劉雙剛 ,溫美德,蘇志強,劉金剛 ,俞文光
(1.浙江中控技術(shù)股份有限公司 優(yōu)化控制事業(yè)部,杭州 310053;2.福建省三鋼(集團)有限公司 動力廠,三明 365000)
大中型鋼廠通常擁有焦化、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等生產(chǎn)工序,其中焦?fàn)t、高爐與轉(zhuǎn)爐可供煤氣回收?;厥盏倪@三種煤氣除自用外,還作為優(yōu)質(zhì)燃料提供給燒結(jié)機、軋鋼加熱爐等工業(yè)爐窯和居民使用。但由于煤氣回收利用系統(tǒng)規(guī)劃和投資先天不足,存在加壓設(shè)備老舊、管道鋪設(shè)不合理、儲氣柜容偏小、緩沖用戶不足、在線監(jiān)測系統(tǒng)配置不足等問題,給企業(yè)煤氣系統(tǒng)的平衡管理工作帶來了較大困難。隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴張發(fā)展,煤氣的產(chǎn)出量越來越多,各類用戶與開辟新用戶的煤氣需求量也越來越大,同時對煤氣供給質(zhì)量的要求也越來越高[1]?;旌厦簹馄胶鈨?yōu)化的困境引起了人們的高度關(guān)注,紛紛提出了模糊控制、解耦控制等智能控制算法,以實現(xiàn)混合煤氣壓力、熱值的優(yōu)化控制。
混合煤氣在鋼鐵企業(yè)中用途非常廣泛,兩種或三種熱值不同的煤氣經(jīng)混合、加壓之后送至加熱爐等煤氣用戶。本案例中,鋼廠煤氣系統(tǒng)混合工藝流程采用焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、高爐煤氣先混合后加壓的工藝。其工藝簡圖如圖1所示,主要涉及加壓機、氣柜、焦?fàn)t煤氣總管、轉(zhuǎn)爐煤氣總管、高爐煤氣總管及相關(guān)閥門等。
圖1 煤氣系統(tǒng)混合流程示意Fig.1 Schematic diagram of mixed gas system
如圖可見,焦?fàn)t煤氣總管設(shè)置壓力測量P1,流量測量F1,調(diào)節(jié)閥A;高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣混合后總管設(shè)置壓力測量P2,流量F2,調(diào)節(jié)閥C(現(xiàn)場有2個調(diào)節(jié)閥串聯(lián));轉(zhuǎn)爐煤氣總管設(shè)置壓力測量P3,流量測量F3,開關(guān)閥D;高爐煤氣總管設(shè)置壓力測量P4,調(diào)節(jié)閥B,無流量測量;加壓機后設(shè)置壓力測量P5,流量測量F5;加壓機機前設(shè)置壓力測量P6。
煤氣混合加壓系統(tǒng)是一個多輸入、雙輸出的復(fù)雜耦合系統(tǒng),其控制參數(shù)壓力、熱值的波動給混合煤氣的最終用戶帶來很大的安全隱患。壓力波動過大將直接影響用戶裝置尤其是加熱爐的正常運行。因其對壓力設(shè)有上下限安全聯(lián)鎖,壓力太低加熱爐會強制切斷煤氣,造成加熱爐熄火;壓力太高則可能造成不完全燃燒[1]。同時,高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣與焦?fàn)t煤氣的3種熱值差異較大,若混合不佳,熱值太低導(dǎo)致最終用戶燃燒效率不佳或熄火,不能滿足生產(chǎn)要求;熱值太高則又浪費低熱值煤氣,造成低熱值煤氣的放散。
如何提高煤氣的回收利用水平,做好煤氣系統(tǒng)的綜合平衡,是挖掘氣源潛力,合理分配使用有限的二次能源,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟和社會環(huán)境效益十分重要的途徑[2]。特別是轉(zhuǎn)爐煤氣的充分利用,對耗能大戶的鋼廠來說,有著非常重要的經(jīng)濟價值。轉(zhuǎn)爐煤氣回收利用得好,可以實現(xiàn)煉鋼生產(chǎn)的負(fù)能耗。然而,鋼廠煤氣的供氣管線長,裝置啟停頻繁,負(fù)荷變動大,容易出現(xiàn)周期性波動。這些特點決定了采用常規(guī)控制方案無法兼顧快速調(diào)節(jié)與穩(wěn)態(tài)品質(zhì)的需求。
鑒于此種情況,福建省三鋼(集團)有限公司與浙江中控技術(shù)股份有公司成立了項目組,對鋼廠的煤氣系統(tǒng)進行研究,力爭實現(xiàn)混合煤氣系統(tǒng)的長周期自動優(yōu)化運行。
項目組對已實現(xiàn)的混合煤氣優(yōu)化控制的部分企業(yè)進行了實地考察,在與鋼廠工藝、管理專家多次交流后,針對熱值儀故障較多,不能長周期運行,混合煤氣未裝熱值分析儀等問題,提出了基于熱值計算的混合煤氣系統(tǒng)平衡優(yōu)化模型[3],設(shè):
混合煤氣總量=1,混合煤氣熱值=A,
焦?fàn)t煤氣占比=1,焦?fàn)t煤氣熱值=B,
高爐煤氣占比=1-x-y,高爐煤氣熱值=C,
轉(zhuǎn)爐煤氣占比=x,轉(zhuǎn)爐煤氣熱值=D,
混合煤氣熱值通過3種煤氣流量加權(quán)計算:
當(dāng)轉(zhuǎn)爐煤氣過量,高爐煤氣占比為0時,即:
由式(1)可得 A=B(1-x)+Dx
根據(jù)三鋼公司現(xiàn)場情況,工藝要求:
混合煤氣熱值設(shè)定值A(chǔ)=14654 kJ/m3,
實測焦?fàn)t煤氣熱值B=17585 kJ/m3,
高爐煤氣熱值C=3349 kJ/m3,
轉(zhuǎn)爐煤氣熱值D=6071 kJ/m3,
分別代入式(1),式(2),式(4),可得:
焦?fàn)t煤氣占比y為
高爐煤氣占比1-x-y為
其模型如圖2所示。
轉(zhuǎn)爐煤氣占比、焦?fàn)t煤氣占比及高爐煤氣占比,三者之和為100%,故實際運行點三點連線與橫軸垂直。因占比不可為負(fù)值,故轉(zhuǎn)爐煤氣占比實際運行范圍約為0~25.4%。考慮到轉(zhuǎn)爐煤氣價格較低,故接近25.4%為系統(tǒng)經(jīng)濟運行點[4]。
圖2 熱值模型Fig.2 Calorific value model
圖3 負(fù)荷前饋曲線Fig.3 Feed forward curve of load
閥門及加壓機根據(jù)加壓機前壓力,在正??刂婆c安全保護模式之間切換[5],當(dāng)煤氣供應(yīng)量過低,不能滿足熱值控制需求時,為維持機前壓力安全范圍,切換為壓力模式,首先加大高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣流量,其次加大焦?fàn)t煤氣流量,最后降低出口壓力,降低煤氣供應(yīng)量,如圖4所示。
加壓機機前壓力是系統(tǒng)輸入、輸出之間平衡狀態(tài)的反映。當(dāng)需求大于供給時,機前壓力會降低,反之則升高。為及時響應(yīng)需求變化,利用機前壓力對流量控制回路進行前饋修正,即壓力接近壓力低限時,流量設(shè)定值增大,如圖3所示。
圖4 運行模式切換邏輯Fig.4 Running mode switching logic diagram
優(yōu)化控制系統(tǒng)由浙江中控公司的JX-300XP DCS系統(tǒng)和PCO優(yōu)化控制平臺構(gòu)成。DCS完成信號采集、控制切換、聯(lián)鎖及控制輸出,上位機優(yōu)化控制軟件實現(xiàn)復(fù)雜計算,并將控制指令發(fā)送給DCS,二者通過OPC協(xié)議通信。過程控制優(yōu)化PCO(process control optimization)是復(fù)雜控制上位機軟件平臺,可根據(jù)現(xiàn)場需要定制復(fù)雜控制算法。
優(yōu)化控制方案以回路控制為中心,由模型計算、負(fù)荷前饋、回路監(jiān)視、非線性補償、多機協(xié)調(diào)等共同組成,如圖5所示。供氣量正常時,熱值運行于(設(shè)定值±418.68)kJ/m3范圍的時間超過97%,混合煤氣出口壓力運行于(設(shè)定值±0.3)kPa范圍的時間超過97%。實現(xiàn)了優(yōu)先使用轉(zhuǎn)爐煤氣,少用高爐煤氣,并優(yōu)先保障壓力的工藝需求。
圖5 控制方案結(jié)構(gòu)Fig.5 Structure of control scheme
自2014年9月投運以來,面臨現(xiàn)場負(fù)荷波動經(jīng)常達60%的現(xiàn)象,系統(tǒng)采用基于熱值計算的混合煤氣平衡優(yōu)化系統(tǒng)控制算法,長期維持在(設(shè)定值±209.34)kJ/m3以內(nèi),壓力設(shè)定值 9.5 kPa左右,波動小于0.1 kPa,運行平穩(wěn),好于設(shè)計預(yù)期,如圖6所示,因此解決了煤氣系統(tǒng)控制失效的問題,取得了良好的控制效果。
圖6 控制效果趨勢Fig.6 Trend of control effect
通過調(diào)研,行業(yè)內(nèi)大部分用戶的煤氣混合加壓系統(tǒng)仍然采用常規(guī)PID等基本控制方案,系統(tǒng)波動大,抗擾能力弱。經(jīng)過多年努力,具備了較強的行業(yè)控制難點攻關(guān)能力,希望上述工作對行業(yè)內(nèi)同類裝置有積極的參考借鑒價值。
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