謝 芳
(浙江藍(lán)天求是環(huán)保股份有限公司浙江杭州310012)
導(dǎo)流板對(duì)脫硝反應(yīng)器運(yùn)行的影響分析
謝芳
(浙江藍(lán)天求是環(huán)保股份有限公司浙江杭州310012)
在SCR脫硝系統(tǒng)中,流場(chǎng)均勻性的研究主要是通過(guò)計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)CFD與冷態(tài)試驗(yàn)?zāi)M相結(jié)合的手段來(lái)進(jìn)行,通過(guò)加設(shè)導(dǎo)流板對(duì)流場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)化,從而為SCR工程設(shè)計(jì)提供最優(yōu)流場(chǎng)建議。本文對(duì)多個(gè)SCR工程的現(xiàn)場(chǎng)安裝和運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤檢查,監(jiān)測(cè)出口NOx濃度和氨逃逸率,觀察催化劑磨損情況和導(dǎo)流板積灰、變形現(xiàn)象,從多角度考察導(dǎo)流板的優(yōu)化效果。
導(dǎo)流板;脫硝反應(yīng)器;SCR反應(yīng)器
1.1模型對(duì)象
煙氣SCR脫硝系統(tǒng)包括從鍋爐省煤器下部開(kāi)始至空氣預(yù)熱器接口的全部煙道,包括省煤器出口煙道及下部灰斗、SCR煙道及主要內(nèi)部件、SCR反應(yīng)器等。
通過(guò)CFD模擬計(jì)算,在模型中加裝導(dǎo)流裝置,使系統(tǒng)流場(chǎng)得到最大程度的優(yōu)化,以滿足設(shè)計(jì)需要。優(yōu)化流場(chǎng)的部件包括:(1)AIG上游入口煙道安裝三組導(dǎo)流板;(2)反應(yīng)器進(jìn)口水平煙道變截面處和轉(zhuǎn)彎處各安裝一組導(dǎo)流板;(3)反應(yīng)器出口煙道處安裝一組導(dǎo)流板。
1.2冷態(tài)試驗(yàn)裝置
搭建冷態(tài)試模型,按實(shí)際SCR反應(yīng)器1:12比例縮小,主要由SCR反應(yīng)裝置模型、引風(fēng)機(jī)、管道及閥門、模擬噴氨設(shè)備等構(gòu)成。試驗(yàn)?zāi)P椭黧w采用透明有機(jī)玻璃制作,以便于觀察流場(chǎng)。導(dǎo)流板采用鋼板制作,采用等壓模擬催化劑床層的阻力。
對(duì)加設(shè)的導(dǎo)流板形狀、結(jié)構(gòu)尺寸、數(shù)量以及安裝位置、安裝角度等基本參數(shù)在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行CFD仿真模擬計(jì)算,得出綜合效果最佳的方案,并將此方案在冷態(tài)模化試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn),最終確定最佳優(yōu)化方案。
從SCR系統(tǒng)總體的速度分布特性來(lái)看,系統(tǒng)轉(zhuǎn)彎處和變截面處合理加裝導(dǎo)流板后,較好的控制了速度的流向,沒(méi)有出現(xiàn)較大的速度偏差,其余截面上速度分布也比較均勻,表明優(yōu)化設(shè)計(jì)的流場(chǎng)達(dá)到較理想的結(jié)果。對(duì)噴氨格柵(簡(jiǎn)稱AIG)上游、首層催化劑入口等主要截面的速度和濃度分布進(jìn)行對(duì)比分析,數(shù)值模擬和冷態(tài)?;囼?yàn)結(jié)果均滿足設(shè)計(jì)規(guī)范的要求。
將最優(yōu)設(shè)計(jì)方案在工程中進(jìn)行安裝應(yīng)用,并對(duì)后期運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤分析,使得數(shù)值模擬、冷態(tài)試驗(yàn)和工程應(yīng)用能夠有效結(jié)合,積累更多的設(shè)計(jì)和工程經(jīng)驗(yàn)。
在鍋爐運(yùn)行時(shí),對(duì)SCR系統(tǒng)的脫硝率和氨逃逸率進(jìn)行在線監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果均滿足設(shè)計(jì)要求。在鍋爐停爐檢修時(shí),對(duì)SCR系統(tǒng)內(nèi)部的導(dǎo)流板和催化劑進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)部分導(dǎo)流板積灰、變形嚴(yán)重,催化劑某些區(qū)域磨損嚴(yán)重,出現(xiàn)涂層脫落現(xiàn)象。
3.1導(dǎo)流板積灰與變形
反應(yīng)器入口處設(shè)計(jì)為折角導(dǎo)流板,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察和測(cè)量,此處導(dǎo)流板表面積灰較為嚴(yán)重,并且積灰較厚的位置出現(xiàn)重力擠壓變形。積灰多發(fā)生在平行直板表面,這主要是由于平行直板位于飛灰沉積的正下方,對(duì)飛灰形成較好的承托,連續(xù)運(yùn)行時(shí)易出現(xiàn)積灰現(xiàn)象。隨著積灰厚度增加,其重力超過(guò)鋼板的承載力,便會(huì)造成鋼板變形,使得導(dǎo)流板實(shí)際形狀與設(shè)計(jì)值出現(xiàn)偏差,最終影響系統(tǒng)運(yùn)行效果。
3.2催化劑磨損
現(xiàn)場(chǎng)總共抽檢了5個(gè)位置的催化劑,其中反應(yīng)器中心和右側(cè)近壁面的兩塊樣品磨損最為嚴(yán)重,該區(qū)域模塊的涂層幾乎全部脫落,只剩下裸露的鐵絲網(wǎng)基材。如果繼續(xù)運(yùn)行,系統(tǒng)的脫硝性能將受到嚴(yán)重影響。
數(shù)值模擬和冷態(tài)試驗(yàn)結(jié)果均表明,首層催化劑入口截面的速度分布較均勻,唯一的不均勻區(qū)域位于靠近煙道一側(cè)的反應(yīng)器壁面,這可能是由近壁面效應(yīng)引起,理論計(jì)算和實(shí)際應(yīng)用中都難以避免。然而,工程運(yùn)行中卻出現(xiàn)多個(gè)區(qū)域催化劑磨損嚴(yán)重的現(xiàn)象,并且區(qū)域位置與CFD計(jì)算和物模所得出的速度分布趨勢(shì)存在較大偏差。針對(duì)這一問(wèn)題,可以檢查導(dǎo)流板的實(shí)際安裝尺寸與設(shè)計(jì)圖紙是否吻合,從而排除影響。
通過(guò)CFD計(jì)算和冷態(tài)試驗(yàn)相結(jié)合的手段,提出導(dǎo)流板的最優(yōu)設(shè)計(jì)方案,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝和運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)工程應(yīng)用中存在的問(wèn)題,及時(shí)分析、解決,在以后的工程中引起足夠重視。(1)數(shù)值模擬與冷態(tài)試驗(yàn)的速度場(chǎng)和濃度場(chǎng)結(jié)果都較為吻合,驗(yàn)證了數(shù)值模擬所確定的最佳優(yōu)化工況的可行性。(2)工程中,導(dǎo)流板運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)積灰變形,影響系統(tǒng)運(yùn)行。為避免該現(xiàn)象,應(yīng)減小鋼板的橫跨度,布置相應(yīng)的支撐和加固肋,適當(dāng)增加鋼板厚度,提高鋼板的承載能力。(3)為確保導(dǎo)流板性能良好,必須確保安裝的準(zhǔn)確性,嚴(yán)格按圖施工。
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