271104 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 山東 萊蕪| 孟光振 郭淑娟 楊洪磊 徐興達(dá) 閆晗
?
高壓水除磷在大棒生產(chǎn)線上的改進(jìn)及應(yīng)用
271104 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 山東 萊蕪| 孟光振 郭淑娟 楊洪磊 徐興達(dá) 閆晗
以萊鋼特鋼大棒生產(chǎn)線為例,介紹了針對(duì)在實(shí)際生產(chǎn)中高壓水除磷系統(tǒng)存在的問(wèn)題,提出了可行性改造方案及新的設(shè)計(jì)思路。通過(guò)優(yōu)化改造,降低了大量的維修費(fèi)用,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了設(shè)備的穩(wěn)定性,產(chǎn)品的質(zhì)量得到提升。關(guān)鍵詞:軋鋼;大棒材;高壓水;除磷系統(tǒng)
萊鋼特殊鋼大棒生產(chǎn)線自2013年10月投產(chǎn),主要產(chǎn)品規(guī)格120mm-320mm棒材,鋼種主要有普通優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、管坯鋼、軸承鋼等,年產(chǎn)量已達(dá)到70萬(wàn)噸。隨著特殊鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,徹底清除鋼坯表面的氧化鐵皮,提升產(chǎn)品質(zhì)量,已成為鋼廠必須解決的問(wèn)題。高壓水除鱗技術(shù)是生產(chǎn)工藝中的重要環(huán)節(jié),對(duì)氧化鐵皮除凈效率高、無(wú)污染、綜合成本低,被廣泛應(yīng)用[1]。
萊鋼特殊鋼大棒生產(chǎn)線的除磷系統(tǒng)共分粗軋前、精軋前除磷系統(tǒng)兩部分,均采用柱塞泵,系統(tǒng)壓力為250bar,單臺(tái)泵流量為17m3/h。以粗軋除磷系統(tǒng)為例,除磷系統(tǒng)泵組共5套。該系統(tǒng)主要由自清洗過(guò)濾器、除磷電機(jī)、泵組、閥組、高低壓管路、各除磷點(diǎn)、電氣控制部分組成。
原系統(tǒng)的潤(rùn)滑方式為齒輪箱與泵頭同用一個(gè)箱體,箱體中間有隔斷,若出現(xiàn)泵頭大量漏水或齒輪箱唇形密封泄漏都會(huì)對(duì)傳動(dòng)齒輪箱的潤(rùn)滑帶來(lái)極大的危害。一旦潤(rùn)滑不到位,齒輪、軸承、連桿軸瓦、曲軸將會(huì)造成損壞,引起設(shè)備故障。
原設(shè)計(jì)的系統(tǒng)原理為工頻電機(jī)持續(xù)工作。由于柱塞泵高速往復(fù)運(yùn)動(dòng)達(dá)到每分鐘120次以上,進(jìn)、排液閥及其復(fù)位彈簧也相應(yīng)每分鐘伸縮120次以上,響應(yīng)頻率非???,吸水瞬間極易形成局部真空導(dǎo)致產(chǎn)生氣蝕,大大降低了備件的使用壽命[4]。
原設(shè)計(jì)采用濁環(huán)水作為除磷介質(zhì),由于鋼廠產(chǎn)量不穩(wěn)定,長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)在管路及泵體內(nèi)易產(chǎn)生銹蝕,水質(zhì)處理的不穩(wěn)定造成填料與柱塞的潤(rùn)滑性能很差,長(zhǎng)期高負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致柱塞、填料、進(jìn)排液閥損壞的頻率不斷提高。水除磷壓力越來(lái)越低、供水量越來(lái)越少,影響除磷效果。
針對(duì)上述提及的問(wèn)題點(diǎn),對(duì)除磷系統(tǒng)的傳動(dòng)部分、液力端、潤(rùn)滑裝置、除磷控制系統(tǒng)、水質(zhì)優(yōu)化五部分進(jìn)行了優(yōu)化改造。
a傳動(dòng)部分
傳動(dòng)部分采用齒輪傳動(dòng)獨(dú)立分離,動(dòng)力端采用倒?jié)櫥绞?,?jiǎn)化了生產(chǎn)工藝,提高了曲軸的承載能力。
b液力端
(1)整體式全對(duì)稱鍛造不銹鋼泵體,可兩側(cè)任意配管,柱塞可在泵體前面抽出,進(jìn)排液閥可在泵體上部拉出,更換易損件十分方便。
(2)填料函可獨(dú)立拆卸,采用止口定位,裝拆方便。
(3)柱塞及密封結(jié)構(gòu)采用國(guó)際上最先進(jìn)成熟的結(jié)構(gòu)形式,柱塞表面經(jīng)過(guò)特殊處理,提高其表面硬度,密封采用國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品,使用壽命長(zhǎng),潤(rùn)滑無(wú)泄漏。
(4)采用新型的錐形閥,整體式泵體,使液力端的結(jié)構(gòu)大大簡(jiǎn)化,體積縮小,密封面減小,可靠性增加。
c潤(rùn)滑裝置
(1)每臺(tái)泵都配有獨(dú)立的潤(rùn)滑裝置,有油壓、油溫顯示儀表,管路中有濾油器及油冷卻器。
(2)泵采用了倒?jié)櫥绞綕?rùn)滑,提高了設(shè)備的清潔度和曲軸的承載能力,延長(zhǎng)了連桿、軸瓦、十字頭襯套等易損件使用壽命。
d除鱗控制系統(tǒng)
為了降低柱塞泵高負(fù)荷的動(dòng)作頻次,采用泵內(nèi)氣控閥控制來(lái)實(shí)現(xiàn)在不除鱗工況下,泵閥不工作。其特點(diǎn)是:
(1)高壓泵內(nèi)的進(jìn)、排液閥門僅在除鱗時(shí)工作,成倍地提高了高壓泵閥門的使用壽命。
(2)省去了水箱和補(bǔ)水裝置及循環(huán)閥。簡(jiǎn)化了系統(tǒng)結(jié)構(gòu),提高了系統(tǒng)可靠性。
(3)由于系統(tǒng)壓力高,存在能量很大的“水錘效應(yīng)”[5],采用泵內(nèi)氣控閥技術(shù),管線震動(dòng)及水錘現(xiàn)象比采用循環(huán)閥切換降低60%,保證了除鱗泵站及管線系統(tǒng)無(wú)明顯震動(dòng)及水錘現(xiàn)象。
(4)采用泵內(nèi)氣控閥技術(shù)與采用循環(huán)閥切換相比,更節(jié)能。
e 水質(zhì)優(yōu)化
除磷泵原設(shè)計(jì)采用的濁環(huán)水作為介質(zhì),但濁環(huán)水水質(zhì)不穩(wěn)定影響除磷泵元件的使用壽命,易引起較大的設(shè)備故障。因此,采用工業(yè)新水作為介質(zhì),由于濁環(huán)水存在蒸發(fā)或滲透等損失,通過(guò)理論計(jì)算使用的工業(yè)水水量相當(dāng)于濁環(huán)水的補(bǔ)水量。為了提高新水的使用效率,特增加了除磷泵水箱。新水注入水箱(液位計(jì)控制水位),水箱由氣動(dòng)閥控制,正常情況下為關(guān)閉狀態(tài),噴射時(shí)打開(kāi),泵頭吸入水后經(jīng)泵將高壓水打出,多余的水溢流回水箱繼續(xù)儲(chǔ)存。這樣的設(shè)計(jì)最大限度的降低水量的消耗。
同時(shí)水箱的主管入口上安裝利舊的過(guò)濾器,對(duì)新水進(jìn)行過(guò)濾。過(guò)濾器出口接有凈環(huán)水管路,以作為備用管路使用。主管上增加了旁通排污管路,在長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)或防止凍壞管路時(shí)放水使用。
萊鋼特鋼大棒生產(chǎn)線粗軋水除磷已于15年9月完成。改造前,14年高壓水除磷的備件費(fèi)用約為62萬(wàn)元(不計(jì)維護(hù)費(fèi)用),平均每月備件費(fèi)用為5.16萬(wàn)元,故障率為12.5%。改造后,15年9月-12月高壓水除磷的備件費(fèi)用為8000元,故障率為0.013%。目前的使用狀況良好,系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。BD水除磷泵的優(yōu)化改造降低了大量的維修費(fèi)用,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了設(shè)備的穩(wěn)定性,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。。
參考:
[1]魏亞彬,屈明友,郭艷花 高壓水除鱗技術(shù)在邯鋼CSP生產(chǎn)線上的應(yīng)用[J].軋鋼,2008,25(1):59-61
[2]薛念福,李里,陳繼林,裴有才,佘廣夫,焦景民 熱軋帶鋼除鱗技術(shù)研究[J]鋼鐵釩鈦.2003,24(3):52-59
[3]張正學(xué),曹昊翔,劉壽華,等.水射流技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用綜述[J].礦業(yè)研究與開(kāi)發(fā).2006,(S1):63-67.