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      無煙煤工業(yè)鍋爐節(jié)能評估分析和改造

      2016-02-05 11:03:57尤毅聰
      中國設(shè)備工程 2016年13期
      關(guān)鍵詞:爐排無煙煤熱效率

      尤毅聰

      (福建省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院泉州分院,福建 泉州 362000)

      無煙煤工業(yè)鍋爐節(jié)能評估分析和改造

      尤毅聰

      (福建省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院泉州分院,福建 泉州 362000)

      本文對某印染公司的一臺SZL15-1.25-WⅡ鍋爐進(jìn)行節(jié)能評估分析,尋找存在的問題并分析原因,提出技術(shù)改造措施,改造后鍋爐運(yùn)行狀態(tài)明顯改善,熱效率提高了15%,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

      無煙煤;工業(yè)鍋爐;節(jié)能評估;技術(shù)改造

      福建省泉州市某印染公司的一臺SZL15-1.25-WⅡ鍋爐,2000年投入使用,2014年以后廠方發(fā)現(xiàn)鍋爐出力不足,司爐人員反映鍋爐很難燒。經(jīng)熱效率測試發(fā)現(xiàn):排煙溫度232℃,過量空氣系數(shù)2.78,爐渣可燃物含量26.23%,鍋爐熱效率僅為65.3%,比其他公司同型號鍋爐的熱效率低10%以上,我們對其進(jìn)行了節(jié)能評估分析,尋找存在的問題,進(jìn)行原因分析,提出綜合節(jié)能改造措施,改造后的鍋爐出力明顯提高,燃燒穩(wěn)定,熱效率達(dá)到80.3%,提高了15%。

      1 存在的主要問題

      (1)鍋爐出力嚴(yán)重不足,僅能達(dá)到額定蒸發(fā)量的66%左右。

      (2)火床不均勻,煤燒不透,爐溫較低,爐渣含碳量高達(dá)26.23%。

      (3)鍋爐爐膛結(jié)焦嚴(yán)重,爐墻破損存在漏風(fēng)現(xiàn)象。

      (4)水膜除塵年久失修,引風(fēng)阻力大,鍋爐微正壓燃燒,鍋爐房內(nèi)煙塵污染嚴(yán)重。

      (5)進(jìn)行內(nèi)外部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),鍋爐受熱面水側(cè)嚴(yán)重結(jié)水垢,水垢厚:鍋筒底部至水冷壁管間2 mm,水冷壁管至水位線間1 mm,下降管內(nèi)側(cè)1.5 mm,水冷壁管內(nèi)側(cè)1 mm,煙管水側(cè)1 mm。

      (6)爐外水處理裝置失效。

      2 原因分析

      (1)燃料煤管理不到位。鍋爐實(shí)際使用福建產(chǎn)的無煙煤,沒有固定采購商,煤的熱值變化較大。硫含量高,對灰份高,極易造成爐膛和受熱面積灰和結(jié)焦,煙道、風(fēng)機(jī)殼體有腐蝕磨穿現(xiàn)象,特別是空氣預(yù)熱器。

      (2)給煤裝置落后。鍋爐原設(shè)計(jì)的給煤裝置是斗式給煤裝置,這就造成塊狀以及粉末狀的煤被混合堆積在爐排上,經(jīng)閘板的擠壓形成異常密實(shí)的火床,大顆粒間的縫隙被煤屑填充,使火床通風(fēng)能力差,在火床薄處或顆粒集中處易形成火口和溝流,而煤屑多、火床厚處未有足夠的助燃空氣,造成燃燒不均勻,需要人工撥火調(diào)整火床。

      (3)后拱的布置不合理,與前拱間的距離太大(前后拱間的喉口太大)。無煙煤鏈條爐排鍋爐的后拱布置在燃燒室的中后部,后拱通過輻射加熱把鏈條爐后段的熱量導(dǎo)流加熱前段的煤層,它主要起導(dǎo)流引燃作用,正確的后拱布置會強(qiáng)化無煙煤的完全燃燒。后拱布置不合理造成對前段煤層預(yù)熱不足,導(dǎo)致煤層燃燒不穩(wěn)定,煤層燃燒不完全。

      (4)鏈條爐排設(shè)計(jì)不合理。鏈條爐排所采用的迷宮式側(cè)密封結(jié)構(gòu)復(fù)雜且強(qiáng)度差,與邊夾板的間隙大,造成大量漏風(fēng),在爐排和爐墻連接處經(jīng)常出現(xiàn)跑紅火現(xiàn)象,側(cè)密封和邊夾板容易被燒壞變形,造成爐排卡死后拱起,掉爐排片現(xiàn)象頻繁,嚴(yán)重影響鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行??諝忸A(yù)熱器腐蝕穿孔,換熱效果不好,進(jìn)入爐膛的風(fēng)基本為冷風(fēng),也造成燃燒的不穩(wěn)定。

      (5)鍋爐輔機(jī)維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)。水膜除塵年久失修,噴淋裝置多處無法噴水,除塵器筒壁未能形成水膜;一套三塔式鈉離子交換器沒有正常再生清洗,已失效,相當(dāng)于進(jìn)鍋爐的水是沒有處理的地表水,而鍋爐給水的硬度大約在6~7 mmol/l,沒有處理的水進(jìn)鍋爐產(chǎn)生大量的水垢;鍋爐尾部沒有安裝省煤器等節(jié)能裝置,尾部熱量白白流失,造成鍋爐熱效率低。

      3 綜合節(jié)能改造措施

      (1)改造給煤裝置,由原來的斗式給煤改造為分層給煤系統(tǒng)。分層燃燒裝置技術(shù)集布煤器、疏煤器于一體,內(nèi)置水箱保護(hù)裝置、煤閘板調(diào)控裝置、防阻塞裝置、變速傳動裝置、分層分粒裝置、自動噴淋裝置,構(gòu)成一個(gè)完整的給煤裝置,安裝于鍋爐爐排前上方(取代原加煤斗)。

      燃煤在節(jié)煤裝置儲倉內(nèi)經(jīng)煤量調(diào)節(jié)閘板調(diào)控,通過轉(zhuǎn)動的疏煤器疏松煤塊,散播在滾筒布煤器上,由布煤器將燃煤通過分層分粒裝置均勻分送到運(yùn)行的爐排上,形成大塊煤在下部,中塊煤在中部,小塊煤在上部的均勻平整、松散透氣的煤層,這樣燃燒減少了通風(fēng)阻力,增加了單位面積的通風(fēng)量,燃煤氧化反應(yīng)增強(qiáng)、燃燒速度加快,燃燒更充分、更均勻,使鍋爐出力提高。

      (2)建立燃料煤入庫管理制度。在采購方面,對原煤的產(chǎn)地、熱值進(jìn)行管理,在產(chǎn)地上盡量選擇龍巖等大型礦,熱值選用大于25 116 kJ/kg(6000大卡/公斤)的無煙煤。對灰份及硫含量提出要求,幫助企業(yè)建立了燃料煤熱值化驗(yàn)室,建立相關(guān)的煤入庫管理制度。

      (3)改造后拱。加長后拱25 cm,使后拱與前拱的間距縮短了25 cm(縮短喉口的大?。汉砜诘拈g距由原來的120 cm縮短為95 cm)。

      這樣剛進(jìn)入爐膛的煤層及時(shí)受到后拱輻射熱的加熱,在爐排運(yùn)行到末端時(shí),可燃物基本燃盡,從爐渣可燃物含量化驗(yàn)分析,爐渣可燃物含量全部小于5%。

      (4)爐排側(cè)密封及邊夾板改造。將原來的迷宮式側(cè)密封結(jié)構(gòu)改為新型的接觸式側(cè)密封結(jié)構(gòu),并改進(jìn)邊夾板,改造后的側(cè)密封和邊夾板雖結(jié)構(gòu)簡單,但強(qiáng)度大,不易損壞,爐排兩側(cè)的漏風(fēng)減少了,減少了爐排和爐墻之間的跑紅火現(xiàn)象,爐排故障率明顯下降。

      (5)在鍋爐尾部增加了省煤器。有效的回收了尾部的熱能,排煙溫度由原來的232℃下降到150℃以下,鍋爐的給水溫度提高了10℃。

      (6)進(jìn)行酸洗除垢。水垢成分分析:碳酸鹽垢30%,硫酸鹽垢70%。酸洗后,鍋筒水側(cè)表面、下降管、集箱水垢基本清除干凈,水冷壁管內(nèi)壁有部分沒有清洗干凈,除垢率大于90%,鍋爐受熱面?zhèn)鳠嵝Ч蟠笤鰪?qiáng),提高鍋爐的熱效率。

      (7)整修鍋爐輔機(jī)。整修三塔式鈉離子交換器,更換交換樹脂,對樹脂進(jìn)行預(yù)處理,調(diào)試到軟化水符合鍋爐進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn);整修水膜除塵器,更換噴淋裝置,調(diào)試使之能正常運(yùn)行。更換了空氣預(yù)熱器,使進(jìn)入爐膛的空氣溫度明顯提高。

      (8)完善鍋爐房運(yùn)行安全管理制度,對司爐人員和水處理人員進(jìn)行針對性的培訓(xùn),強(qiáng)調(diào)重視鍋爐輔機(jī)管理,幫助完善鍋爐運(yùn)行記錄,廠方管理人員及司爐人員感覺受益良多。

      4 節(jié)能改造的經(jīng)濟(jì)效益

      通過對鍋爐的節(jié)能評估分析和技術(shù)改造,鍋爐對煤種的適應(yīng)性明顯提高,可燃用揮發(fā)分較低的貧煤;燃燒工況穩(wěn)定,爐膛在微負(fù)壓情況下運(yùn)行,火床平整,基本杜絕了火口和溝流現(xiàn)象,爐膛溫度有較大幅度的提高,爐排卡死和拱起的情況少了,鍋爐故障率明顯降低,鍋爐出力已經(jīng)恢復(fù)到了額定的出力,鍋爐熱效率顯著提升,由原來的65.3%,提高到80.3%,提高了15%。

      從鍋爐技術(shù)改造后的測試情況看,鍋爐改造前后測試結(jié)果:改造后鍋爐出力由9.9~10.6 T/h變?yōu)?5~15.6 T/h;排煙溫度由原來的232℃變?yōu)椤?50℃;爐渣含碳量由原來的≥26.23%變?yōu)椤?%;鍋爐熱效率由原來的65.3%變?yōu)?0.3%。

      按該單位生產(chǎn)情況:日運(yùn)行16小時(shí),一年運(yùn)行300天以上計(jì)算,年產(chǎn)蒸汽量約:72 000噸,技術(shù)改造后每年可節(jié)約煤2 500噸,每噸煤市場價(jià)大約為800元,年節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益200萬元。該鍋爐的節(jié)能評估分析和技術(shù)改造總費(fèi)用僅為38萬元人民幣,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

      5 結(jié)論

      經(jīng)對鏈條鍋爐進(jìn)行熱效率測試,鏈條鍋爐的熱效率大部分在60%~70%之間,通過節(jié)能技術(shù)改造提升熱效率的空間很大,同時(shí)經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。對鍋爐進(jìn)行技術(shù)改造,一定要根據(jù)鍋爐運(yùn)行的實(shí)際情況,在認(rèn)真做好節(jié)能評估分析的基礎(chǔ)上,針對存在的問題,采取有效的節(jié)能改進(jìn)措施,同時(shí)考慮引入鍋爐節(jié)能新技術(shù)、新工藝,才能使節(jié)能技術(shù)改造效率最大化。加強(qiáng)鍋爐的運(yùn)行管理,關(guān)注運(yùn)行中出現(xiàn)的問題并及早發(fā)現(xiàn)解決,使鍋爐運(yùn)行達(dá)到最佳狀況。

      TK229.6

      A

      1671-0711(2016)10(上)-0052-02

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