摘要:文章從實(shí)際運(yùn)用的角度,闡述了有代表性的六個(gè)問題的故障現(xiàn)象,分析了各問題產(chǎn)生的軟硬件原因,綜述了熱工控制方面的解決方案和過程,對問題產(chǎn)生的深層原因進(jìn)行了剖析,并結(jié)合工作經(jīng)驗(yàn)給出了建設(shè)性的意見。
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水精處理;UNITY PRO;Citec;閥門控制;設(shè)計(jì)處理流量 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TM621 文章編號:1009-2374(2016)02-0030-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.02.014
1 系統(tǒng)簡介
此凝結(jié)水精處理設(shè)計(jì)處理流量為1452t/h,壓力為4.0MPa,設(shè)計(jì)溫度不超過55℃。系統(tǒng)由2×50%前置過濾系統(tǒng)加3×50%球形高速混床系統(tǒng)組成,一套高速混床體外再生系統(tǒng)以及過濾器反洗系統(tǒng)(預(yù)留與另一擴(kuò)建機(jī)組公用),再生系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)計(jì)壓力值為0.6MPa。采用目前國內(nèi)先進(jìn)的“完全分離法”或稱“高塔分離法”,樹脂界面檢測裝置光電比色方法。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)按氨周期運(yùn)行設(shè)計(jì)。此系統(tǒng)由兩臺前置過濾器和三臺高混各采用并聯(lián)形式連接,擴(kuò)建的兩臺機(jī)共用一套再生裝置和反洗裝置。正常運(yùn)行情況下,兩臺高混運(yùn)行,一臺備用。當(dāng)一臺高混失效時(shí),應(yīng)首先投入備用高混,確認(rèn)備用高混投入運(yùn)行后,再解列失效高混。而一臺過濾器失效時(shí),將自動打開50%過濾器旁路門進(jìn)行50%流量調(diào)節(jié),再解列失效過濾器。高混失效退出運(yùn)行后,若再生系統(tǒng)處于再生結(jié)束狀態(tài),即樹脂分離罐(SPT)內(nèi)僅有混脂,陽再生兼儲存罐(CRT)內(nèi)有再生好的備份樹脂,則失效高混的樹脂輸往樹脂分離罐(SPT)進(jìn)行陰、陽樹脂的清洗、分離,然后將陽再生兼儲存罐中的備份樹脂送入高混。陽、陰混合樹脂分離采用目前國內(nèi)較先進(jìn)的高塔分離技術(shù),此工藝技術(shù)可以使陰、陽樹脂的交叉污染降低到0.1%以下。設(shè)計(jì)陽、陰樹脂體積比為1∶1。在陰陽樹脂界面附近,有一層0.8m的隔離樹脂層,即混脂層,其中陽樹脂高0.3m、陰樹脂高0.5m,混床樹脂床層總高度1.1m。當(dāng)電導(dǎo)率、鈉含量、壓差、二氧化硅中任何一項(xiàng)升高達(dá)設(shè)定值時(shí),自動投運(yùn)第三臺備用混床,失效凝結(jié)水精處理混床自動退出運(yùn)行,失效樹脂用水/氣力輸送至體外再生系統(tǒng),以進(jìn)行分離和徹底的化學(xué)再生。已再生好的備用樹脂自儲存罐輸送至該混床中,并正洗至出水電導(dǎo)率合格后備用。在混床出水電導(dǎo)率合格前,用再循環(huán)泵進(jìn)行循環(huán)沖洗。控制系統(tǒng)硬件由Quantam 系列組成。下位組態(tài)軟件使用Unity Pro XL V3.1。上位機(jī)組態(tài)軟件為CitectScada V7.10,操作系統(tǒng)是windows XP?,F(xiàn)場控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)大多為單控氣動閥,分離塔穩(wěn)流調(diào)節(jié)門、高混旁路閥以及前置過濾器旁路閥為電動調(diào)節(jié)閥。
此系統(tǒng)自2009年投產(chǎn)以來,多次出現(xiàn)異常,運(yùn)行人員反映控制系統(tǒng)程序混亂,發(fā)生過系統(tǒng)閥門誤動,引起凝結(jié)水壓力波動較大,造成凝結(jié)水泵聯(lián)動等問題。
2 問題描述
(1)2010年1月某日,運(yùn)行人員在進(jìn)行完凝結(jié)水精處理高效混床前置過濾器清洗后投運(yùn)系統(tǒng)時(shí),凝結(jié)水母管壓力突降至1.0MPa,凝結(jié)水泵備用泵聯(lián)動;(2)程序執(zhí)行暫停后,當(dāng)前步序不顯示,運(yùn)行人員無法判斷工藝流程的執(zhí)行情況;(3)再生系統(tǒng)樹脂再生時(shí),高速混床不能投運(yùn);(4)再生組、高混從組操方式改成點(diǎn)操方式后,系統(tǒng)部分低壓閥門誤動作;(5)熱水三通調(diào)節(jié)閥失靈,不起作用。以上問題的存在對系統(tǒng)安全運(yùn)行造成了威脅,同時(shí)也給運(yùn)行人員安全使用這套系統(tǒng)形成了隱患。
3 故障分析
針對所出現(xiàn)的問題,我們分類別地進(jìn)行了分析和長時(shí)間的跟蹤。其中部分故障是現(xiàn)場設(shè)備故障,但更多的是系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和控制程序編制時(shí)以及后期調(diào)試期考慮不周留下的隱患。對前置過濾器清洗后投運(yùn)系統(tǒng)時(shí),引起凝結(jié)水泵備用泵聯(lián)動的情況。通過對運(yùn)行操作記錄查看和現(xiàn)場詢問后發(fā)現(xiàn):(1)運(yùn)行在進(jìn)行清洗前置過濾器后投運(yùn)過程中未到就地查看就地前置過濾器壓力檢測儀表;(2)前置過濾器升壓門在開啟過程中有卡塞的現(xiàn)象,有時(shí)會開不到位;(3)前置過濾器投運(yùn)過程中在程控方式下未對升壓門的開位進(jìn)行判斷,只是按時(shí)間進(jìn)行程序跳步;(4)遠(yuǎn)方(PLC中)沒有設(shè)計(jì)前置過濾器、高效混床的壓力信號,只有滿水信號。
綜合發(fā)現(xiàn)的情況和程序分析的結(jié)果以及凝結(jié)水泵母管壓力聯(lián)動的歷史曲線分析,可以發(fā)現(xiàn)此次設(shè)備聯(lián)動屬正確動作。主要原因是前置過濾器在投運(yùn)過程中的升壓步升壓門開啟不到位,容器升壓不足,導(dǎo)致在投運(yùn)過程中造成系統(tǒng)瞬間泄壓,設(shè)備受到?jīng)_擊。
針對“程序執(zhí)行暫停后,當(dāng)前步序不顯示”,分析PLC控制程序和上位組態(tài)程序,在PLC程序中有一個(gè)寄存器寄存當(dāng)前步號,但上位組態(tài)程序未對其進(jìn)行索引應(yīng)用,導(dǎo)致運(yùn)行人員在遇到現(xiàn)場設(shè)備需要暫停程序處理后,不知現(xiàn)在程序的步序(有的步序執(zhí)行時(shí)間很長,而且反復(fù)多次,例如再生程序中的空氣擦洗步,運(yùn)行人員可能需要兩天的操作,這就有可能導(dǎo)致執(zhí)行暫停的人和后續(xù)恢復(fù)的人不是同一人或不在同一班),這種情況極易造成操作上混亂或者運(yùn)行人員思路混亂,從而導(dǎo)致運(yùn)行工藝混亂或時(shí)間過長。
對“再生系統(tǒng)樹脂再生時(shí),高速混床不能投運(yùn)”,我們進(jìn)行了在線監(jiān)視分析??刂瞥绦蛑性谠偕到y(tǒng)樹脂再生時(shí)禁止開啟高速混床高壓側(cè)的閥門,在詢問了廠家以及對系統(tǒng)和運(yùn)行工藝分析后得知這樣的設(shè)計(jì)只是防止高壓的凝結(jié)水對再生系統(tǒng)的沖擊,而實(shí)際上只是需要高壓側(cè)的閥門打開時(shí)不同時(shí)開低壓側(cè)閥門即可,在樹脂進(jìn)行再生時(shí)是可以投運(yùn)混床的。
對“控制方式從成組方式切到點(diǎn)操方式時(shí),低壓閥門誤動”的情況,在長期的跟蹤和下位程序分析后,我們改寫了部分閥門動作的允許條件。但問題沒有得到根本解決,此問題還反映在,隨著系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間越長,閥門誤動的次數(shù)會增加且閥門種類會不一樣,并不一定是低壓閥門誤動,實(shí)際過程中也出現(xiàn)了高壓閥門誤動的情況。
單分析下位程序,并未發(fā)現(xiàn)明顯的不足之處。
在跟蹤過程中技術(shù)人員反映有的閥門控制面板上的指令“燈”不消失,而且有的是“開”和“關(guān)”都亮著。對閥門進(jìn)行點(diǎn)操操作,開關(guān)閥門都正常,就是指令“燈”不消失。進(jìn)行在線監(jiān)視,證實(shí)上位機(jī)指令確實(shí)沒有復(fù)歸。根據(jù)Citec的功能函數(shù)的介紹,上位機(jī)所采用的是2s的脈沖控制指令,Citec的指令直接對PLC內(nèi)存進(jìn)行操作,并沒有其他中間環(huán)節(jié),那為什么上位機(jī)的指令不“消失”呢?在調(diào)試時(shí),運(yùn)行人員在上位機(jī)對閥門操作面板的指令按鈕進(jìn)行重復(fù)操作,可以復(fù)歸指令。針對這種現(xiàn)象,技術(shù)人員對上位軟件中的閥門操作面班進(jìn)行深層次的剖析。在對指令不消失的閥門操作面板進(jìn)行指令重復(fù)操作,2s后指令復(fù)歸。從這一點(diǎn)觀察,功能函數(shù)并沒有出錯(cuò)。那么問題很可能在操作面板與操作系統(tǒng)內(nèi)存管理之間上存在問題。操作面板實(shí)際是一個(gè)彈出窗口,在Windows中對窗口的操作實(shí)際是根據(jù)窗口句柄指向的地址進(jìn)行內(nèi)存操作,如果窗口句柄關(guān)閉,則在窗口中的局部變量就不能被操作。在上位機(jī)的操作實(shí)際是將指令操作到計(jì)算機(jī)的內(nèi)存中,操作系統(tǒng)再根據(jù)組態(tài)軟件定義的IP地址與PLC進(jìn)行內(nèi)存映射,從而通訊時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。根據(jù)這種思想,技術(shù)人員根據(jù)平常觀察到的運(yùn)行操作習(xí)慣,快速地進(jìn)行閥門點(diǎn)操,同時(shí)在2s之內(nèi)關(guān)閉控制面板,成功地將指令“鎖存”,找到了故障出現(xiàn)的真正原因。
熱水三通調(diào)節(jié)閥是一個(gè)氣動調(diào)節(jié)閥,而且不帶模擬量反饋裝置。運(yùn)行人員手動根據(jù)閥后溫度進(jìn)行開度調(diào)節(jié),實(shí)際是一個(gè)開環(huán)調(diào)節(jié)。閥門在開啟的前10%的區(qū)間,閥后的溫度變化很小,在20%~80%的區(qū)間,溫度上升趨勢從緩慢到迅速,而且從24%后是線性度較好的部分,冷熱水混合充分,調(diào)節(jié)變化較快。根據(jù)閥門特性曲線,技術(shù)人員在現(xiàn)場進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn),實(shí)際的特性曲線如下:
調(diào)節(jié)嚴(yán)重滯后,而且后期變化太快,運(yùn)行人員根據(jù)溫度變化調(diào)節(jié)常常反映不過來,導(dǎo)致熱水溫度不穩(wěn),影響樹脂再生流程及樹脂再生效果。在現(xiàn)場進(jìn)行檢查,控制輸出信號穩(wěn)定且連續(xù),但在閥門動作上卻滯后很多。觀察發(fā)現(xiàn),氣動調(diào)節(jié)閥關(guān)死后,調(diào)節(jié)器沒有氣息聲,調(diào)節(jié)啟動初期,閥門有卡塞現(xiàn)象,綜合分析,應(yīng)該是調(diào)節(jié)器調(diào)試不到位,行程末端過調(diào),導(dǎo)致調(diào)節(jié)行程過短,影響調(diào)節(jié)效果。
4 解決方案及建議
根據(jù)問題原因以及后期對控制邏輯的分析,在閥門控制上增加下列內(nèi)容:(1)系統(tǒng)所有閥門設(shè)備增加故障顯示;(2)閥門故障后增加報(bào)警功能,故障時(shí)設(shè)備附近顯示“閥門故障”報(bào)警。在報(bào)警列表中可以做事故查詢;(3)系統(tǒng)投運(yùn)和再生設(shè)置故障自動暫停功能,輸送不設(shè)暫停。閥門開啟不到位,判定為故障自動暫停;增加故障跳過功能,對不重要的故障,如個(gè)別閥信號有問題引起的暫停可以跳過運(yùn)行下一步;(4)高壓閥門與低壓閥門設(shè)置連鎖,高壓閥開時(shí)低壓閥必須關(guān)閉,但低壓閥有未關(guān)嚴(yán)密的情況時(shí)高壓閥自動關(guān)閉,但投運(yùn)后除外,投運(yùn)過程中在升壓前自動走升壓程序,升壓完后如有發(fā)生低壓閥開的情況程序走到投運(yùn),進(jìn)出水閥也不能打開,投運(yùn)失??;(5)在上位機(jī)程序中對閥門操作面板精靈進(jìn)行修改,在控制信號脈沖未消失前禁止關(guān)閉操作面板(將關(guān)閉按鈕不使能)。
通過對各問題的妥善處理,現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,維護(hù)量大大降低。然而,探尋問題產(chǎn)生的原因,可以看出大部分是在安裝調(diào)試階段考慮不周或經(jīng)驗(yàn)不足?,F(xiàn)在大型主流PLC邏輯編寫多采用模塊化的功能塊,現(xiàn)場的各種邏輯條件只需要在外圍,根據(jù)接口進(jìn)行搭建。這樣一方面減少控制邏輯編寫的工作量;另一方面邏輯更加具有可讀性。在編寫人機(jī)接口相關(guān)程序時(shí),應(yīng)注重運(yùn)行人員操作習(xí)慣,特別是擴(kuò)建機(jī)組,在界面風(fēng)格、操作方式應(yīng)該盡量與前期工程保持一致。在調(diào)試期間,需按調(diào)試規(guī)程以及相關(guān)規(guī)定盡量將工作細(xì)化,從而找出系統(tǒng)可能存在的問題,給予根本上的解決??刂葡到y(tǒng)方面存在的問題,哪怕是因?yàn)榭紤]不充分而留下的一個(gè)小錯(cuò),隨著某些耦合因素的出現(xiàn),總會暴露出來,只是時(shí)間不同,造成的后果不同。所以熱控人員必須通過不斷學(xué)習(xí),吸取他人的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),舉一反三,長期細(xì)致工作才能使系統(tǒng)更加完善。
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作者簡介:馮東膂(1975-),男,湖南湘潭人,湖南大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司輔控班班長,熱控作業(yè)工程師,研究方向:計(jì)算機(jī)應(yīng)用。
(責(zé)任編輯:周 瓊)