)爐用石英石:為防止造渣困難,要求規(guī)格<15 mm,含SiO2≥90%、Fe2O3≤3%、Al2O3≤2%、F≤0.1%、H2O≤5%,粒度≤15 mm(10~15 mm≥90%),灰粉量≤0.5%。

    1.2 試驗前準備工作

    1.2.1 澳斯麥特爐系統(tǒng)

    (1)噴槍系統(tǒng):噴槍閥站內(nèi)高壓風(fēng)管道、套筒風(fēng)管道、霧化風(fēng)管道、主(支)氧氣管道(含管道上閥門與儀表)無泄漏現(xiàn)象;壓力與流量調(diào)節(jié)閥門工作正??煽浚蛔詣涌刂葡到y(tǒng)運行正常;噴槍卷揚、噴槍定位系統(tǒng)、氣動鎖槍銷、液壓推桿系統(tǒng)、16 t天車等運行正常;3支備用噴槍完好,能迅速投入運行。

    (2)爐冷卻水系統(tǒng):爐體冷卻水系統(tǒng)供水線路、堰口銅水套、銅溜槽管線無漏水現(xiàn)象;各溫度計、流量計、閥門工作正常。

    (3)余熱鍋爐及排煙系統(tǒng):余熱鍋爐正常運行;高溫排風(fēng)機能滿足澳斯麥特爐微負壓操作要求。

    1.2.2 供風(fēng)系統(tǒng)

    (1)螺桿空壓機(儀表供風(fēng)):兩臺螺桿空壓機運行正常;儀表氣源管道(含儲氣罐與閥門)無泄漏現(xiàn)象;儲氣罐的安全閥工作正常。

    (2)空壓機(重油霧化風(fēng)供風(fēng)):4臺空壓機中保證至少兩臺運行正常;壓縮空氣管道(含儲氣罐與閥門)無泄漏現(xiàn)象;儲氣罐安全閥工作正常。

    (3)D700風(fēng)機(噴槍風(fēng)及套筒風(fēng)供風(fēng)):兩臺D700風(fēng)機運行正常;管道與閥門無泄漏現(xiàn)象。

    1.2.3 供油系統(tǒng)

    重油、柴油儲量滿足要求;供油與回油管線無泄漏現(xiàn)象。

    1.2.4 供氧系統(tǒng)

    氧氣流量與壓力達到要求;供氧線路無泄漏;轉(zhuǎn)爐送氧管道及相關(guān)設(shè)施全面檢查,確保可用。

    1.2.5 供料系統(tǒng)

    圓盤給料機正常工作;所有皮帶輸送機能正常運行;申克稱系統(tǒng)校準合格;各配料倉原料滿足試驗要求:1#~4#倉小礦山精砂,5#倉轉(zhuǎn)爐渣精礦,6#~7#倉煤,8#倉石英石,9#倉石灰石(根據(jù)渣型備用)。

    1.2.6 輔助設(shè)施系統(tǒng)

    操作平臺煤箱備足塊煤;相關(guān)溫度等測量設(shè)施檢查正常;取樣等設(shè)施正常;電梯運行正常。

    1.2.7 電爐系統(tǒng)

    調(diào)整澳斯麥特爐鐵硅比,盡可能減少貧化電爐橫膈膜,確保電爐內(nèi)無過多爐結(jié)。

    1.3 試驗方法和步驟

    1.3.1 試驗基本方法和思路

    根據(jù)冶金原理,氧量一定時,參與反應(yīng)的物料越少,F(xiàn)eS反應(yīng)越充分,冰銅相中FeS越少,即冰銅品位越高。本次試驗的目的是提高冰銅品位,結(jié)合本廠氧量一定的現(xiàn)實情況,確定基本試驗方法為:固定氧量、風(fēng)量,調(diào)節(jié)加料量、燃料量。

    1.3.2 試驗控制條件

    試驗控制條件(固定參數(shù)):噴槍風(fēng)量16 500 m3/h;噴槍氧量12 500 m3/h(壓力在0.24 MPa以上);銅精礦與渣精礦(占入爐料量3%)混合料含銅17%~20%。

    1.3.3 試驗實施步驟

    (A)試驗開始于2011年9月7日9:30, 至9月14日11:30結(jié)束,入爐精礦平均含銅18.45%、硫24.4%、鐵26.75%、水10.8%。根據(jù)熔池溫度調(diào)整煤量和油量補充熱量;控制石英石用量,使鐵硅比在1.1~1.2之間。

    (B)澳斯麥特爐爐況穩(wěn)定2 h后,從貧化電爐取樣化驗冰銅和渣的成分。根據(jù)冰銅品位調(diào)整入爐料量,每次下調(diào)5 t,同時根據(jù)渣成分調(diào)整入爐熔劑用量。

    (C)重復(fù)A、B步驟,待冰銅品位達到60%左右,穩(wěn)定3~5個班次,再進行冰銅品位65%的試驗。

    (D)繼續(xù)調(diào)整入爐料量以及煤、油和熔劑的加入量,增大氧料比,重復(fù)上述試驗過程,直至冰銅品位達到65%,并穩(wěn)定3~5個班次。

    1.4 試驗判斷標(biāo)準

    澳斯麥特爐連續(xù)3個以上班次冰銅品位保持在60%(或65%)以上,并且對相關(guān)輔助工序無不可控影響,視為試驗成功。

    1.5 試驗數(shù)據(jù)

    試驗過程記錄的相關(guān)數(shù)據(jù)匯總見表1。

    表1 高品位冰銅生產(chǎn)試驗主要參數(shù)統(tǒng)計表

    續(xù)表1

    2 高品位冰銅生產(chǎn)試驗結(jié)果與分析

    2.1 目標(biāo)完成情況

    試驗中連續(xù)3個班次以上穩(wěn)定生產(chǎn)出品位60%以上的冰銅,達到了預(yù)定目標(biāo)。

    試驗過程中,當(dāng)冰銅品位達到65%以上時,爐襯損壞嚴重,同時轉(zhuǎn)爐工序難以順利作業(yè),未能實現(xiàn)連續(xù)3個班次穩(wěn)定生產(chǎn)出品位65%以上的冰銅。

    從以上兩種高品位冰銅的生產(chǎn)過程看,澳斯麥特爐生產(chǎn)品位65%以上的冰銅是可以實現(xiàn)的,但由于原料成分波動較大,若要持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)出品位不低于65%的冰銅,則必須將冰銅品位維持在高位,最高時有可能突破70%。根據(jù)以往的試驗結(jié)果,這將可能導(dǎo)致泡沫渣、爐襯損壞等惡性事故,生產(chǎn)難以持續(xù)進行,并且只有在確保配料均勻等前提下才能連續(xù)生產(chǎn)。

    2.2 存在的問題

    (1)高冰銅品位作業(yè)時爐襯侵蝕明顯。

    (2)渣型不穩(wěn),高品位時泡沫渣風(fēng)險加大。

    (3)噴槍附著的掛渣因溫度波動而掉落頻繁,并造成熔池液面大幅抬高。

    (4)冰銅品位波動較大,穩(wěn)定困難。

    2.3 熔煉過程分析

    2.3.1 爐膛氣氛分析

    在2004年前后,因金昌冶煉廠澳斯麥特爐連續(xù)出現(xiàn)單體硫進行了攻關(guān),造成的原因在于熔體內(nèi)反應(yīng)溢出大量CO,而當(dāng)熔池溢出的O2和套筒風(fēng)含O2不足以使CO完全反應(yīng)時,爐膛內(nèi)呈還原氣氛。

    熔池內(nèi)存在以下主要反應(yīng):

    ΔGo=-966 480+176.60T

    (1)

    ΔGo=-564 840+173.64T

    (2)

    ΔGo=-223 426-175.31T

    (3)

    以上反應(yīng)可歸納為:

    ΔGo=364 020-172.16T

    (4)

    ΔGo=170 707-174.5T

    (5)

    在冶煉溫度下(1 250 ℃,1 523K),反應(yīng)(2)的ΔGo= -300 386 J, 反應(yīng)(3)的ΔGo=-490 423 J, 反應(yīng)(4)的ΔGo=-101 820 J,反應(yīng)(5)的ΔGo=-95 056.5 J。因此,在冶煉溫度下,C在熔池內(nèi)主要發(fā)生反應(yīng)(3),生成CO進入爐膛。

    對于反應(yīng):

    ΔGo=-195 880+95.8T

    (6)

    在冶煉溫度下,反應(yīng)的(6)ΔGo=-49 977 J。因此,冶煉過程中產(chǎn)生的S2在有CO存在的情況下很難被氧化成SO2,只有補充大量氧將CO氧化為CO2后,單體硫S2才能進一步被氧化。

    正常生產(chǎn)時,如果噴槍提供的總氧量(包括噴槍風(fēng)、主氧管和套筒風(fēng))不足以保證爐膛內(nèi)的CO和S2完全氧化,爐膛內(nèi)將呈一定的還原性氣氛。

    隨著反應(yīng)的進行,熔池內(nèi)氧利用率降低,從而有更多O2溢出熔池進入爐膛。而高品位冰銅生產(chǎn)時,用煤量相應(yīng)減少,由熔池溢入爐膛的CO減少,爐膛需氧量相應(yīng)降低,如果總氧量大于需氧量,爐膛將呈氧化氣氛。氧化氣氛將對Fe3O4的形成起促進作用,直接導(dǎo)致槍掛渣不斷加重,反復(fù)掉落,并可能形成泡沫渣。

    2.3.2 爐膛內(nèi)煙氣溫度變化

    爐膛內(nèi)的煙氣為噴槍提供的富氧空氣與熔池內(nèi)的物料、重油反應(yīng)的生成物,包含有未參與反應(yīng)的N2,未完全反應(yīng)的O2,反應(yīng)或分解生成的SO2、CO、CO2、S2等,其中的CO、S2在爐膛與O2按序進行放熱反應(yīng),而在煙氣的作用下,熔體不斷向爐膛空間產(chǎn)生噴濺與降落,與煙氣不斷產(chǎn)生強烈熱交換。因此,以熔池面作為分界限,當(dāng)爐膛內(nèi)反應(yīng)放熱大于爐料分解和水分蒸發(fā)吸熱及新增氣量所需熱量時,煙氣溫度將大于熔池內(nèi)熔體溫度,反之則低于熔體溫度。

    當(dāng)爐膛氧充足時,CO與S2將充分反應(yīng),煙氣溫度迅速提高,并在反應(yīng)區(qū)域形成局部高溫,加速對爐襯的侵蝕。

    2.3.3 磚襯損害原因探討

    試驗中觀察到,爐膛溫度明顯偏高,導(dǎo)致爐襯損害加劇。

    澳斯麥特爐所用磚襯材質(zhì)為鎂鋁尖晶石材質(zhì),主要成分為Cr2O3和Al2O3。爐襯保護的機理是FeO能夠分別與Cr2O3和Al2O反應(yīng),生成鐵鉻尖晶石(FeCr2O4)和鐵鋁尖晶石(FeAl2O4)。熱力學(xué)分析表明,當(dāng)爐膛為弱氧化氣氛或還原氣氛時,兩種尖晶石均穩(wěn)定存在,但當(dāng)氧化氣氛較高時,鐵鋁尖晶石(FeAl2O4)將發(fā)生反應(yīng):

    ΔGo=-167 291.3+72.014T

    (7)

    在冶煉溫度下,反應(yīng)(7)的ΔGo=-57 614 J,鐵鋁尖晶石(FeAl2O4)將被氧化,此類材質(zhì)在爐內(nèi)的穩(wěn)定性被破壞。

    3 結(jié)語

    (1)在現(xiàn)有工藝設(shè)備條件下,生產(chǎn)品位60%以上的冰銅,澳斯麥特爐單位時間處理量下降30%,導(dǎo)致單位銅熔煉成本較高;

    (2)由于精礦來源復(fù)雜,原料品位及成分波動范圍大,冰銅品位及渣型難以持續(xù)穩(wěn)定;

    (3)當(dāng)冰銅品位達到并保持63%以上時,澳斯麥特爐爐襯出現(xiàn)爐磚脫落現(xiàn)象,表明生產(chǎn)高品位冰銅對現(xiàn)有爐襯壽命影響大;

    (4)由于高氧勢及渣型不穩(wěn),噴槍上的掛渣頻頻下落,冰銅品位高時泡沫渣風(fēng)險大,并容易造成堰口熔體溢出,存在安全隱患。

    金昌冶煉廠目前的澳斯麥特爐,有能力生產(chǎn)出品位在60%以上的冰銅,但存在單位加工成本高、生產(chǎn)狀況不穩(wěn)定、設(shè)備安全隱患以及影響爐壽命等問題。因此,要將澳斯麥特爐用以生產(chǎn)高品位冰銅,應(yīng)充分考慮以上因素,權(quán)衡利弊,做好防范。

    Experiment of high grade matte production with Ausmelt furnace

    XUAN Shan-lun

    This article introduced the experiment of high grade matte production with Ausmelt furnace at JinChang smelter. The results show that if producting matte with grade above 60% under the existing conditions, there are some problems included high unit processing cost, unstable production, unsafe equipment operation, shorted furnace life and so on.

    Ausmelt furnace; high grade; matte; lance

    宣善倫(1972—),男,安徽肥西人,本科學(xué)歷,冶煉工程師,從事冶煉技術(shù)管理工作,現(xiàn)任銅陵有色金屬集團股份有限公司金昌冶煉廠生產(chǎn)技術(shù)部部長。

    2015-09-09

    2015-11-20

    TF811

    B

    1672-6103(2016)01-0013-04

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