韓光輝,魏鵬飛
(中糧工程科技(鄭州)有限公司,河南 鄭州 450053)
監(jiān)控系統(tǒng)在糧食儲備庫中的優(yōu)化設計
韓光輝,魏鵬飛
(中糧工程科技(鄭州)有限公司,河南 鄭州 450053)
以糧食儲備庫的控制系統(tǒng)項目為背景,重點闡述西門子WINCC7.0在糧食儲備庫的優(yōu)化設計。本文介紹系統(tǒng)硬件的組成,PLC與上位機的通訊,使用WINCC組態(tài)軟件開發(fā)上位機的HMI界面,通過實施獲得了較好的控制效果。WINCC監(jiān)控系統(tǒng)的優(yōu)化設計,提高了系統(tǒng)的易用性,減少了設備停機時間,避免了操作員的誤操作等。
糧食儲備庫;自動控制;上位機監(jiān)控
該項目是一個新建項目,主要實現(xiàn)針對汽車來糧接收的自動控制。本系統(tǒng)的被控對象包括斗提式輸送機、皮帶輸送機、電動閘閥門、除塵除雜設備和通風設備等。從工藝上講,本項目只有進倉流程,主要實現(xiàn)進倉作業(yè)的自動化控制。從被控對象上看,設備類型多、數(shù)量多。
從糧食儲備庫工況來看,閘閥門、傳感器、除塵器經(jīng)常發(fā)生故障,需要特別處理以減少設備停機時間。從人員上看,本項目的操作員不熟悉自動控制系統(tǒng),上位機監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)必須注重實用性、易用性,盡量從技術上減少操作員的錯誤操作。
本項目按照集中管理、分散控制的思想??刂葡到y(tǒng)從功能上分為三部分:上位機操作員站、下位機控制站、通信網(wǎng)絡。由現(xiàn)場檢測裝置、現(xiàn)場開關、急停開關、現(xiàn)場操作箱、PLC、工業(yè)交換機及工控機等構成[1]。
2.1 操作員站
操作員站作為人機交互界面,實現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)操作和設備的監(jiān)控功能,負責生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集與管理等。選用一臺研華IPC-810E工業(yè)控制計算機作為操作員站,采用西門子WINCC7.0開發(fā)監(jiān)控系統(tǒng)。
2.2 下位機控制站
控制站作為整個控制系統(tǒng)的核心,實現(xiàn)設備的邏輯控制、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、通訊等功能??刂普静捎脴藴誓K式結構化PLC:電源模塊、CPU、輸入模塊、輸出模塊和通訊模塊等,構成一個完整的PLC應用系統(tǒng)。
2.3 通訊網(wǎng)絡
通訊網(wǎng)絡負責數(shù)據(jù)傳輸,其可靠性、實時性事關重大。本系統(tǒng)選用西門子CPU315-2EH作為主控制器,帶有2個以太網(wǎng)口和1個DP總線接口,CPU向上通過工業(yè)交換機與工控機實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,向下通過DP總線與PLC從站及儀表通訊??刂葡到y(tǒng)整體網(wǎng)絡如圖1所示。
圖1 控制系統(tǒng)網(wǎng)絡結構圖
PLC程序采用模塊化結構。根據(jù)項目設備類型和工藝要求來編寫各控制功能塊。主要控制模塊包括主設備控制功能塊、輔助設備控制功能塊、故障處理功能塊、流程選擇功能塊和IO轉換功能塊等。
根據(jù)設備的不同類型,建立相應設備的結構變量,選擇相應的控制功能塊就可以很大程度上提高編程效率。設備單機控制包括斗提機控制、皮帶機控制、除塵除雜設備控制、閘閥門控制和軸流風機控制等。
根據(jù)流程作業(yè)的要求,編寫流程初始化程序、流程選擇程序、流程控制程序。其中,流程控制程序包括輸送設備的啟停邏輯控制、除塵器的啟停邏輯控制、閘閥門的開關邏輯控制等。其他還包括電表數(shù)據(jù)處理程序、報警處理程序、程序測試、控制系統(tǒng)通訊狀態(tài)等。
監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)從實用性、易用性的角度出發(fā),包括登錄畫面、總工藝畫面、流程選擇控制、閥門管理、報警總覽、電能管理、參數(shù)設置和系統(tǒng)配置。其中,總工藝畫面作為主畫面,監(jiān)控畫面結構如圖2所示。
圖2 上位機監(jiān)控畫面結構圖
4.1 總工藝畫面的設計
總工藝畫面作為操作員作業(yè)時主要監(jiān)控畫面,可以分為標題欄區(qū)、畫面導航區(qū)、流程信息顯示區(qū)、系統(tǒng)按鈕區(qū)、工藝畫面區(qū)和報警區(qū)等6個區(qū)域,如圖3所示。
圖3 系統(tǒng)的總工藝畫面圖
標題欄區(qū)顯示了設計單位、項目名稱、當前操作員名稱及當前時間,畫面導航區(qū)用于不同畫面的切換,這兩個區(qū)域是所有畫面的共享區(qū)域。流程信息顯示區(qū)顯示當前作業(yè)流程的類型、流程號、流程狀態(tài)、使用設備等。系統(tǒng)按鈕區(qū)包括全局連鎖、全局故障復位、總急停、開車預警和報警測試等。報警區(qū)用于顯示當前最新報警,并啟動聲光報警器來提示操作員。工藝畫面區(qū)顯示糧食物流總工藝,包含所有可監(jiān)控設備。通過設備的顏色變化可直觀顯示出設備的狀態(tài),如運行為綠色、故障為紅色、單機為黃色、連鎖為藍色等。通過鼠標左鍵點擊該設備在彈出的操作窗口中,可對該設備進行單機啟停、手自動切換、故障復位、設備狀態(tài)查看等操作。通過倉上提示的信息能快速查看到正在進行的進倉作業(yè)。對于一個新的操作員,通過設備主要顏色、鼠標操作提示功能可以快速適應系統(tǒng),減少誤操作。
4.2 分畫面的設計
本系統(tǒng)分畫面設計按照功能劃分,清晰明了,操作簡潔,避免了操作員的誤操作。
流程選擇控制畫面包括進倉流程選擇、流程控制、流程信息顯示等功能,流程控制包括流程保存、流程取消、流程啟動、流程停止和流程急停等。流程控制信息顯示所選擇流程的基本信息,包括流程號、流程作業(yè)類型以及此流程使用的設備。
閥門管理畫面由于工況復雜,經(jīng)常會出現(xiàn)閥門傳感器故障的情況,為了減少設備停機,當現(xiàn)場閥門傳感器故障時,在手動將閥門搖到位時,在確認閥門位置后,仍然可以使用流程進行作業(yè)。報警畫面顯示所有被監(jiān)控的設備的報警信息,包括報警設備、報警類型、報警時間等。電能管理畫面顯示設備的運行電流、額定電流、電流百分比設定,其中電流百分比的設定需要獲得授權。參數(shù)設置在調(diào)試時為避免失速和堵料傳感器報警,為了減少設備停機時間,可以設置故障信號不停機;設備故障屏蔽后還有故障報警,但不會再因故障導致停機。該功能同樣需要獲得授權。系統(tǒng)配置畫面可顯示控制系統(tǒng)的硬件配置,監(jiān)控各PLC站狀態(tài),修改操作員密碼,變更登錄等功能。
4.3 權限分級管理
本系統(tǒng)設置了三級賬號管理,即操作員級、電工級、工程師級。由于本項目為2家企業(yè)共用,為了防止操作員誤操作,系統(tǒng)通過權限管理,實現(xiàn)了不同單位不同級別賬號擁有不同的授權。操作員用戶用于正常作業(yè),電工用戶用于設備故障或設備運行參數(shù)變化時;工程師用戶用于設計單位在系統(tǒng)調(diào)試時使用。其中,操作員用戶的授權包括過程監(jiān)控、窗口選擇、設備啟停,流程選擇和系統(tǒng)退出等功能。電工用戶的授權包含操作員用戶的所有授權,但是同時擁有電能管理和參數(shù)設置的授權。
4.4 單機操作窗口的開發(fā)
本項目中單機操作窗口如圖4所示,操作窗口的畫面布局分為6個區(qū)域,分別是設備標題區(qū)、設備靜態(tài)信息區(qū)、設備傳感器顯示區(qū)、設備狀態(tài)顯示區(qū)、設備控制區(qū)和設備輔助功能區(qū)。
圖4 斗提機操作窗口畫面圖
設備標題區(qū)的設計可以使操作員清楚地知道自己將要操作的設備。設備靜態(tài)信息區(qū)的設計可以使操作員清楚每個設備的位置、功率、控制回路的位置等,以便在故障發(fā)生時,可以結合報警信息指導電工快速找到問題,解決問題。設備傳感器顯示區(qū)的設計使操作員可以實時查看設備保護裝置狀態(tài)。設備狀態(tài)顯示區(qū)的設計使操作員可以集中管理現(xiàn)場設備的運行狀態(tài),當有故障發(fā)生時第一時間看到設備故障情況。設備控制區(qū)包括自動、手動、啟動、停止4個按鈕,當設備處于流程作業(yè)時,4個按鈕是不能操作的,這樣設計提高了流程作業(yè)的安全性,防止了操作員的誤操作。設備輔助功能區(qū)包括故障清除和退出,當設備發(fā)生故障時,只有現(xiàn)場設備故障排除后,故障清除按鈕才能清除程序中的故障狀態(tài)。
本項目所設計的基于西門子PLC S300+WINCC7.0的控制系統(tǒng),實現(xiàn)了對糧食儲備庫的自動控制。清晰明了、信息豐富、操作簡潔、人機交互友好的主畫面設計和單機窗口設計,提高了系統(tǒng)的易用性和可操作性;參數(shù)設置、閥門管理分畫面設計,減少了系統(tǒng)故障停機時間,提高了系統(tǒng)的靈活性;按功能劃分的各畫面、控制按鈕分時可用、權限管理等設計,避免了操作員的誤操作;程序測試功能作為操作員實戰(zhàn)演練的工具,得到了操作員的一致好評。
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Optimized Design of Monitoring System in Grain Reserve
Han Guanghui, Wei Pengfei
(COFCO Engineering & Technology (Zhengzhou) CO., Ltd., Zhengzhou 450053, China)
Based on the project of grain reserve control system, the design optimization of WINCC7.0 in Grain Reserve was emphasized. This paper introduced the composition of the system hardware, the communication between the PLC and the host computer, the use of WINCC confi guration software to develop the host computer's HMI interface, the better control effect is obtained through the implementation. The optimal design of WINCC monitoring system improves the system's ease of use, reduces the downtime of the equipment, and avoids the operator's misoperation
Grain reserve; Automatic control; PC monitor
TP273.5
10.16736/j.cnki.cn41-1434/ts.2016.22.028
韓光輝(1988-),男,碩士研究生,助理工程師;專業(yè)方向為控制工程。
魏鵬飛(1986-),男,碩士研究生,工程師;專業(yè)方向為控制理論與控制工程。